气分MTBE装置技术讲座.ppt
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1、1,气分、MTBE装置简介,石化公司,气分车间,2,主要内容:,一、气分装置(一)装置概述(二)装置的工艺特点(三)装置安全特点(四)装置的基本原理(五)装置工艺原则流程图(六)装置的工艺控制指标(七)装置物料及能量平衡(八)装置技术改造(九)装置的现状分析(十)、装置下一步的工作重点 二、MTBE装置(一)装置概述(二)装置的工艺特点(三)装置的基本原理(四)装置工艺原则流程图(五)装置的工艺控制指标(六)装置物料及能量平衡(七)装置技术改造(八)装置的现状分析(九)装置下一步的工作重点,3,第一部分:气体分馏装置简介,4,(一)、装置慨述,前郭石化分公司气体分馏装置是1993年4月破土动工
2、,1994年9月建成,并于同年11月一次投料试车成功。本装置原设计年加工能力为12万吨,由洛阳工程公司设计。经过2000年8月改造后年加工能力达到了16万吨。装置的原料为重油催化生产的经过脱硫脱水处理的液化气(总硫20ppm、微量水500ppm)。生产的主要产品有:混合C4馏分:主要为MTBE装置提供原料。精丙烯(纯度99.5%):主要为聚丙烯装置提供原料。丙烷馏分(纯度87%)。,5,(一)、装置慨述,为了配合1万吨/年聚丙烯装置的投产,给聚丙烯装置提供高质量的精丙烯,于1995年11月在我装置后部增建了一套我厂设计室设计的处理能力为7万吨/年的丙烯脱硫脱水精制系统。本装置所使用的仪表为FC
3、系列可编程调节器,主要控制方案有:T201顶压力采用分程控制、T203顶压力采用“热旁路”控制、塔底温度采用与重沸器热源介质流量串级控制。装置占地面积6362=3906平方米。本装置共有设备71台,其中塔10台,冷凝冷却器14台,空冷器3台,换热器5台,容器14台,机泵23台,升压器2台。,6,表1 设备概况表,7,(一)、装置慨述,装置的具体位置:四氢氟喃装置 叠合装置 MTBE装置 重油催化装置 正门,8,二、装置的工艺特点,确定合理的流程方案,这涉及到生产能力、工艺要求、产品质量、设备投资、消耗、操作等方面的问题,根据我公司生产工艺总体流程安排,确定我装置为采用能生产精丙烯、丙烷和混合C
4、4的三塔流程,从操作和投资费用来考虑,此方案优于其他方案,由于后部无配套装置,因此混合C4不作进一步的分离,9,三、装置安全特点,气体分馏装置的任务是以液化石油气为原料生产合格的精丙烯、丙烷和混合C4馏分,从原料到产品这些物质具有闪点低、引烃能量小、爆炸下限低、爆炸范围大等特点,一旦发生泄漏,遇着火源就有燃烧、爆炸的危险,所以它们均属于易燃易爆危险品。根据国家有关规定,本装置属于甲A类火灾危险的场所。,10,四、气体分馏装置的基本原理,气体分馏装置是以液化气为原料,通过分馏生产出精丙烯、丙烷和混合C4馏分的过程。分馏是利用烃类的物理性质的差异进行组分分离的物理方法,即根据被分离组分的相对挥发度
5、的不同进行分离,这就是分馏过程。气体分馏是根据在一定的温度、压力条件下,混合物中各组分的相对挥发度不同而进行气体分离的一种方法。气体分馏工艺最基本的设备是由精馏塔、冷凝冷却器和重沸器组成的。塔内装设塔板。进料板以上为精馏段,进料,11,四、气体分馏装置的基本原理,板以下为提馏段,塔内进行精馏过程。原料进入进料板,其汽、液相在进料板的温度、压力下分别与塔内的汽、液相混合后,汽相上升到精馏段,液相下流到提馏段。通过塔板的精馏 作用,沿塔高向上,轻组分浓度递增,温度递减;沿塔高向下,重组分浓度递增,温度递增。塔顶馏出物经塔顶冷凝冷却器冷凝冷却,一部分抽出作为塔顶产品,一部分送回塔顶作塔顶回流。塔底由
6、重沸器提供热量,将塔底物加热,使塔底物中所含部分轻组分蒸发,作为塔内蒸汽。塔底(或重沸器)液相抽出一部分送回塔内,一部分作为产品。,12,四、气体分馏装置的基本原理,气体分馏的基本工艺过程示意见下图。冷却器 精馏塔 塔顶馏出物 进料 重沸器 塔底物,13,五、装置工艺原则流程图,C2.C3 C2 C=3 C2C3C4C5 C3 C4C5 CO3,14,五、装置工艺原则流程图,C2.C3.C4.C5 C2.C3 C2 C=3 T201 T202 T203A T203B CO3 C4C5 C3,15,五、装置工艺原则流程图,V-01G-01/AB G-02 G-03 G-04 精丙烯 丙烯来,16
7、,六、装置的工艺控制指标1、原料及产品质量控制指标,17,六、装置的工艺控制指标2、主要工艺控制指标,18,七、装置物料及能量平衡1、物料平衡:,19,2、能量平衡,20,八、装置技术改造,1995年,由于装置刚刚开始运行,装置的各种矛盾都暴露了出来,机泵密封的严重泄漏,曾一度影响装置的正常运行,经过多方努力,并采取了相应的措施,如P202一泵两用、应用变频调节器等,使这一问题基本得到了解决。装置运行刚刚步入好转,循环水水质差、来水温度高、压力波动等因素,特别是夏秋两季严重威胁着装置的平稳生产。虽采取将二循环水(后改至四循环)并入我装置,大修中又增设了一台冷凝冷却器(E203C),1996年又
8、对部分冷凝冷却器进行了两次除垢处理等措施,但效果不够理想,1997年公司对全厂循,21,八、装置技术改造,环水水质、温度、压力等进行了一系列相应的处理,从97年夏秋两季冷凝冷却器运行情况来看,效果比较理想,至此循环水的影响因素才得以缓解。装置自投产以来,主要进行了以下一些技术改造:1、由于来自外界系统的热水所供给的热量满足不了装置的需要,所以在装置投产初期,装置热源110热水全部改为1.0Mpa蒸汽。2、脱丙烷塔(T201)和精丙烯塔(T203)的压控调节由原来的冷、热路三通调节改为热旁路调节。,22,八、装置技术改造,3、由于冷却效果不佳的原因,脱丙烷塔(T201)塔顶增设塔顶冷凝冷却器(E
9、203/C)。4、P205/A、B、P206/A、B等机泵安装了变频调速器 5、脱丙烷塔顶回流泵(P202)出口与脱乙烷塔进料泵(P203)出口加连通线,停运行P203,可用P202一泵代两泵。6、在进装置液态烃原料线以及丙烷、丙烯、混合碳四出装置线都安装了质量流量计。7、为了安全以及局部设备便于切除或切换,装置内所有冷换设备的烃线出入口都增加了切断阀及相应的跨线。,23,八、装置技术改造,8、将原一催化装置供应全公司瓦斯的H206,搬迁到我装置。9、根据停工时各局部存液较多,在个别部位增加了停工抽出线,以减少停工期间的物料损失。2000年根据公司生产规模,对气体分馏装置进行了扩能技术改造,改
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