奇瑞提升A13车型试制阶段淋雨一次检测合格率.ppt
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1、奇瑞汽车股份有限公司,提升A13车型试制阶段淋雨一次检测合格率,发表人:戴光富,目 录,一、小组概况,二、选择课题,三、设定目标,四、目标可行性分析,五、分析原因,六、确定要因,七、制定对策,八、对策实施,九、效果检查,十、效益分析,十一、巩固措施,十二、总结及下步打算,第 页 共 页,禹治水QC小组成立于2006年2月,小组成员由现场工艺人员、质量人员、设计人员等组成,同时有国家级QC诊断师资格的成员两名。自成立以来获得了2008年公司第七届QC小组发布会二等奖;2008年公司第八届QC小组发布会一等奖;2008年全国质量管理小组成果发布会一等奖;2008年度全国优秀质量管理小组;2010年
2、公司第十届QC小组发布会一等奖。,一、小组概况,二、选择课题,公司要求A13车型试制阶段淋雨一次检测合格率为95%,而公司09年7月28周29周30周试制阶段的淋雨一次检测合格率平均仅为69.9%,具体统计数据如下:,整车密封性是顾客对整车舒适性的基本要求之一,而淋雨则是整车密封最重要的指标,因此只有保证整车淋雨性能才能满足顾客对密封性能的要求。,提升A13车型试制阶段淋雨一次检测合格率,小组将公司指定的指标95%作为本次活动攻关的目标值。,三、设定目标,小组对09年7月份28、29、30三周整车漏水的区域位置进行了调查分析:,四、目标可行性分析,统计漏水点的数据见下表:,将上表的数据做成排列
3、图如下:,将A13车型试制阶段淋雨一次检测的合格率提升为95%可行,五、原因分析,1、小组成员在一起召开了头脑风暴会议,得出可能影响后仓进水的因素,如下图:,后仓胶条漏水,尾灯处漏水,后保险杠漏水,淋雨设备参数不合格,胶条来件不合格,胶条装配不到位,后仓牙边不合格,员工未按要求操作,轮罩牙边高顶起胶条,钣金牙边不平齐,尾灯线束护套装配不到位,尾灯固定卡座密封不良,固定卡扣小,吸能块表面无密封垫,后保安装不到位,后保线束走向未按照工艺要求,淋雨设备流量过大,淋雨设备压力过大,2、根据亲和图方法,将头脑风暴提出的原因进行归纳,见下图:,胶条来件不合格,胶条装配不到位,后仓牙边不合格,员工未按要求操
4、作,轮罩牙边高顶起胶条,后仓胶条漏水,A13后仓漏水,后仓胶条漏水,尾灯处漏水,后保险杠漏水,淋雨设备参数不合格,胶条来件不合格,胶条装配不到位,后仓牙边不合格,员工未按要求操作,轮罩牙边高顶起胶条,钣金牙边不平齐,尾灯线束护套装配不到位,尾灯固定卡座密封不良,固定卡扣小,吸能块与钣金不贴合,后保线束走向不符合工艺要求,淋雨设备流量过大,淋雨设备压力过大,吸能块表面无密封垫,小组最终分析出的末端因素有以下十点:,1、胶条来件不合格2、员工未按要求操作3、轮罩牙边高顶起胶条4、钣金牙边不平齐5、尾灯线束护套装配不到位6、固定卡扣小7、后保线束走向不符合工艺要求8、吸能块表面无密封垫9、淋雨设备压
5、力大10、淋雨设备流量大,要因确认1:胶条来件不合格,确认方法:实验分析 确认地点:实验室标准要求:1、压缩负荷285N/200mm;2、插入力:60N,t=1.6mm,L=100mm,v=50mm/min确认过程:在实验室对其胶条的标准进行检测。,为找出主要原因,小组成员对这些末端因素逐个进行要因确认。,六、要因确认,时间:2008-4-10,制表人:戴光富,要因确认2:员工未按要求操作,要因确认3:轮罩牙边高顶起胶条,确认方法:现场分析 确认地点:Z050工位确认时间:2009年8月21日 标准要求:轮罩牙边的长度232mm 确认过程:在淋雨返工区进行调查分析,进水的车子有一部分是轮罩牙边
6、达到了29mm而且把胶条顶了起来导致胶条密封不良而进水。,小组成员任家波在8月21日26日跟踪了漏水车,总的有86辆漏水车但是轮罩地毯高顶起胶条导致的漏水占到了38台比例达到了43.8%。同时我们对轮罩也进行了验证,用手工剪成符合标准。结果显示,符合标准完全没有漏水的现象。,小组成员任家波对进水车做了统计,并把统计的36对数据做成散布图(上图存在着13对重叠的数据),从图上我们可以看出,轮罩牙边高度与漏水数量成一个强正相关的关系。,要因确认4:钣金牙边不平齐,确认方法:现场测量 确认地点:淋雨返工区确认时间:09年8月23日 标准要求:牙边高度13 1mm,内外板平齐 确认过程:对现场后仓漏水
7、车的牙边进行测量数量8台,发现牙边高度及贴合度符合设计标准,同时我们对白车身也进行了测量,发现数据符合标准要求。,牙边高度是14mm,符合设计标准。,要因确认5:尾灯线束护套装配不到位确认时间:2009年8月26日到8月31日 确认标准:护套装配完好且不进水 确认方法:对装配后的尾灯线束护套进行100%的检查,同时对后仓漏水车的尾灯护套进行确认。,要因确认6:固定卡扣小确认方法:现场分析;标准要求:高度:10.9mm,宽度:13mm;倒角:15且表面不允许出现飞边,毛刺等缺陷;确认地点:总装一车间ZOP20工位;确认过程:对固定卡扣进行测量同时与标准对比,结果符合设计标准。,要因确认7:后保线
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