降低烧结矿返矿率.ppt
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1、降低烧结矿返矿率,永通铸管公司技术质量部QC小组二零一五年四月,课题背景,烧结矿是钢铁行业高炉炼铁的重要原料,烧结矿5的粉末为返矿。烧结矿返矿率=返矿/(返矿+成品矿)100%。近两年安钢集团永通铸管公司通过烧结机扩容改造,烧结矿生产能力大幅提高,但烧结矿返矿率远高于行业平均水平,对公司高炉炼铁稳定顺行、经济效益影响严重。因此,永通铸管公司技术质量部QC小组以降低烧结矿返矿率作为2014年度攻关课题并认真加以实施。,一 小组介绍,(一)小组概况 1小组名称:永通铸管公司技术质量部QC小组 2成立时间:2003年12月 3课题名称:降低烧结矿返矿率 4注册时间:2014年元月 5注册编号:AG2
2、014/14-01 6课题类型:攻关型 7循环时间:2014年元月22日至2015年元月31日 8、小组荣誉:曾获得河南省、安阳市等各级优秀QC成果奖。(二)活动情况 本次QC小组活动共16次,累计时间80小时,烧结机生产及相关专业知识集体学习、研讨4次,占25%,课题活动时间10次,占62.5%,成果总结巩固2次,占12.5%。,(三)小组成员,小组成员情况表,制表人:郑华 时间:2014年元月,二 选题理由,近几年永通铸管公司烧结矿返矿率一直高于行业平均水平,对公司效益影响严重。,降低烧结矿返矿率,烧结机扩容改造生产能力提高,但返矿率过高造成烧结能耗超高,烧结矿生产成本居高不下。,烧结机生
3、产不稳定,返矿率高,烧结矿供应量不足造成炼铁生产被动,炼铁成本增加。,烧结返矿量过多影响烧结过程,烧结矿强度差,造成烧结生产恶性循环。,制图人:胡明意 时间:2014年2月,三 现状调查,调查一 2014年元月份我们QC小组将永通公司2013下半年烧结矿月平均返矿率作了分期统计,列出统计表,并绘制了月平均返矿率折线图。见表1、图1,表1:2013年下半年烧结矿月平均返矿率统计表,图1:2013下半年烧结矿月平均返矿率折线图,制图人:付林林 时间:2014年2月,调查二 针对烧结机生产不稳定、烧结矿返矿率高的现状,烧结专家胡明意(安阳市青年岗位能手)带领小组成员深入烧结生产一线各岗位进行生产情况
4、摸低调查。将导致烧结矿返矿率高的主要因素进行分类统计,绘制出烧结机班返矿率不合格综合考虑22.8%排列图。(国内同类机型烧结矿返矿率先进指标19%),表2:2013年下半年烧结机班返矿率不合格22.8%次数统计表,0,图2:烧结机班返矿率不合格排列图,结论:从排列图可以看出,“烧结料层透气性差”和“烧结料面点火效果差”两项因素占总数的78.1%,是造成烧结机返矿率高、班返矿率不合格的主要因素。,制图人:徐德强 时间:2014年2月,四 目标值设定,目标值设定:烧结矿月平均返矿率由2013下半年平均24.9%实现2014下半年月平均返矿率20%。(国内同类机型烧结矿返矿率先进指标19%),制图人
5、:胡明意 时间:2014年2月,图5:活动目标设定情况对比度柱状图,为了找出致使“烧结料层透气性差”和“烧结料面点火效果差”两项主要因素的深层次原因,我们绘制关联图如下(烧结专家将红色方框暂定为主要原因):,五 原因分析,图4:“烧结料层透气性差”和“烧结料面点火效果差”关联图,焦粉粒度粗、生石灰质量差,铁精矿粉水份大,混合机工艺参数不合理,混合料混匀、造球差,烧结料层厚度高,烧结布料技术差,烧结液相生成不好,原燃料配比不当,烧结料层有效风量小,抽风系统漏风率过高,烧结机台车布料料面不平整,烧结主抽风机能力不够,混合料温度低,混合料预热效果差,点火温度低,煤气和空气配比不稳,点火助燃空气温度不
6、够,烧结布料装置不合理,烧结点火真空度不适宜,烧结料层透气性差,烧结料面点火效果差,制图人:胡明意 时间:2014年2月,经常出现点火料面拉沟现象,六 要因确认1,焦粉粒度粗、生石灰质量差,二次混合机工艺参数不合理,原燃料配比不当,烧结布料技术差,烧结布料装置不合理,抽风系统漏风率过高,烧结主抽风机能力不够,混合料预热效果差,煤气和空气配比不稳,点火助燃空气温度不够,烧结点火真空度不适宜,要因确认2,焦粉粒度粗、生石灰质量差,二次混合机工艺参数不合理,原燃料配比不当,烧结布料技术差,烧结布料装置不合理,抽风系统漏风率过高,烧结主抽风机能力不够,混合料预热效果差,煤气和空气配比不稳,点火助燃空气
7、温度不够,烧结点火真空度不适宜,要因确认3,焦粉粒度粗、生石灰质量差,二次混合机工艺参数不合理,原燃料配比不当,烧结布料技术差,烧结布料装置不合理,抽风系统漏风率过高,烧结主抽风机能力不够,混合料预热效果差,煤气和空气配比不稳,点火助燃空气温度不够,烧结点火真空度不适宜,要因确认4,焦粉粒度粗、生石灰质量差,二次混合机、工艺参数不合理,原燃料配比不当,烧结布料技术差,烧结布料装置不合理,抽风系统漏风率过高,烧结主抽风机能力不够,混合料预热效果差,煤气和空气配比不稳,点火助燃空气温度不够,烧结点火真空度不适宜,要因确认5,焦粉粒度粗、生石灰质量差,二次混合机工艺参数不合理,原燃料配比不当,烧结布
8、料技术差,烧结布料装置不合理,抽风系统漏风率过高,烧结主抽风机能力不够,混合料预热效果差,煤气和空气配比不稳,点火助燃空气温度不够,烧结点火真空度不适宜,要因确认6,焦粉粒度粗、生石灰质量差,二次混合机工艺参数不合理,原燃料配比不当,烧结布料技术差,烧结布料装置不合理,抽风系统漏风率过高,烧结主抽风机能力不够,混合料预热效果差,煤气和空气配比不稳,点火助燃空气温度不够,烧结点火真空度不适宜,要因确认7,焦粉粒度粗、生石灰质量差,二次混合机工艺参数不合理,原燃料配比不当,烧结布料技术差,烧结布料装置不合理,抽风系统漏风率过高,烧结主抽风机能力不够,混合料预热效果差,煤气和空气配比不稳,点火助燃空
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