CFB锅炉事故分析与处理.ppt
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1、CFB机组协作网,1,第八章事故分析与处理,二七年八月,CFB机组协作网,运行导则培训教材,2,1锅炉事故的分类及处理原则,1.1锅炉故障与锅炉事故 锅炉是在高温和承受压力的状态下运行的,在压力的作用下具有爆炸的危险性,而且爆炸威力相当大。锅内具有一定压力的水和汽一旦爆炸,遇有炙热的床料,水汽将迅速膨胀,而且高温水急剧汽化,瞬间其体积将增加1000多倍,形成巨大的冲击波,可造成严重的危害,安全问题也是造成循环流化床锅炉早期曾一度影响其发展的重要因素。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,3,锅炉的工作条件恶劣,容易发生损坏。锅炉直接受热床料的冲刷,受热面的磨损;烟气灰垢,水中杂质对锅炉都有较大
2、的腐蚀性,锅内形成的水垢严重堆积时会造成受热面的过热,鼓包、变形、甚至爆破。锅炉的故障主要是由于运行操作不当或长期使用、维修保养不良造成的。如法兰之间泄漏,阀门不严,连接水位表的压力表旋塞漏水漏汽,排渣不畅等。这些故障可以在不停炉的情况下经过处理即恢复正常运行。但若不及时处理,或操作者对故障误判断,也可能造成事故。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,4,锅炉的事故主要是指锅炉某部分损坏或运行失常,使锅炉的整套设备停止运行或减小供汽量。由此可知,事故比故障严重得多,他不但会迫使锅炉停止运行,严重时会造成人身伤害和设备的重大损坏。锅炉的停炉方式分为紧急停炉和故障停炉两种,具体停炉条件见表8-1,
3、CFB机组协作网,运行导则培训教材,5,表8-1停炉条件表,CFB机组协作网,运行导则培训教材,6,续前表,CFB机组协作网,运行导则培训教材,7,1.2锅炉发生事故的处理原则,1、发生事故时运行人员应迅速、果断、准确地按现场规程规定处理。2、发生事故后,应立即采取一切可行措施,防止事故扩大,查明原因并消除后,恢复机组正常运行。在确定设备不具备继续运行条件时,应立即停炉处理。3、紧急停炉时,必须立即切断供给炉内的所有燃料。4、事故处理完毕,运行人员应如实地将事故发生的时间、现象、所采取的措施等做好记录。按照电监会20044号电力生产事故调查暂行规定的规定组织有关人员对事故进行分析、讨论、总结经
4、验,从中吸取教训。5、发生爆炸或重大事故,单位应迅速向上级主管部门和当地劳动部门报告。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,8,2循环流化床锅炉典型事故分析及处理,2.1炉膛爆燃2.2汽包水位2.3锅炉受热面管损坏2.4电负荷骤减2.5厂用电中断2.6过、再热汽温度过高,2.7床温过高或过低2.8结焦2.9回料阀堵塞2.10 浇注料脱落2.11 压火操作,CFB机组协作网,运行导则培训教材,9,2.1炉膛爆燃,CFB锅炉炉膛爆炸事故是大家在实际运行中比较容易忽视的事故,最重要的是认识到存在这种事故的危险,针对事故产生的原因,采取正确的启动顺序,同时应采取安全保护设计和反事故措施。根据CFB锅炉
5、实际运行的经验,可以按下述方式启动CFB锅炉:先启动引风机,然后再启动J阀风机,二次风机、一次风机。按25%的系统风量吹扫炉膛;调整一次风到点火条件,启动点火风机,投入点火油枪。点火过程中,在保证床料流化的前提下,微开二次风,既可冷却二次风口,又可保证炉膛稀相区有足够通风量,减少和消除烟气滞留区,及时消除可燃物积聚。应建立正确的安全联锁保护系统,即只有床温达到设计煤种的着火温度时,给煤机才允许启动,以防止过早投煤。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,10,当启动失败时,必须停止给煤,继续提高床温,适当增加稀相区的风量以保证炉膛的安全。点火系统必须实现自动化,这样才能与正确的启动方式相适应。点
6、火能量,即燃油量和油枪数,应足以保证点火启动工作在相对较短的时间内完成。锅炉设计上采取防爆门设计,在事故发生时,防爆门可以及时及早释放爆炸能量,从而实现保护炉膛的目的。当然也可以采取对炉墙薄弱处进行加固的措施,以增加强度。由于CFB锅炉启动方式的特殊性,启动过程中操作不当,会发生爆炸事故,应采取正确的运行和必要的反事故措施加以防范。采取启动前吹扫、保证启动中炉膛上部的通风量、从系统上完善点火设备并配合以防爆门炉膛及燃烧器设计,另外可通过炉膛压力保护来控制,预防此类事故发生并减少事故损失。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,11,炉膛及烟风道爆炸(燃)原因、现象和预防,CFB机组协作网,运行导
7、则培训教材,12,炉膛爆炸的案例,流化风量低引起的炉膛爆炸水冷壁爆管引起的炉膛压力骤升点火过程中给煤量控制不当,造成爆燃风水联合冷渣器断水,造成的爆炸防止锅炉炉膛爆炸措施锅炉炉膛爆炸的处理,CFB机组协作网,运行导则培训教材,13,2.1.2.1 流化风量低引起的炉膛爆炸,某单位试运机组,2005年2月8日锅炉蒸发量460t/h,所有动力运行,流化风量22万Nm3/h,给煤量70t/h,突然氧量急剧下降至1%左右,运行中的一次风机和二次风纪、引风机入口调整挡板关闭,流化风量低至3万Nm3/h左右,锅炉未MFT,运行人员要求停止给煤,但调试单位没有理会,命令运行人员立即开启一、二次风机入口挡板,
8、调整引风机,在恢复过程中造成炉膛爆炸。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,14,爆炸造成的损失和炉膛的影响,1)20.3米锅炉尾部烟道处省煤器前后护板变形严重;2)26.3米锅炉本体处左右侧水冷壁两根刚性梁变形;3)锅炉本体26.3米37.9米后水冷壁刚性梁变形(上下共计5根);4)锅炉尾部烟道31.3米处冷段再热器入口集箱保温变形,有泄漏点;5)锅炉尾部烟道33.3米处冷段再热器出口集箱保温变形;6)锅炉尾部烟道37米左右侧高过入口集箱、低过出口集箱保温变形;,CFB机组协作网,运行导则培训教材,15,爆炸造成的损失和炉膛的影响,7)锅炉前包墙右侧管排处有泄漏点;8)锅炉本体38米水冷壁右
9、后处撕裂,长度约3.5米,最大宽度0.2米;9)锅炉本体左侧旋风分离器出口非金属膨胀节蒙皮开裂;10)锅炉尾部烟道空气预热器前后连接烟道变形;11)锅炉炉膛内屏式再热器受热面有不同程度的变形;12)锅炉炉膛内右侧第一片水冷屏至第二屏式再热器之间的悬吊管排有泄漏痕迹。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,16,2.1.2.2 水冷壁爆管引起的炉膛压力骤升,事故发生前机组负荷94MW,主汽流量290 t/h,主汽压力12.5MPa,主汽温538,再热汽温536,炉膛压力-25Pa,床温884,床压6.8kPa给水流量310 t/h,18:25监盘发现炉膛压力突然升至2000Pa左右,A、B引风机自
10、动解除,立即调整炉膛压力,炉膛压力继续增大,锅炉MFT动作。(最大至7000帕)给煤机跳闸,立即减风,关闭减温水门。加大排渣量,减负荷。此时给水流量由310 t/h增至410 t/h此时去炉顶检查人员回来汇报,发现B侧水冷壁33米处有泄漏声,零米无异常。汇报单元长、值长。18:48值长令#4机组停止运行。19:10值长令停所有动力。(检修交代A引风机继续运行)。床压排至3.5kPa,因冷渣器进水无法排渣,停止排渣,汇报单元长、值长。19:20就地检查发现D床下点火器满水、B冷渣器漏水。19:28汽包维持不住水位,值长令停止上水。汽包壁上、下温差最大到62度。,CFB机组协作网,运行导则培训教材
11、,17,此次事故经初步分析:是由于水冷壁泄漏,大量高压水、汽进入炉膛,体积急剧膨胀,造成炉膛压力增大。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,18,点火过程中给煤量控制不当造成爆燃,2005年10月某单位,锅炉点火启动过程中,由于人员操作问题,造成炉膛爆燃结焦,被迫停炉处理。点火初期比较正常,当并列后,13:55分,机组负荷达到10MW时,床上四支油枪,床下四支油枪,床温达到660,床压3.3kPa,开始进行点动给煤。13:56分启动A给煤机,给煤量5t/h,投煤4分钟,停止给煤机,氧量和床温无明显变化,观察3分钟。14:04分启动B给煤机,进行第二次试投煤,给煤量为8t/h,投煤4分钟,停止给
12、煤机,B侧氧量由12.36%降至11.21%,A侧氧量由12.5%降至12.3%,床温无明显变化,观察3分钟。14:14分,启动A给煤机,进行第三次试投煤,给煤机不下煤,即停。后启动B给煤机,进行第四次试投煤,给煤量为8t/h,投煤4分钟,停止给煤机,氧量有所下降,床上升了4,证明煤已着火。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,19,14:20分B给煤机连续给煤,给煤量8t/h,A给煤机检修,床温以2-3/min的速度上升至770,15:14至15:18分,B给煤机给煤量由16.2 t/h升至25.6 t/h,床温升高较快7/min,此时床压4.1kPa,床温达到884,至15:39分,退出床
13、上四支油枪,床温开始下降,至15:48分床温达到869后又开始升高,提高给煤量达到31 t/h,15:59分床温升高较快,达到7/min,床温达到907,立即停止床下四支油枪,同时切换主一次风,床温瞬间达到45/min,炉膛发生爆燃,中下层床温多点超过1000,持续时间约10分钟,最高点达到1119,16:14分现场发现炉膛后墙从二次风观察孔处有较大焦块。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,20,运行人员,进行多次一次流化风量的脉冲流化,希望将焦块冲击破碎。第二日下午14:50分再次将一次风增加至29万m3/h,10分钟后,床温下降至756,运行人员投入床上两只油枪,炉内再发生爆燃,主汽温度
14、急剧上升,最高达到557,锅炉手动MFT。此时,排渣排不出来。最后被迫申请停炉处理。打开人孔门发现,A侧前墙至后墙之间有2米高的焦块,硬度极高,经分析为高温结焦。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,21,原因分析:,(1)点火初期给煤量集中,且局部流化不好,是本次爆燃结焦的主要原因。(2)床温下降,没有及时调整给煤量和风量,局部聚集大量的可燃气体。(3)停止油枪后没有及时调整给煤量和风量。(4)运行人员业务不熟练,不能很好的判断炉内燃烧情况。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,22,风水联合冷渣器断水,造成的爆炸,某单位采用风水联合冷渣器冷却底渣,运行人员在冷渣器底部发现有湿渣,并伴有水滴
15、,判断为冷渣器水冷管束有泄漏,经研究切除出该冷渣器运行,关闭该冷渣器出入口冷却水门,关闭进渣手动门,但由于煤质原因,排渣量较大,经研究,采用故障冷渣器排渣,即不通水,干烧,少量排渣,控制一室排渣温度不超450。运行人员在排渣时,没有控制好排渣温度,使一室温度达到550,发生冷渣器爆炸。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,23,原因分析:,(1)冷渣器没有泄漏,运行人员判断错误(由于压缩空气带水造成)。(2)冷渣器冷却水出口门不严,造成水冷管束内有水,加热产生蒸汽。(3)冷渣器冷却水出、入口门关闭后,没有开启冷渣器空气门和疏水门。(4)运行人员在排渣时,控制不当,造成大量热渣进入冷渣器。,CF
16、B机组协作网,运行导则培训教材,24,防止锅炉炉膛爆炸措施,(1)加强对FSSS控制系统、联锁保护系统及热工声光报警信号的维护与管理,确保保护装置动作准确可靠。(2)保证热工仪表及保护电源可靠,防止失去热工电源造成保护拒动。(3)锅炉大小修启动前,按规程规定进行电动门、调整门、风门档板及有关联锁保护试验,并保证其动作正常(4)加强燃煤的监督管理,加强煤质分析,严禁向炉膛内送入湿煤,并及时将煤质情况通知锅炉主值,做好调整燃烧的应变措施,防止发生锅炉灭火、爆燃。(5)严把入炉燃油质量关,防止油中带水。(6)调整燃油进油门、回油门时,应缓慢,防止燃油压力的大幅度波动。,CFB机组协作网,运行导则培训
17、教材,25,(7)加强对点火油系统的维护管理,消除泄漏,防止燃油漏入炉膛发生爆燃,点火前应进行OFT试验及燃油泄漏试验,试验合格且吹扫完成后,方可允许锅炉点火,燃油母管泄漏试验不合格,应查明原因,在缺陷未消除前禁止启动。(8)点火初期投油枪时,应从就地及火焰监视电视观察油枪着火情况,发现油枪未着火但火检信号存在时,应立刻手动停止该油枪,联系检修人员查明原因,禁止在查明原因之前重复点火。(9)油枪雾化不好时,及时联系检修清理油枪。运行人员应根据油枪着火情况及时调整送风量,保证燃油燃烧充分。(10)锅炉在投煤时应严格按要求进行,严禁在低床温下强行投煤,脉动投煤不着时,应立即停止投煤。,CFB机组协
18、作网,运行导则培训教材,26,(11)正常运行未投油时,发现油罐油位原因不明下降或燃油流量计表码计量增加时,应联系检修检查油枪是否内漏。(12)当床温760时,应及时投油助燃,负荷变化时应及时调整风量,避免一、二次风量和风煤比失调。(13)防止炉内结焦,发现结焦时,应请示停炉处理。(14)受热面、炉底等部位严重结渣,影响锅炉安全运行时,应停炉处理。(15)加强对床温热电偶的检查,发现不正常的热电偶应及时更换。,CFB机组协作网,27,(16)对已投入的FSSS保护、联锁保护、燃烧自动控制系统,不应随意解除。若因工作需要,解除保护时,必须经副总以上领导批准,并做好相应的安全措施。(17)锅炉正常
19、运行严格控制氧量在3.5%6%范围内,热工人员应定期校验氧量表,确保其正确性(18)给煤机密封风风温不超过80。(19)停炉后应保证所有油枪均已吹扫;就地确认所有点火枪、油枪在退出位置,进油手动门关闭。(20)引、一、二次风机均跳闸紧急停炉后,应全开引、一、二次风出、入口挡板,进行自然通风15分钟,以免可燃气体积存。(21)炉膛内发生受热面爆管,应立即手动MFT,停止向炉膛内供给一切燃料,调整一、二次风,保持炉膛微负压-50Pa-200Pa。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,28,锅炉炉膛爆炸的处理,MFT动作,否则手动MFT,紧急停炉。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,29,2.2汽
20、包水位,维持汽包正常水位的意义影响水位变化的主要因素锅炉水位事故的原因和预防 锅炉水位事故的案例2.2.4.1 汽包水位高2.2.4.2 原因分析2.2.4.3 处理过程中的不足之处2.2.4.4 汽包水位低水位事故的处理,CFB机组协作网,运行导则培训教材,30,维持汽包正常水位的意义,锅炉运行中,汽包水位是一个重要的监视参数。汽包水位的高、低都将危及锅炉的和汽轮机的安全运行。汽包水位过高,会使蒸汽中水分增加,蒸汽品质恶化,易造成过热器管内的积盐、超温和汽轮机通流部分结垢;汽包严重满水时,会造成蒸汽大量带水,引起主蒸汽温度急剧下降,甚至造成管道和汽轮机水冲击。汽包水为过低,易引起下降管带汽,
21、破坏水循环,造成水冷壁超温爆管;严重缺水时,会引起大面积爆管事故发生。现代大型电厂锅炉,随着容量的增大,汽包的相对水容积愈来愈小,如给水中断或水量与蒸汽量的不适应,往往几秒钟内就可能出现满水或缺水事故。因此,运行中必须严格监视汽包水位并及时调整。运行中自然循环锅炉汽包的正常水位一般在汽包中心线下100200mm处,其正常变化范围为50mm。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,31,影响水位变化的主要因素,锅炉运行中,汽包水位是经常变化的,引起汽包水位变化的根本原因是:蒸发设备中的物质平衡破坏,即给水量与蒸发量不一致;蒸汽压力变化引起工质体积及水容积中含汽量的变化。运行中引起汽包水位变化的具体
22、原因主要是锅炉负荷、燃烧工况、给水压力的变化等。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,32,锅炉水位事故的原因和预防,CFB机组协作网,运行导则培训教材,33,汽包水位高,某单位17:13#1炉主给水流量为398t/h、蒸发量为442t/h、汽包水位-6.8mm、#4机负荷142MW。值长令,#4机开A给水泵停B给水泵,在切换过程中,17:19 A给水泵勺管指令突然在70%位置卡住,而反馈跟踪值在20.8%位置显示坏点,远控减增勺管指令无效,就地检查勺管开度70%且指示灯不亮,此时A给水泵流量为303t/h,主给水流量363 t/h,汽包水位正常。17:23 A给水泵流量由303t/h突然升至
23、最大614t/h,主给水流量由359t/h突升至470t/h,立即开紧急放水门,开连排、定排放水门。通知就地手减A给水泵勺管开度。17:24 汽包水位高III值,MFT动作,同时停A给水泵,手动调整B给水泵将水位恢复至点火水位。同时,根据气温汽轮机减负荷。复位MFT后,投入B、C给煤机,此时炉膛下部床温783,床温变化率-50/min,投煤后床温变化率缓慢升至-6/min。17:35投床上油枪助燃。17:43逐渐恢复带负荷,17:55投A、D给煤机。18:00 全停油。19:00#4机恢复正常。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,34,原因分析,1)A给水泵勺管执行器故障,指令在70%位置,
24、而反馈跟踪值由70%突然降至20.8%位置且显示坏点,无法进行给水泵正常调整。2)在给水泵调整过程中勺管出现卡涩现象,给水泵勺管机械部分可能存在卡涩,在经过短时磨合后突然恢复开度,给水泵负荷增加至最大出力。3)A给水泵勺管执行器卡涩后,是否存在内部面板误发指令,需进一步检查。4)可能存在就地手动调整勺管造成。(经与安监部人员共同调查分析可排除),CFB机组协作网,运行导则培训教材,35,处理过程中的不足之处,1)A给水泵勺管卡涩后,未及时联系就地进行调整,在处理无效时未及时停止给水泵。2)在切换给水泵时,未及时解除给水泵勺管自动。3)24日A给水泵勺管执行器在66%时发生卡涩,手动增减后恢复。
25、25日1:11再次发生执行器在51%时卡涩,就地手摇执行器手轮后,远控增减无效后停运。热工检修未及时进行检查处理。14:55热工更换执行器工作开工。4)在恢复初期,加煤量太大。5)床温低于700,且床温有下降趋势,没有及时投入床上油枪。6)恢复过程中,控制汽温不当,造成汽温短时超参数。7)在床温不长,氧量不降的情况下,停止给煤不及时。,CFB机组协作网,运行导则培训教材,36,汽包水位低,(1)事故经过 某单位有两台流化床锅炉,单元制机组,一台机组运行,另一台机组根据调度命令在停炉操作,在减负荷至80MW时,突然掉闸,造成厂用电系统波动,并瞬间消失,运行中的DCS系统突然黑屏,运行机组给水泵掉
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