QC成果提高四极电枢初始平衡量.ppt
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1、提高四极电枢初始平衡量,进取QC小组,背景介绍,伴随着中国汽车产量的逐年递增,对汽车配件的需求也与日俱增。我公司主要以生产汽车散热器风扇总成和其配套电机为主。我公司09年度销售散热器风扇为360万台,预计2010年度将达到400万台,同比增长11.1%。其中,电枢是电机的重要组成部分之一,电枢的初始平衡量直接决定电机的质量好坏和电机的加工成本。因此,如何提高四极电枢的初始平衡量,就成为我们进取QC小组的攻关项目。,小组介绍,选择课题,四极电枢初始不平衡量大,平衡泥三个齿占总数的85.2%,提高四极电枢质量,降低加工成本,提高四极电枢初始平衡量,公司要求,现场问题,选择课题,现状调查,四极电枢初
2、始平衡量较小平衡泥3个齿4个齿,四极电枢初始平衡量大平衡泥3个齿以下,四极电枢初始平衡量小 平衡泥4个齿以上,四极电枢初始平衡量调查表,(每班生产600个电枢),四极电枢初始平衡量柱状图,不合格四极电枢调查表,不合格四极电枢排列图,N=370,频数,频率,设定目标,从排列图分析:前两位的缺陷占总缺陷的82%,属于A类问题,也是本次QC活动问题的症结所在,因此是我们小组的主攻方向。经计算,前两项问题解决后电枢的初始平衡量可达到97.3%,计算式如下:85.2%(100%85.2%)82%97.3%考虑到小组的能力和解决问题的难度,并留有一定的余地,小组将目标定为90%较为适宜。,根据排列图分析计
3、算,小组目标定为“提高电枢初始平衡量(平衡泥小于三个齿)占总数的90%”。,活动计划,表示计划完成情况 表示实际完成情况,原因分析,质量意识差,操作水平参差不齐,工艺繁琐,工装不合格,模具老化快,模具结构错误,生产环境差,废削过多,原料不合格,检测方法错误,没有操作培训,轴孔配合间隙差,铁芯端跳差,铁芯厚度不一致,铁芯没压紧,冲片毛刺高度超差,气压机参数错误,模具更换频繁,要因确认,要因确认一 没有操作培训,针对反映操作工和检验员培训的情况,QC小组成员查看了培训档案,操作工和检验员都参加了中级技术等级培训,考试合格并取得了上岗资格。因此没有操作培训的情况不存在。,结论:非要因,要因确认二 模
4、具结构错误,针对模具结构错误的情况,QC小组成员查看了相关工艺的工艺文件,并结合现场实际的模具使用情况,以及对铁芯入轴模所生产的铁芯进行端跳测量,得出以下结论:铁芯入轴模结构比较旧,实际使用效果不好,所生产的铁芯端跳0.10mm占总数的70%。该模具结构在铁芯入轴时不能有效的控制轴的位置,造成轴的位置偏离,而且对冲片的压紧力不够,导致铁芯厚度不一致,从而造成铁芯跳动偏大。为电枢的一次合格率低造成隐患。,结论:要因,原有铁芯入轴模端跳测量表,红色为不合格铁芯端跳 蓝色为合格铁芯端跳,要因确认三 轴孔配合间隙差,针对轴孔配合间隙差的问题,小组成员对当前在使用的五十根轴进行检查,其轴径为。经铁芯入轴
5、工艺后,测量其端跳,测量结果为:有十三只铁芯端跳大于0.10mm,合格率为74%。,结论:要因,铁芯跳动测量表(轴为),红色为不合格铁芯端跳 蓝色为合格铁芯端跳,要因确认四 模具更换频繁,针对模具更换频繁的问题,小组成员通过一周的跟踪记录,由于生产产品变更,铁芯入轴模在一周内更换过五次。更换模具本身对铁芯生产质量影响较小,但是频繁的更换模具耗时较高,影响生产效率。,结论:非要因,要因确认五 冲片毛刺高度超差,针对冲片毛刺高度的问题,小组成员随机检查在生产的四极冲片毛刺高度,毛刺高度全部小于0.05mm。,结论:非要因,要因确认六 气压机参数错误,针对气压机参数错误的问题,小组成员结合气压机使用
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