[其它技巧]企业分析汇报总结动态PPT模板.ppt
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1、法兰变送器充灌设备的研制,2,2023/8/2,目录,目录,法兰变送器充灌设备的研制,3,2023/8/2,小组概况,小组概况,2005年QC成果降低法兰变送器零点温度附加误差曾获国优称号,获奖情况,15次,活动次数,7人,小组人数,2007年1月至2007年12月,活动时间,创新型,课题类型,QCY0706,注册编号,法兰变送器充灌设备的研制,课题名称,2002年1月,成立时间,装校一班QC小组,小组名称,小组概况表,法兰变送器充灌设备的研制,4,2023/8/2,小组概况,小组概况,法兰变送器充灌设备的研制,5,2023/8/2,选择课题,选择课题,选题理由,2、随着原设备的逐年老化,法兰
2、变送器充灌定量抽查一次合格率降低,只有70%,不能满足分厂85%的合格率指标要求。,1、原充灌生产的设备已使用20年,功效严重下降,其充灌环节真空准备、装夹、充灌、定量累计时间接近8小时,在目前产量增大到1500台/年的情况下,已不能满足用户提出的交货期需要。,法兰变送器充灌设备的研制,6,2023/8/2,充灌设备是仪表充灌工序的关键环节。要改变目前充灌设备不能满足大批量生产的现状,必须从设备上着手解决。我们小组成员集思广益提出了3个课题:,选择课题,选择课题,法兰变送器充灌设备的研制,7,2023/8/2,选择课题,选择课题,法兰变送器充灌设备的研制,8,2023/8/2,表中:5分:3分
3、:1分,通过小组成员的充分讨论、分析和评估,小组确定本次活动课题为:自主研制充灌设备。,选择课题,选择课题,法兰变送器充灌设备的研制,9,2023/8/2,提出方案,设定目标,总 结,标准化,效果确认,对策实施,制定对策,选择课题,12月,11月,10月,9月,8月,7月,6月,5月,4月,3月,2月,1月,时间,活动计划,阶段,活动计划,PDCA循环,选择课题,选择课题,法兰变送器充灌设备的研制,10,2023/8/2,设定目标,设定目标,法兰变送器充灌设备的研制,11,2023/8/2,设定目标,设定目标,法兰变送器充灌设备的研制,12,2023/8/2,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳
4、方案,一、提出方案 1、初步设想方案的提出:,我们以小组会议的形式围绕确定的课题,运用头脑风暴法,调动大家的积极性,充分提出自己的设想,整理成以下四个具体候选方案,并进行分析、对比。,法兰变送器充灌设备的研制,13,2023/8/2,2、初步设想方案的选取:,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,法兰变送器充灌设备的研制,14,2023/8/2,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,小组成员对提出的四个方案进行全面分析、优选后,大家一致认为方案一最佳。因此决定采用“夹具与硅油循环一体化的双循环结构”的设计方案。,法兰变送器充灌设备的研制,15,2023/8/2,3、方案的二级分解:,提出并
5、确定最佳方案,提出并确定最佳方案,法兰变送器充灌设备的研制,16,2023/8/2,4、具体分解方案的选择:(1)、硅油脱气脱水系统的分析,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,法兰变送器充灌设备的研制,17,2023/8/2,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,结论:经实验分析,方案二平均用时1.52小时,优于方案一,因此小组确定“硅油脱气脱水系统”采用“磁力加热搅拌器脱气脱水”。,法兰变送器充灌设备的研制,18,2023/8/2,(2)、法兰夹具系统的分析:,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,法兰变送器充灌设备的研制,19,2023/8/2,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方
6、案,结论:经实验分析,方案三所需夹具种类最少,人员最少,装夹平均用时0.09小时,优于其它方案,因此小组确定“法兰夹具系统系统”采用“旋转组合型法兰夹具”。,法兰变送器充灌设备的研制,20,2023/8/2,(3)、电气控制系统的分析:,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,法兰变送器充灌设备的研制,21,2023/8/2,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,结论:经实验分析,方案三综合优势优于其它方案,因此小组确定“电气控制系统”采用“PLC手动切换控制”。,法兰变送器充灌设备的研制,22,2023/8/2,(4)、精确定量控制系统的分析:,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,法兰
7、变送器充灌设备的研制,23,2023/8/2,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,结论:经实验分析,方案二平均定量用时0.51小时,合格率优于方案一,因此小组确定“精确定量控制系统”采用“自动控制定量”。,法兰变送器充灌设备的研制,24,2023/8/2,(5)、硅油充灌流程的分析:,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,法兰变送器充灌设备的研制,25,2023/8/2,(一)、“磁力加热搅拌器脱气脱水”的实施,对于硅油脱水脱气系统我们进行了如下设计:在玻璃质油罐底部设置磁力加热搅拌器,通过加热搅拌使空气和水分悬浮于硅油上部,这些轻组分用真空泵抽走,实现硅油的脱气脱水。图纸设计完毕后,待
8、所有零部件到齐后,在装校一班由小组成员共同总装完成。,实施对策,实施对策,法兰变送器充灌设备的研制,26,2023/8/2,提出并确定最佳方案,提出并确定最佳方案,结论:经实验分析,方案二“加压充油”用时0.50小时,优于方案一。因此,小组确定“硅油充灌流程”采用“方案二流程”。,法兰变送器充灌设备的研制,27,2023/8/2,制定对策,制定对策,针对我们小组确定的方案,制定对策计划表,明确目标,落实责任人和完成时间。,我们小组活动的最终目标值是:充灌流程时间减少至7小时,一次充灌合格率大于85%。,法兰变送器充灌设备的研制,28,2023/8/2,措施实施后,检测真空度能够达到0.1Pa。
9、我们于2007年5月份抽查了硅油脱气脱水的情况如表22。采用磁力加热搅拌器,硅油净化的效率明显提高,达到净化真空度1.33Pa所需时间仅为1.43小时,比对策目标的4小时也大为减少。,实施后与目标值时间对比,对策目标4,实施后1.43,“磁力加热搅拌器脱气脱水”的实施效果,实施对策,实施对策,法兰变送器充灌设备的研制,29,2023/8/2,(二)、“旋转组合型法兰夹具”的实施,为了缩短仪表的装夹时间和保持通用性,我们简化设计了夹具锁紧机构,并根据目前我厂生产的变送器法兰尺寸,为工作台夹具系统配套设计了基础法兰和夹具法兰,绘制了夹具配合结构图和零件图,零件加工完毕后由小组成员完成了总装。,实施
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