控制仪表与控制系统典型故障案例分析.ppt
《控制仪表与控制系统典型故障案例分析.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《控制仪表与控制系统典型故障案例分析.ppt(168页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、控制仪表与控制系统典型故障案例分析,2010.10,现场设备故障案例分析 控制系统故障案例分析 电源系统故障案例分析 设备故障查找与处理,目录,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸故障分析案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析案例四:二苯酚装置PV1A故障分析,现场设备故障案例分析,裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,案例一,1976年:30万吨/年 1994年:45万吨/年 2001年:80万吨/年目前装置包括老区和新区两大部分,总体布局呈两头一尾。,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,乙烯装置简介,一,目前装置有机组包括
2、:裂解气压缩机:GB201(老区)GB1201(新区)丙烯压缩机:GB501、GB551 乙烯压缩机:GB601 二元制冷压缩机:GB351 GB201是三菱公司生产的汽轮机驱动离心式裂解气压缩机,分为低压缸、中压缸和高压缸三个压缩缸。汽轮机使用高压蒸汽驱动,通过多级压缩(五段压缩)将裂解气压缩至3.5MPA.,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,2007年裂解装置GB201经过检修后,在试车过程中,调速器的两支转速探头出现了信号不稳定现象,先后出现瞬间回零情况,导致压缩机失速跳闸故障发生,压缩机无法正常试机。,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,故障现象,二,案例
3、一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,调速系统,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,三,透平调速采用三菱DASH58S电子调速器和DCS远程给定控制方式。开车升速使用DASH58S电子调速器,当达到最小控制转速5032RPM时,切换到远程自动控制方式。机头前端共有六支无源测速探头,两支供给调速器控制及超速跳闸使用,三支进入203超速保护模板进行电子超速保护,一支接入现场仪表盘用做转速显示。,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,GB201调速系统构成,GB201调速系统,电子调速器,三取二电子超速保护器,现场,控制室,就地指示,三菱DASH58S,WOODWA
4、RD203,无源测速探头:AIRPAX/70085-1010-005型,SE2011,SE2014,SE2015,SE2016,SE2012,SE2013,测量测速探头交流电压信号为2.5VAC(峰值电压3.5V)检查WOODWARD203超速保护模块,发现进入203的三支转速信号为600rpm且十分稳定,现场就地盘转速显示正常。初步判断DASH58调速系统存在问题。,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,初步检查,系统接地电阻偏高 检查信号线路无虚接情况,信号线路虚接 检查信号电缆均正常,调速器输入电路故障 更换了调速器测速输入电路模块;,测速探头松动 检查测速探头安装牢固,测速
5、探头安装间隙不对 探头安装间隙为1mm,调速器失速主要原因,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,失速跳闸原因分析,四,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,转速探头测速原理,对调速器的检查,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,使用频率发生器向调速器输入标准正弦波信号,当输出峰值电压为4Vp-p时,调速器能够稳定检测到转速信号。当输出峰值电压降至3.5Vp-p时,转速信号波动,调速器无法正常接收转速信号使用频率发生器向WOODWARD 203 三选二超速保护系统输入标准正选波信号,当输出峰值电压为1Vp-p时,203系统就能够稳定检测到转速信号。,检查结果
6、,调速器与203系统的转速输入电压下限值是不同的。有可能测速探头在低转速下所产生的信号低于DASH58S调速器最低输入峰值电压即门槛电压。为确保速度信号稳定,探头峰值电压应大于4Vp-p.,GB201电子调速器失速跳闸原因,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,测速探头产生的峰值电压小于调速器的门槛电压,导致DASH58调速器测速失控,测试探头,EC:3070A H型,AITEK AIRPAX/70085-1010-005型,测试条件:安装间隙为1mm,转速为3001000rpm测试内容:在相同条件下,对两种探头输出电压波型 进行监视,对探头的检查和测试,案例一:裂解GB201电子
7、调速器失速跳闸原因分析,测试结果,3.2V,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,4.4V,EC探头与AI-TEK探头峰值电压测试对照表,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,测试结果表明:在相同条件下,EC探头峰值电压高于AITEK探头,齿轮表面宽度应等于或大于探头磁芯直径;齿高应等于或大于齿间距离;齿间距离应为探头磁芯直径的3倍;齿轮宽度应等于或大于探头磁芯直径。探头与齿轮间隙应尽可能小,典型安装间隙为0.005 in(0.127mm);,AI-TEK测速探头安装示意图,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,测速探头安装要求,70085-1010-005
8、型测速探头性能测试,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,方法一:仍旧使用现有探头,但要调整安装间隙,即将原来的1mm间隙调整到合理值,这样可以在原转速下提高探头输出电压;,解决方案,方法二:对探头进行换型改造,根据调速器输入电压要求,订购脉冲输出电压较高的探头。,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,五,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,1、表面速度的确定,已知齿盘齿数23;齿盘外经5.32in,根据表面速度计算公式:,SS=(齿轮转速齿轮直径3.14)/齿轮齿数,则压缩机测速齿轮在500rpm时的表面速度为:,SS=(5005.323.14)/233
9、57 IPS,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,357,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,2、探头间隙的确定,测速试验台的技术参数为:,安装间隙0.02in;,齿盘齿数30;,齿盘外经120mm4.724in,设定转速500rpm,根据表面速度公式:,SS(齿轮转速齿轮直径3.14)/齿轮齿数 5004.7243.14/30247 IPS,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,实测输出电压值,根据表面速度公式:在齿轮转速恒定时,齿轮直径越大(或者齿轮齿数越少),其表面速度约大,输出电压也就越高 GB201压缩机的齿盘直径大于试验齿盘,且压缩机的齿盘齿
10、数小于试验齿盘齿数上,所以500RPM压缩机测速齿盘产生的输出电压将大于5.1Vp-p压缩机产生最大轴振量为150um。因此将测速探头间隙值调整为0.5毫米调整后一次开车成功,案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析,乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,案例二,乙二醇装置是用纯氧在银催化剂的作用下,通过固定床反应器氧化乙烯,生产环氧乙烷,再经管式反应器加压水合,生产乙二醇。装置采用美国科学设计公司(SD)的专利技术。该装置是原燕化公司30万吨/年乙烯的配套项目,原设计生产能力6万吨/年。1998年由北京工程公司进行改造设计,将装置生产能力扩大到8万吨/年。,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故
11、障分析,装置简介,一,对于氧化制环氧乙烷而言,增加进入反应器原料中乙烯和氧的浓度,可以提高反应器的生产能力,但原料气中乙烯和氧浓度的大小受乙烯爆炸浓度范围的限制,不能随意提高。加入致稳气,可以改变乙烯爆炸浓度范围,使原料混合气中的乙烯和氧的浓度提高。燕化乙二醇装置有氮气致稳和甲烷致稳两种致稳方式。,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,氧含量控制,二,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,氧含量控制,二,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,控制参加反应的氧含量,以防含量过高引起爆炸,D110入口氧含量三取二联锁,停混合站,D110出口氧含量三取二联锁,停混合站,联锁值,位号,表1 氧分
12、析仪联锁设定值,氧分析仪作用,氧分析仪联锁方式,氧分析仪型号及厂家,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,2007年9月14日凌晨1点7分,乙二醇氧化单元因反应器D-110入口氧分析仪AI-101A、AI-101C指示值超过联锁值(7.3%)联锁停车。,故障现象,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,三,联锁趋势图,检查氧分析仪样品处理系统:样品流量正常,样品排放正常,取样系统工作正常;,检查入、出口在线氧分析仪:对氧分析仪通标准气进行标定,指示均正常;,仪表回路检查,未发现问题,检查情况,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,四,1、在线氧分析仪系统构成,故障分析,案例二:乙二醇装置在
13、线氧分析仪故障分析,五,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,样品排放示意图,当样品压力增大时,一定体积的样品会含有更多的氧分子,所以当测量室压力增大时,测量值将会增大,并同压力成正比。在正常操作条件下,通常样品直接排入大气,测量室压力与大气压相同。一般情况下,大气压力受到地域气象条件影响,变化范围一般在9501040mBar(海平面上)之间。而大气压力每变化10mBar,氧分析仪读数将近似变化当前值的1%,这在一定程度上可以看作是系统误差。,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,在2007年9月14日凌晨,为了避免由于雷雨天气引起着火事故,工艺人员打开了样品排放口处氮气吹扫管线,使得氧分
14、析仪气体排放口的压力(背压)瞬间发生很大变化,这种波动迅速传递到检测器测量池,影响氧分析仪的正常测量和测量的准确性,导致氧分析仪ARAZ101A、ARAZ101C测量值瞬间波动超过联锁值而引起停车事故。,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,模拟试验趋势图,联锁停车趋势图,案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析,空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析,案例三,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析,一,装置简介,气体事业部一空分装置主要包括分馏和压缩两套系统,压缩装置又包括空压机、氧压机和氮压机。来自大气中的空气经空压机压缩后,进入分馏系统,冷却至零下180左右,利用氧组分和氮组分沸点
15、的不同,将空气分离为高纯度的氧气和氮气。分离后的氧气送入氧压机压缩至3MPa后送入管网,分离后的氮气进入不同压力等级的氮压机压缩至不同的压力后送入管网,以满足不同用户的需要。,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析,2003年大检修期间,空分车间新上了一台2#氧压机,该氧压机为一台活塞式压缩机(沈阳远大),共有四段,即有四个活塞杆。在压缩机运行过程中,由于活塞杆在不停地做往复运动,时间一长支撑活塞杆的活塞环就有可能发生磨损,磨损的程度可以用活塞杆下沉的幅度来检测。当活塞杆下沉的幅度达到一定限度(在2#氧压机中为1mm)时,就必须提醒工艺人员该压缩机需要维修了,否则继续磨损下去将会导致整
16、个压缩机的损坏。,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析,二,故障现象,在2#氧压机的仪表系统中,有四个报警回路:ZS-3201、ZS-3202、ZS-3203、ZS-3204,分别用于检测2#氧压机一段、二段、三段、四段气缸的活塞杆下沉幅度是否超限。当任一段气缸的活塞杆下沉幅度超过1mm时,报警器发出声光报警信号,但并不区分到到底是哪一段气缸的活塞杆下移幅度超限。这四个回路投用后,经常发生不明原因的报警,致使2#氧压机的活塞杆下沉报警无法正常投用。,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析,三,原因分析,活塞杆下沉检测仪表:,上海倍加福公司生产,型号为NBB5-18GK60-WS
17、的接点输出型接近开关,电感式。,信号输出:,当接近开关距金属物的距离小于等于5mm时,接近开关输出一个闭合的接点信号 当接近开关距金属物的距离大于5mm时,接近开关输出一个断开的接点信号。,1、检测回路介绍,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析,回路图,为了使接近开关在压缩机气缸的活塞杆下移幅度超过1mm时输出一个闭合的接点信号,在安装接近开关时,先将接近开关距活塞杆的距离置为5mm,这时接近开关的输出接点刚好闭合。再将接近开关向下旋转1mm,这时接近开关与活塞杆的距离为6mm,接近开关的输出接点处于断开的状态,在这种状态下分别将ZS-3201、ZS-3202、ZS-3203、ZS-3
18、204回路投用。如果2#氧压机任何一个气缸的活塞杆下移幅度大于等于1mm,接近开关距活塞杆的距离就会小于等于5mm,其输出接点闭合,从而使报警器发出报警信号。,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析,2、接近开关的安装,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析,2、测试情况,一个开关(断),U1220V二个开关(断),U1190V三个开关(断),U1180V四个开关(断),U1160V,U1,案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析,2、误报警原因,当接近开关距金属物的距离小于等于5mm时,其输出电阻很小,与继电器线圈电阻相比完全可以忽略。当接近开头距金属物的距离大于5mm时,接
19、近开关的输出电阻很大,继电器线圈的电阻与其相比完全可以忽略。当回路中的四个接近开关信号均处于断开状态时,接近开关的输出的两端的电压只有160伏,而继电器线圈两端的电压却达到了60伏,这时继电器处于一种不稳定的工作状态,所以报警器就会时常发出报警信号。,接近开关的输出实际是一个电阻信号。,一苯酚装置PV1A故障分析,案例四,一苯酚装置是以苯和丙烯为原料,以FX01(分子筛催化剂)为催化剂,通过烃化反应生产异丙苯,用空气将异丙苯氧化为过氧化氢异丙苯,再用硫酸做催化剂将过氧化氢异丙苯分解生产苯酚和丙酮的装置。该装置引进日本三井石油化学工业株式会社的异丙苯法生产苯酚、丙酮专利技术,1998年采用自行开
20、发的FX01催化剂代替原AlCL3生产异丙苯工艺。设计规模8万吨/年(苯酚5万吨/年,丙酮3万吨/年),案例四:一苯酚PV1A故障案例分析,一,装置简介,PC-1A压缩机用来制造满足一苯酚氧化塔需要的无油空气,采用美国英格索兰公司C3000MX3离心压缩机,能力为18000Nm3/hr。PV1A为PC1A空压机旁通阀。,案例四:一苯酚PV1A故障案例分析,2009年8月23日23点,一苯酚装置在完成装置检修开车过程中,发现PC-1A压缩机旁通阀PV1A内漏。2009年8月24日11:50工艺停PC1A压缩机,仪表人员对PV1A旁通阀下线检查,发现蝶板反向,将旁通阀阀体与执行机构进行解体,蝶板掉
21、向后回装、调试正常。13:54压缩机开车正常。,案例四:一苯酚PV1A故障案例分析,二,故障过程,8月10日,PV1A具备下线条件,下线检修。8月17日,PV1A检修完毕,返回现场。检查校验记录,维修厂家对此阀进行了解体,对旁通阀填料、密封面、密封圈等进行了检查和调试。打压测试结果表明,在全关状态下该阀泄漏量为5.2mL/min,小于允许泄漏量6.7mL/min,符合上线要求。8月17日9时,PV1A回装。回装中阀体与执行机构分开8月17日10时,维修单位开始阀门调试,12时调试完毕8月19日,一苯酚装置PC1A压缩机试车,因未实际带载,未发现PV1A内漏问题。8月22日,一苯酚装置开车,PC
22、1A加载中发现PV1A旁通阀内漏,并于8月24日11:00停机下线检查处理。,案例四、一苯酚PV1A故障分析,三,PV1A检修过程,蝶板反向导致PV1A内漏,阀体无定位销子,阀体上有流向指示,但没有正反指示标示,案例四、一苯酚PV1A故障分析,四,故障原因,PV1A在厂家检修、测试合格后返回现场,在回装时阀体与执行机构分开,由于没有限位销及阀位指示牌,在阀门调试时科萨维修人员误将该阀开过限的位置(阀板在关闭状态的映射位置)确定为关的状态,同时没有与仪表人员沟通,即按照顺时针关进行阀门调试(KOSO蝶阀均为顺时针关),而该阀实际上顺时针为开,由此导致蝶板反向。配合调试的仪表人员对PC-1A压缩机
23、旁通阀认知不够,没有及时发现厂家调试过程中产生的问题。调节阀回装时没有仪表人员在场,监护不到位。,案例四、一苯酚PV1A故障分析,五,原因分析,案例五:动力2804泵跳机原因分析 案例六:裂解GB1201压缩机停机故障分析 案例七:裂解PLC02故障分析 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理,控制系统故障案例分析,动力2804泵跳机原因分析,案例五,案例五:动力2804泵跳机原因分析,燕化公司化工一厂动力装置GA2804泵是66万吨/年乙烯改扩建的配套设备,主要为动力车间高压炉和裂解老区锅炉供应高压给水,对乙烯装置的安全稳定运行起着关键性的作用。,一,设备简介,GA2804泵是由汽轮机驱动
24、的给水泵,水泵将除氧器来的二级水(0.3MPa)升压到14.68 MPa后,分别送至高压炉及裂解装置。,该泵于2000年投入运行,从2005年开始该系统不定期发生联锁信号为汽轮机前后轴承油压低低(PIA-156/PIA-157)的停机事故,从2005年10月到2006年12月期间汽轮机前后轴承油压低报警共发生51次,前后轴承油压低低导致联锁停车7次。各专业根据故障现象实施多项检修方案,但因控制系统设计复杂,故障记录不全面,分析故障原因困难,该故障原因很长时间没有彻底解决,致使相同原因停机事故仍然频繁发生。,案例五:动力2804泵跳机原因分析,二,故障现象,案例五:动力2804泵跳机原因分析,跳
25、机趋势,超速释放阀,油动机,VOITH控制阀,主汽门,External Setpoin,TIA141.2,TIA141.1,排汽,EZ74,水泵,齿轮箱,主油箱,主蒸汽,GC112,SIAC144,GE112,SE144.1,SE144,M,SI144,主油泵,辅油泵,PIA156,PIA157,PIA160,PIA158,PS121,PIA153,TI153,GS146,GS146.1,GS173,LS150.1,TIA111.2,TIA111.1,TIA141.4,TIA141.3,PS160,TC149,油加热器,调速阀,分油器,汽轮机,控制系统介绍,西门子PLC(S7300)操作员面板
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 控制 仪表 控制系统 典型 故障 案例 分析
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6164381.html