采煤机事故案例分析与处理.ppt
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1、采煤机事故案例分析与处理,整理人,高兴亮,兖矿集团技能大师工作室,(高兴亮工作室)创建,(采煤专业),一940采煤机不调高故障的分析及处理 一、左右均不升降,一手动正常,电控失灵【1】高压表读数正常,低压表读数低(1)调高泵第三联内泄漏大 处理:更换泵(2)低压阀失灵或调整压力低 处理:调整或更换低压阀【2】高、低压表读数正常主要是主控器问题处理:更换主控器二手动、电控均不动作 高、低压表均无读数(1)调高泵损坏(断轴等)处理:更换调高泵(2)液压油油位不足 处理:加注合格油位(3)吸油过滤器严重堵塞 处理:清洗或更换滤芯(4)泵电机故障 处理:维修或更换(5)泵与电机间的联轴器损坏 处理:更
2、换联轴器,一940采煤机不调高故障的分析及处理 二、一侧动作正常,另一侧不能升降,(1)三联调高泵对应的一联损坏或泄漏大 处理:更换泵(2)对应的高压安全阀失灵或调整压力低 处理:调整或更换高压阀(3)液压锁损坏(断弹簧或密封损坏等)处理:更换液压锁(4)调高油缸损坏或内窜液 处理:更换调高油缸(5)管路断裂等 处理:更换油管(6)手动换向阀芯在中位卡住 处理:更换手动阀组(7)电磁阀故障或主控器、端头站、控制线路故障处理:更换相关部件,一940采煤机不调高故障的分析及处理 三、一侧动作正常,另侧只升或降,(1)电磁阀线圈断路或控制电源故障处理:更换或维修(2)换向阀芯卡住处理:更换手动阀组(
3、3)液压锁弹簧折断处理:更换液压锁(4)主控器或端头站故障处理:更换相关部件,一940采煤机不调高故障的分析及处理 四、开机即升或降,(1)手动阀芯断处理:更换更换手动阀组(2)主控器或端头站故障 处理:更换相关部件,二单向不牵引,(1)行走牵引侧有异物卡阻 处理:检查维修(2)截割阻力超过规定值 处理:采煤机退出机窝检查维修(3)电气故障(主控器等)处理:检查维修或更换,三双向不牵引 一制动器打不开(牵引电机有堵转声,牵引电流较大),【1】低压表无读数或低于制动器开启压力(1)吸油过滤器严重堵塞 处理:清洗或更换阀芯(2)液压油位不足 处理:加注规定油位(3)低压溢流阀失灵或调整压力低 处理
4、:调整或更换(4)三联泵的第三联损坏或泄漏大 处理:更换泵(5)泵电机与泵之间的联轴器损坏 处理:更换联轴器(6)管路松脱或断裂 处理:坚固或更换管路(7)泵电机故障 处理:维修或更换泵电机【2】低压表读数正常(1)刹车电磁阀故障或控制线路问题处理:维修或更换电磁阀或线路(2)制动器中的动静磨擦片烧结 处理:更换制动器,三双向不牵引二牵引部机械部件有损坏(我矿均有发生),【1】固定销及螺栓断裂引起(见:2、920采煤机 也适用于940采煤机)左、右内牵引部行星机构外固定盖上的M16螺栓和4个稳销全部切断,导致两行星机构外齿圈和外固定盖无法固定而空转,牵引无输出动力。或内牵引部中的轴承有损坏导至
5、卡研。处理:提取断螺栓和稳销并更换螺栓及稳销如井下无法提取,则更换左、右内牵引。【2】牵引部轴承或齿轮损坏引起(见:80、940采煤机不能牵引)行星机构中的轴承有损坏现象,损坏的轴承滚珠进入齿轮啮合区,引起打齿及两啮合齿轮卡住。处理:更换牵引部,三双向不牵引三电气故障,(1)主控器故障 处理:维修或更换主控器(2)变频器故障 处理:维修或更换变频器(3)牵引电机故障 处理:维修或更换牵引电机(4)各种保护动作或故障 处理:检查处理或更换,历次故障判断及处理过程,1、920采煤机故障,故障现象:10301和3304工作面滚筒正常升降时突然不能动作 原因分析:能引起此种现象的原因很多:一、是系统管
6、路中有漏油现象如管路破损,密封损坏,接头松动等,导致油箱中油位下降或主油箱中空气过多,泵吸空。此种现象常见。二、是调高泵故障,因泵使用时间长,内泄漏大或油液中杂质多而导至泵磨损严重而使压力上不去。此种原因不常见。三、是安全阀故障,因安全阀中的调压弹簧疲劳强度已达到极限而断裂,而导致压力上不去。,10301和3304工作面滚筒正常升降时突然不能动作 原因分析(接上),四、是过滤器堵塞,因此种煤机设备原因在泵的出口安装了过滤器,如不及时更换,滤芯堵塞严重,此时可见一开机是即鼓油管。五、是调高泵的联轴器的平键或花键损坏,而导致泵不工作,电机空转。六、是调高油缸故障,内窜或外漏。七、是电磁阀故障,1是
7、线圈阻值在10欧姆左右,有时发生断路、短路等故障。2是供电电压(24V)无或过低,系主控器故障或电缆有漏电故障。处理方法:更换油管、密封,紧固接头,加油到正确油位,放出气体。更换调高泵。更换安全阀。更换过滤器,谨记清除管路中的杂质。更换联轴器更换油缸。更换电磁阀的电磁线圈。更换主控器或处理电缆。,920煤机10301和3304工作面滚筒正常升降时突然不能动作历次事故处理过程,【1】10301工作面的故障原因是电磁阀控制电缆因挤压而漏电,导致控制24V电源的空气开关跳闸,送上开关,查出漏电点,包好后正常。【2】3304工作面是因过滤器堵塞鼓坏滤芯而导致纸屑进入系统,使高压阀堵塞而不能开启动作,系
8、统压力一开机即上升到无限大而损坏油管。,2、920采煤机 也适用于940采煤机故障现象:4324和10301、3303工作面采煤机不牵引,原因分析:一、是电气系统问题,主控器故障,导至控制信号接收不好。二、是牵引电机故障,包括输出轴花键打齿等。三、是牵引部故障。齿轮损坏、轴承损坏导致犯卡或是内牵引行星机构问题。四、是液压制动器抱闸,打不开。此原因有三个:1 是24V电源问题,电磁阀线圈不通,滑阀不动作。2 是滑阀犯卡,在通位不能继续动作。3 是因油位低,泵吸空,或泵损坏,造成制动器因压力低而不能解闸,牵引电机过载而采煤机不牵引。此种原因最常见。4制动器中的内外磨擦片因泵不排油在抱闸状态下而继续
9、操作牵引而导致发热粘连。处理方法:一、是更换主控器。二、是更换牵引电机三、是处理或更换内牵引部。四、1 查电源或更换电磁阀线圈。2 更换电磁阀 3 更换调高泵 4更换液压制动器,4324和10301、3303工作面采煤机不牵引历次事故处理过程,4324工作面故障原因是左右内牵引的行星机构定位销切断,而导致整个固定螺栓切断,行星机构空转,而输不出扭矩。更换定位销和螺栓,即可解决,本次故障因螺栓断裂太深,取不出断螺栓,所出用电焊机把行星头焊住。南屯矿在2011年9月份也发生过右牵引螺栓与稳销断裂现象,用左牵引单电机运行,但没有右牵引部中的内外牵引花键轴拆出,导致行星机构外盖随机转动,产生高温,把内
10、牵引行星轴承座烧坏,内牵引壳体报废。见照片 10301工作面是因主油箱中空气多,泵吸空,低压无压力,制动器不解闸,牵引电机输出扭矩达不到制动器的制动力矩,所以采煤机不牵引。从主油箱中放出多余的空气后正常。后又对液压系统进行了改造,对加油路和左油箱中的高、低压安全阀回油系统进行彻底改造,使系统的回油全部经左油箱再进入主油箱,使主油箱中不再混入空气。3303工作面故障原因是系统油管破裂,导致油箱中油液漏掉,后又导致调高泵损坏,但在维修时,机、电维修工分工处理,各自为政,电工更换了主控器后,在无低压的情况下,制动器打不开,而强行开机牵引,最后导致制动器的动、静磨擦片烧结焊住,采煤机不牵引。经过更换调
11、高泵,又对制动器拆开甩掉后,一切正常。,南屯矿 940采煤机右牵引部损坏情况 摄于:2011年9月,南屯矿 940采煤机右牵引部损坏情况 摄于:2011年9月,南屯矿 940采煤机右牵引部损坏情况 摄于:2011年9月,3、时间:2005年8月29号 故障现象:920采煤机右截割电机离合手把处发热严重,地点:1304新安装工作面 判断与处理:在试运行期间,发现在截割电机发热严重,经检查冷却水温度不高,电机噪音也不大,经排查,发现离合盖与电机轴承密封套间隙小(安装运输过程中因碰撞导致盖板变形向内凹),电机旋转时密封套磨离合盖,造成发热,经在离合盖下加垫圈加高3后正常。注:运输安装过程中注意保护电
12、机不受碰撞,装车时加防撞道木。,4、时间:2005年9月17号故障现象:920采煤机左摇臂只升不降,地点:10301工作面(生产准备队)事故处理过程:凌晨4点,夜班在生产中发现右摇臂升降正常,左摇臂只升不降,采煤机司机在查找中没有发现漏油现象,交换液压锁管路后只降不升,怀疑电磁阀问题。检修中跟班电工把困油电磁阀电源插头弄断了,从配件库领新困油电磁阀;因中心配件库无三位四通阀,即从车间拆旧煤机的电磁阀。7点50分电话通知高兴亮下井,9点30份到达现场,通过现场了解情况,经测量电磁阀线圈电阻值20欧姆,属正常,怀疑是供电线路问题,不是电磁阀问题,但是因电源插头已坏,所以更换电磁阀,更换中发现新电磁
13、阀不配套,固定孔不一样,在把二个电磁阀拆卸拼装成一个后,按装好。此时检查电磁阀电源线,发现一条细线挤断,接好后,试车正常。时间10点30分。事故原因分析:日常检修中,在电磁阀箱合盖时,工作不细致,把电磁阀的电源压在盖底下挤坏,在事故处理过程中,电工业务不熟练,原理不清,把本来简单的一条线问题,判断成电磁阀损坏。事故总结:加强业务学习,机械与电气、液压不能分家,要综合考虑事故的原因,仔细分析,然后再处理。,5、时间:2005年10月15号 故障现象:920采煤机左内牵引齿轮箱油液外溢,地点:1304采二工作面 判断及处理:在检查时发现齿轮油箱中外溢液压油,因润滑油的管路经过液压油左付油箱,而左付
14、油箱是液压系统的回油箱,有一定的压力,而此润滑管路接头密封损坏,液压油在一定压力作用下通过损坏的接头处进入齿轮油箱,造成液压油、齿轮油混合外窜。注:在安装管接头时,在粘合密封上再缠几层生料带,紧固管接头座时用力要适度,不可过猛,以防螺纹损坏,造成密封不严。,6、时间:2006.8.8故障现象:940煤机左滚筒遇载即停止转动(摇臂四轴齿轮轴断)。,地点:4300采三工作面判断及处理:采三汇报时说左滚筒在无载情况下能正常转动,在割煤即有负载的情况下 滚筒即停转,一开始怀疑是扭矩轴花键问题。到现场后,反复开动几次后,滚筒空、重载均不再转动。电机转动正常,检查扭矩轴没问题,开机后通过排气孔观察发现五轴
15、齿轮不转动,但三轴转动正常,怀疑是四轴问题,经拆掉四轴后,发现四轴齿轮轴断裂。更换新轴。注:因四轴轴径较大,一般不可能断裂,如果负载较大,也只是损坏电机轴、一轴或二轴,所以怀疑是四轴质量问题。因四轴在井下可更换,但在拆卸22224轴承时要小心,最好不要把轴承投到摇臂中,如果拆卸不好,则损坏轴承。,7、时间:2006.7.16故障现象:SL300煤机左牵引电机电磁制动闸接线盒内有粉沫,地点:1307采一工作面判断与处理:采一维修工在检修时发现左牵引电动机接线盒内有铜粉,怀疑电机轴承有问题,准备更换牵引电机,因生产任务紧,井下没有电机,准备第二天再更换牵引电机,甩掉左牵引电机负荷线单电机运行。但制
16、动闸没有打开,所以甩掉牵引离合。到现场后,判断接线盒的铜粉沬是制作磨擦片的磨损物,并不是电机轴承问题,用手动解闸松开制动器,并恢复左牵引电机负荷线,使煤机用双牵引电机正常运行。注:此处铜粉实际是制动器磨擦片磨损后的粉沫,不是电机的问题,在工作面坡度不大的情况下此电机可不更换。在工作倾角大于15的情况下可更换电磁制动器。,8、时间:2006.5.6故障现象:SL300煤机左摇臂噪声大,地点:1307采一工作面 判断与处理:早班,SL300 煤机左摇臂的行星机构老塘侧端盖被支架撞坏,因生产任务紧,采一值班领导安排继续生产。在摇臂油少的情况下开机生产一个小班。检修班更换上轴承端盖后,开机2小时,出现
17、摇臂噪声加大,后拆下一轴后,发现二轴齿轮齿顶变形严重,即更换整个摇臂。注:(润滑油少,润滑不良,导致二轴齿轮发热严重、齿形受高温变形)以后如出现类似情况,不能强行开机,要立即更换轴承端盖,否则不得开机。,9、时间:2006.3.26故障现象:SL300煤机左截割电机频繁出现掉电现象,地点:1307采一工作面 判断与处理:汇报说SL300煤机左截割电机在15天时间里连续更换4台。经检查截割电机冷却水正常,经查看显示器中的参数设置,发现截割电机温度保护设定在30,此煤机截割电机温度保护参数为155,所以设定在30即45时保护就起作用,显示电机超温保护,通过调整参数到60,以后运行正常。注:所有煤机
18、的电机温度保护参数在地面试车时要调整好,并且煤机在出厂时也已调整好,所以现场生产使用过程中严禁随意调整。,10、时间:2006.5.4故障现象:920煤机摇臂断续升降,地点:1304采二工作面判断及处理:采煤机在操作时频繁出现摇臂升降不正常,有时能升降,有时不能升降,过一段时间后又能升降。经查,发现是主油箱中有空气存在,调高泵吸油不足,有时存在吸空现象。同时右付油箱的油位不足,通过把主油箱中的放气螺堵拆下后,再把左、右付油箱中注满油,当主油箱螺堵孔中出现液压油外流后拧紧螺堵,故障排除。注:因920煤机液压系统采用的是一主二付三个液压油箱的方式,在注油时一定要先把左右付油箱注满,同时拆下主油箱上
19、的放气螺堵,把主油箱的空气放干净,以防在主油箱中出现空气积聚,造成调高泵吸油不畅。,11、时间:故障现象:920采煤机一开机液压系统高压表即显示18MPa,地点:综采车间采煤机试车场地判断及处理:车间在大修采煤机液压系统时,发现旧二位四通(困油)电磁阀线圈的插头损坏,故更换新进的困油电磁阀。一开机即产生高压,说明中位应为H型机能的电磁阀此时中位是断开的,开机后液压泵排出的压力油在中位时不能回油箱,造成高压到18MPa后打开高压安全阀释放压力。更换合格型号的困油电磁阀后故障排除。注:困油与升降电磁阀的中位机能不一样,一个是H型,一个是M型,但外观一样,当新电磁阀上无职能符号标识时,一定要注意型号
20、是否与煤机说明书型号一致。,12、时间:2006.6.6故障现象:940煤机调高泵处防反转单向阀漏油,地点:4300采三工作面处理:通过拆检,发现反转单向阀的螺纹损伤,造成密封不严,但配件库没有配件,此反转单向阀是为了防止第一次试车时如果泵电机反转时,如果不及时发现造成泵吸空损坏泵而设计的,一但调试好,此装置也没有作用了,拆掉三套单向阀后用堵头堵好。,13、时间:2006.7.18故障现象:920采煤机油泵电机异响,地点:23S3采二工作面判断及处理:开机时油泵电机发出异响,停采煤机电源,用手转动调高泵连接轴,轴有阻力,转动不灵活,拆掉调高泵后,电机与泵转动均灵活,判断调高泵与电机的间隙有问题
21、(此电机座是机厂借用后归还的,固定调高泵的泵座焊接位置不当,泵座与泵电机的间隙过小,在井下没法处理),用3铜板加工加调整垫加在调高泵与固定座之间,试车故障排除。注:因在地面试车时为空载,且运转时间较短,问题没有暴露出来,生产过程中负载较大才暴露出问题。,14、时间:2006.9.7故障现象:920煤机调高泵频繁损坏,地点:23S3采二工作面判断及处理:采二队汇报,因采煤机连续出现升降慢问题,所以检修班连续更换了三台调高泵,刚更换泵后正常,但只使用一段时间就又慢,且泵声音也不正常。通过拆检后发现此泵在7月18号加的3厚的铜调整垫没有了,问检修班人员,才知检修班更换煤机维修工,在例行检查调高泵时把
22、此调整垫扔了没用,造成了同7.18号的问题。注:检修更换配件时,一定要注意问题,外加的东西如果没把握,就不能去掉,因为不可能随意加装附加件。,15、时间:故障现象:300采煤机左滚筒只降不升,地点:1307采一工作面判断及处理:调换左调高油缸管路,左摇臂蛤升不降,说明故障在操作阀,经拆检,发现左手动操作阀阀芯螺栓帽损坏,从配件库拆卸新手动阀芯,更换手动阀芯,升降正常。注:严格说,阀芯与阀座是配对研磨,不能拆分更换,但现场实际使用过程中,如果整体更换手动阀组的话,约需用46时间,为了不影响生产,可先试更换阀芯,如动作正常可正常使用。如配合不合适,太紧卡,太松泄漏大,就要整件更换。,16、时间 2
23、006.11.1 故障现象:300煤机左截割电机绝缘低,地点:1307采一工作面判断及处理:开截割电机时,煤机掉电,经检查是左截割电机绝缘低引起,更换左截割电机。更换截割电机时,要拆下摇臂一轴堵盖,在电机即将到位时用螺丝刀找正电机轴。因此煤机与上海700煤机、西安1480煤机结构一样,当电机离合器脱离后剪切轴与一轴导向轴套还有8的配合距离,所以要防止顶坏一轴。注:鸡西940及太原930煤机与上三种煤机结构不同,这二种机型的截割离合器脱离后,截割电机剪切轴与摇臂一轴没有配合,所以在更换电机时只要把离合器脱离后即可。,17、时间:2006.11.3故障现象:920采煤机右摇臂异响(二轴齿轮轴承坏)
24、,地点:23S2采二工作机判断及处理:到现场后,在采煤机停好电的情况下,人工盘滚筒,转动一段距离后即有卡阻现象。询问当班煤机司机,反映在滚筒即停转时也有阻现象,判断为摇臂齿轮轴承有损坏的,拆卸一轴,发现二轴齿轮下垂,轴承已损坏。因在井下更换二轴轴承难度较大,且损坏的轴承也不能全部清出油箱,所以必须更换右摇臂。注:同样适用于940煤机摇臂判断,18、时间:2006.11.14故障现象:300煤机左截割电机异响(离合装置轴承卡),地点:1307 采一工作面判断及处理:开动截割电机后,电机转动异响,拆卸电机离合轴后发现离合轴承转动不灵活,卡阻,更换新轴承后声响正常。注:在安装轴承时一定要注满润滑脂。
25、,19、时间:日 8时30分故障现象:SL300采煤机左摇臂滚筒不转(截割电机离合轴与一轴不能啮合),地点:1308采一工作面判断与处理:经检查,摇臂与离合器装置完好,截割电机外吐40,固定电机的螺栓无一条,用道木和液压支架顶入电机,因现场没有备用螺栓,待检修班更换M1680的固定螺栓。注:此截割电机带有限位防转装置,可临时不用螺栓固定。),20、时间:日 中班故障现象:SL300采煤机右摇臂异响(二轴轴承损坏),地点:1308采一工作面判断与处理:经检查,发现是二轴轴承损坏引起的异响,轴承碎屑已进入油腔深部,不能彻底处理,需更换整个摇臂。注:发生轴承损坏故障后,因金属碎屑已进入摇臂齿轮油池中
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