QCC成果报告案例.ppt
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1、,恒毅,发表者:张梦娇,部 门:装配一,一、小组简介,恒毅C小组自成立以来,小组成员始终坚持“团队合作,持续改善”的QCC活动精神,不断创新、不断改善。在提高产品能率、节俭工时、降低客户PPM、降低投诉等活动中取得了优异的成绩。,二、课题选定,1、全员参与,评分最高;2、可以为公司节俭成本;3、响应公司号召:要有挑战精神、要变革、要创新.,36,1、提出课题:,2、选定课题:,改变生产模式提高生产能率,课题3 李娅玲,课题2 韦秀玲,课题4 莫奎,课题1 陈志平,改变生产模式提高能率提出理由:部分机种的生产模式老化,减少配膳工时提出理由:降低成本,平衡加班工时提出理由:加班工时不平衡,两极分化
2、,降低自责损失率提出理由:降低成本,提高品质,3、选定理由:,计划,实绩,三、活动计划,产品名称:FRAME EXIT LOWER ASSY机种:302KK00540作业人数:1人能率:53台/人.H,产品名称:BASE CONVEYING ASSY机种:302KK00550作业人数:3人能率:20台/人.H,产品名称:眼镜架机种:ZA76系列作业人数:4人能率:30台/人.H,产品名称:储物盒机种:ZA90系列作业人数:4人能率:18.7/人.H,产品名称:TOP COVER ASSY机种:LF6245系列作业人数:3人能率:18台/人.H,产品名称:PF ROLLER HOLDER 机种:
3、LS1030001作业人数:5人能率:27.6/人.H,四、现状分析(一),KYOCERA,根据订单的情况、预计改善后的效果,我们选定了如下的产品作为此次的QCC活动:,四、现状分析(二),我们以录像的方式对上面的6个机种的各个工程,分析了各工程的评估系数,标准工时,必须动作工时和非必 须动作工时.例如(KYOCERA-302KK00550):,*必须动作工时:进行作业时必要的动作产生的工时;非必须动作工时:不是在进行作业的动作产生的工时。,标准工时=观测时间*评估系数*(1+宽余率2%)=必须动作工时+非必须动作损失工时,工程平衡率=标准工时的合计/(节拍时间*总人数)=167/(60*3)
4、=93%,公式说明:,四、现状分析(三),1、我们用现状分析2同样的方法对以下6个机种进行了工程策划/动作分析分析,结果如下:,2、通过损失工时合计,绘制出柏拉图,如下:,平衡率损失工时,治具影响损失工时,物料摆放损失工时,作业动作损失工时,五、目标设定,改善项目,改善方案,改善示意图,预计节减时间,平衡率,治工具,作业方法,物料摆放,工位削减,治具改善,动作分析,重新规划,-13S,-10S,-6S,-5S,UP20%,1、我们根据对工程策划及动作分析的结果,制定了如下改善方案.例如:302KK00550:,2、我们用同样的方法对以下其它几个机种进行了分析,最终设定出了具有挑战性的目标:,六
5、、要因分析,生产线工位编排不合理,各工程之间时间不平衡,多余动作,有重新拿取的动作,工程编排改善,有思考、判断的动作,摆放的高度不合理,为什么生产能率低?,人,治具,方法,物料,双手未同时作业,一次只拿取一个零件,根据现状分折的问题点,从人、治具、物料、方法4个方面进行要因分析,绘成鱼骨图如下:,工位多,有寻找、挑选的动作,零件摆放乱,未按左右手的作业顺利摆放物料,左右手摆放物料的位置不对称,零件放置的方向未管理,双手交叉作业,伸手取产品时间长,做好的组合件不能很好的传递到下工程,作业顺序不合理,七、对策立案与实施,根据鱼骨图所表示的重点要因,我们制定了详细的对策,并进行实施:,-Kyocer
6、a:302KK00550,七、对策实施案例-1,单元化,产品名称:BASECONVEYING ASSY,改善后1人/line2line能率:25台/人.H,改善前3人/line1line能率:20台/人.H,减1人,-Kyocera:302KK00550,治具 改善,物料 改善,七、对策实施案例-1,铁轴成堆放置,拿取不便,摆放整齐,方便拿取物料改善累计12点,节省6S,产品名称:BASECONVEYING ASSY,压5个点,逐个压付,压5次,新的加压治具,压1次压完治具改善累计5点,节省11S,方法 改善,双手完成此动作,单手完成,减少工时方法改善累计6点,节省6S,案例一,案例二,案例三
7、,八、成果确认,-Kyocera:302KK00550,产品名称:BASECONVEYING ASSY,时间,UP率,1.改善前后,能率状况:,2.改善前后能率提高与工时削减状况:,3.各问题点改善后效果:,4.实绩节省金额:,节俭36S,UP25%,七、对策实施案例-2,-Kyocera:302KK00540,改善后能率:65台/人.H,改善前能率:53台/人.H,七、对策实施案例-2,-Kyocera:302KK00540,治具 改善,方法 改善,物料 改善,部品放置在普通物料盒内,拿取不方便,原包装上线,既节省配膳时间,又可以方便拿取,物料改善累计4点,节省4S,治具放置比物料位置高,拿
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- 关 键 词:
- QCC 成果 报告 案例
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