转炉炉龄的进步.ppt
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1、转炉炉龄的进步(二),一、转炉炉龄的发展(一)炉衬损坏的原因(二)提高炉龄的工艺措施二、溅渣护炉技术的发展与应用(一)转炉溅渣护炉的机理(二)国外氧气转炉溅渣工艺简介(三)溅渣护炉技术在国内的应用与发展(四)溅渣操作程序(五)溅渣时间与溅渣频率(六)对溅渣护炉相关技术的探讨,二、溅渣护炉技术的发展与应用,图1 转炉溅渣示意图,(一)转炉溅渣护炉的机理,表3 溅渣层成分与实际转炉终渣成分的比较,(二)国外氧气转炉溅渣工艺简介,一般适合于溅渣的炉渣成分为:,(三)溅渣护炉技术在国内的应用与发展,随后,转炉炉龄的纪录不断刷新。1998年,宝钢300t转炉的平均炉龄超过10000炉。2002年,中国转
2、炉平均炉龄由1995年的998炉增加到4268炉,见表4。,表4 中国炼钢技术的进步2,图3 溅渣技术应用后中国重点企业的炉龄变化2,表5 2003年以来国内转炉、电炉和连铸技术经济指标的变化3,1999年,国外采用溅渣护炉技术的转炉炉龄平均已达到20 000炉以上。国外某些钢厂的管理人员甚至认为30 000炉将成为转炉的标准炉龄。国内冶金工作者在积极摸索适合自身特点的溅渣护炉工艺上取得了巨大进步,开发出了适合不同炉型和工艺条件的溅渣护炉工艺方案。2004年,我国复吹转炉的最高炉龄已超过30 000炉3。,(四)溅渣操作程序,。,(五)溅渣时间与溅渣频率,溅渣时间是溅渣操作中的一个重要参数,国
3、内厂家一般在2.5 4min。,图3,图3是武钢第二炼钢厂溅渣、补炉、炉龄以及耐火材料消耗的比较。该厂1号转炉炉龄在2004年即达到了30368炉,(六)对溅渣护炉相关技术的探讨,1 复吹与炉龄同步,在整个炉役中复吹比例仍然下降。采用溅渣护炉工艺后,底部供气元件最后停止使用的原因主要是底吹喷嘴被炉底上涨的炉渣堵塞的缘故。,只,但,为此,中国技术人员根据国内转炉的具体情况开展了系列对溅渣护炉工艺的优化与完善工作,6,表6,1)应用炉渣“蘑菇头”保护底吹喷嘴。,图4,4,2)底吹喷嘴的维护,2 溅渣后转炉冶炼操作特点,3 对经济炉龄的探讨,。,2004年后,我国多家转炉钢厂炉龄超过3万炉。然后有领
4、导和专家告诫:要认真考虑“经济炉龄”的问题,炉龄不是越高越好。认为炉龄不是越高越好的理由,主要有三个方面:一是认为到一定炉龄以后,炉龄提高,获得经济效益的幅度是下降的,不如以最佳炉龄,保持最佳经济效益来得合理;二是炉龄过高与设备检修,尤其是全公司生产组织不好协调,不如计划停炉;三是溅渣层在反复溅渣条件下,有害元素富集,影响钢质量,尤其不适于高质量钢的冶炼。欧洲一些典型钢厂也持这种观点,长期坚持不走转炉溅渣长寿的技术道路,但他们又不进行铁水三脱,因此炉龄一直保持在1000 3000炉的低水平上。,对于前述三个问题,在炉龄达到或超过3万炉的厂家,得到了更多的关注。以下是目前一些实际的经验与认识(1
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