垃圾焚烧电厂烟气处理培训课件.ppt
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1、生活垃圾焚烧发电烟气处理部分课件,1,目录,二、SNCR脱硝系统工作原理、操作及事故处理,四、反应塔雾化器系统工作原理和正常启动、停运操作规范及清洗操作,五、反应塔系统正常运行监视调整及设备异常处理,六、活性性炭系统工作原理、操作及事故处理,七、布袋除尘器正常运行监视调整注意事项及设备异常处理方法,三、石灰浆制备系统工作原理、操作及事故处理,一、垃圾焚烧烟气主要成分、处理流程及排放标准,2,1、生活垃圾焚烧后烟气主要成分:,生活垃圾焚烧烟气的主要成份是N2、O2、CO2和H2O,还含有少量的污染物,主要包括:,1.酸性污染物,包括HCL、HF、SOx、NOx等;,2.颗粒物,包括惰性氧化物,金
2、属盐类、未完全燃烧产物等;,3.重金属,包括铅、汞、镉、锰、铬、砷、钛、锌等;,4.残余有机物,包括未完全燃烧有机物与反应生成物,如二噁英类。,只有当烟气中有害物质得到有效控制时,垃圾焚烧才实现了减量化的同时,真正做到无害化。,一、垃圾焚烧烟气主要成分、处理流程及排放标准,3,160-180,140-150,190-220,2、烟气处理工艺简易流程图:,目前采用的烟气处理流程是:SNCR脱硝+(半干法+干法)脱酸+活性碳喷射+布袋除尘器的现代化先进工艺,4,3、生活垃圾焚烧后烟气排放的标准:,5,二、SNCR脱硝系统工作原理、操作及事故处理,A、燃烧中NOx生成机理:,燃料型NOx燃料中的固定
3、氮生成的NOx热力型NOx高温下N2与O2反应生成的NOx瞬时NO低温火焰下由于含碳自由基的存在生成的NO,1、脱硝系统工作原理,6,B、SNCR脱硝技术介绍,我公司现在采用的脱硝即为SNCR技术,采用的还原剂为20%25%浓度的氨水。采用瑞典Petro Miljo公司的SNCR脱硝技术及其核心设备,通过PLC实现在线远程控制;SNCR即选择性非催化还原,全称为selective non-catalytic reduction 选择性非催化还原是指无催化剂的作用下,在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。该技术一般采用炉内喷氨、尿素或氢氨酸作为还原剂还原
4、 NOx。还原剂只和烟气中的 NOx反应,一般不与氧反应,该技术不采用催化剂,所以这种方法被称为选择性非催化还原法(SNCR)。,7,C、反应原理,SNCR化学机理 在烟气温度850-1100,在O2 共存的条件下,向炉膛中直接加入氨液(NH3)或是尿素(NH2)2CO)等脱硝剂,将氮氧化物还原成为氮气与水。,SNCR关键要素 1)温度窗口的选取(850-1100)2)氨水雾化后与烟气的接触面积,8,SNCR系统通过将 20-25%浓度的氨水作为还原剂,根据焚烧炉的实时燃烧情况,计算出实时的喷射配方,自动精确地向锅炉第一、二烟道内喷射还原剂,并通过压缩空气进行雾化,使还原剂和烟道中的氮氧化物充
5、分反应,还原成水和氮气,反应过程中不产生任何有害环境的副产物,最终达到烟气脱硝的目的。SNCR系统主要由卸氨装置、液氨储备罐、加压泵、混合系统、分配与调节系统、喷雾装置组成:,D、系统原理及简易结构图,9,液氨运输车,液氨贮存罐,液氨加压泵,E、SNCR系统现场设备介绍,10,软水(除盐水)贮存罐,软水加压泵,分配与调节装置,氨、软水混合装置,11,氨水喷出效果,12,DCS控制界面,就地控制界面,13,2、SNCR脱硝系统操作,A、氨水加注 1、氨液储罐加注氨水只能在PMF现场操作盘进行;2、除专业操作人员,其他人员不得接近加注场地;3、操作人员须按要求使用个人安全装备,做好安全措施;4、检
6、查选择一台加注泵为工作泵,控制选择“AUTO”,送上PMF各设备电源,查PMF控制盘电源指示灯亮;5、将氨水槽罐车自带进液软管连接至加注泵的进口,循环软管连接至循环管路接口;6、打开槽罐车泄液阀和循环阀;7、打开氨液加注阀和加注循环阀;检查PMF控制盘状态指示灯亮;8、按下PMF控制盘上启动按钮启动加注泵;9、加注完成,先清空软管,然后按下停止按钮停泵,并立即关闭氨液加注阀和加注循环阀;10、拆除软管后立即在管路上装上快速堵头。,14,B、投运前检查a、SNCR氨液加压泵系统(PMR)的启动前准备 1、检查PMR区域氨气检漏无异常,氨罐液位正常;2、选择一台加压泵为工作泵,控制选择“AUTO”
7、,合上泵安全开关,复位紧停按钮,送上PMR装置电源;3、检查开启加压泵进出口隔离门,微开泵体再循环门,关闭进口排空门、泵组再循环门;4、检查一期或二期PMR进口总门已开启,进口气动阀在关闭状态,气源正常。b、SNCR除盐水加压泵系统(PMW)的启动前准备 1、检查PMW除盐水箱水位正常,缓冲水箱水位正常;2、选择一台工作泵,控制选择“AUTO”,合安全开关,复位紧停按钮,送上PMW装置电源;3、检查开启加压泵进出口隔离门,微开泵体再循环门。c、SNCR处理单元(PU)的启动前准备 1、检查X号线SNCR处理单元(PU)装置氨气检漏无异常;2、开启仪控压缩空气隔离门,检查仪控压缩空气压力正常;3
8、、开启PU氨液管路各手动隔离门;4、开启 PU除盐水管路各手动隔离门;5、开启PU各喷射器各隔离门,全开针型阀;6、检查PU内各流量计、压力传感器受电正常,显示无异常;7、检查PU内各气动阀状态正确。d、喷射器的启动前准备 1、检查喷射器已安装就位,快速插拔进口连接正常;2、检查喷射器氨液软管和雾化空气软管连接正常。,15,C、SNCR脱硝系统的投运操作 1、检查现场操作界面无影响启动的报警;2、切换画面至“startpage”,选取“Login Op3”;3、进入“Tank Pump”,检查SNCR氨液加压泵(PMR)和除盐水加压泵(PMW)显示工作泵同现场一致,且无“LOCAL”显示;查气
9、动阀均已选择在“AUTO”,压力、液位显示正常,无异常报警;4、进入“Boiler nr X”,检查电控气动阀均已选择在“AUTO”,调节阀也选择自动,配方参数已正常设置,NOx控制LOOP已按要求赋值;5、在待启动焚烧线功能块上选取“ON”,再点取“Start Auto”,检查SNCR系统自动投运正常;6、检查SNCR处理单元(PU)柜中氨液流量、除盐水流量正常,混合器压力正常,各喷射器流量、压力均匀,必要时,关小流量偏大管路的针型阀调节各喷射器流量;检查盘柜氨气检漏正常;7、检查SNCR除盐水加压泵系统(PMW)工作正常,压力正常,水箱水位正常 8、检查SNCR氨液加压泵系统(PMR)工作
10、正常,出口压力正常,必要时可微开调节再循环门;检查氨罐液位正常,氨气检漏正常。9、检查烟气分析NOx指标是否合乎要求,否则可以登录Level 4 进入配方输入画面,进行配方参数的设置,包括每个级别的蒸汽流量控制值、氨水总流量、每个喷射器的水流量、可投用的喷射器等。10、也可以在DCS上检查“SNCRx期准备好”,且无故障报警时,选取“重置SNCRx期”,再选取“启动x号炉SNCR”,启动SNCR。,16,D、SNCR自动脱硝系统的停运操作 1、焚烧炉蒸汽流量低于配方级别1时,该线SNCR自动停运,蒸汽流量高于配方级别1时,再次投运 2、在就地操作界面上选取“Stop Auto”,PU系统执行冲
11、洗程序120s后自动停运,如其他相关焚烧线的SNCR也已停运,则PMR和PMW也自动停运;3、也可以在DCS的SNCR画面上选取“停止x号炉SNCR”停运SNCR,并且选取“快速停止SNCRx期”,停运一期或二期SNCR的PMR和PMW装置。,17,SNCR氨液加压泵系统(PMR)的维护 1 运行中检查管路有无泄漏,泵工作是否正常;2 检查泵出口压力是否正常,需要时调整再循环门保护设备安全;3 每年至少检查氨气泄漏检测器2次;4 按设备定期切换和试验制度,每月切换工作和备用泵。SNCR除盐水加压泵系统(PMW)的维护 1 检查SNCR除盐水箱水位正常,浮球阀工作正常;2 检查SNCR缓冲水箱水
12、位正常,液位开关和进水气动阀工作正常;3 运行中检查管路有无泄漏,加压泵工作是否正常。4 按设备定期切换和试验制度,每月切换工作和备用泵。SNCR喷射器的维护 1 检查各喷射器雾化压缩空气调压阀工作正常,压力均在11.4bar;2 至少每月检查喷射器一次;3 如PU中喷射器模块针型阀调整后某喷射器流量仍偏小,可能该喷射器喷头有堵塞,应取出喷枪检查清理喷头 4 拆除喷射器前应先冲洗管路喷枪,停运该喷射器,关闭气、水隔离门,必要时停运SNCR系统;抽出喷射器时注意炉内烟气回窜,抽出后盖好闷头;5 需要时可用弱酸如柠檬酸清洗雾化喷嘴上的浆状物,或者拆除外护管,用细金属丝或压缩空气清理雾化喷嘴。结浆严
13、重时,可拆除整支喷枪,用盐酸清洗。,3、SNCR脱销系统维护和故障处理,18,SNCR处理单元(PU)的维护 1 检查氨液和除盐水管路无泄漏,PU盘柜氨气检漏无异常;2 检查SNCR处理单元(PU)仪控压缩空气压力正常;3 氨液管路过滤器和除盐水管路过滤器每年定期清理2次,运行中如果怀疑有堵塞,如调节阀开度全开流量不大,应清理滤网;4 检查喷射器模块各喷射器流量、压力正常,且流量、压力均衡。如流量偏差大,可关小调节流量大的喷射器管路针型阀,使其他管路流量相应增大;5 拆开管路前应先冲洗管路,做好安措。6 每年检查氨气泄漏检测器2次。,19,运行中NOx偏高的处理 1 确认锅炉燃烧工况正常,氧量
14、额定范围内。2 检查PMR/PMW是否工作正常,出口压力在正常范围内。3 检查氨液、软水实际投放量是否与配方量对应;4 选择氨液投放量大的配方或手动增大氨液流量,观察NOx变化情况。5 检查喷枪选择是否正确,是否适应对应的温度场,必要时对喷枪进行整组切换。6 检查各喷枪流量是否正常,如有异常偏低需联系检修人员检查喷枪雾化情况、是否结垢和烧坏等。运行中液氨发生泄漏的处理 1 如泄漏较大则立即汇报值长,停运PMR并关闭进出口门,控制各炉燃烧工况,严密关注NOx排放情况,联系人员对泄漏的氨液进行快速有效清理(操作过程中必须做好相关防护工作,有专人现场监护)2 如泄漏较小,但触发氨气检测报警,则查明泄
15、漏源并进行有效隔离,根据需要手动切换喷枪选择,调整配方,维持设备运行,联系检修人员尽快处理泄漏点。,20,石灰浆制备系统是向反应塔雾化器提供8%-12%浓度的Ca(OH)2溶液,并维持恒压,该系统主要要由石灰仓、配置槽(制备罐)、储备罐、石灰浆泵及其输送管道组成。来自石灰仓的定量的石灰与定量水混合配制成浓度为10-15%的石灰将。配制槽设有搅拌器,待搅拌均匀后石灰浆自配制槽下部管口进入稀释槽,石灰浆中杂质沉入槽底定期清理。配制过程中产生的异味气体经排气洗涤器洗涤后由排风机排至室外。石灰浆在稀释槽中进一部加水稀释至浓度合格的溶液,稀释槽也设有搅拌器,防止浆液沉淀。,三、石灰浆制备系统工作原理、操
16、作及事故处理,1、石灰浆系统工作原理,21,石灰浆制备系统简图,22,2、石灰浆制备系统操作,a、投运前的准备和检查:1确认压缩空气系统已投用,压力正常。气控阀开、关良好,无卡涩、泄漏现象。2确认控制系统验收合格并已送电,CRT画面显示正常。3确认系统中所有热工仪表均已投入,指示正确。4各转动设备试转合格。5石灰仓、石灰浆配制槽和稀释槽等容器均无泄漏现象。6确认系统管道无堵塞现象,待投用系统分路设备的动力及控制电源均已送上。7确认石灰仓计量螺旋至石灰浆配制槽插板门开启。8确认工业水至排汽洗涤器管路手操阀开启,流量计旁路阀关闭。9确认工业水至配制槽管路手操阀开启,流量计旁路阀关闭。10确认工业水
17、至稀释槽管路手操阀开启,流量计旁路阀关闭。11确认工业水至稀释槽比重测定计管路手操阀开启。12确认配置槽、稀释槽底部至地沟手操阀关闭。13确认稀释槽至石灰浆泵手操阀开启。,23,b、启动前试验:1石灰仓破拱装置、出料计量螺旋电机旋转方向与指示方向一致,转速稳定可调,设备无异声、摩擦。2排气洗涤器风机运转正常,无异声、摩擦。3各搅拌器电机电流正常,减速机无异常噪声冲击声、振动现象,减速机运转及润滑正常。c、石灰仓进料:1石灰仓进料由专用氢氧化钙车运至车间进料。2启动仓顶除尘器和仓顶负压风机。3石灰仓进料总门开启,调整运输车辆加压泵压力0.1Mpa以下,开始卸料。4 如仓内料位较低,则需关闭石灰仓
18、底部下灰阀,暂停运螺旋输灰机运行,待底料位报警消除后恢复运行5 卸料过程中严密监视石灰仓顶是否有石灰扬出和制备罐称重是否异常增长,否则立即停止卸料。6待进料完毕后,仓顶除尘器、负压风机再运行1分钟后停运。,24,d、石灰浆制备步骤1 查石灰浆制备系统就地各设备、阀门均处启动前状态,各搅拌机运行良好。2 预先设定石灰浆制备浓度、制备罐预设进水比例和石灰量。3 查DCS控制画面上各设备、控制阀均处自动状态。4 查制浆顺控组内“启动许可”在“启动条件满足”状态,点击“程控准备”按钮“准备”出现“顺控允许”,选择“模式选择”按钮为“自动”,查程控自动生成,开始制浆程序。,25,a、制备罐不下石灰故障原
19、因:1石灰仓内石灰低低位报警,无石灰。2石灰仓内架桥,石灰发生堵塞、淤积。3石灰仓底下料插板阀被误关,气动装置失控。4给料螺旋未能转动。5给料螺旋出口堵塞。处理方法:1联系厂商补充石灰,联系辅助人员就地敲打石灰仓底部。2开启石灰仓底部振打破桥电机,有石灰下料后立即停运。3如石灰仓下料插板阀误关,程控或就地开启,若无法开启则联系热控检修人员处理。4查明给料螺旋不转原因(电气或机务),联系相关专业检修人员处理5对给料螺旋出口及制备罐石灰进口直管进行疏通。,3、石灰浆制备系统故障处理,26,b、石灰浆出口管道压力低,故障原因:1现场压力表变送器故障2石灰浆泵出力不足或跳停3石灰浆泵进出口管道堵塞或发
20、生泄漏4石灰浆浓度过低处理方法:1检查泵的运行情况,如为泵的自身原因,立即切换备用泵2检查现场表计指示3反冲洗泵及其相关管道4对管道泄漏处进行临时封堵5立即提高石灰浆浓度(可考虑切除程控改手动制浆),27,c、石灰浆浓度偏低,故障原因:1PLC制浆控制逻辑故障。2石灰仓内石灰用完或不下灰。3石灰架桥或螺旋给料机故障或出口堵塞。4制备罐补水电磁阀故障失控、发生内漏。5其他管路有水渗漏进制备系统。处理方法:1检查PLC制浆控制逻辑是否正常。2检查石灰仓内石灰是否充足。3检查螺旋给料机出口处下灰是否正常。4检查制备罐补水电磁阀是否开关正常,有无渗漏。5检查相关设备是否有其他水源进入制备系统。,28,
21、d、制备罐出现沉积量高报警,故障原因:1制备罐沉积检测器故障误报警。2制备罐内石灰量沉积量大,螺旋给料机瞬时下灰量过大或石灰浆浓度长期较高。3搅拌器运行状态DCS与实际不符,实际停运或联轴器故障,搅拌机叶轮磨损严重,搅拌效果不好。4制备罐长期运行未进行有效清理。5 制备罐内冲入大量石灰。处理方法:1将制备罐液位放低,就地检查罐内是否确有沉积,或检查放浆后制备罐称重异常大于正常值。2调整给料螺旋电机频率,适当降低制备罐石灰浆浓度。如给料螺旋间隙过大需予以更换。3如搅拌器停运立即投运,联系检修人员处理联轴器,如叶轮磨损严重影响搅拌效果需立即更换。4定期检查清理制备罐内沉积,如沉积量不大,可用稀释自
22、灌口水冲洗,放入储备罐。5确认制备罐内确已冲入大量石灰,查明原因,联系检修人员清理。,29,四、反应塔雾化器系统,1、反应塔雾化器脱酸原理:,由石灰浆制备系统制备的8%-12%浓度的石灰浆(Ca(OH)2)溶液通过石灰浆泵输送至各炉反应塔,进入雾化器,由高速旋转的雾化器(9000rpm)将石灰浆充分雾化后与烟气混合反应,去除烟气中的酸性气体;,Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2OCa(OH)2+SO2=CaSO4+H2OCa(OH)2+SO3+=CaSO4+H2O,反应公式:,30,半干法作为一种实用而高效的烟气处理工艺获得广泛的工程应用。其工艺过程是从余热锅炉来的200225的热烟
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