《典型事故案例》PPT课件.ppt
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1、烯烃公司典型事故案例,典型事故案例目录,一、烯烃公司气化车间5#气化炉F-22503煤粉着火未遂事故二、烯烃公司3.25 气化装置1#气化炉主烧嘴跳车事故三、烯烃公司丙烯车间MTP装置T-60351及D-60940外排废水带油、COD超标事件四、烯烃公司1#气化炉给料器煤粉泄漏事件五、2.21烯烃公司丙烯压缩机出口管线氮气窒息事故六、烯烃公司“530”事故七、烯烃公司2#气化炉检修人员CO中毒事故 八、烯烃公司1.18 罐区不合格甲醇外送事故 九、烯烃公司丙烯泄漏事故十、烯烃公司甲醇回收塔T-60351塔底排污超标事故十一、烯烃公司水中心外供除盐水PH超标事故十二、烯烃公司“6.27”2#空分
2、装置跳车事故十三、烯烃公司丙烯车间MTP装置T-60351及D-60940外排废水带油、COD超标事件,一、烯烃公司气化车间5#气化炉F-22503煤粉着火未遂事故(一)事故经过2011年1月2日,烯烃公司气化车间5#气化炉计划检修给料器过滤器,检查F-22503烧结金属及衬板。工艺人员在确认无煤粉后工艺交出,设备人员联系安检公司工作人员进行 F-22503封头拆除,当打开封盖后发现有少量煤粉附着在设备法兰口,由于设备检修任务重,人员少。当天没有完成该设备的检修任务。2011年1月3日凌晨4点50时左右,框架巡检工边听见报警即告知中控询问报警地点,中控告之五号炉框架5楼和11楼CO报警。随即洪
3、上11楼检查,边上五楼检查,发现进料仓过滤器F-22503内有少量煤粉自燃,立即汇报班长任和组长王,然后拿灭火器进行灭火。班长和组长立即赶到一边组织班组成员边、高、院、南、吴、许、洪进行灭火,一边通知车间值班技术员曹和调度。班长安排边与许打开高压氮气三道手动阀,洪与南拉软管接高压氮气管线放空倒淋处,院拉皮管放入过滤器中,班长任通知中控人员孙确认四个锁斗和进料容器完全隔离,,打开225XV0932、225XV0933、225FV0905、225FV0906向给料容器输送高压氮气维持惰性环境,王和许接蒸汽通入F-22305进行灭火,拉铁皮盖在F-22305顶部防止火星蔓延。车间值班技术员曹、安全员
4、孙随后赶到现场组织协助班组进行灭火,5点15左右自燃火星基本扑灭。公司领导、调度、安环部、消防队赶到现场后,看事态已控制,公司领导安排车间人员以及安环部和消防人员组织善后工作,班长任安排南、高从伴热倒淋接皮管冲洗周围煤粉防止残余煤粉自燃,安排班组其他成员对2200单元进行彻底检查,6点30分左右善后工作处理完毕,给料器D-22505和过滤器F-22503继续通氮气维持惰性环境,现场派专人监护防止死灰复燃。,(二)原因分析1直接原因(1)进料容器进入检修人孔打开,过滤器顶盖打开,空气流通形成烟囱效应,导致其中残留的煤粉发生自燃。(2)由于D-22504A下路冲压管线有焊缝,导致大量煤粉泄露至5-
5、11楼管线、设备、仪表阀门等处,由于过滤器顶盖打开,这些残留的煤粉落进过滤器中。(3)工艺交出不严格,交出方案不完善。(4)设备检修不能及时完成,未通知工艺进行监护。,2间接原因(1)班组长责任心不强、遇事不够沉着冷静。(2)工艺人员对粉煤气化工艺煤粉特性风险辨识不足,经验不足。(3)过滤器打开检修以后没有及时清理检修复位。(三)防范和整改措施1对于停车检修的煤粉管线及设备在维修前的工艺交出进行仔细检查,必须要保证容器中干净无煤粉。2组织车间人员学习事故上报程序、要求每位员工熟知上报程序。3组织员工对本次事故认真学习,吸取教训,防止同类事故的发生。,二、烯烃公司3.25 气化装置1#气化炉主烧
6、嘴跳车事故(一)事故经过2011年3月25日凌晨2时57分,因2#气化炉煤粉管线气密和煤粉标定需要,烯烃公司气化车间工艺操作人员办理了联锁工作票,要求对2#气化炉煤粉管线3个三通阀222XV1145/1245/1345进行强制关闭操作,对煤粉管线进行卸压。仪表车间气化班技术员范错误进入了1#气化炉的SIS程序,强制关闭了1#炉的三通阀221XV1145,触发了气化炉MB_OFF联锁,导致1#气化炉主烧嘴跳车。(二)原因分析1直接原因仪表车间气化班技术员范在对2#气化炉煤粉管线三通阀联锁操作时,没有认真核对和确认需要强制关闭的三通阀的仪表位号,误操作强制关闭了1#炉的三通阀221XV1145,触
7、发了气化炉MB_OFF联锁,导致1#气化炉主烧嘴跳车。,2间接原因(1)在操作过程中,仪表车间技术员呼监护不到位,没有及时发现范错误进入了1#气化炉的SIS程序,没有起到监护作用。(2)1#气化炉和2#气化炉的SIS程序在SIS工程师站上同时打开,容易造成进入程序错误。(3)仪表车间范、呼连续19个小时持续工作、配合1#气化炉投料试车和2#气化炉调试,过度疲劳,精力不集中。(4)仪表车间试车人员值班安排不合理,控制系统值班人员为24小时连续工作,人员易疲劳。(5)仪表车间联锁操作监护制度执行不严格。(三)防范和整改措施1仪表车间将本次事故通报全车间各班组,并组织车间全体员工进行学习,牢固树立“
8、重视一伸手、严防误操作”的工作理念。2仪表车间修订联锁操作和监护的管理制度,细化工作流程和步骤,做到每一步操作,操作人、监护人都能够执行到位,杜绝误操作。3仪表车间气化装置今后运行中,在SIS工程师站只能同时打开一台气化炉的SIS程序,处理完毕仪表问题后,及时关闭程序,避免进入程序错误。4合理安排员工作时间,尽可能避免员工疲劳作战。5为认真吸取教训,按照事故“四不放过”原则,要求当事人写出书面检查,在车间班组现身说法,谈认识,找不足,深刻检讨,以避免类似事故的再次发生。,三、烯烃公司丙烯车间MTP装置T-60351及D-60940外排废水带油、COD超标事件(一)事故经过2011年8月3日16
9、时10分,烯烃公司丙烯车间工艺二班接调度通知停止D-60940外排废水,并要求质检中心对D-60940废水进行加样分析COD指标、含油量,结果显示T-60351及D-60940外排废水带油、COD超标,随即丙烯车间领导要求班组将P-60940停运并排查现场各排凝点,同时要求班组内操加强对甲醇回收塔的操作,经调整后甲醇回收塔废水指标得以控制。(二)原因分析1直接原因(1)换热器E-60567B内漏,为防止污染低压凝液系统,当班人员将设备壳体内的含油凝液排至D-60940。(2)夏季天气气温高空冷器负荷大,激冷水冷后温度偏高。,2间接原因(1)操作人员对排放点监控不利。(2)岗位人员对激冷水温度调
10、整不及时。(3)车间对岗位操作人员操作培训不到位,环保意识淡薄。(三)防范和整改措施1加强对各有关参数的监控力度,发现异常波动立即处理并汇报车间。2岗位内操应加强责任心,发现问题及时调节处理,不能存在侥幸心理。3对有疑问的样品,要主动询问化验和调度及时对操作调整。,四、烯烃公司1#气化炉给料器煤粉泄漏事件(一)事件经过2011年9月8日上午9时50分左右,烯烃公司气化车间1#炉操作工张在巡检时发现2200单元4层有煤粉飘落,马上给片区主操李打电话汇报。李用对讲机向组长施汇报。汇报后主操李就开始在五楼和上下两层间检查泄漏部位及原因,两分钟后组长施赶到现场进行检查。由于2200单元粉尘比较多人无法
11、进入只能在门口看,在三楼半听见有喷气的声音,经初步判断泄漏部位是给料容器D-22105上部位置,但不能确定具体位置。施马上通知了控制室,控制室通知车间领导和调度,同时通知现场人员准备好警戒带和空气呼吸器并且停止炉子上所有动火作业,安排人员将炉子无关人员撤离。车间领导到达现场后进一步对漏点部位进行判断。认为漏点就在给料容器,10时10分左右王主任果断下达停炉指令。之后停主烧嘴,进料容器泄压。10时30分左右,给料容器压力泄至0.5Mpa左右时泄漏停止,室内煤粉消散,车间指派赵、胡佩戴空气呼吸器进去检查,二分钟后二人出来汇报:确认泄漏点在放射源顶部。,(二)原因分析 1直接原因给料器内测量料位的放
12、射源套管法兰泄漏,导致高压煤粉进入射源套管内,从不承压的套管顶部法兰处漏出。2间接原因(1)对给料容器内的放射源套管法兰的泄漏估计不足,未能辨识出套筒发生煤粉泄漏的风险。(2)放射源及附件的维护不到位,缺少放射源定期检修计划及实施细则。(三)防范和整改措施1根据泄漏的原因,对1#给料容器放射源套管法兰密封焊。对其他给料容器内的放射源套管,安排进行检查,并对法兰进行密封焊。2定期对车间放射源进行检查。3对介质是煤粉的高压管线、容器的法兰、人孔进行一次彻底的气密检查,防止类似泄漏再次发生。,五、烯烃公司2011年1月26日高空坠落事故(一)事故经过2011年1月26日中午11时10分河南新纪元保温
13、队作业人员高在MA管廊18轴19米处高空作业时未按规范使用五点式双挂钩安全带(移动时将挂钩摘除)发生高空坠落造成人身伤害事故。高空坠落事故发生后丙烯车间工艺监护人张及时发现并立即报告班长马,班长马一边到现场确认一边立即将事故逐级上报,丙烯车间党支部书记程立即联系救护工作并将伤员高送往银川市附属医院救治。(二)原因分析1直接原因河南新纪元保温队作业人员高在MA管廊18轴19米处高空作业时未按规范使用五点式双挂钩安全带(移动时将单钩摘除)发生高空坠落造成事故。2间接原因(1)河南新纪元保温队对作业人员高平时安全教育不到位,自身安全意识淡薄。(2)河南新纪元保温队作业人员高作业时防滑措施不到位。(3
14、)丙烯车间在高空作业前虽然进行了详细口头安全技术交底,但没有除冰作业“一事一方案”相关书面内容,同时也没有对作业人员高不按规范操作的情况进一步采取防滑措施(如:在作业下方张挂安全网或管廊拴挂生命线)。(4)丙烯车间装置管廊无生命线,造成高空作业时安全带挂钩选点困难。,(三)防范和整改措施1在丙烯车间装置管廊各层拉设生命线。2丙烯车间进一步落实各类作业“一事一方案”的方针,加强监督管理,执行到位,规范高空作业,加强高空作业过程的管控。3严格票证办理,车间现场负责人及监护人落实安全措施。4车间必须对作业人员进行详细的安全技术交底,作业人员必须在了解到辩识的作业风险后确认签字,并书面承诺安全防范措施
15、落实到位方可进行作业。5针对本次事故,对全体人员进行教育,增强高空坠落事故的安全防范意识。6高空作业时必须建立通道,正确使用五点式双挂钩安全带。7现场负责人和监护人要严格落实安全措施,监护人对违章作业人员要及时提醒,并制止违章作业。,五、2.21烯烃公司丙烯压缩机出口管线氮气窒息事故(一)事故经过2011年2月21日下午14时50分在MA管廊顶部,安检公司检修人员梁在未办理有限空间作业票的情况下,私自拆下丙烯压缩机出口管线新切口上包裹的塑料保护膜,探入半身至管内清理焊渣,发生氮气窒息,附近共同作业人员发现后及时将其救下。烯烃公司丙烯车间员工对氮气窒息人员进行了及时有效的人工心肺复苏,并将窒息人
16、员送往灵武市宁东镇医院救治,经过短时吸氧后氮气窒息人员恢复正常。(二)原因分析1直接原因安检公司作业人员在未办理有限空间作业票的情况下将身体探入存有氮气的管道内进行清理铁屑是导致事故的直接原因。2间接原因(1)烯烃公司丙烯车间在装置检修期间安全工艺交出不彻底,方案编制针对性不强。(2)丙烯车间对存有危险介质的管线、设备虽然采取了封口措施,但没有设置明显的警示标志。(3)丙烯车间对不需要氮气保护的管线、设备没有及时用空气置换。(4)丙烯车间对于外来人员作业一定会违章的风险没有辨识到位,消减措施针对性不强,监管不到位。,(三)防范和整改措施1丙烯车间进行全员事故教育学习,进行事故反思,增强氮气窒息
17、事故的安全意识和防范意识。2丙烯车间加强现场监督管理,落实现场监管负责人,规范作业,加强岗位巡检责任制。3丙烯车间严格检修期间阀门、设备管理,加挂禁动牌、危险警示牌。分类标注管线、设备内存在的介质。(如对有氮气等窒息、中毒介质的管线、设备标注清楚,写清危害。)4丙烯车间必须在作业前对作业人员进行详细安全技术交底,告知作业危险。5丙烯车间必须制定作业方案,落实安全措施,作业人员必须学习作业方案清楚作业风险。6丙烯车间加强检修任务书的审批,检修任务书审批后作业前必须进行现场安全条件三级确认。7丙烯车间加强属地管理,严格外来人员的安全培训,使其了解装置存在的危害。8丙烯车间加强安全管理水平,严格考核
18、责任人,强化责任主体。9丙烯车间加强反“三违”力度,狠抓现场管理,及时有效制止违章作业。,六、烯烃公司“530”事故(一)事故经过2011年5月30日19时,烯烃公司气化车间会议安排,技术员需对辖区内设备进行确认。技术员范得知气化炉破渣机未试、1#和2#气化炉内脚手架已拆除、准备人孔复位的情况后,约20时50分上气化1#框架8楼检查1#、2#气化炉的人孔封闭情况,看到2#气化炉人孔盖正在紧螺栓,1#气化炉人孔小盖已装上,随即范下到7楼。首先对2#破渣机进行了试车,确认运行正常后停2#破渣机,接着检查1#破渣机,确认具备启动条件后,对1#破渣机进行试车,启动1#破渣机(DCS显示开启时间为21时
19、3分)。启动后发现1#破渣机油压高,认为破渣机内有异物,随即停1#破渣机。在此期间,气化四班根据车间安排,中班要完成1#、2#炉点火前的确认工作,接班后班长原安排操作员徐、蒋对1#、2#炉拆脚手架工作进行监护。19时40分左右,徐发现2#炉行灯灯头被拉断,汇报给班长,班长安排徐进行了清理。20时30分左右徐对1#炉炉内进行了查看,发现破渣机上有几根铁丝,然后向班长汇报。班长原安排徐进行清理,并安排蒋到现场监护。徐发现操作员胡也在现场,便请示班长原同意由胡作监护人后,徐和在场检修人员取下了人孔小盖。21时徐在胡的监护下进入1#炉,21时3分徐下至距破渣机2米时,破渣机启动,绳梯被破渣机卷住拉紧,
20、徐立即上爬,并同时大喊:“破渣机转起来了”。当爬至离人孔1米左右时,徐抓住气化炉内扶手,监护人胡从人孔跌落,徐也被胡砸掉至破渣机底部,胡被卡在破渣机中,徐立即向班长汇报该情况。与此同时,范停1#破渣机后上8楼,碰见班组人员蒋,告知1#破渣机需内部检查,然后和蒋一块走向1#气化炉人孔处,发现人孔小盖已经拿掉,人孔处有软梯。蒋探入人孔向内查看,发现炉内有人,范随即进入气化炉内施救,随后相关人员相继到达现场,逐级向上汇报,应急救援人员很快到达现场进行救援,胡于23时50分被救出,经送往医院抢救无效死亡。,(二)原因分析1直接原因无设备操作权限的气化车间工艺技术员范擅自启动1#气化炉破渣机。2间接原因
21、(1)气化车间未对1#、2#气化炉工艺交出进行确认,致使1#、2#气化炉破渣机未断电。(2)气化车间四班班长原违章指挥,在没有办理有限空间作业票的情况下,安排胡和没有上岗证的徐进行1#气化炉有限空间作业。(3)徐、胡进行有限空间作业未办理有限空间作业票。徐进入有限空间作业未系挂安全绳和安全带。(4)气化车间先后两次办理了进入1#气化炉的有限空间作业票。一次对“转动设备转动造成伤害”的风险没有辨识出;一次辨识出了“转动设备转动造成伤害”的风险,但防范措施(转动设备断电挂牌)没有落实。造成破渣机未断电。(5)气化车间未对1#气化炉履行检修验收手续。(6)气化车间对本次检修未制定专项停车工艺交出方案
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