硫磺回收装置工艺技术规程.docx
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1、硫磺回收装置工艺技术规程1装置概况1.1 硫磺回收装置简介硫磺回收装置于XXXX年XX月建成,设计处理炼厂干气10万吨/年,同时生产硫磺3000吨/年,属联合装置。包括两个生产装置和一个生产单元,由10万吨/年气体脱硫装置、3000吨/年硫磺回收装置及硫磺回收尾气处理单元三部分组成,XXXX年XX月试车后,对装置进行了消缺改造。XXXX年XX月为配合炼厂加工XXXXX原油,针对硫含量增高,现有装置设计能力不能满足加工量增大的要求进行了改扩建。改造后规模为处理炼厂干气10万吨/年,同时生产硫磺4000吨/年。XXXX年XX月XX日中哈原油管线贯通进油,XXXX年XX月底首批管输哈油进入XX,含硫
2、原油加工量大幅增加。在满足产品质量和烟气达标排放的前提下,现有干气脱硫单元和硫磺回收及尾气处理单元的现有设计能力不能满足高含硫加工的要求。此外,自装置开工以来酸性气废热锅炉(F-202)因结构设计不合理发生4次泄漏及尾气焚烧炉因火嘴结构不合理而导致燃烧不稳定,致使装置不能长周期安稳运行。并且自2004年以来干气脱硫塔(CTOD操作“发泡”现象严重,降低了装置处理量和气体净化度,乂增加了溶剂损耗。因此需对装置挖潜改造,使其能最大程度地处理含硫干气和回收硫磺,满足老区炼厂各装置加热炉烟气达标排放,同时还要解决目前装置生产中存在的问题,保证装置长周期安稳运行。本次扩能改造的主要内容是:(1)塔现有干
3、气脱硫塔(CToI)塔径、板间距和降液管面积不变,用高效塔板替换现有塔盘。(2)现有溶剂再生塔(CTo2)塔径塔径、板间距和降液管面积不变,用高效塔板替换现有塔盘,同时再生塔下段122.降液管底隙高度需由现有50mm改为100mm。(3)新增1台IOonl溶剂储罐(V-104B),提高溶剂存储能力。(4)新增1台ET04B与现有并联操作,保证富液再生能力。(5)酸性气废热锅炉(F-202)更换,汽包利旧,满足装置长周期运行。(6)新增1台酸性气分液罐(V-213)和1台酸性液压送罐(V-214),用于分离酸性气中的夹带液,并将酸性液体用氮气压送至污水汽提装置。(7)新增1台以色列AMlAD生产
4、的CTF-S45型全自动清洗贫溶剂过滤器(SRTO5),过滤精度25m,实现本装置贫溶剂的过滤和自动反冲洗,逐渐降低胺液系统机杂的含量。(8)新增1台酸性气焚烧炉(F-203),立式结构。酸性气焚烧炉的火嘴为自然通风式,配长明灯。新增1台烟囱(S-201)用来使酸性气焚烧炉燃烧的烟气高空排放,采用烟囱外扶塔架支撑。(9)尾气焚烧炉(F-301)火嘴更换,使所有尾气能通过火嘴燃烧。(10)更换1台性能可靠的离心式空气鼓风机组(J-201B),改善操作环境,满足装置长周期运转。(11)R-201/202催化剂更换为成都能特科技公司生产的CT6-2BCT6-4Bo本次扩能改造后,催化干气脱后硫化氢含
5、量不大于50mgm3,硫磺成品达到一级品水平,年加工干气能力10万吨,年产硫磺4000吨。XXXX年进行改造,本次改造新、老区硫磺装置间铺设了2根DN150mm总长度约为25km的贫、富液管道,内装脱硫剂量1601,即新增脱硫剂量160t230200比孔容,ml/g0.30堆积密度,g/ml0.66-0.760.75-0.85抗压碎力,牛/颗160150磨耗率,%(mm)0.50.6型号CT6-8安装位置R-202下层外观浅灰色条形直径,mm624堆积密度,kg/L0.801.00平均压碎强度,N/cm38磨耗率,W,%3.0比表面积*,m2g2100孔容积,ml/g20.30型号CT6-11
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