水电站压力钢管事故、处理和防范a.ppt
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1、水电站压力钢管 事故、处理和防范 钟秉章,2010.4,近年来水电建设持续呈现新的大跃进态势,尤其在西南地区的许多梯级电站沿河先后开工。按照目前各路资金诸侯争抢水电资源的情况,用不着20年,除西藏和怒江之外我国的水电建设将终结。而目前开工和近期建成的部份工程因边勘测、边设计、边施工、甚至边申报审批,造成设计、施工、监理、工程管理各方面技术力量严重不足,已经带来一系列工程质量问题和隐患。对于已经出现的工程质量问题往往不公开,不成功的经验不能及时成为大家共同的知识财富并从中吸取教训十分可惜。为此冒昧书写本文,希望实例所涉及的有关单位理解。因资料收集困难和不全面,若导致谬误,请知者补充指正。,一、冶
2、勒水电站钢岔管开裂,冶勒水电站大坝位于四川凉山州冕宁,厂房在雅安市石棉县境内,总装机容量240mW,是南桠河梯级中的龙头电站。多年调节能力水库,总库容2.98亿m3,调节库容2.76亿m3。沥青混凝土心墙堆石坝,坝高124.5m。2001年4月开工,2005年12月两台法国ALSTOM公司制造的冲击式水轮发电机组投产(实际单机容量125mW),主要担任系统调峰。2006年10月埋藏式岔管出现开裂事故。对称月牙肋钢岔管设计水压7.0MPa,主管内径3.4,支管内径2.2m,分岔角600,腰部母线转折角80,公切球半径1.89m。从岔管中心到阀室上游约40m,覆盖厚230m,围岩为石英闪长岩,23
3、类围岩。设计没有按照联合受力设计岔管,而沿用早年渔子溪电站岔管设计假定:管壳承受70内水压力来设计厚度;肋板单独承受全部不平衡内水压力,并采用现行设计规范的埋藏式岔管应力控制标准。膜应力按第四强度0.65和局部膜应力0.8屈服,肋板应力按照0.65屈服强度,管壳厚40mm,肋板厚70mm。水电七局在彭山本部进行岔管的下料、卷板工序,卷制成形的瓦片运输至工地钢管厂完成后续制造工序。经业主同意在对岔管焊缝作100射线和100超声波探伤后取消水压试验。钢材为舞阳钢铁公司的WDB620控轧控冷(即TMCP)贝氏体组织钢板,规定碳当量Ceq0.4以下,实际值,裂纹敏感系数Pcm0.2,实际值0.18。出
4、厂作了100%超声波探伤,厂家认为WDB620生产内控标准比国标更严格。当时厚度控制在50mm以下,后来一段时间厚度超过40mm要作调质处理出厂。厂家认为焊接线能量控制在40kJ/cm以下,不超过50kJ/cm,融合线处冲击值不会有问题。日本TMCP高强钢生产可以做到230mm厚度。设计喷针关闭时间68秒,球阀动水关闭时间175 秒。在事故发生前,没有发生过过短时间的关闭。发生开裂事故时,水库还没有蓄水到正常高水位,实际运行水压6.3MPa。2006年10月20日放空检查,发现主锥和支锥之间环缝上长400mm的裂缝透水,以及左侧支锥管和肋板之间有裂缝长1200mm,无透水。在肋板顶端,三个管节
5、交接处也有较短裂纹。由于岔管开裂,内水外渗,放空时没有发生继发失稳事故实是万幸。,长1200mm未穿透裂纹裂纹,水流方向,冶勒岔管开裂位置示意图,管道放空后主锥管和支锥管间的裂纹喷水,肋板和左侧支锥管间角焊缝边缘开裂长度约 1200mm,裂纹出现在焊缝边缘,肋板和左侧支锥管间角焊缝融合线处开裂,焊缝边缘出现裂纹,左侧支锥管,月牙肋板,冶勒水电站钢岔管事故分析,在有条件按照埋藏式岔管设计,而按明岔管设计,没有利用围岩的弹性抗力来降低钢板厚度。从事故后开孔和阻水灌浆,空隙较大,进浆达3吨水泥。管外回填混凝土质量存在问题。中国水电七局在彭山本部进行岔管的下料、卷板工序,卷制成形的瓦片运输至工地钢管厂
6、完成后续制造工序。建设方同意在对岔管进行彻底的射线(100)和超声波(100)探伤后取消水压试验。舞阳钢铁公司的WDB620控轧控冷(即TMCP)贝氏体组织钢板。成分控制,Ceq0.4以下,实际0.37-0.38,Pcm0.2,实际0.18,探伤出厂.控制在50mm以上,11-35吨的钢锭,厚可以达到900mm,焊接线能量40kJ/cm 以下.不超过50kJ/cm.融合线处冲击值不够.从焊接裂纹位置和盖面焊道形态看出线能量超标。是不是金相组织出了问题?无焊接记录,没有办法查实际线能量值。对于高强钢施工单位没有严格控制焊接线能量,没有施工记录。预热温度控制不好也会产生冷裂纹。,事故处理,先作阻水
7、灌浆,使得后面的焊接工作得以顺利进行。无损探伤确定裂缝扩展情况,钻止裂孔。预热后电弧气刨到底,加垫板补焊。至11月20日,两条出问题的焊缝全部修补完成。48小时后无损检查,没有再出现超标缺陷。肋板裂缝斜入母材,刨到140mm,未见底。11月22日完成肋板加强筋板和两面加补强夹板施工。高压固结灌浆共设40孔,孔深6M,灌浆压力(基岩部分7MPa,混凝土部分4MPa);封孔前作接触灌浆,采用环氧浆液4MPa。为了确保灌浆过程钢管不发生外压失稳,除进行变形监测外,还在灌浆工艺上采用“控制性水泥灌浆”以控制高压水泥浆液扩散半径和范围。12月3日完成高压固结灌浆施工。耗用水泥108吨。对钢岔管的材料方面
8、存在的问题没有把握,无施焊的参数记录,是不是还有线能量超标的焊缝存在,防止今后出问题,特别增加围岩固结灌浆压力值。12月11日回装伸缩节管,充水。,经验教训,高HD值的钢岔管如果有合适的埋藏条件应尽可能利用围岩,力求合理的厚度和选用强度级别合适的钢材。对于高强钢要特别谨慎,作好施工的各个工艺环节和记录。要提请监理注意,也要从设计角度为施工考虑。对于TMCP钢,除机械强度指标、化学成分外,应作金相检查和焊接工艺评定后的实际金相情况,特别要注意在不良环境条件下的焊接规范确定和工艺管理。不论是不是按照埋藏式岔管(钢管)设计,回填混凝土和灌浆要非常重视,不合适的外边界非常不利,可以出现很高的局部弯曲应
9、力。设计误区:往往以为钢板厚一点就更安全。应按照HD值依次首选低合金高强度结构钢Q295C、Q345C、Q390C、Q420C、Q460C,大的HD值才考虑高强钢。,二、景洪水电站,景洪水电站位于云南景洪,是澜沧江上最下游的一个梯级电站,其升船机的进出水管道有6个钢岔管,主管管径2.5米,岔管壁厚18mm,外加强梁最大宽300mm,厚48mm。按照明岔管设计,钢材为16MnR,外包C20钢筋混凝土,设计内水压力0.740.9MPa。2008年4月出现焊接裂纹,到现场看到U形梁从厚度中间开裂,实际上是典型的钢材层间撕裂,和焊接工艺没有关系。问题出在设计图上没有给出用作梁的钢材抗层状撕裂指标要求,
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