《抽油机井管理》PPT课件.ppt
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1、抽油机井管理,XXX,目 录,常规抽油井管理,稠油井管理,抽油井系统效率,示 功 图,动 液 面,电 量,油井工况分析,有掺水设施的稠油井,常规抽油井,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,地面效率,地下效率,抽油机井系统效率组成:,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,其中,油井日产液量,单位t,=+102-102P套压,单位m,日耗电量,单位KWh。,油井系统效率可由公式计算得到,Q、H折、W都能得到,系统效率数值即可算出。,抽油机井系统效率计算公式:,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,系统效率是地面机械传统效率(电机效率、皮带传动效率、变速箱和四连杆传动效率)和地下效率(井口、杆管传动效率与泵效
2、)的乘积。分析各部分的效率大小是做好提高系统效率的关键。,地下效率计算方法:,一个冲程所做的功,示功图包围的面积,其中,单位为KN,单位为m。,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,通过计算地面与井下效率可分析出影响系统效率的主要原因,也就能够分析出主要耗电原因在地上还是在地下,可有效的采取措施,降低耗电量,提高系统效率。,地面效率计算方法:,注:计算示功图面积时,必须保证动力仪负荷数据的准确,也就是要定期标定动力仪,确保动力仪测定驴头负荷的准确性。,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,从地下效率的计算公式可以看出,要想提高系统效率就需要提高,减小示功图面积。,地下效率计算方法:,通过示功图和动液面
3、资料可以分析出井下杆管泵的工作状况,如供液状况、杆管偏磨、井口盘根松紧等,可以通过调节地面参数、井口松紧(井口对中)、旋转光杆等措施,改善工况,使示功图面积减小,提高井下效率。,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,通过计算公式可已看出,通过各种工作可以改善油井工况,使工况图面积减小,在地面设备各传动效率不变的情况下,就能降低耗电量。若井下效率较高,地面效率较低,可通过各种测试,确定出地面效率低的部位可有效的采取措施(抽油机平衡、润滑、调四点一线、皮带松紧等),提高地面效率,降低耗电量。,地面效率计算方法:,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,影响示功图面积的因素:,影响示功图面积的因素很多,冲次、
4、冲程长度、泵径、泵挂深度、原油粘度、含水、杆管偏磨、地层供液状况、泵的工作状况、盘根松紧等,例如:,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,影响地面效率相关因素:,抽油机井系统效率,常规抽油井管理,影响井下效率相关因素:,常规抽油机井管理,示功图,1.标准示功图,憋压正常时,其中,S1冲程损失:与泵挂深度和载 荷成正比 S0驴头冲程 S0-S1 上冲程中活塞移动长度 S2下冲程中活塞进液移动长度,即活塞的有效移动长度,常规抽油井管理,示功图,2.充不满示功图,憋压正常时,其中,S1冲程损失:与泵挂深度和载 荷成正比 S0驴头冲程 S0-S1 上冲程中活塞移动长度 S2 下冲程中活塞进液移动长度,即活
5、塞的有效移动长度,常规抽油井管理,示功图,2.充不满示功图,地下泵效反映了井下泵的工作状况,井下泵的充满程度。井下泵效高不一定地面泵效一定高。冲程损失对地面泵效影响很大。S1冲程损失;S0驴头冲程。,地面泵效乘以地面理论排量就是日产液量,它反映了井筒的整个状况。,常规抽油井管理,示功图,2.充不满示功图,39-225井在两种工作状态下井下泵效基本上都是100%。但地面泵效有差距,冲次在5.7次时泵效90%,在8.7次时86%,其根本原因就是冲次增大时负荷增加,冲程损失增大,井下泵的活塞有效冲程减小。通过这两个示功图对比分析,油井工况变差。,冲次:5.7次/分,冲次:8.7次/分,常规抽油井管理
6、,示功图,3.各种影响因素影响示功图的变化,油稠或含水下降时,示功图的变化,如图1,图2。,图1 油稠或含水下降时正常示功图变化,图2油稠或含水下降时供液不足示功图变化,最大负荷增加、最小负荷减小,面积增大,最大负荷增加、最小负荷减小,面积增大,常规抽油井管理,示功图,3.各种影响因素影响示功图的变化,盘根过紧时,示功图的变化,如图3,如图4。,图3 盘根过紧时正常示功图变化,图4 盘根过紧时供液不足示功图变化,以上两种情况出现时,示功图面积会增大,井下系统效率会下降。,最大负荷增加、最小负荷减小,面积增大,最大负荷增加、最小负荷减小,面积增大,盘根过紧时实际示功图的变化过程,从上图可以看出:
7、由于盘根过紧导致功图的载荷加载线和卸载线均出现骤升和骤降的现象。,盘根过紧的典型示功图,盘根过紧的典型示功图,最大载荷:26.66KN最小载荷:11.07KN冲 程:4.03m冲 次:3.8次/分动 液 面:129.0m泵 深:898.6m沉 没 度:769.6m,常规抽油井管理,示功图,3.各种影响因素影响示功图的变化,抽油杆偏磨时的示功图,如图5,图6。,图5 上下冲程均偏磨的示功图,图6 下冲程偏磨的示功图,上冲程偏磨的典型示功图,下冲程偏磨的典型示功图,下冲程偏磨的典型示功图,从上图可以看出:GO7-30-3286在上调冲次后,导致下冲程偏磨程度明显加剧。同时冲程损失加大,泵效明显降低
8、,油井工况变差,应降低生产参数生产。,冲次:5.2次/分,冲次:7.4次/分,下冲程偏磨的典型示功图,冲次:4.8次/分,冲次:6.4次/分,从上边的实例中可以看出:选择合理的工作制度,可有效减缓因杆管偏磨导致的躺井的发生。,下冲程偏磨的典型示功图,冲次:6.5次/分,冲次:6.0次/分,冲次:9.0次/分,常规抽油井管理,示功图,3.各种影响因素影响示功图的变化,动液面上升时,示功图变化如图7。,图7 动液面上升时示功图变化,充满程度变大,则卸载线向右移。最大载荷减小,最小载荷变大。,常规抽油井管理,示功图,3.各种影响因素影响示功图的变化,动液面下降时,示功图变化(实测示功图),最大负荷增
9、大,最小负荷减小,减载线左移,45KN,5KN,10KN,30KN,0.75m,1.0m,冲次:5.5,冲次:5.0,常规抽油井管理,示功图的面积和形状一般情况下是越扁平,井下工况越好,泵效高、传动效率高、杆管偏磨越少(这时工况图面积较小)。越瘦高、胖高、水平线波动越大,井下状况越差,越容易出现断杆、杆管偏磨等造成躺井(这时工况图面积较大)。,示功图,常规抽油井管理,动液面,其中,S1=10个波峰的长度;S=液面返回的长度;,,查油管记录得出液面深度。,从而计算得出:,回声仪测得的动液面有的是根据输入的声速算出,有的是输入平均油管长度,由于声速在不同压力下有不同的变化,所以存在误差,由于油管长
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