采煤工作面支护设计与顶板.ppt
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1、1,采煤工作面支护设计与顶板管理,生产管理部,2,支护设计,一、支护设计的必要性1、支护强度不足:造成安全事故。2、支护强度过高:导致经济效益差。一是造成职工劳动强度大,效率低;二是成本投入高。因此,科学合理的进行支护设计是保障安全、提升经济效益的需要。,3,支护设计,二、支护设计的基本方法1、工程类比法。2、理论计算法。3、计算机数值模拟法。,4,支护设计,三、应坚持动态设计的观念1、同一工作面在不同条件的地段,应有不同的设计。2、在实践中检验设计的科学性,根据监测数据不断优化设计。3、条件变化时及时变更设计。,5,回采工作面顶板管理,四、采煤工作面控顶原则 根据采煤工作面冒顶有压、漏、推三
2、个基本类型,回采工作面支架必须具备“支、护、稳”的基本性能,即“支得起,护得好,稳得住”。,6,回采工作面顶板管理,支得起:综合使用“支、切、让、挑”等手段,防止压垮。支:用工作面空间基本支柱工作阻力平衡工作空间上方垮落带岩重。依此可确定基本的支护强度、计算支护密度及柱排距。,7,回采工作面顶板管理,切:切断下位岩层,防止顶板压力前移。依此确定末排支柱工作阻力,计算末排支柱的线密度。让:适应裂隙带下沉。挑:松动碎裂厚层难冒顶板。,8,回采工作面顶板管理,护得好:一是护住工作空间的顶板不冒落;二是保证回柱人员有工作空间;三是控制端面顶板。,9,回采工作面顶板管理,稳得住:一是支架结构稳定;二是提
3、高支柱初撑力。,10,支护设计,五、支护设计中的有关概念1、初撑力:支架对顶板的主动作用力。2、工作阻力:支柱受顶板压力作用而反映出来的力称为工作阻力。3、支柱最大载荷:支柱最大工作阻力。4、支柱平均载荷:支柱平均工作阻力。,11,支护设计,5、允许比压:单位面积底板破坏前承受的最大压力。6、支护强度:支柱对单位面积顶板提供的工作阻力称支护强度。7、对底板比压:支柱对单位面积底板提供的工作阻力。8、支护密度:单位面积内的支柱数量。,12,支护设计,六、淮北矿业集团采用的支护设计方法七、支护设计实例。,13,回采工作面顶板管理,一、顶板管理的主要内容1、工作面支护作用:提供作业空间,保持通风。类
4、型:按结构、材质、原理、作用等有不同的类型。2、采空区处理作用:减轻工作面压力。方法:全部垮落、缓慢下沉、充填、煤柱支撑法。全部垮落放顶方法:密集支柱、无密集支柱、强制放顶法。,14,回采工作面顶板管理,二、淮北矿业集团公司采煤工作面顶板管理现状 1、03、05年实现采煤工作面顶板管理安全年。2、近年来重大顶板事故。04年石台矿北四采区3煤工作面发生冒顶事故,死亡一人。06年桃园矿北四采区10煤底分层发生冒顶事故,三人被埋,经抢救后脱险。3、事故原因初放期间,顶板离层、空顶,支柱失稳。,15,回采工作面顶板管理,三、石台矿“2.8”采煤工作面垮棚事故案例分析1、事故经过:2004年2月6日,3
5、4142工作面推采到延面位置,矿于2月3日组织有关部门召开了延面放顶专题会议,并形成“纪要”。下延段长53米,倾角15-30,下部25米切眼托顶煤丢底煤,空漏顶现象较多,由预备区初装四排后于2月5日中班交采煤四区回采。2月7日中班,采四区从机头往上已刷帮20棚,8日夜班安排3人在延面段内进行改棚时,发生冒顶垮14棚(长8米,宽4米,冒高1.5米),吴西亮、杨云亭两人被埋。经局、矿组织抢救于6:01分吴西亮被脱险,6:40分杨云亭被扒出已死亡。,16,回采工作面顶板管理,2、事故原因预备区在装面时没有严格按照装面措施进行施工(切眼套2棚,刷帮推进2棚,共装4排),大部分支柱没穿鞋,空顶没处理,过
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