D06提升门内板问题解决.ppt
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1、D06提升门内板问题解决,2010-11-26,主要内容,每轮生产开始时,零件Hemming面上出现起皱现象。需线上抽取平衡块垫片0.1毫米后,之后起皱消除,零件质量ok。随着生产的进行,大约生产100件后门把手位置有隐伤征兆,需将开始时抽取的垫片恢复。否则随着生产数量的增加门把手处将出现开裂。,问题描述:起皱开裂先后出现,状态不稳定,问题背景,PPAP状态对比,PPAP零件在Hemming 面上也存在轻微起皱,但由于后道客户当时未作为缺陷。随着批量生产的进行,客户要求变得严格,要求对PPAP状态零件质量进行改进。,问题背景,停机数据统计,2010年19月累计运行时间5051分钟,其中:开裂停
2、机时间295分钟;起皱停机时间494分钟;开裂起皱停机率达到15.6%;*数据包含移线后生产数据。,问题背景,停机趋势,问题背景,历史措施,问题背景,零件在生产时,模具会随着生产的进行温度会逐渐升高,直到达到散热平衡。一般情况下,在室温为20C时,模具温度会升高到40C-50C。铁素体球墨铸铁的热膨胀系数为11.210e-6,在模具温度升高20C时,D06 提升门内板压边圈间隙变化量为:t=TD=20C11.110e-6/C300mm=0.067mm,温度变化的影响,230 毫米,问题分析,模具适应性缺陷,由于压机平行度的轻微变化和该模具压边圈本身间隙偏小,导致压边圈上出现较多硬点。硬点对压边
3、圈间隙的变化非常敏感,且硬点的拉延阻力仅作用于局部区域,导致局部区域拉深阻力过大。,问题分析,在压机拉深垫压力足够大的情况下,以一个直径50毫米的硬点为例,在压边圈间隙变化量为0.05毫米时,该硬点拉延阻力的变化量为:F弹性模量E弹性应变面积S摩擦系数 206Gpa0.023.140.0250.0250.15 1212825N121Ton,硬点对拉延成型的影响,硬点,问题分析,由于坯料形状限制,成型过程中,板料向门把手处流动补充不足,导致门把手出的上面圆角处必然为危险断面。内部的要料与其外侧Heming面要限制板料流入形成对立矛盾关系,两者之间的矛盾关系造成模具的平衡窗口区域很小。生产过程中微
4、弱的平衡极易因为材料性能变化,压边间隙变化,拉延筋状态变化而被破坏。,零件工艺缺陷,问题分析,8月31日移线:3号线移至2号线,压机平行度略有变化(如图示)。图示位置零件起皱,现象与3号线相同。,问题解决过程之传统思路,起皱,9月3日移线后首轮生产,开始时BC段起皱,抽取平衡块B、C平衡块0.15mm垫片后起皱OK,压边圈上出现大量硬点。导致图示位置三处随即开裂。由于零件靠近后保,中间和两侧同时出现了起皱和开裂现象,导致线上调整困难。生产200件后换模。,线下措施:1,补焊BC段下模拉延筋圆角0.5毫米;2,释放压边圈硬点;3,放大门框切断刀拉延筋圆角2mm;,问题解决过程之传统思路,9月5日
5、移线后第二轮生产,开始时,BC段图示位置废料开裂较大(如下图照片中所示),线上放大拉延筋,零件起皱。线下措施:再次补焊拉延筋,夜班再次上线试模,效果相同。,问题解决过程之传统思路,SGM JQ Press Shop,9月6日更改内容,问题解决过程之传统思路,两次补焊拉延筋,起皱NOK。经观察,上模拉延筋清根不良,下模拉延筋补焊后与上模干涉。线下放宽下模拉延筋槽,做小拉延筋圆角1mm,做高拉延筋1mm。再次上线验证,零件废料开裂OK,但下模拉延筋槽加宽后,拉延阻力不足,零件起皱。生产部分零件返修。,9月7日更改内容,由于拉延筋槽加宽后,拉延筋拉不住料,零件起皱,9月6日夜班将拉延筋如图所示将上模
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