挑战极限课题:注塑机换模效率提升.ppt
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1、挑战极限,WG1000T注塑机换模效率提升,小组名称:,课题名称:,挑战熊本工厂换模效率,这是我们的工厂所在地,这是我们的工厂,小组简介,小组名称:挑战极限,小组成员:,小组理念:,世上无难事,只怕有心人,活动时间:2003年10月2004年4月活动次数:10次,担当,协助,计划,实际,NHC活动计划,由于出口车的产量增加WG1000T注塑机生产能力明显不足,缩短无效工时势在必行!,选题理由一,WG1000T注塑机产能不足,WG1000T注塑机(03年11月-04年3月)生产能力预测,小组对WG1000T注塑机03年10月13日18日的稼动率统计如下,模具更换占不稼动比例最高!,选题理由二,模
2、具更换占不稼动率最高,差距太大了!,?,?,?,据本田支援人员西山、机部、甲斐提供的信息,本田熊本工厂(KSS)模具更换周期只有900S。,选题理由三,模具更换周期长,综合选题理由一、二、三确定课题:WG1000T注塑机换模效率提升,设定目标,单位:秒/次,我们要挑战KSS模具更换周期!,此工序可在卸模具之前执行,此工序可在模具装完之后执行,担当:蒋 科,现状调查一,模具更换各工序用时调查,共需4个步骤、39个工序、4200秒,担当:陈忠良,现状调查二,水管需用喉箍紧固,模具水道及冷却水管错纵复杂组与组之间难以分辨,装、卸一副模具冷却水分别需410秒、110秒,装、卸冷却水管用时长,担当:陈忠
3、良,现状调查三,调换顶杆位置时必须两人配合操作极不方便!所需工时480S。,顶杆换位极不方便、用时长,人,设备,法,模具,装模人员不固定,自动化程度低,模具转运顺序不当,水管连接方法不当,模具吊装方式不当,中子油嘴使用不当,顶杆设计不合理,操作标准不一致,全手工装卸,模具更换周期长,组与组难以分辨,原因分析,小组会议,可以统一模具顶出孔.,装卸冷却水管比较麻烦?,设备上可以增加定位机构.,模具固定板尺寸要能统一就好了.,没有作业标准是不行的.,小组在进行原因分析时得到了本田支援专家甲斐的指导!,计划,实际,对策实施计划,模具更换步骤与工序优化,换模之前执行,不影响换模时间,换模之后执行,不影响
4、换模时间,共节约720秒,担当:陈忠良,对策实施一,将模具水嘴换成快速接头,水管可直接插进、拔出,水管装、卸方便,省时、省力,共节约316秒,担当:陈忠良,接水管工时对比图,对策实施二,水管连接使用快速接头,使用两种不同颜色的水管对水管的进出加以区分,担当:陈忠良,对策实施三,使用两种颜色的水管,节约工时30秒,对策实施四,改善前,改善后,更换顶杆时必须要人控制螺帽,设备顶杆改良,担当:喻江,更换顶杆可节约360秒,将顶杆分为两段对接,对策实施五,改善前,改善后,改善前,改善后,40,20,模具吊装工具改善,担当:陈忠良 张斌,装、卸吊环共降低20秒,对策实施六,改善前,螺纹对接,中子油管连接
5、使用快速接头,担当:陈忠良,油管对接工时对比,装、卸油管共节约422秒,中子油管对接方式工作性能试验,小组在中子快速接头使用之前,对快速接头的工作性能做了4个不同条件的工作实验,快速接头工作性能实验记录:,担当:陈忠良,效果检查一,模具更换步骤与工序用时,改善后减少时间总计1868秒,装,吊,环,模,具,吊,进,调,整,模,厚,模,具,对,正,关,门,合,模,装,压,板,装,冷,却,水,开,门,卸,吊,环,开,模,关,马,达,开,马,达,开,马,达,关,马,达,顶,杆,换,位,顶,出,顶,杆,关,马,达,开,马,达,顶,杆,退,回,关,马,达,2、改善后更换顶杆位置138,4,4,1,120,
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