DMAIC阶段(开档宽度).ppt
《DMAIC阶段(开档宽度).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DMAIC阶段(开档宽度).ppt(59页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、项目题目:,降低五大件不良品率,制造部,2008.7-2008.12,陈 晓,项目编号:项目名称:降低五大件不良品率 部 门:生产部 绿 带:陈 晓,1.项目陈述:精品发动机需要优良的零部件,曲轴作为发动机的重要部件,根据质量月报反映曲轴 各轴颈开档宽度超差,不良率较高。2.项目范围:3.现状及目标:7.团队成员:,6.项目预计收益:硬性收益:70万软性收益:1.节约CNB砂轮费用 2提高产品质量,5.内部,外部顾客需求:内部顾客:由于各轴颈开档宽度影响成品合格率。外部顾客:影响装车合格率及发动机质量,4.开始日期:2008.5 结束日期:2008.9,项目授权书,D,M,A,I,C,D-1:
2、与战略关系D-2:项目选定D-3:项目范围D-4:Y及缺陷定义D-5:基线及目标陈述D-6:效果及成本预算D-7:人力组织D-8:推进计划,D阶段目录,D,M,A,I,C,D-1:与战略联系,公司经营战略,不断提升产品质量增强市场竞争力,争取做汽车部件行业的一流企业,部门经营战略,提高曲轴生产过程和出厂合格率,BB 项目,降低曲轴各轴颈开档宽度不良品率,公司的宏观推进战略简述,市场需求,随着技术的不断提高动力公司对零配件的质量要求进一步提高,D,M,A,I,C,D-2:项目选定,根据每月的质量周报及月报反映的问题进行汇总、统计,对汇总问题分析发现曲轴各轴颈开档宽度超差是造成曲轴缺陷的重要问题,
3、公司决定成立项目组,降低曲轴各轴颈开档宽度超差的问题,D,M,A,I,C,这是2008年4月份缺陷曲轴的柏拉图,项目CTQ:综上所述:曲轴开档宽度不良品率对质量影响最大,最终导出关键质量特性CTQ.,D-3:项目范围,I,宏观流程图,S,C,O,P,济南锻造,D,M,A,I,C,内蒙包一机,内蒙包一机,67曲轴毛坯,67曲轴毛坯,68曲轴毛坯,曲轴粗、精加工,曲轴粗、精加工,曲轴粗、精加工,曲轴成品,曲轴成品,曲轴成品,动力公司,动力公司,动力公司,D-4:Y及缺陷定义,缺陷定义,Y定义,小Y定义,Y1:连杆轴颈开档宽度超差Y2:第二主轴颈开档宽度超差Y3:其余主轴颈开档宽度超差,Y:曲轴开档
4、宽度超差,D,M,A,I,C,连杆轴颈开档宽度小于46或大于46.10第二主轴颈开档宽度小于46或大于46.05其余主轴颈开档宽度小于46或大于46.20,D,M,A,I,C,Baseline,Goal,Entitlement,不良率1%,不良率2.8%,D-5:基线及目标陈述,不良率0.5%,大幅降低,D-6:效果及成本预算,Hard Saving,Soft Saving,1.提高用户对曲轴的满意度2.减少因轴向偏差对CBN砂轮的偏磨,降低加工费用。,共节约有效金额99 万元 RMB,年产自制轴按5万件,因开档宽度超差每件平均损失按 1100元,开档宽度不良品率降低1.8%年可节约99万元。
5、50000X1.8%X500=450000元,D,M,A,I,C,D-7:人力组织,Champion:王德前,BB:王光明,指导老师:熊远平 廖为庆,部门 制造部核心人员:马洪昊,部门:制造部核心人员:刘欣,部门 制造部核心人员:孔旺.王栋,职责:工装优化设计周转器具改造不良率分析,部门 技术部核心人员:王光明,贡献率:,贡献率:,贡献率:,贡献率:,职责:数据收集数据汇总分析,职责:现场指导工艺改进,职责:现场指导,部门:技术部核心人员:王震,贡献率:,职责:试验验证,D,M,A,I,C,小组成员,D-8:推进计划,D,M,A,I,C,M阶段目录,M-1:Y的测量系统分析M-2:Y的工程能力
6、分析M-3:流程图M-4:C&E矩阵M-5:失效模式分析(FMEA)M-6:采取部分改善后的 2nd FMEAM-7:部分改善措施M-8:M 阶段小结,M,D,A,I,C,M-1:Y的测量系统分析(计数型),M,D,A,I,C,测量内容:曲轴轴颈开档宽度不合格率 样本数量:共30个 测量环境:机加一车间测 量 者:曲轴线三名检验员 记 录 者:马洪昊、王震测量方法:三名检验员对30根曲轴第二主轴径开档宽度进行检测并记录结果.,结论:该测量系统的重复性和再现性比较好,系统可信赖,下一步着手工程能力的分析。,检验员自身 评估一致性#检#相检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间1 30 30 1
7、00.00(90.50,100.00)2 30 28 93.33(77.93,99.18)3 30 29 96.67(82.78,99.92)每个检验员与标准 评估一致性#检#相检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间1 30 30 100.00(90.50,100.00)2 30 27 90.00(73.47,97.89)3 30 29 96.67(82.78,99.92)检验员之间 评估一致性#检#相 95%置信区验数 符数 百分比 间 30 27 90.00(73.47,97.89),M-2:Y的工程能力分析,M,D,A,I,C,工程能力过低,需要改进,工程能力过低需要改善,M-3:流
8、程图,M,D,A,I,C,毛坯检验,包一机67曲轴毛坯包一机68曲轴毛坯济锻67曲轴毛坯,输入,输出,精铣连杆轴颈,内应力不合格曲轴,刀盘宽度机床精度 定位探头加工余量,轴向尺寸不合格曲轴,粗磨主轴颈,热处理退火,精车其余主轴颈,轴向尺寸不合格曲轴,装夹位置机床精度温度变化,砂轮宽度机床精度加工基准找正,加热温度保温时间氨气甲醇流量,轴向尺寸不合格曲轴,Y1、Y2、Y3,精磨连杆轴颈、主轴颈,砂轮宽度机床精度定位探头加工余量,开档宽度超差轴向尺寸不合格曲轴,M-4:鱼骨图,M,D,A,I,C,轴向精度达不到,测量仪不准确,设备,人员,技能未达到,质量意识谈薄,连杆轴颈开档尺寸超差,工序余量大,
9、轴向尺寸超差,曲轴,未按指导找加工基准,毛坯不合格,刀盘宽度,内铣机床导轨侧面间隙大,测量环境,量具未校对,量具使用方法不正确,操作方法,温度变化,未清理定位面,M-4:鱼骨图,M,D,A,I,C,砂轮,设备,人员,技能未达到,质量意识谈薄,第二主轴颈开档尺寸超差,曲轴,未按指导找加工基准,砂轮宽度超差,主轴间隙大,测量环境,砂轮端面跳动超差,量具未校对,量具使用方法不正确,操作方法,未清理定位面,粗磨开档超差,粗磨主轴开档超差,M-4:鱼骨图,M,D,A,I,C,轴向精度达不到,定位基准测量仪不准确,砂轮,设备,人员,技能未达到,质量意识谈薄,其余主轴颈开档尺寸超差,粗磨开档已超差,轴向尺寸
10、超差,曲轴,未按指导找加工基准,毛坯不合格,砂轮宽度超差,主轴间隙大,颠倒磨削顺序,测量环境,砂轮端面跳动超差,量具未校对,量具使用方法不正确,操作方法,温度变化,未清理定位面,M Y1-5:C&E矩阵,M,D,A,I,C,温差,砂轮端面跳动超差,磨削顺序,操作者作技能,3,3,6,连杆超差,第二主轴超差,其余主轴超差,连杆超差,第二主轴超差,其余主轴超差,M-6:C&E矩阵,M,D,A,I,C,我们对16个因子评分进行柏拉图分析,从中可以看出8个重要因子。,M-8:即时改善,M,D,A,I,C,在内铣连杆轴颈工序测量前增加降温水箱,以消除温差带来的测量误差,,M-9:M阶段小结,M,D,A,
11、I,C,它们对Y是否真的有影响,我们将在下一阶段对以上X因子作进一部的分析和验证。,经过CE矩阵得出了八个重要因子,需进行下一步分析,X1:曲轴毛坯内应力,X2:曲轴轴向尺寸,X3:热处理加热时间、保温时间、气体流量,X4:内铣机床导轨间隙,X5:操作者技能,D,M,A,I,C,A-1:数据收集计划A-2:噪声分析:员工、白夜班A-3:轴向尺寸测量系统分析A-4:曲轴内应力及轴向尺寸分析(内铣前后)A-5:曲轴内应力及轴向尺寸分析(退火前后)A-6:快速改善A-7:阶段效果确认及小结,A阶段目录,A-1:数据收集计划,D,M,A,I,C,C,根据5月份统计报表,选取新老员工加工出现的开档尺寸超
12、差的数据进行分析:,A-2:噪声分析,结论:说明新老员工均值无明显差异.,双比率检验和置信区间 样本 X N 样本 p1 25 1279 0.0195472 26 1357 0.019160差值=p(1)-p(2)差值估计:0.000386609差值的 95%置信区间:(-0.0101376,0.0109109)差值=0(与 0)的检验:Z=0.07 P 值=0.943Fisher 精确检验:P 值=1.000,D,M,A,I,C,C,根据5月份统计报表,选取白班夜班出现开档尺寸超差的数据进行分析:,A-2:噪声分析,结论:说明白班夜班均值无明显差异.,双比率检验和置信区间 样本 X N 样本
13、 p1 22 1297 0.0169622 29 1376 0.021076差值=p(1)-p(2)差值估计:-0.00411336差值的 95%置信区间:(-0.0144567,0.00622997)差值=0(与 0)的检验:Z=-0.78 P 值=0.436Fisher 精确检验:P 值=0.481,D,M,A,I,C,C,A-3:轴向尺寸测量系统分析(计量型),测量内容:曲轴第六连杆轴向尺寸 629.5 0.10 样本数量:共10件 测量环境:机加一车间测 量 者:曲轴线三名检验员 记 录 者:刘欣、王震测量方法:三名检验员对10根曲轴进行检测并记录结果.,1.%P/TV=12.665结
14、论:本测量系统可以接受。,量具 R&R 研究变异%研究变%公差来源 标准差(SD)(6*SD)异(%SV)(SV/Toler)合计量具 R&R 0.0098507 0.059104 12.66 29.55 重复性 0.0070711 0.042426 9.09 21.21 再现性 0.0068584 0.041150 8.82 20.58 检验员 0.0000000 0.000000 0.00 0.00检验员*零件号 0.0068584 0.041150 8.82 20.58部件间 0.0771758 0.463055 99.20 231.53合计变异 0.0778020 0.466812 1
15、00.00 233.41可区分的类别数=11,D,M,A,I,C,C,收集NY68曲轴内铣工序加工前后第七主轴颈、总长轴向尺寸数据,用于分析曲轴内应力变化,A-4:轴向数据分析(NY68轴、内铣),配对 T 检验和置信区间:内铣前,内铣后 内铣前-内铣后 的配对 T 平均值 N 平均值 标准差 标准误内铣前 10 704.545 0.078 0.025内铣后 10 704.637 0.101 0.032差分 10-0.0920 0.0826 0.0261平均差的 95%置信区间:(-0.1511,-0.0329)平均差=0(与 0)的 T 检验:T 值=-3.52 P 值=0.006,P值小于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- DMAIC 阶段 宽度

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5427487.html