机织物节能减排前处理工艺示范与技改.ppt
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1、机织物节能减排前处理 工艺示范与技改,技术科、车间主任培训内容 第一部分,华 纺 股 份 HUAFANG COMPANY,2009年4月24日国务院批准的纺织工业调整和振兴规划及实施细则,在节能减排方面的三年目标是:节能减排要取得明显成效,全行业实现单位增加值能耗年均降低5%,水耗降低7%,废水排放量年均降低7%。纺织工业调整和振兴规划明确提出印染行业要加快实施技术改造,推广高效短流程、无水或少水印染技术和设备,提高生产自动控制水平,降低生产成本和用工成本,提高企业生存空间。,华 纺 股 份 HUAFANG COMPANY,华纺公司作为国内大型印染企业,多年来一直是当地耗能大户,生产中能耗高、
2、热能利用率低、能源浪费严重的问题更加突出,致使生产成本上升,极大地影响了企业经济效益的提高。为此,公司从2000年以后把工作的重点放在少水节能、提高效益上,先后研究出了冷轧堆染色技术、中水回用技术、退煮漂一步前处理技术和余热利用节能技术改造,摆脱了目前低效、高耗能、高耗水的生产格局,提升企业的清洁生产能力、盈利能力、研发实力并降低综合能耗水平,提高企业的市场竞争力。,下面分别介绍一下这几项技术的工艺、优点、流程等,让更多的印染企业了解并应用这些技术,让我们共同完成纺织工业调整和振兴规划在节能减排方面的三年目标。,一、节能减排新工艺1,棉织物低温练漂工艺2、退煮漂一浴前处理工艺3、冷轧堆染色工艺
3、 二、技改示范1、中水回用技术2、余热利用技术 1)高温废水余热利用节能改造 2)热载体炉高温废烟气余热利用节能改造 3)冷凝水余热利用节能改造,一、节能减排新工艺1、低温氧漂一浴工艺:1.1技术概况:该技术采用价格低廉的双氧水活化剂,将双氧水的漂白温度从98100以上降低至7080;通过复配、增效技术,实现对棉籽壳的有效破坏;研究了低温漂白工艺及装备,特别是酶煮练及漂白一浴法短流程工艺,在保证织物白度和棉籽壳去除的基础上,实现织物的低温漂白。,1.2工艺流程:坯布(60-70)热水洗轧水(75%轧余率)坯布浸轧退浆酶工作液(100%轧余率)冷堆(打卷 4018小时)三次热水洗(90)冷水洗轧
4、水(75%轧余率)湿上布浸轧煮漂工作液(100%轧余率)汽蒸(8050分钟)热水洗三次(90)冷水洗烘干100测试指标,1.3工艺处方:冷堆工作液和化料顺序为:渗透剂 JFC 3g/L(青岛圣元贸易)退浆酶 10g/L(诺维信)冷堆 4018h,华 纺 股 份 HUAFANG COMPANY,氧漂工作液和化料顺序为:精练剂OL 4g/L(巴斯夫纺化)双氧水稳定剂 2g/L(滨州盈胜化工厂)活化剂 QR 4g/L(上海祺瑞化工)精练剂 8g/L(滨州盈胜化工厂)双氧水(27.5%)8.5-9g/L 汽蒸 801h,华 纺 股 份 HUAFANG COMPANY,本项目实施将积极推动上下游企业联合
5、,加强生物酶、精细化学品和纺织印染加工的互动,提高行业整体竞争力,通过新技术在行业中的推广作用,可缓解印染行业发展与资源消耗、环境污染的矛盾,推动纺织印染行业的可持续发展。,2.退煮漂一浴前处理工艺:2.1技术概况:传统的高碱前处理工艺,由于碱剂用量大,煮练工作液用量大,造成蒸汽能耗高,污水COD值高难以处理,同时,大量的烧碱用量容易带来涤棉混纺织物的失重或者碱斑、折子、风干印。退煮漂一浴前处理工艺可以缩短前处理流程、节约用水与蒸汽,但是也存在一些缺陷和瓶颈,最大的挑战在于:减少了加工环节后,织物的退浆与除蜡明显降低,如何在提高退浆率和棉蜡去除是关键。,2.2工艺流程:翻缝烧轧草酸15g/L堆
6、置3-4小时四格热水洗浸轧煮练工作液汽蒸(9835分钟)四格热水洗 一格冷水洗 烘干落布2.3煮练工艺处方:A.精练剂FMES 8g/L B.稳定剂P 6g/L C.五水偏硅酸钠 20g/L D.双氧水(27.5%)11.5-12g/L E.螯合分散剂 2g/L,五水偏硅酸钠:碱剂,代替片碱,并有一定的稳定双氧水作用。氧漂稳定剂P:科凯前处理剂,稳定双氧水分解。精练剂FMES:脂肪酸甲酯乙氧基化物磺酸盐,分散型精练剂,提高退浆率和棉蜡去除,并有良好的毛效。草酸:为了防止产生氧漂破洞,坯布先经过轧草酸打卷堆置处理。,华 纺 股 份 HUAFANG COMPANY,2.4物理指标:白度 85以上退
7、浆级别 7级以上10分钟毛效 8.5/7.8断裂 835/459N撕破 23.4/15.4N,3、冷轧堆染色工艺:3.1技术概况:从2007年我公司就对冷轧堆技术进行研究,与浙江丝绸科技有限公司、浙江理工大学共同承担了国家科技支撑计划,并于2009年底通过了验收和鉴定,我公司的冷轧堆染色技术非常的成熟,一次成功率达到90%以上,并通过大量的实验研究出了活性染料低温耐水解染色稳定剂和固着碱等配套助剂,确定了染液配置方法,选出来适合的染料,完善了冷轧堆染色的快速打样方法,解决了批量生产中出现的前后差与左中右色差、布面黑气、缝头印、边浅、渗透不良等问题,并且开发出了冷轧堆染色前处理退浆淡碱浓度在线检
8、测及自动控制系统。使我公司的冷轧堆生产比长车轧染生产节约用水35%,用电15%,节省蒸汽50%以上,节省染化料47%。,3.2碱剂选择通过实验选用复合碱较为合理,水玻璃作为缓冲剂,能够缓慢释放OH离子,提供稳定的染液PH值,延时染液稳定时间,固色率高,颜色重现性好,色光稳定,应用半硅法40-420Be的水玻璃50ml/L,水玻璃少则染液PH值不够稳定,色光易波动,多则增加水洗困难,手感发硬。为便于生产我们将水玻璃及烧碱用量分为三个浓度掌握使用见表1。,3.3染料选择与打样方法 冷轧堆染色选用的活性染料中性条件下溶解度要大于150g/L,因为碱性条件下染液中的Na+增加导致染料溶解度下降,盐的存
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