石油钻井井队现场压制.ppt
《石油钻井井队现场压制.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石油钻井井队现场压制.ppt(85页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、新 场 气 田 新 851 井抢险压井封井施工主讲:程常修,1 基本情况 2 难度及风险 3 压井封井设计4 压井封井准备 5 压井封井施工6 井口窜漏检查7 压井封井基本经验,1 基本情况 1.1 基本数据 地理位置:四川德阳德新镇五郎村一组 开钻日期:2000年1月5日 完钻日期:2000年10月22日 设计井深:4650.00m 完钻井深:4870.00m 目的层位:三叠系上统须家河组二段 施工单位:新场气田公司,新场气田区域构造位置图,1.2 井身结构 2694.51m 2091.48m 161119.00m 133/81010.62m 121/42860.00m 95/82854.7
2、5m 81/24550.51m 74544.53m 57/8,新851井井身结构示意图,2000年11月1日替喷测试,获无阻流量151.4104m3/d。11月2日正式投产输气,在井口套压61.2MPa状态下输气40104m3/d。经一年的生产和压井封井前的降压输气情况,重新求得该井的无阻流量为314.27104m3/d。,1.3 新851井气产量,1.4 井口隐患的发现 2001年11月1日整改采气平台闸阀时,井内传来一声异响,油套 压突然持平,初步分析井内油管在井口附近出现短路或者脱落。为了保护井口和井内套管,采取降低井口压力和加大输气量的 办法,输气量从每天40104m3增加到65104
3、m3,2002年1月6日,产气量进一步加大为80104m3。2002年2月10日,为降低井口压力,给下步压井创造有利条件,将输气量提高到103104m3/d,井口压力降至53MPa,环空压力降 至4MPa。,1.5 井下异常情况分析 11月1日在完井替喷作业结束后,在“天窗”放空管线尚未接好的情况下,发现7套管也发生破裂,795/8环空压力达到47MPa,该压力已超过95/8套管抗内压强度(该套管上段钢级N80,抗内压强度为44.5MPa,允许抗内压35.6MPa)。听到井口“砰”的一声,795/8环空和95/8 133/8环空 压力同时变为16MPa。而此前95/8133/8环 空压力为零。
4、分析认为95/8套管也破裂。,因79-5/8环空和9-5/813-3/8环空已完全窜通。立即从井口开环空泄压,并抢接一条放喷管线进行放喷点火。2001年12月15日,为准确测定环空产气量,改为计量输气。在压力1.6MPa下,环空产气0.31104m3/d。2002年1月25日,环空产量增涨明显加快,产量约为600m3/d。1月26日增至每天900m3。至2月25日压井施工之前,环空输气量已高达8.2 104m3/d。,1 基本情况 2 难度及风险 3 压井封井设计4 压井封井准备 5 压井封井施工6 井口窜漏检查7 压井封井基本经验,2 难度及风险 2.1 压井封井的必要性 井内油管脱落已经无
5、法按原来的常规方式正常生产。油管脱落4天后,环空气产量和产水量呈上升趋势,环空温度、井口套管头开始逐渐发热、温度升高。环空串气通道正在继续刺大,情况继续恶化,险情在 日益加重,井口已处于非常危险状态。,由于177.8mm 和244.5mm套管都已经发生破损,使得环空控制能力实际受到339.7mm套管抗内压强度的局限,并直接危及339.7mm套管的安全。而339.7mm套管下深只有1010m,承压能力很低,抗内压强度为21MPa,允许的抗内压强度仅为16.8MPa。一旦环空压力超过此值时,就会造成套管的崩毁,而最外层的508mm套管更是不堪一击。,一旦出现套管崩毁的情况,必将出现井口甚至井场周围
6、地带失控的场面,数百万立方米的天然气将无控制地从地表喷出,从而造成特大恶性安全事故。不但会造成气田的破坏,国家油气资源的巨大浪费,而且对人民的生命财产和环境保护都将造成不可估量的损失。,2002年1月30日,新场公司邀请西南石油局、四川石油管理局有关领导、专家对该井的生产异常情况进行研究,认为:该井已经存在很大的安全隐患,如井口失控发生意外,后果将不堪设想,必须尽快进行压井,应立即组织进行压井准备。要顺利完成此次压井作业,必须安排具有井控能力强,有高压高产井压井经验,能够制定现场操作性强的压井方案,并能够进行安全压井作业,有特别能战斗的设计和施工队伍。会议决定,由四川石油管理局承担此项工作,完
7、成压井设计和施工工作。,2.2 压井封井的难度,因井内油管脱落,井内是空井,无循环通道,不能按正常程序压井。由于油管掉在井内,且在井内是弯曲的,油管内仍为高压天然气,在压井过程中,油管内压缩天然气易反弹,给压井造成很大危害,因此,该井比一般的空井压井更加困难。,该井压力高、产能大,无阻流量高达314.27104m3/d。该井输气83104m3/d时,井口压力55.8MPa,输气量提高到103104m3/d时,井口压力53MPa,仅仅降低2.8MPa,说明放喷降压比较难。需要关井时,井内压力上升将很快。现7套管已受到损伤,其抗内压强度已大大降低,若进行压井,很有可能使7套管的损坏加剧。对于这样一
8、口大产量、井口压力高、油管断落、套管破损的天然气井进行压井,难度将是很大的。,前面已经述及,7和9-5/8套管都已破裂。根据分析,油管断落部位在上部,7破裂部位可能也在上部。压井时,7和9-5/8套管破裂处,将被压井泥浆越刺越大,大量进入9-5/8和13-3/8套管环空,导致环空压力迅速上升。13-3/8套管允许的抗内压强度只有16.8MPa,经过钻井中的磨损,承压能力还会下降,压井施工中极有可能被压崩。随之而来的是套管外的地层被压裂,井口周围地面窜气,极易引起着火,气田将被破坏。,压井过程中若井口压力超过设计值,必须从环空泄压,或当压入井内部分泥浆后,若发现泥浆从刺漏的通道返出,那么就不能继
9、续进行压井,只能选择被迫放喷。到时,高压的、大流量的高速气流将携带着重泥浆的固相颗粒喷泄而出,对井口、地面管汇无异于喷砂切割,极易造成刺坏,不但造成压井失败,而且对人员也是极大的危险,使得该井更加复杂化。,2.3 前期准备,2月9日,中国石化高级副总裁牟书令带领总部专家和胜利油 田专家赶赴851井现场视察险情,成立相应的领导和组织机构,要 求抓紧时间尽快实施压井施工。成立:以牟书令为总指挥、胥永杰、张爱东、彭国生、刘映金 郭元希为成员的抢险总指挥部。以马兴峙为组长、曾时田、徐进等为成员的的技术顾问组;以青永固为组长、万尚贤、乐绍东等为成员的现场协调小组;,以刘映金为组长、陈忠实为副组长的压井施
10、工领导小组;以郭元希为组长、郑国生、王定国、袁泉等为副组长的 外围安全指挥组;以程常修为指挥、马宗金为副指挥的现场施工指挥组 成员:陈忠实 万尚贤 伍贤柱 蒲洪江 陈达海 陆灯云 李福德 王多金 杨令瑞,成立了以德阳市郭元希副市长为组长的外围安全应急指 挥小组,下设6个工作组,分别由德阳市公安局、安监局、旌阳 区政府、市电业局、市卫生局、西南石油局和新场气田公司负 责;由省消防总队、德阳军分区、市交通局、市水利局、市气 象局、市电信局等单位密切配合,职责划分明确。,1 基本情况 2 难度及风险 3 压井封井设计4 压井封井准备 5 压井封井施工6 井口窜漏检查7 压井封井基本经验,3 压井封井
11、设计,3.1 压井方案的选择3.1.1 打救援井方案 根据地震和地质资料分析,在该井附近有利位置选择井位,打一口深于4550m的定向井,即钻达新851井7套管鞋以下裸眼地层,该井靶区应尽量接近新851井井眼。对救援井进行压裂,使救援井与新851井井底沟通。通过救援井对新851井进行泄压。当压力将至一定程度后,通过救援井或直接在新851井进行压井作业。,3.1.2 压井封井方案 立即加大采气量,降低井口和环空的压力,缓解套管刺损不断加剧的严重形势。压井施工前进行大流量放喷降压,为压井创造条件。当井口压力降到一定程度后,使用高密度泥浆,采用直推法大排量强行压井。紧接着注入水泥浆对该井进行暂闭。,经
12、专家和工程技术人员的反复论证,考虑到新851井环空压力和气量都在不断增加,受损套管刺漏有不断加剧的趋势,安全隐患日趋严重,打救援井已不能解决当前的燃眉之急,必须设法尽快压井,并进而打水泥封井,从根本上消除这口井的重大安全隐患。最后经过慎重决策,决定对新851井采用压井封井的排险方案。,3.2 压井封井施工应遵循的原则 压井封井施工必须在保证人身安全的条件下进行。在压井施工中,首先考虑的是安全压稳井,保护油气田。一切措施和准备工作都要按照可能出现的最坏井下情况,地面有可能出现的最严重的后果来考虑。7套管允许抗内压强度为68MPa(7套管抗内压强度85.91MPa,取安全系数1.25),压井施工中
13、原则上井口压力应控制在7套管允许抗内压强度之内。,由于13-3/8套管允许的抗内压强度为16.8MPa,考虑到套管磨损等问题,特别是考虑到该层套管是防止地面井喷的最后一道防线,压井施工中应对13-3/8套管重点保护,其承受内压原则上控制在10 MPa以下。由于考虑到该井气产量、地层压力和井内套管损坏等情况,为了减少施工风险,提高压井成功率,施工之前必须采取降压措施,将井口压力尽可能降至40MPa以下。尽快地进行压井作业,泥浆密度要高、施工排量尽可能大,连续作业,一鼓作气将井压稳。,3.3 压井施工方案,利用井场现有的管汇包括压井管汇上所接的二条为该井特制的放喷管线,进行最大限度的放喷泄压,接着
14、关输气阀。压井前,先小排量向井内注入一定量清水,在不停泵的情况下,尽快先后关闭所有放喷阀门,紧接着按设计排量注入压井液。用6台压裂车按两组同时从油套压方向以34m3/min的排量向井内注入密度2.2g/cm3的压井泥浆,原则上井口压力不超过68MPa。,从压井施工开始就要专人严密观察记录各环空(7 9-5/8,9-5/813-3/8以及13-3/820)出气和出泥浆的情 况。9-5/8与13-3/8之间环空压力严格控制在10MPa之内,观 察出口返出物及变化情况,并及时公示、报告。若施工正常,井口压力开始下降,在不超过套管允许抗 内压强度68MPa的情况下继续注入200m3密度2.20g/cm
15、3压井液。压井泥浆注完后,视压井过程井下压力和漏失情况,现 场决定是否注入复合堵漏泥浆。具体按下述三种情况进行操作:若注完200m3压井泥浆,井口压力为零,说明漏失严 重,则立即注堵漏泥浆30m3;若注完200m3压井泥浆,停泵后井口压力很快降为零,则立即注堵漏泥浆15m3;,若注完200m3压井泥浆,停泵后井口压力缓慢降为零,则原则上不再注堵漏泥浆,可考虑直接注入水泥浆;若注完200m3压井泥浆,停泵后井口压力不降为零,则进行观察。若井口压力上升,无论井口压力上升快慢,均接着再注密度2.20g/cm3的压井泥浆100m3。注完后停泵,再行观察。若井口压力上升,则立即注1.80g/cm3泥浆1
16、20m3。若在注1.80 g/cm3泥浆过程中,井口压力并不升高,则接着注水泥浆。若注堵漏泥浆,在堵漏泥浆打完后,接着打密度1.80 g/cm3泥浆120m3后,停泵观察。,若停泵观察井口压力立即降为零,则立即打水泥;若停泵观察井口压力不降为零,则按前面确定的原则进行。若打水泥,接着注入隔离液2m3后,注水泥浆120m3。水泥注完后,接着两车再打密度2.20g/cm3泥浆10m3,然后立即关井侯凝。候凝期间密切观察记录井口及环空压力变化及其它情况,井口压力未超过68MPa、环空压力未超过10MPa不能泄压。在注水泥过程中,出现施工压力较高,也要在不超过套管允许抗内压强度及施工设备的能力下强行注
17、入。如注入困难,则降低排量,由此要引起注水泥时间延长。若出现此情况,只考虑注水泥的可能性而不考虑注入量。,若环空泥浆返出有加大趋势,此时如果施工压力已经开始下降,达到了压力下降的拐点,则按原设计施工步骤继续施工。如果环空出泥浆量明显增大,而此时施工压力仍然在上升,现场施工领导小组根据当时情况决定是否继续进行施工。如果决定继续施工,则努力加大环空泄压的力度,尽量减小对13-3/8套管的压力。如情况严重不允许继续施工,则在加大环空泄压力度的同时,尽快从7套管泄压,以防止地面憋裂。若出现13-3/8套管被压破,地层被憋裂,则立即消防掩护,警戒隔离,井场人员、施工车辆尽快撤离,研究下步处置措施。,1
18、基本情况 2 难度及风险 3 压井封井设计4 压井封井准备 5 压井封井施工6 井口窜漏检查7 压井封井基本经验,4 压井封井准备 4.1 技术措施准备 付诸实施的新851井抢险压井封井设计 是反复修改后的第8稿。在总体设计的基础上还作了5个专题设计文件:施工组织文件、地面管汇设计、注泥浆施工设计、注水泥施工设计、HSE管理体系文件。制定了压井封井施工中可能出现的复杂情况的技术对策。制定了新851井抢险压井封井施工中出现险情的应急反应预案。,4.2 场地准备(略)4.3 压井封井泥浆准备 根据须二地层压力,压井泥浆密度按2.20g/cm3准备。考虑井 筒容积、地层漏失、短路循环、重复压井等因素
19、,密度2.20g/cm3 按300m3准备。密度1.80g/cm3按200m3准备。通过连续四天三夜的奋战,于2月24日配制完成了密度2.20 g/cm3、1.80g/cm3及1.80g/cm3堵漏泥浆共计539m3,泥浆配制好后 对每个灌的泥浆进行了大循环,并通过震动筛进行了过滤。,4.4 供泥浆系统准备 按设计要求,供泥浆系统的供泥浆能力须保证不低于5m3min。为了满足设计要求,安装了4台排量均是240 m3h的砂泵和可靠的供泥浆系统。为保证施工中供浆万无一失,又准备了19个排量37m3/h的潜水泵,作为应急使用,一旦砂泵和马达出问题,众多的潜水泵从泥浆罐直接向高架过渡灌供泥浆,以确保在
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石油 钻井 井队 现场 压制
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6007852.html