《制程改善方案》PPT课件.ppt
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1、FAN JA 制程改善方案,承认:,主办:胡卫 协助:向仕杰石晓飞,日期:2010/08/02,制程不良分布前三大不良原因分析改善对策后期改善方案目标设定及达成统计效果追踪改善总结,【报 告 内 容】,1/28,重点改善项目:白点字体残缺、汽泡,一、制程不良分布(4-6月 丝印),注:宏阳为新工厂,4月份开始生产贵司部品,不良主要集中在302JN合成纸系列、302KK系列铭板及8B35材料系列铭板,2/28,重点改善项目:白点、汽泡、脏污,制程不良分布(4-6月 轮转),不良主要集中在302H7 ECO材料系列贴纸,3/28,二、丝印白点不良分析,白点,作业机台无变化,作业人员无变化,原材料表
2、面粉尘,机手没有变更,机台没有更换,维修,作业员撕保护膜后未及时清理,保护膜上灰尘污染作业环境,作业环境无变化,印刷静电作用吸附粉尘,灰尘堵塞于网版表面,转移至网版表面,堵塞网版,局部区域未印刷油墨,形成白点,丝印部一,4/28,改善对策,5/28,改善现场图片,6/28,图一:作业员更换已脏污的保护膜,图二:静电布除尘,丝印部二,字体残缺,作业机台无变化,作业人员无变化,油墨有固体颗粒,固体颗粒印刷过程中堵塞印刷网版,文字部分残留油墨,印刷不全,形成字体残缺,机手没有变更,丝印机(008专用机台),作业方法存在缺陷,文字内容较细较多,油墨在印刷压力作用下被挤压至字体处,使网版文字部分残留油墨
3、,经印刷形成字体残缺,7/28,三、丝印字体残缺不良分析,改善措施,8/28,丝印部三,折皱,作业机台无变化,作业人员无变化,作业材料无变化,按客户指定材料生产,机手没有变更,美达专用机台(008专用机台),作业手法不当,材料面积大且薄,丝印作业员单手拿放材料造成折皱。(302JN)(附图三:改善前),拉边时将产品固定拉边,保护摸粘性与作业员拉力作用折皱产品。(302JN)(附图四:改善前),撕保护膜从材料中间部分撕开,致使材料折皱。(302KK)(附图五:改善前),9/28,四、丝印折皱不良分析,改善措施,10/28,改善现场图片,11/28,图三:对比图片,改善前,改善后,单手拿放,双手对
4、角拿放,图四:对比图片,改善现场图片,12/28,改善前,改善后,从材料对角处撕开,图五:对比图片,从材料中间撕开,中间撕开,材料弯曲面积大,且位于材料中部部分,对角撕开,材料弯曲面积i小,且位于材料边缘部分,易折皱,折皱区位于产品中间部分,易折皱,折皱区位于产品边缘或废料区,五、轮转白点不良分析,轮转部一,白点,作业机台无变化,作业人员无变化,作业方式有缺陷,机手没有变更,美达专用轮转机台(一号机),材料表面凹凸不平,印刷压力不均匀,原材料表面不平及粉尘,材料分切、复卷过程中未除尘,13/28,改善措施,14/28,改善现场图片,15/28,图六:除尘步骤,除尘布,注:红色边框:新增除尘步骤
5、蓝色边缘:原除尘步骤,轮转部二,汽泡,作业机台无变化,作业人员无变化,生产用料无变化,客户指定材料,机手没有变更,商标机(008专用机台),作业方法有缺陷,16/28,六、轮转汽泡不良分析,改善措施,17/28,图七:原材料防护,原材料防护纸,原材料入口,机台内防护,轮转部三,脏污,作业机台无变化,作业人员无变化,作业材料无变化,按客户指定材料生产,机手没有变更,美达专用轮转机台(一号机),停机开机时UV灯管较正常印刷温度偏低,印刷油墨出现未烘烤干的情况,该区域油墨被压轮压过后附于压轮处,经机台运转油墨转移至产品其它区域,形成脏污。,作业方式有缺陷,18/28,七、轮转脏污不良分析,应对措施,
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