抽油井清防蜡技术综合应用研究.ppt
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1、抽油井清防蜡技术综合应用研究,一、前言 二、沙南油田原油物性及结蜡状况三、清防蜡工艺技术的研究与应用 1、热力清蜡 2、化学清防蜡技术 3、机械自能清蜡工艺 4、微生物清蜡工艺 5、防漏热洗油层保护结构的应用 6、抽油杆尼龙刮蜡器清蜡技术 7、固体防蜡块技术 8、分解式热洗清蜡技术四、经济效益评价五、几点认识六、下步工作设想,目录,一、前言,在原油生产过程中,油井结蜡是影响油井正常生产的一个重要原因。由于油田地层状况、原油物性、生产条件各不相同,沙南作业区针对所属油区实际状况状况,在清防蜡方面做了大量的工作,先后开展了热力清蜡、固体防蜡、抽油杆尼龙刮蜡器清蜡、化学清防蜡、微生物清蜡、自动机械清
2、蜡以及防漏热洗管柱等清防蜡综合运用实验,取得了一定的社会和经济效益,在抽油井结蜡的综合治理上获取了一定的经验。逐步形成了适合沙南油田油井实际的清防蜡配套技术。,二、沙南油田原油物性及结蜡状况,沙南作业区主要由北三台油田、沙南油田及北三台探区三大区块组成,原油属石蜡族,具有高凝固点、高粘度、高胶质的特点。根据现场录取的结蜡剖面资料分析,得出沙南油田油井结蜡规律:(1)北三台油田北十六井区油井结蜡井段为100-750米,突峰值厚度为56毫米,呈两个峰值。北31井区油井结蜡井段为200-1000米,突峰值厚度为56毫米,呈两个峰值。(2)沙南油田油井结蜡20-680米突峰值厚度为5-6毫米,呈两个峰
3、值。与北三台油田相比,油井结蜡厚度相对较薄,蜡块相对较软,蜡质地松散。(3)马庄北83井区结蜡无突峰值。蜡样中胶质含量高,呈稠糊状。一般油井结蜡厚度在3毫米左右。,热力清蜡法是用加热手段将高温热洗介质注入油井内循环,使井内温度达到蜡熔点,蜡逐渐熔化后随同热洗介质返出地面。油井热洗清蜡周期平均在30-40天,热洗一口井用油量30吨,热洗用油量最大达到3000吨/月。洗后部分井出现产量降,甚至不出等问题,分析其原因是造成了不同程度的地层伤害。主要原因有三:热油来源:含水和杂质较多,进入热油罐车的原油是最差的原油;加热过程:大量轻烃挥发,溶蜡能力下降,挤入地层:热油逐渐向井底下沉,当井中热油柱的静压
4、大于地层压力时,下部的差油就会被挤入地层,其中的杂质会堵塞射孔孔眼,甚至堵塞近井地层,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(一)热力清蜡,针对上述问题,作业区对热油工艺在以下几个方面进行了改进:尽可能用最好的原油;热油洗井与化学处理配合进行,即在热油中加入一些化学剂,如蜡晶改进剂或分散剂等,提高清蜡效率;对北三台油田采取了使用集油站三相分离器脱出的污水替代原油对抽油井进行热水洗井清蜡。因为水的热容量为油的2.8倍,它可以清除油井更深处的结蜡。初期实验30口井,取得了一定的效果。北三台油田热水洗井清蜡比热油溶蜡周期延长了2-3天。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(一)热力清蜡,热水洗井清蜡工艺的优
5、点:1、原油污水中含有一定浓度的原油破乳剂。破乳剂本身就是一种表面活性剂。它对原油中的蜡有破乳、降粘、溶解的作用。2、热水携带的热量比热油携带的热量高。900C热水比1200C热油携带的热量高1.5倍。3、用热水洗井清蜡不扣自用油。热水洗井清蜡工艺的缺点:1、污水矿化度较高,机械杂质很高,损坏地层;2、用污水洗井后,部分油井含水呈上升趋势;3、北三台油田属水敏性地层,污水热洗会引起地层粘土膨胀,造成油井不出。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(一)热力清蜡,和传统的热洗技术相比,这种技术具有操作简单、成本低廉、油井生产时率高等优点。其核心在于化清剂的选择。目前化清剂主要有三种:1、油基清蜡剂(
6、溶剂型):2、水基清蜡剂 3、水包油乳液型清蜡剂;筛选出适合油井生产特点及施工工艺的清蜡剂,并对清蜡剂的选择提出了以下几条性能要求:(1)北三台油田胶质含量高,要求化学清蜡剂具有较高的渗透性;(2)根据北三台油田原油密度,要求化学清蜡剂的密度大于原油密度,即大于0.9g/cm3(3)针对油田开发过程中含水上升快,北三台油田矿化度高的特点,要求化学清防蜡剂应该具有较高的抗乳化性,抗离子性通过室内实验,选择了BKQ001型清蜡剂,经过北三台油田现场试验,热洗周期由原来的26.5天延长到100天,延长了2.7倍。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(二)化学清防蜡技术,通过实验对北三台油田化学清蜡得出
7、几点结论与认识:1、北16、北75好于北31,这主要是北31含蜡量高于北16、北75。2、对含大于60%的井化清效果不好,这是因为抽油杆的活动搅拌下形成乳化液,影响了清蜡剂的渗透分散能力,从而降低化清效果。3、由于只能采取间歇加药的形式,因此清蜡剂的浓度不断变化,无法达到均一,抑制了清蜡效果。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(二)化学清防蜡技术,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(二)化学清防蜡技术,北83井区及外围探井与北三台油田原油物性存在有较大的差异,除具有高凝点、高粘度、高含蜡外,原油还具有高密度、高胶质的特点,从多年的检泵现场分析蜡成粘稠糊状,油管、油杆多为胶质与蜡的混合体。2003
8、年作业区将原油的清防蜡与降粘、降凝结合起来,开展了复合性化清剂的研究工作,通过筛选配制了DC型清防蜡降凝剂,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(二)化学清防蜡技术,从使用效果看,DC型清防蜡降凝剂提高原油的流动性,减轻蜡的沉积,热洗周期延长了20-30天,减少了热洗成本,降低了原油冬季配温要求,减轻了保温管理和原油外运的难度。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(三)机械自能清蜡工艺,步进簧夹住抽油杆、传递油杆冲程动力使清蜡器运行,单向通过上换向器,继续下行,每次冲程运行一个冲距,直到下换向器,换向齿换向,清蜡作上行步行。到上换向器后又换向下行,周而复始,,根据油井实际产量、井下结构、含蜡量及目前
9、清蜡方式,在北三台油区的5口井以及台55井进行实验,均取得了较好效果。现场实验效果见下表,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(三)机械自能清蜡工艺,现场实验效果见下表,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(三)机械自能清蜡工艺,现场实验效果见下表,由使用对比效果可以知道,自动清蜡除垢器较传统热洗方式延长热洗周期7倍以上,是化学清蜡周期的2倍以上,极大的延长了热洗周期,降低了热洗投入,提高了有效抽油时率。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(四)微生物清蜡工艺,作业区2003年对微生物清蜡工艺进行了有益的尝试,经过大量室内研究和矿场实践,对油井作出如下选择:油井含水率要大于1。含水率低于1,细菌代谢功能
10、则减弱导致作业失败;环空液面不宜太高。环空液面太高(沉没度大于250m)有碍于细菌分批合理地注入产层;硫化氢含量要低于6;硫化氢对细菌活性有抑制作用;油藏温度应低于82。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(四)微生物清蜡工艺,1、微生物对原油乳化试验及全烃气相色谱分析,试验结果分析,所选菌种对沙南作业区原油具有良好的乳化分散降解作用。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(四)微生物清蜡工艺,原油全烃气相色谱图,0,1,2,3,4,5,0,5,10,15,20,25,30,35,碳数,含量(%),微生物作用后B2047a井原油全烃分析,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,2003年4月和10月在北三台
11、施工作业,取得良好的效果。具体运行和评定效果如下 2003年微生物清蜡工艺使用效果,由此可见,其优点在于:(1)微生物清蜡安全、环保,便于管理;(2)微生物清蜡投资较小,但效果持久,延长热洗周期达到10倍以上,经济效果显著。,三、清防蜡工艺技术的研究与应用,(五)防漏热洗油层保护结构的应用,鉴于沙南油田的强水敏性,限制了热洗介质的选择。只能采用传统的热油洗井清蜡工艺。热洗用油量巨大。原油杂质多,含水高,洗后地层粘土膨胀,造成油井洗后不出。针对这种情况,研制了防漏热洗油层保护抽油结构,解决了热洗用油量大,地层污染的难题。截止2002年上半年,在沙南 46口井中应用,效果较好,2000m泵挂的井热
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- 油井 清防蜡 技术 综合 应用 研究
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