《钻井事故案例》PPT课件.ppt
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1、钻井事故案例,英深1井键槽卡钻事故,基础资料,地区:英吉沙构造,时间:9 5/8*4700.70,井深6318.71m 钻进参数:钻压80-100KN、转速90-100rpm、排量18l/s。钻井液相对密度:2.33,事故发生经过,钻进中蹩停转盘,在220-120t范围内上提下放活动钻具,提至原悬重148t转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进至井深6318.71m,钻进中蹩停转盘,在270-120t范围内上提下放活动钻具,原悬重148t,转动转盘无效,卡死。,事故处理经过,泡解卡剂,上下活动钻具,活动范围230-110t。爆炸松扣准备,电缆下至H:3310m,反转10圈蹩转盘,爆炸松扣成功(方钻杆
2、提不出转盘面,无法接单根下压,爆炸松扣后,接一单根).上下活动钻具,活动范围250-60t解卡循环排解卡剂,停转盘在60-265t范围活动钻具无效,卡钻,钻头位置6308.44m。泡解卡剂,降钻井液密度,间断活动钻具(范围:80-230t)泡解卡剂,活动钻具,范围260-60吨解卡。用键槽破坏器、扶正器(上面铺焊耐磨材料)、水力扩眼器等专用工具破坏键槽。,水力扩眼器 键槽破坏器,测井曲线,分析意见,5249-5425m井段井斜较大,井径小于8,井眼已经形成了键槽。随着井深的增加,起下钻次数的增多,钻具重量的增加等,发生键槽卡钻的几率也在增加。由于在钻进过程中发生卡钻,方余不到2米,只能下压到1
3、10吨,因此,爆炸松扣接一根单根这一技术措施是正确的。用了很长时间和很多工具破坏键槽,最后没有进行工程测井,无法对破坏键槽的效果进行评价。对于一口设计为7000米的井,上部井段的井身质量对下部施工起着很重要的作用。,钻井事故案例,野云2井压差卡钻事故,一.基础数据,地层:J,岩性:含砾粉砂岩当时密度:1.53,粘度46S,挂卡严重,9 5/8套管*4599.73,二发生经过,1钻进至井深5963.31m,发现溢流,关井观察,套压由1.448MPa,泄压,套压由4820.2MPa,用正注密度1.77泥浆压井不住,用密度2.05泥浆压井后,立压5MPa,套压7.5MPa,后用密度2.20的泥浆压住
4、。2开井,活动钻具,卡钻,循环钻井液,泡解卡剂15小时,活动钻具上提至2300kN解卡,循环排解卡剂,起钻至井深4519.87m(套管鞋内),循环调整钻井液。下钻至5493.70m,接立柱后下放遇卡。,三处理经过,泡解卡剂11小时,未解卡。泡解卡剂30小时,未解卡。泡解卡剂15,小时,未解卡。活动钻具,600KN2400KN刹住刹把静止3分钟,悬重恢复,解卡。起钻探伤。换钻头,逐根接单根通划至井深5342.00m,上提下放正常,接单根时,钻具卡死。现场分析为粘卡。,三处理经过,泡解卡剂30小时未解卡,排解卡剂。活动钻具,开泵循环,与正常泵压相差14MPa,经检查,泵与地面设备正常,测量迟到时间
5、,发现在井口附近钻具刺漏。提至600KN倒扣,倒开,悬重560KN,起钻检查钻具,第七柱中单根距公接头台阶面0.52m处,有一周向刺漏洞,长60mm,宽15mm,下钻杆对扣,上提到2400KN,开泵,排量泵压恢复正常。循环钻井液,活动钻具。降井内钻井液密度为2.15,静止观察,井口无溢流,浸泡解卡剂,活动钻具,转45圈锁转盘,上提钻杆胀扣滑脱,起钻完。起出5钻杆133根(1280.86m).,三处理经过,实探鱼顶位置:井深1288.39m,落鱼长度:4051.7m,落鱼组合:81/2钻头0.24+430*4A0接头0.61+61/4DC17.53+81/2SJB2.15+61/4DC8.92+
6、81/2SJB1.91+61/4DC43.58+61/4JAR9.49+61/4DC26.33+4A1*410接头0.49+5DP127.14+5止回阀0.56+5DP396根3812.75。,三处理经过,换方钻杆,接118mm大头反扣公锥,5反扣单杆下钻至鱼顶,循环冲洗鱼头,造扣,起钻未获。换5反扣公锥下钻至鱼顶,反复多次造扣无效,公锥滑扣,起钻完,起出5公锥滑扣处磨84*L65mm。下入端部126大头反扣公锥,原悬重360KN压至280KN转20圈倒开,上提悬重增加不明显。起钻完(大头公锥滑扣)换5公锥下至鱼顶,打捞,5公锥滑扣,起钻完,出井5反扣公锥磨光84*L125mm,三处理经过,改
7、大头公锥扣端面129mm,下钻至鱼头,造扣,圈爆炸松扣,起钻完.捞获5正扣钻杆5根(48.12米)井下仍有落鱼长:4003.58米.鱼顶井深:1336.51米。换反扣方钻杆,倒出5根(298.08m)。井下鱼顶井深1634.59,落鱼长度3705.50m(560根+5HWDP等下部组合)换方钻杆为反扣,下5倒扣器,打捞起钻完。捞获钻铤接头以上钻具3594.75m,落鱼长110.66m,鱼顶井深5231.34m甩反扣方钻杆,接正扣方钻杆,加工铣齿接头,接铣齿接头下钻至井深5150米,打水泥塞,蹩压6mPa蹩压候凝,。从4800米开始侧钻,泥浆密度1.58,侧钻到5900米,下套管。,四点评,1.
8、从钻完5800米的设计井深到重新侧钻到5800米,用了80天的时间。2由于上下存在两套压力体系,在满足下部油气层的条件下,上部井段压差过大,导致粘卡。从井控方面考虑,不可能把泥浆密度降至2.00以下。3上部井段在钻进过程中,曾把泥浆密度从1.53提到1.80,但井下出现了不正常现象。后来把泥浆密度又降了下来。4在钻完5800米加深后,盲目地打开下部地层,对下部风险估计不足。5.这就是钻井上所谓的遭遇战.,钻井事故案例,和三井井壁掉块卡钻,事故发生经过,钻至井深4303米准备接单根,因井下掉块多,故循环至11:00方上提钻具,当提至4301米时悬重由原悬重145吨上升至155吨,随即下放至100
9、吨、80吨、60吨无效,后逐渐上提145吨、160吨、170吨、180-260吨均下压至60吨反复活动无效,转动转盘蹩也无效,至12:00钻具卡死,上击器工作,下击器失灵。,事故原因分析,现场分析认为是掉块卡钻;因为在井段4099-4126米出现27米火成岩,与岩灰胶结处很破碎,此处取芯一筒,刚刚钻过该段时曾划眼多次,现返出的掉块中有灰岩也有火成岩。,事故处理经过:,1.泡解卡剂51:20小时因无效循环排出。2.泡解卡剂47:50小时,因无效循环排出。3.第三次泡盐酸20小时,注入浓度25%盐酸12方,在开泵大排量循环排酸过程中,同时增大活动幅度,当提至260吨时解卡。损失时间219小时。,点
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