影响锅炉经济性的重要问题分析和解决措施.ppt
《影响锅炉经济性的重要问题分析和解决措施.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《影响锅炉经济性的重要问题分析和解决措施.ppt(34页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,影响锅炉经济性的重要问题分析和解决措施,一、排烟温度升高的原因及解决方法(一),(1)空预器蓄热元件污染严重,造成空预器换热效果变差 一旦蓄热元件上积灰结垢,吹灰也难以清除,必须采用压力水碱洗的方法才能恢复蓄热元件的清洁。保持适当的入口风温及对空预器吹灰是防止畜热元件污染的有效手段,应该根据燃煤灰分、排烟温度、硫分,确定合理的空预器入口风温并定时对空预器进行吹灰,防止空预器积灰污染的发生。,一、排烟温度升高的原因及解决方法(二),(2)漏入或掺入制粉系统冷风量增加 漏入或掺入制粉系统冷风量增加引起排烟温度升高的机理是进入炉膛冷风量增加;在保持一定过剩空气系数(即表盘氧量)的前提下,相同负荷进
2、入炉膛的空气量一定,增加进入炉膛冷风量,必然使经过空预器的热风量减小,也使空预器冷却的介质量减小,在烟气量不变的情况下,必导致排烟温度的升高,具体根据制粉系统形式的不同又分以下几种情况:中储式制粉系统、乏气送粉系统、正压直吹制粉系统。,一、排烟温度升高的原因及解决方法(三),中储仓式制粉系统的锅炉,运行中采用冷风门调整磨煤机出口温度。制粉系统运行时给煤机盖板敞口及制粉系统沿程漏入冷风的影响与开冷风门运行相似。运行中给煤机盖板盖严、关闭冷风门、采用再循环与热风联合调节磨出口温度、通过检修消除制粉系统沿程漏点,是解决中储式制粉系统锅炉排烟温度高的有效手段。通过在一次风机入口装温度测点与磨出口温度比
3、较,可有效判断制粉系统漏风程度。对储仓式乏气送粉系统而言,在磨煤机停运时,一次风机入口温度控制过低,掺入冷风量偏大,磨煤机停运后,一次风机入口风温应提高至140左右。冷一次风正压直吹式中速磨制粉系统的锅炉,运行中一次风率偏高。一次风率升高以后为保持相同的磨出口温度必然会降低磨入口混合风温,这样掺入的冷风量会增加,必导致排烟温度的升高。一次风率偏高的主要原因是磨煤机投入自动时置入的煤与风量关系曲线不正确,或磨入口风量测量不准确及运行人员为防止一次风管堵管人为设置较大的正偏置,因此确保一次风量测量准确,正确的一次风量煤量关系曲线是确保排烟温度不升高的关键。通过安装一氧化碳测点,提高磨煤机出口风温,
4、减少无组织风,是降低排烟温度非常有效地措施。,一、排烟温度升高的原因及解决方法(四),(3)为提高主、再热汽温而人为地提高火焰中心高度 由于锅炉设计燃用煤质变化等因素,主汽、再热汽温出现偏低情况,运行人员为提高汽温采用提高一次风量,调整二次风配风方式等手段人为抬高火焰中心高度,最终使排烟温度升高。运行调整必须统筹兼顾。,一、排烟温度升高的原因及解决方法(五),(4)受热面污染 投产较早的锅炉,原设计吹灰器不好用,没有更新或新投产锅炉吹灰器有障碍,投运不正常以及吹灰的频次太低,均会影响受热面的清洁程度,造成受热面灰污系数增加,降低受热面的换热效果,使沿程烟气温度升高,最终使排烟温度升高。吹灰器的
5、工作状况直接影响锅炉排烟温度。因此,要通过使吹灰器工作正常,并根据燃用煤种优化吹灰器运行方式等措施来降低排烟温度。,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(一),煤粉细度偏粗、细粉分离器分离效率下降、制粉系统严重漏风会导致排烟温度、飞灰含碳量同时上升,其机理是:煤粉细度偏粗后,煤粉燃烬困难,火焰中心上抬;细粉分离器分离效率下降及制粉系统严重漏风以后,三次风带粉量均大大增加,上层燃料量增大且行程缩短,一次风供入煤粉量减少,火焰中心高度上升,因此排烟温度、飞灰含碳量均会上升。,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(二),(1)煤粉细度偏粗(中储式制粉系统、双进双出制粉
6、系统)煤粉细度偏粗对于中间储仓式制粉系统主要是由于煤粉筛质量不合格引起的,采用合格的煤粉筛并根据细度化验结果,重新调整细度即可解决问题。对于双进双出磨直吹式系统,a)在磨制软性杂物较多的小矿煤时,煤粉细度容易出现偏粗的情况;b)另一个造成煤粉细度偏粗的原因是系统超出力运行。,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(三),a)双进双出磨直吹式系统,在磨制软性杂物较多的小矿煤时,煤粉细度容易出现偏粗的原因是煤中软性杂物导致分离器入口挡板及回粉管堵塞、内锥筒下部舌板锁气器卡涩,使分离器失去分离作用。解决的办法首先应在上煤皮带间增设杂物分离设备,清除煤中杂物,其次是将回粉管加粗,并对回粉
7、管及内锥下部舌型板锁气器进行改造,消除卡涩的因素,最后是根据分离器堵塞情况及时对分离器进行清理。保持双进双出磨系统分离器清洁是保证煤粉细度合格的基础,对此问题要增强认识。,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(四),b)双进双出磨系统另一个造成煤粉细度偏粗的原因是系统超出力运行。双进双出磨系统煤粉细度随着出力的增大而变粗,分离器档板发生堵塞及下部舌形板锁气器贯通以后,计算出粉量与给煤量严重不符,出力可以加的很大且不易被运行人员发现,系统往往超出力运行,导致煤粉细度严重变粗,引起飞灰、排烟温度的大幅度升高,因此运行控制上发现分离器工作不正常时,尤其应注意不使磨超出力运行。,二、排
8、烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(五),双进双出磨煤机分离器堵塞可以根据以下方面进行判断:在旁路风相同开度及磨相同出力下,磨出口温度是否大幅下降,容量风开度及风量是否大幅减小 计算出粉量在料位不变时给煤量均值与计算出粉量之差是否增大 在旁路风开大以后是否能够保持住较高料位运行 煤粉细度化验结果是否大幅升高,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(六),双进双出磨煤机回粉管堵塞可以根据以下方面判断:在回粉管上增设温度测点,测量温度是否明显下降 根据一次风管上的一次风静压数值变化判断回粉管堵塞,如出现一侧分离器对应的一次风管上的静压减小而另一侧增大,表明静压减小侧回粉管
9、已堵塞。,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(七),双进双出磨分离器清理时必须同时兼顾分离器挡板、内锥下部舌形板、回粉管及其锁气器三个串联环节,只有这三个环节同时正常才能保持系统正常的运行,切莫顾此失彼。,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(八),(2)细粉分离器分离效率下降 细粉分离器分离效率下降将导致三次风严重带粉。a)细粉分离器分离效率下降是由于分离器下部下粉管锁气器工作不正常所致。当下部锁气器长期磨损以后容易锁气不严,当二个锁气器动作的重叠度不合适时,下粉管容易出现窜风现象,影响细粉分离器内部气流流场,造成分离器分离效率下降。解决办法是检修不严密的锁
10、气器或调整锁气器重锤位置,尽量不使二个锁气器同时动作。b)分离器效率下降的另一个原因是系统通风量太高,分离器筒体速度超过了3.5m/s。,二、排烟温度高、飞灰含碳高同时出现共性因素及治理方法(九),(3)制粉系统漏风严重 制粉系统严重漏风导致三次风带粉增加的机理是:系统漏风增大以后,在磨出力不变的情况下,要保持磨出口温度,就要提高干燥剂入口介质温度,必然采用减小再循环风量、增大热风量的办法实现,此时系统通风量增大而再循环风量减小,三次风量必然增大,三次风带粉量也必然增大。解决办法是要消除系统漏点。,三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法(一),单纯的飞灰炉渣含碳量升高的原因主要是由于燃用煤质燃
11、烬特性变差、煤粉细度控制不合适(偏粗)、跨煤种的混煤掺烧及下粉稳定性差等因素引起。(1)煤粉细度偏粗 煤粉细度应根据燃煤干燥无灰基挥发分按下式控制R90=0.5nVdaf 或 R90=2+0.5nVdaf,三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法(二),(2)燃用煤质偏差 燃用煤质着火及燃尽特性变差,主要表现在煤的干燥无灰基挥发分下降、发热量降低以及空干基水分减小等。煤质下降引起灰渣含碳量升高,在制粉系统出力有裕量的条件下可以采用减小煤粉细度的办法解决。,三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法(三),(3)混煤掺烧 对于混煤掺烧出现的灰渣含碳量升高,首先应尽量避免跨煤种的混磨混烧,其次要根据试验
12、确定掺烧各种煤的比例及掺烧的方式。最好入厂煤根据煤种分类堆放,采用分仓上煤,分类磨制、分层送入的方法掺烧。掺烧时着火燃尽特性差的煤在下层送入以增加其在炉内停留时间,为保证着火稳定性,最好在炉内下层燃烧器区域增设部分卫燃带以提高该区域炉膛温度以改善煤的着火性能。,三、单纯的灰渣含碳量升高原因及解决办法(四),(4)锅炉燃烧器进粉不稳定 a)进粉稳定性差的表现形式为主汽压力、温度、表盘氧量波动较大,在燃烧自动投入的情况下,给粉机转速不稳定,一次风混合后的静压波动较大。对于安装风粉在线或有一次风混合后风温测点的锅炉可以从一次风管风速、混合后浓度及混合后温度大幅波动来判断下粉的稳定性。由于下粉不连续,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 影响 锅炉 经济 重要 问题 分析 解决 措施
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5961603.html