QC成果-提高偏置阀式分采泵一次分采成功率.ppt
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1、提高偏置阀式分采泵一次分采成功率,小组名称:采油工艺QC小组 发 布 人:李大建 单 位:长庆油田油气工艺研究院,长庆油田公司QC发布,提 纲,2.背景介绍,3.选题理由,4.现状调查,5.设定目标,7.要因确定,9.效果检查,10.制定巩固措施,11.总结与下一步打算,8.制定对策及措施,6.原因分析,1.小组概况,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,1.小组概况,组建时间2009.5,注册编号:CQYQ2010-注册时间:2010年4月,小组成员6人,采油工艺QC小组,提高偏置阀式分采泵一次分采成功率,所在单位:油气工艺研究院采油工艺研究室,平均年龄36岁,课题类型攻关型,活动次数32
2、次,活动时间:,TQM教育人均30学时,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,1.小组概况,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,2.背景介绍,目前长庆油田多层系油藏主要是一套井网单独开采一套层系、采用有杆泵机械采油方式开发,这种开发方式,可有效避免层间干扰、防止层间流体不配伍等情况,但是一次性建设投资成本相对较高。为降低开发成本,提高单井产量,提出了一套井网多层系油藏进行分层采油。偏置阀式分采泵分层采油工艺是实现长庆油田多层系油藏分层开采的主要方式之一,2009-2010年在现场开展了试验应用。,偏置阀式分采泵实物照片,偏置阀式分采泵分采原理,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,3.
3、选题理由,在试验应用过程中,部分井下泵完井上抽后井口不出液,井口载荷偏大、抽油机无法正常工作,分采失败。,造成现场反复起下钻施工,施工费用增加;占用动力,且影响油井生产时率。,提高偏置阀式分采泵一次分采成功率,偏置阀式分采泵分层采油是目前长庆油田多层系油藏实现分层采油的关键技术。,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,4.现状调查,前期开展的2口井4井次分采试验中,有2井次下泵后井口不出液、井口载荷偏大,一次分采成功率为50%。,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,5.目标设定,分采泵分层采油工艺试验是一种新工艺技术试验,工艺技术尚不成熟,根据项目组对现场试验要求,结合长庆油田井下作业成
4、功率的相关规定,确定偏置阀式分采泵一次分采成功率在80%以上。,50%,80%,80%,活动前,目标值,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,6.原因分析,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,7.要因确认,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,7.要因确认,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,确认一:油井气油比高,分采泵发生气锁。,7.要因确认,偏置阀式分采泵主要适应于气油比小于30m3/t的油井分层采油,对分采试验油井资料统计结果显示,试验油井气油比在98.6120m3/t之间。,泵余腔,“油井气油比高,分采泵发生气锁”是要因。,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,确认二:泵
5、筒堵塞,凡尔漏失,7.要因确认,试验油井采用压裂改造投产,井筒内有结蜡、结垢现象,在后期修井作业过程中容易造成井筒内残存压裂液残渣、机杂、垢片等物质。偏置阀式分采泵分层采油配套采用Y211封隔器,封隔器上的弹性扶正体外径为132mm(套管内径124.26mm),当封隔器上下移动坐封时就会把套管内壁垢片刮掉,落入井筒,在泵抽吸过程中,垢片等物质进入泵筒,导致泵筒堵塞、凡尔漏失。,“泵筒堵塞,凡尔漏失”是要因。,白423井泵筒、固定阀堵塞、漏失照片,白423井油管内结蜡照片,长庆油田油气工艺研究院采油工艺QC小组,7.要因确认,QC活动小组通过对9条末端因素综合分析研究,结合现场调查、室内论证,筛
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