完善工序控制减少中板下表划伤.ppt
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1、完善工序控制 减少中板下表划伤,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组二00七年十二月,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,小组概况,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组成立于2006年,全体组员针对在生产中出现的管理、操作、质量等各个方面的问题共同攻关,解决了大量生产中存在的问题,取得了良好的成绩。目前技术组QC小组成员共6人。,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,小组概况,表1 轧钢一分厂技术组QC小组成员一览表,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,课题选择,由于中板生产线四辊轧机在元月中旬
2、改造结束后,在生产过程中钢板出现了大量下表划伤,严重影响产品质量和生产秩序。因此,我们QC小组决定将“完善工序控制 减少中板下表划伤”作为课题进行攻关。,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,现状调查,1、目前第一钢轧总厂轧钢一分厂轧制线工艺流程如下:,图1 工艺流程图,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,现状调查,2、下表划伤情况统计表:,表2 1-3月份下表划伤统计表,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,现状调查,3、改造后产生下表划伤趋势图:,图2 1-3月份下表划伤统计,第一钢轧总厂轧钢
3、一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,确定目标,通过以上的现状调查可以看出,轧机改造后工艺流程的布置发生了一定改变,其中新轧机与矫直机之间的距离明显缩短了18米,整个生产线的工艺实施也随之发生了变化。根据对1-3月份划伤情况的数据统计,得出划伤改判量平均每月为1.97%(占成品块数),而改造前正常生产时划伤改判量基本上为0.5%以内(占成品块数)。因此我们QC小组决定此次活动的目标是将下表划伤的改判量减少到每月0.5%(占成品块数)以内,以保证生产稳定。,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,要因分析,表3 产生划伤因素统计表,第一钢轧总厂轧钢一
4、分厂技术组QC小组对2007年1-3月份的下表划伤改判情况进行了分类调查,统计表如下:,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,要因分析,根据以上统计表数据得出排列图如下:,图3 产生划伤因素排列图,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,要因分析,通过以上排列图可以看出影响下表划伤的因素主要由工艺、操作、设备三方面的原因造成,我们QC小组决定从这三方面入手,经过认真的调查分析从而列出了产生下表划伤的因果图如下:,矫直机操作台离轧线距离较近,管层流位置不合理,终轧温度偏上限,轧制节奏快,责任心不强,矫直辊辊面退火硬度下降,视线不佳,矫
5、直机与轧机距离短,开矫温度降不下来,管理办法不完善,压下工对新轧机主传动转速控制不熟练,水冷系统不完善,矫直辊修磨方法不当,下 表 划 伤,图4 产生下表划伤因果图,轧制道次少,操作工接送钢不到位,矫直速度不当,矫直辊冷却水管角度不准确,水量不足,机,人,法,环,工序配合不佳,工艺制度执行不严格,技术水平不高,工艺制度了解不够,测温仪器不稳定,供水设备工作不正常,材质硬度不够,水雾大影响操作,烫辊方法不恰当,部分传统工艺制度未改进,不同的材质,料,船板多,低合金少,不同的规格,厚规格多,薄规格少,冷料、红送入炉方式不同,第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组,完善工序控制 减少中板下表划伤,要因
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