高压变频现场应用现状.ppt
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1、高压变频应用在各行业的应用,高压变频器在电厂的应用,引风机、送风机;循环水泵、凝结水泵、给水泵;等等节能效果显著。,HarsvertA06/105高压变频调速系统在华莹山发电厂锅炉送、引风机上的应用,四川华蓥山电厂为西南地区小型火力发电厂,总装机容量30万KW,其中1#和2#机组为5万KW机组,3#和4#机组为10万KW机组。由于西南地区水利资源比较丰富,一般保证水力发电,四川华蓥山电厂的火电机组平常一般承担调峰发电任务,仅在枯水季节承担一定量的基本负荷。,送引风机变频改造后的节能情况,下表列出4#炉不同负荷下,引送风机在改造前后的从高压开关测得的电流值(用户提供):,从表中数据看出:发电机调
2、峰越厉害(负荷越小),和原来相比,改造后电流下降越多。即使在4#机组满负荷的情况下,引送风机的电网侧总电流仍然比改造前下降了46%。6月份4机组发电量为:2778万度。其引送风机总耗电量为:702900度,占4#机组发电量的2.5%。10月份4机组发电量为:2148万度。其引送风机总耗电量为:301020度,占4#机组发电量的1.4%。改造前后,单位发电量的引送风机总耗电量下降了44%。从节电的角度考虑,因节电而直接带来的经济效益与机组的年运行时间、平均负荷率、电费水平等因素有关。假设4#机组的年运行时间为6000小时,平均负荷率80%,厂用电为0.37元每度,引送风机总耗电在变频改造前后分别
3、占4#机发电量的2.5%和1.4%,则:改造前每年4#机组发电量为48000万度,引送风机总耗电为1200万度,改造后引送风机总耗电为672万度,改造前后引送风机节约用电为528万度,折算电费为195万元。仅节约电费一项,在2.5年内就可以将4台变频器的投资收回。,Harsvert高压变频调速系统在北京大唐陡河发电厂B2发电机组甲乙吸风机上的应用,北京大唐陡河发电厂为华北地区大型火力发电厂,装机总容量1500MW,其中1#、2#发电机机组均为135MW机组,属于调峰机组,机组启停频繁,机组运行时基本带70-80%负荷,两台吸风机采用入口挡板调节,机组满负荷时,吸风机入口挡板开度为60%,机组调
4、峰时,风门入口挡板开度约在40%左右,节流损失大,为降低厂辅机用电水平,降低发电成本,2002年11月对B2发电机组甲乙吸风机进行了变频改造,采用了北京利德华福技术有限公司的HarsvertA06/130高压变频调速系统,设备经过调试,于11月26日正式投入运行,目前设备运行稳定可靠,节能效果显著。,节能测试,工频挡板调节吸风机系统的综合输入功率,变频调速调节吸风机系统的综合输入功率,Harsvert高压变频调速系统在江苏徐塘发电有限责任公司300MW机组凝结泵上的应用,江苏徐塘发电有限责任公司配置两台300MW发电机组,每台机组配置两台凝结水泵,凝结泵是汽轮机热力系统中的主要辅机设备之一,它
5、的作用是把凝汽器中的凝结水打入低压加热器加热后送入除氧器内。由于凝结泵采用定速运行,出口流量只能由控制阀门调节,节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,且经常发生泄漏,造成能源浪费。而且由于控制阀门为电动机械调整,线性度不好、调节品质差、自动投入率低;频繁的开关调节,容易出现各种故障,使现场维护量增加,造成各种资源的浪费。为降低厂辅机用电水平,降低发电成本,2002年12月对凝结水泵进行了变频改造,采用了一台北京利德华福技术有限公司的HarsvertA06/130高压变频调速系统,设备经过调试,于2003年5月初正式投入运行,目前设备运行稳定可靠,节能效果显著。,凝结泵变频改造后的节能情
6、况,下面是部分运行数据,对本机改造前后的电流做一个纵向比较,可以发现电流减小许多。,下面是某月的电能统计,做一个同类机组的横向比较,可以看出凝泵用电减少许多。,以每台机组年发电量15亿千瓦时计算,使用变频器可节约厂用电330 万千瓦时,折合人民币100万元。,Harsvert高压变频调速系统在北京大唐发电张家口发电厂6#发电机组凝结泵上的应用,北京大唐发电股份有限公司张家口发电厂位于河北省张家口市,始建于1988年,目前拥有八台装机容量各为300兆瓦的机组,总装机为2400兆瓦,是华北地区第一大电厂。2002年北京大唐发电股份有限公司通过国际招标,对大批设备进行变频改造。北京利德华福电气技术有
7、限公司作为高压变频器国内标段的唯一的中标者,为张家口发电厂提供了两套HARSVERT-A06/130高压变频器,用于6、8机组的凝结水泵改造项目。,根据试验结果计算,6机组凝结泵变频器全年节电量为4638916KWh,按照每1KWh上网电量0.31元计算,全年可获经济效益1438063.9元。而且减少了对截门的冲刷保持了系统恒定的水压。计算结果显示,单台凝结泵年节省电量产生的经济效益为140余万元,,试验数据记录:,高压变频器在钢厂的应用,除尘风机;高炉风机;循环水泵;轧钢机;等等,变频器在新抚钢炼钢转炉除尘风机上应用,13#、14#、15#炼钢转炉除尘风机采用三台HarsvertA06/07
8、6(适配电机630kw/6000V)高压变频调速系统进行变频技术改造。,除尘风机工艺要求,1)吹炼工艺周期 A到B为兑铁加废钢时间。B到C为风机升速时间,可以调节。C到D为吹氧时间。D点风机开始减速。D到E为倒炉测温取样时间。E到F为出钢时间。F到G为溅渣时间。整个吹炼工艺周期约21分钟,其中高速时间(C到D)12分钟。高速定为45Hz,可以调节;低速定为5Hz,可以调节。,除尘风机变频改造后的节能测试情况,改造之前,123转炉的工况均相同,改造后1、2、3转炉与改造前对比,最终以吨钢除尘电耗来分析节能数据。表1 除尘风机变频改造前后电耗的变化,同液力耦合器比较,吨钢除尘电耗平均减少2.76度
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