火电厂汽轮机事故案例分析.ppt
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1、1,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,火电厂汽轮机事故案例分析,广东电网公司电力科学研究院轮机所,2,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,目录 一、闭式冷却水系统(2个案例)二、循环水系统(3个案例)三、凝汽器真空系统(3个案例)四、凝结水系统(3个案例)五、轴封系统(4个案例)六、EH油系统(3个案例)七、发电机密封油系统(4个案例)八、旁路系统(2个案例)九、电动给水泵系统(3个案例)十、小汽轮机系统(4个案例)十一、汽轮机主机(7个案例),3,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,资料来源:1、本人经历的各电厂基建调试事例 2、本人经历的各电厂技术监督
2、事例,4,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,一、闭式冷却水系统 1、某电厂闭式冷却水泵打不出水事件 2010年6月15日,云浮发电厂5号机组正在进行整套启动调试工作,当时机组带满负荷300MW运行。18:30左右,空压机系统因电机温度高突然跳闸,经检查是闭式冷却水系统压力过低造成,当时闭式冷却水泵出口母管压力为0.36MPa(两台闭式冷却水泵运行)。采取的措施:立即停止两台闭式冷却水泵,对泵入口滤网和泵本体进行放空气,发现上述两处积聚有大量空气。放尽空气后重新启泵出口压力正常,立即启动空压机,系统恢复正常运行,整个过程为15分钟。随后,对闭式水系统各处继续放空气。,闭式冷却水系统
3、,5,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2、某电厂闭式冷却水系统膨胀水箱下不来水 深圳前湾电厂在调试过程中,曾出现过闭式冷却水膨胀水箱补不进水事件。原因分析:(1)膨胀水箱下水管与闭冷水管接口处积有大量的空气。(2)膨胀水箱下水管过小。采取措施:(1)在膨胀水箱下水管与闭式冷却水管接口附近增加放空气门。(2)将膨胀水箱下水管改大一个等级。经过上述处理后,再也没有出现过闭式冷却水系统膨胀水箱下不来水现象。吸取教训(1)定期排空气;(2)排空气不仅仅只放最高点。,闭式冷却水系统,6,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,一、循环水系统 1、停泵后出口液控蝶阀关不到位泵倒转
4、某电厂循环水泵当时两台运行,因停机后需停止一台循环水泵。停止其中一台循泵时,出口液控蝶阀关到10度左右不再关闭,循环水泵倒转严重。就地强行开启液控蝶阀常闭手动油门,出口液控蝶阀才往下全关到0位,循环水泵不再倒转。吸取教训(1)停止循环水泵时就地也要安排人员,要重视;(2)停循环水泵时应先关出口液控蝶阀到15度角再停泵,防止停循泵后出口蝶阀不能关,造成泵倒转或出口压力过低。,循环水系统,7,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2、因循环水泵冷却水失去引起跳泵事件(1)阳西电厂循环水电机冷却水由三台冷却水泵提供,冷却水池淡水水源来自化学原水池。在一次调试运行中,中途的供水手动门被人误关
5、。40分钟后,循环水泵电机因冷却水缺失线圈温度高跳泵。(2)顺德德胜电厂循环水泵电机冷却水有两路:一路由两台冷却水升压泵供;另一路由厂区开式工业水提供。由于该厂循环水泵房离主厂区较远,厂区工业水用量较大时,循环水泵工业水便不够压力。有一次因开式工业水压力不够,电机线圈温度急剧升高,幸亏运行人员及时发现,迅速调整厂区工业水用水量,才未造成循环水跳泵事件的发生。吸取教训(1)开式工业水作为循环水泵冷却水不可靠,最好用自身冷却水(2)循环水泵电机线圈应有温度保护。,循环水系统,8,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,3、胶球系统收不到球现象(1)德胜电厂2号机2008年11月6日-8日,
6、进行胶球清洗装置收球试验。初次投球时,由于胶球为1号机试运时浸泡的球,胶球外径已达25.9,而不锈钢管规格250.5mm和250.3mm两种。领新球浸泡24小时,直径为24,A侧胶球清洗装置投入胶球200只,运行30分钟后收球30分钟,收回200只,收球率为100%;B侧胶球清洗装置投入胶球200只,运行30分钟后收球30分钟,收回200只,收球率为100%。A、B侧胶球清洗装置收球率均大于95%,合格。(2)一台循泵运行只能收一半,两台循泵运行可继续收到另外的一半。(3)胶球装置收球应:先关装球室出口门,再关装球室入口门,然后再停止胶球泵运行,否则收不到球或收不全球。,循环水系统,9,火电厂
7、汽轮机事故案例分析,2010-08-31,三、凝汽器真空系统 1、凝汽器真空查漏事例一 珠海发电厂2700MW机组1号机汽轮机为TC4F-40型中间再热、三缸四排汽凝汽式,额定功率为700MW;锅炉为辐射、再热强制循环炉,蒸气流量(BMCR)为2290t/h,它们均由日本三菱(Mitsubishi)重工业株式会社制造;发电机为美国西屋(Westinghouse)公司产品,额定功率746MW,终端电压22kV。整个工程采用设计、施工、调试总承包的方式进行,总承包商为日本三菱商事株式会社和重工业株式会社。2003年底电厂对1号机进行常规真空严密性试验,试验结果为0.24KPa/min,机组投运初期
8、真空严密性试验结果为0.14kPa/min。2004年1月1日,1号机汽机维持一台真空泵运行,负荷320MW,凝汽器真空-96.7KPa。,凝汽器真空系统,10,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2007年9月底,机组负荷620MW,一台真空泵运行,凝汽器真空值已下降至-92.8kPa。应电厂委托,广东省电力科学研究院于2007年9月25日(2007年第一次)对其可疑的2号低压缸排汽膨胀节进行真空泄漏检测,从排汽膨胀节靠发电机侧面下部施放氦气,发现有漏点。珠海发电厂利用“十一”机会对1号机进行小修,开机后机组的真空效果更差,需两台真空泵才能维持真空-92.8 kPa。电厂对膨胀节
9、下部进行注胶处理,2007年10月19日我室(2007年第二次)对排汽膨胀节处的泄漏点进行复测,发现原泄漏点的数值有所减小。2007年10月25日至27日,我室(2007年第三次)对1号机排汽膨胀节及以外的可疑点进行了检测,未发现新的泄漏点。,凝汽器真空系统,11,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2007年10月31日至11月04日,我室(2007年第四次)对1号机组真空系统进行了一次全面彻底的检测,共检测210个可疑泄漏点,除排汽膨胀节处泄漏外发现2号低压缸6瓦轴封处有较大的泄漏(但经提高轴封汽压力,真空无好转,初步排除),其他可疑泄漏点均无泄漏。2007年11月21日至22
10、日,我室(2007年第五次)对1号机真空系统的轴封汽处泄漏进行了彻底地排除。即将轴封处与排汽膨胀节处的空间进行隔绝,发现轴封汽处单独并不泄漏。分析之前检测有泄漏是因为轴封汽处的气体向下流向排汽膨胀节上部的泄漏点所致。,凝汽器真空系统,12,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2007年12月14日至15日,我室(2007年第六次)对1号机真空系统进行检测。此次将2号排汽缸膨胀节与墙体之间空间进行灌水,从6号瓦轴封处施放氦气,发现此处一直有泄漏存在。当水位灌至接近13米时,汽轮机真空发生明显的好转。22分钟内,凝汽器真空由-92.83KPa升至-93.74KPa,且真空值随水位的升降
11、而明显地变化。由于条件所限制,水位未能继续往上灌。至此,基本上确定珠海发电厂1号机真空泄漏点为其2号低压缸靠发电机端面接近13米处的区域面上,具体泄漏点位置见下图-1:图-1 珠海发电厂 1号机真空泄漏点示意图,凝汽器真空系统,13,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,凝汽器真空系统,14,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,真空系统涉及机组的经济与安全运行,应引起电厂的高度重视。由于泄漏点处外部空间过小,机组运行中无法找到具体的泄漏点,建议停机后在凝汽器内部查找出具体的泄漏部位,对具体的泄漏点在内部进行焊接,才能彻底解决问题。同时对泄漏部位进行分析,找出引起泄漏的原因
12、,预防再次发生同类事件。虽然2号排汽缸膨胀节下部施放氦气每次检测均显示有泄漏,其实注过胶的排汽膨胀节部分本身并不泄漏,只是氦气由此经过飘向其上面的泄漏处。但由于膨胀节已被灌过胶,有机会对膨胀节也应进行检查。吸取教训(1)真空系统泄漏是常见和复杂的。(2)灌水查漏是最有效的办法,生产中机会少,基建与大修一定要重视。,凝汽器真空系统,15,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2、凝汽器真空查漏事例二 大唐国际广东潮州发电有限公司2号机系由哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的CLN600-242/566/566型超临界一次中间再热三缸四排汽双背压凝汽式汽轮机组,已于2007年5月25日通过16
13、8小时试运后正式投产。2009年2月18至21日,中试所一行两人去潮州发电厂进行2号机的真空查漏工作,当时检测的测点47个,未发现可凝泄漏点。在检测本体疏水扩容器时,发现高压主蒸汽管道疏水与扩容器连接部分有水滴出,后拆除保温检查为疏水管道的弯头处有一砂眼,将砂眼堵塞后真空由之前的三台真空泵运行-95KPa升至二台真空泵的-97KPa。,凝汽器真空系统,16,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,3、投低加造成凝汽器真空降低差点跳机 阳西电厂1号机组第一次投入低压加热器运行时,因火电安装公司挂临时牌时,将低加启动疏水与运行疏水阀的标示牌挂反,造成开运行疏水时误开启动疏水,使凝汽器真空降
14、低至其中一跳机真空低开关动作。吸取教训:(1)投低加开正常疏水一定要确认疏水管去向;(2)关键操作一定要作好事故预想,作好重点监视。,凝汽器真空系统,17,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,四、凝结水系统1、凝结水上水逆止门不造成凝结水管强烈振动 在停机过程中,如果进除氧器凝结水量较小,5号低加至除氧器之间管道容易出现较强烈的振动。分析原因为停机后除氧器不上水,凝结水至除氧器逆止阀不严,除氧器中的蒸汽倒流到凝结水管中迅速凝结形成真空,造成凝结水管道尤其在弯头处振动强烈。目前采取的办法是在停机除氧器有压力和温度(100)时,进除氧器的凝结水调阀旁路电动门留一定开度,使凝结水进水管一
15、直保持管道充满水,不给蒸汽凝结的空间,则不会出现振动。,凝结水系统,18,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2、凝结水压力过低现象 深圳前湾电厂1号机组凝结水压力开始一直只能调至3.0MPa,而凝泵的设计扬程为350m。后经仔细检查,发现凝结水再循环旁路手动门不严有内漏,将其加紧半圈后,凝结水压力升为3.5MPa,且再循环旁路阀造成的噪声也消失了。3、凝结水含氧器超标现象 韶关电厂9号机组168小时投入运行两年后,发现凝结水系统含氧量严重超标,机组运行中未找到原因。经停机检查,发现凝结水泵入口膨胀节腐蚀穿孔,由于机组运行中,凝泵入口膨胀节为负压穿孔处会吸入空气,造成凝结水含氧量超
16、标。,凝结水系统,19,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,五、轴封系统 1、轴抽风机疏水管返水造成风机跳闸 某电厂因疏水管反水进入轴抽风机,造成轴抽风机过流跳闸,备用风机联启后亦因过流跳闸。经查发现,轴加风机本体疏水与加热器本体疏水汇至一根疏水母管上,而疏水母管与给水系统疏水管道相连。为给水系统放水时,返水至轴抽风机,造成轴抽风机进水跳闸。后将轴抽风机出口及风机本体疏水管单独接地沟,同时在管道中间增加漏斗,有水反出时通过漏斗的开口先放走水。,轴封系统,20,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2、低压轴封减温水自动无法使用故障 机组首次启动和带负荷过程中,都出现低压轴
17、封进汽温度过高或过低,将低压轴封喷水减温器后温度测点后移至距离8米后依然如此。建议采用13.7米的低压缸汽封温度作为调整减温水量的热工测点。3、低压轴封减温水喷嘴出现堵塞现象 低压轴封减温水多次出现减不了温的情况,疑为喷头动作不良造成,对减温水喷头拆出检查,更换喷头后工作正常。另外,由于低压轴封减温水后温度点在减温水投入时显示温度值远低于真实温度(偏低60左右),在调整减温水量时是以低压轴封进汽温度为准的。,轴封系统,21,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,4、轴加出现满水事件 德胜1号机试运期间多次出现轴加满水的情况,在机组负荷较高时,轴加水位会升高较多,有时十分钟就会满水,对
18、多级水封进行注水排空也收效甚微,又对多级水封至凝汽器的手动门进行敲打反而会使轴加水位下降,但这只是暂时的,经过一段时间轴加水位仍然升高,后来采取间断敲打多级水封至凝汽器手动门的方式维持轴加的水位。在停机消缺的空挡将多级水封至凝汽器手动门解体检查,为门芯脱落。为防止同类问题再次发生,对轴加的疏水系统进行了改造,在多级水封的第二级单独引出一路至凝汽器,在多级水封第一级增加一路放水排地沟的管道。,轴封系统,22,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,六、EH油系统 1、EH油流量过大温度降不下来(1)阳西电厂1号机组第一次调整好EH油泵压力后,发现EH油箱油温无法控制,运行一段时间后便升到
19、60以上,被迫停泵。经解体检查冷却器未发现异常,后将过压阀调高,EH油泵流量降低后温度变为可控。(2)深圳前湾电厂3号机组开始调试EH油系统时,发现EH油温度始终下不来,运行一段时间后便升到60以上,被迫停泵。多次检查冷却水系统均未发现异常,后将冷却水管拆开未见有水流通,原来冷却水切换三通阀阀芯装反,实际开关方向与内部通断方向不一致。,EH油系统,23,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,2、误按EH油泵联锁按钮造成启泵伤人事件 顺德德胜电厂2号机组调试EH油系统时,因汽机平台隔膜阀控制油管渗油,安装单位停泵进行加紧工作,安装人员将EH油泵打至就地位,就地安排人看护以防有人启动。另
20、一单位一新员工,以为EH油泵处于就地停止位比较安全,动了一下就地联锁按钮,当时EH油泵因联锁投入且压力低两台同时启动。安装人员因加紧无效将隔膜阀上控制油管拆开,EH油喷到安装人员眼睛里,幸亏当时处理及时,送医院进行清洗才未酿成大祸。吸取教训:(1)安装单位不能随意扩大检修内容,任何细小的工作都应办工作票;(2)新员工不能随意动现场“自认为很安全”的东西。,EH油系统,24,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,七、发电机密封油系统 1、密封油系统油水检漏装置发现有油 德胜电厂2号机在密封油投运初期,经常有油从油、水检漏器处少量流出。经检查励侧密封瓦端盖有一直径约40mm左右的通孔,通
21、孔之前被一层薄弱的金属和油漆覆盖住,后用一块铁板焊上,再未出现漏油的现象。2、密封油系统溢油进入发电机内 有两个电厂均因密封油排氢调节油箱回油手动门被安装单位关闭而造成发电机进油。其中一个为东汽厂的密封油系统,进油达8桶约1.5吨左右;另一个为哈汽厂的密封油系统,因及时发现油水报警,进油较少。,发电机密封油系统,25,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,3、密封油排烟风机出现大量漏油情况 阳西电厂发电机密封油排烟风机多次出现有许多油抽出,经分析认为密封油循环油箱容积过小,造成油箱与排烟风机抽出口预留空间不够。建议在油管与油箱连接部位增加一段扩容段,或在油箱上部油管接一根小的回气管。
22、4、密封油压力下降造成氢气大量泄漏 南海发电厂2号机在汽轮机第二次冲转后发电机汽侧发生漏泄打闸停机,后经检查分析为氢压表管至密封油箱回油不畅所致,后经常放油而得到改善,停机消缺时将管道进行适当改大此问题得到彻底解决。,发电机密封油系统,26,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,八、旁路系统 1、某电厂低压旁路阀阀杆拉断事件 某电厂2300MW机组低压旁路蒸汽调节阀由瑞士CCI有限责任公司生产,美国CCI公司负责供货。2008年8月31日14时31分,1号机组调试期间负荷首次升至270MW,发现锅炉右侧空气预热器热风管膨胀节严重漏风且冒火星,锅炉手动MFT,汽轮机跳闸。14时31分4
23、5秒,发出低旁阀快开指令,低旁阀随之快开至90%,阀位在80%-95%之间振荡厉害。14时33分47秒,因凝汽器真空低发出低旁阀快关指令,低旁阀关至0位,但低旁阀开度在0%-16%之间振荡也比较厉害,波动时间为45秒左右。,旁路系统,27,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,14时34分50秒和14时35分04秒两次因凝汽器真空低发出快关低旁阀指令,阀门关死。14时37分03秒,低旁阀阀前压力大于4.12MPa发低旁阀快开指令,而阀位指令固定为35%不再变动,此时发现低旁阀无法开启,确认低旁阀阀杆已被拉脱损环。高旁阀动作情况:14时31分53秒,因汽机跳闸和低旁阀快开,发高旁阀快开
24、指令,高旁开至70%时快开指令消失,高旁阀阀位在55%-86%之间变动。14时33分50秒,因低旁阀快关,发高旁阀快关指令,高旁阀关闭。随后,因低旁阀开度在0%-16%之间多次波动,造成高旁阀短时间内多次开关,最终阀位至80%不再变动。此时,高旁阀定位器已损坏,阀门已无法操作。热工人员在工程师站给高旁阀发快关强制指令,高旁阀关闭。,旁路系统,28,火电厂汽轮机事故案例分析,2010-08-31,后果及原因分析 低旁阀阀芯门杆与执行机构活塞缸门杆被拉脱,其中前者上部螺纹全被拉掉。低压旁路阀为角型布置,阀芯向上运动为开启阀门,介质流向为从阀芯上往阀芯下流动。阀门开时必须克服进口侧蒸汽对阀芯的压力,
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