生产线改善报告.ppt
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1、1,现场实习成果报告书(IC Course),组员:,制品名:GCR-8521B 对象Line:CD-ROM 1 LINE,期间,组名:,组长:,胥小刚,高露,张玉文,黄海波,GCR-8521生产性改善向上,2,-目标生产性向上(最终)-课后感想,I.现象分析,1.驾动分析:-Work Unit 构成表-W/S 观测表-W/S 观测统计表-W/S 观测定理表2.作业分析:-要素作业时间分析表3.编成分析:-工序编成表(现在)4.工序分析:-工序加工分析-部品供给方式5.Performance:-工时管理指标,II.原因分析,-导出排除项目-Loss Pareto Diagram-R-f 分析-
2、R-f 相关关系分析,III.作出改善案,-重点改善计划,IV.成果总结,-改善案(没有附加价值的作业、不规则作业、潜在不良、balance,设备)-工序再编成-工序编成表(改善后)-Layout(改善前后),CONTENTS,3,1.LINE CAPA,生产Model,时间当生产系数,1天平均生产量,1天出勤时间,2.人员现况,区分,直接人员,间接人员,合计,班长,组装,检查,修理,其他,小计,3.入社年数,区分,6个月以下,1 2年,男,女,小计,2年以上,合计,1,4,4,5,9,1,1,4,4,1,5,15,GCR-8521B,10,400,150HR,2,2,3,3,3,7,10,3
3、,12,15,4,要素作业时间分析表,Model:,工序,观测日:,NO(),作业者数(),1,2,3,4,5,平均,最少,最大,小计,观测时间,使用部品,Layout说明,问题说明,(1),(2),(3),(4),(5),(6),5,GCR-8521 LINE 作业流程安排如下:,1,bottom,cabinet,SCREW供应器,修理位,BEZEL,DOOR,DOOR,DOOR,JUMP,顶壳与底 盘装配,BEZEL 装配,SCREW 固定,DOOR 装配 AUDIO 波形输出检查 高频波输出检查,根据BUYER别,设置JUMPER模式,程序确认 访问时间测试 传输率测试,BEZEL、DO
4、OR 外观检查 IDE PIN和 JUMPER位置 检查 SCREW状态 确认,确认LABEL 打印状态 按规定粘贴 LABEL,PE-BAG包装JUMPER位置 检查,S/LABEL 粘贴 按规定进行包装 按指定的卡板摆放,间接人员:班长(1人)修理(1人)直接人员:13人LINE 长:28米,6,1.组装,CABINET BOTTOM 合并,BEZEL组装,DOOR组装,2.固定,SCREW固定,3.检查,4.连接,5.粘贴,JUNPER 插入,LABEL 粘贴,AUDIO,VIDEO 检查,1.材料分离,2.拿SET 放SET,3.拿放工具,4.准备包装,5.包装,6.装卸,从箱子拿部品
5、,去掉塑料,拿放SET,拿放工具为了固定和检查,为了包装打开BOX.,将部品放在PALLET,SET 包装,PE-BAG包装,换机型,交换部品,工具,夹具等.,准备作业,作业指示,记录,会议,生理需求,作业中伸懒腰,作业等待,整理,清扫,部品供应指示,擦汗,上洗手间,喝水,调整呼吸,休息,闲聊,玩耍,等待,CD-ROM 1LINE,第四组,7,组装,固定,检查,连接,粘贴,包 装,材料分离,拿取SET,拿取工具,等待,58,5.6,72,6.9,142,13.7,6,0.6,56,5.4,120,11.5,33,3.2,172,16.5,65,6.3,243,23.4,3,0.3,余量,334
6、,32.2,514,39.7,794,76.3,246,23.7,装 卸,24,2.3,准备包装,46,4.4,46,4.4,8,9,10,11,12,件数,单位作业,10%,20,30,40,50,60,70,80,90,100%,累计占有率,W/S 观测定理表,非移动要素 LOSS PARETO,非驱动23.7%,驱动工时76.3%,主体作业32.5%,附属作业39.7%,等待23.4%,余量0.3%,组装5.6%,固定6.9%,检查13.7%,连接0.6%,粘贴5.4%,材料分离3.2%,拿取SET16.5%,拿取工具6.3%,包装11.5%,装卸2.3%,等待98.7%,余量1.3%,
7、97.8%100%,准备作业4.4%,准备包装4.4%,13,工序表LOSS分析表,工序名,No,现在作业方法,要素作业时间值,问题点,1.,CASE 产出投入,2.,BEZEL装配,SCREW 固定,3.(1),3.(2),4.(1),4.(2),AUDIO检查,.把CABINET 和MD ASSY合并.把合并后的半成品反转.把BOTTOM和半成品SET合并,.把BEZEL和半成品SET合并.,.为了固定SET拿取SCREW.用4个SCREW把半成品SET固定.,.把要检查的SET放在JIG上面.CD-ROM的AUDIO特性检查.把DOOR装在TRAY上面.把检查完成的SET放在行板上,SC
8、REW 固定,.为了固定SET拿取SCREW.用4个SCREW把半成品SET固定.,AUDIO检查,0.92.352.35,1.283.622.133.57,0.564.001.100.84,.把要检查的SET放在JIG上面.CD-ROM的AUDIO特性检查.把DOOR装在TRAY上面.把检查完成的SET放在行板上,0.544.221.050.29,.CABINET的放置过远,作业者要把后面的资材拉到作业者前.二个BOTTOM合并不易分开,容易表面划伤,.BEZEL的包装箱过大,作业者要转身拿取,造成视线转移,容易掉在地上,发生不良,.SCREW供应器故障造成等待,资材包装不易分离.作业者固定
9、SCREW方向不稳定,易造成SET表面划伤.作业没有按标准作业,造成BOTTOW翘起.,.JIG上的顶针容易损坏.DOOR的包装资材不易分离,易掉在地上,造成不良,4.5,14,工序表LOSS分析表,工序名,No,现在作业方法,要素作业时间值,问题点,5.,6.,7.,8.,9.,10.,JUMPER 插入,VIDEO 检查,.根据相异表把JUMPER插入指定的部位,.把要检查的SET放在JIG上面.对CD-ROM进行检查.把检查完的CD-ROM放在行板上面,外观检查,.CD-ROM表面异常状态检查.用IDE PIN 确认 CD-ROM状态,LABEL粘贴,.把成品SET表面粘贴LABEL.用
10、IDE PIN 确认 CD-ROM状态,PE-BAG包装,.确认CD-ROM内部是否有异常物品.把CD-ROM装入PE-BAG内部包装,CD-ROM插入PACKING,.把使用包装的BOX放在台面上.把S/LABEL粘贴在BOX表面.把CD-ROM插入BOX内.把AUDIO CABLE放在BOX内.把包装好的BOX推到下一工程,5.7,0.812.960.13,2.883.82,2.9061.994,2.082.62,1.350.580.2331.340.297,.JUMP不易拿取,易掉,挤压时易掉出,.JIG上的顶针容易损坏.电脑放置过高,造成视线转移,.IDE PIN确认时,线过长,不固定
11、,.放置LABEL不合理,.IDE PIN确认时,线过长,不固定,.PE-BAG不易分开,.放置BOX的台面过高.放S/LABEL不合理.作业者没有戴手套.BOX的方向性.作业者不能正确的完成标准作业,15,工序表LOSS分析表,工序名,No,现在作业方法,要素作业时间值,问题点,11.,包装,.把装了CD-ROM的BOX上面盖上PACKING.把说明书放在BOX内.把BOX顶部用TAPE封好.把成品放在车上,0.580.511.540.77,.说明书摆放不合理.说明书数量不明确.作业者没有按标准作业,16,P.T:8,N.T:6.7,非加动率:23.7%,不良率:0.55%,17,部品供给方
12、式,1,2,3,4,5,6,No 部品名,1,2,3,4,5,6,搬运距离,数量,使用数量,Lot重量,搬运次数,Cabinet 1 113.9m 11 480 5280,bottom 1 113.9m 50 100 5000,Bezel 1 87.9m 21 240 5040,Door 1 83.9m 5 1000 5000,jumper 1 119.9m 10 10000 10000,Label 1 81m 4 1500 6000,长:1.2米,宽:0.8米,长:1.2米,宽:0.8米,长:1.2米,宽:0.8米,长:1.2米,宽:0.8米,长:1.2米,宽:0.8米,长:0.85米,宽:
13、0.805米高:0.90米,18,部品供给方式,1,2,3,4,5,6,No 部品名,1,2,3,4,5,6,搬运距离,数量,使用数量,Lot重量,搬运次数,cable 1 83m 17 300 5100,manual 1 83m 25 200 5000,长:1.2米,宽:0.8米,长:1.2米,宽:0.8米,19,Performance(效率)分析(工时管理指标),生产线:,期间:,B:直接工时,C:实动工时,D:纯作业工时,E:次数工时(ST*纯生产台数),A:总出勤工时,ABCDE,工序Loss 原因,间接工时,再作业,无作业,制品型号:,标准时间(S.T):1.1 分,一天的生产数:4
14、500SETS,一天的不良数:0.55%,(600*15=9000MIN),(9000-1200=7800),(7800-995=6805),(6805-122=6683),(4500*1.1),生产性(一天的生产数/作业者):346.2,操作时间(中午、休息除外):600 MIN,投入人员:15 人,效率=回收率=实动率=,=,=,=,100,100,100,GCR-8521B,1 LINE,600MIN*2=1200M/M 班长和修理各一个人,76.5*13=995M/M,9.38*13=122M/M,4950,6683,74.1%,4950,9000,55%,4950,6805,72.7
15、%,20,排除项目导出,出处,No,排除项目,原 因,关联要因,作业方法,物流,设备備,部品,设计 效率,1.,CABINET和BOTTOM组装,拿CABINET时间过长,.CABINET放置的过远和过高,拿BOTTOM不便,.BOTTOM二个不易分开,拿取不便,减少时间,.CABINET和MD合并前要翻转,2.,SCREW固定,拿SCREW的时间过长,.电批吸取SCREW不稳.SCREW供应器放置角度不适合作业,减少疲劳,.电批使用时间长时会过热.电批平衡器拉力过大过小造成作业 者手臂易疲劳,3.,AUDIO检查,减少时间,.仪器放置不合理,作业者看仪器时间浪 费.JIG PIN使用时间过长
16、,造成误判率高.仪器连线无标志,造成处理问题困难,时间浪费大.JIG距离远,作业者移动位置大.DOOR拿取时资材盒过少,移动时间长,拿DOOR不便,.包装DOOR的资材不合理,21,排除项目导出,出处,No,排除项目,原 因,关联要因,作业方法,物流,设备備,部品,设计 效率,4.,安装JUMPER,拿JUMPER不便,.JUMPER放置的位置不便,作业者要转 移视线.JUMPER过小拿取不便,作业者易疲劳,5.,VIDEO检查,减少时间,.STOP S/W用脚踩,作业者精力分散,等待时间过长.JIG作业台过高,作业者过矮,造成疲 劳度过大.DISC使用时间过长,划伤多,造成误判,减少疲劳,6
17、.,外观检查,减少作业,.外观检查作业内容多,拿LABEL不便,.撕LABEL是不方便,减少误判,7.,LABEL粘贴,减少时间,.LABEL拿取距离远,8.,PE-BAG包装,拿PE-BAG不便,减少时间,.PE-BAG分离性不强,时间浪费大,.PE-BAG放置不合理,22,排除项目导出,出处,No,排除项目,原 因,关联要因,作业方法,物流,设备備,部品,设计 效率,9.,包装,减少时间,.BOX不滑后,容易在弯角处卡住.作业台高,增加作业者强度,10.,装卸,减少时间,.说明书没有分开,100本是放在一起的.作业台过高,不易封箱,23,排除项目,Loss Pareto Diagram,R
18、ate,作业方法的问题,物流的问题,设备问题,设计问题,Total,Number ofoccurrences,Occurrence,Items,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,效率问题,部品问题,16,4,10,2,1,5,38,42.1%,10.5%,26.3%,5.3%,2.6%,13.2%,100%,设备问题,作业方法 问题,效率问题,部品问题,物流的问题,设计问题,24,R-f 分析,结果,f 1,f 2,f 3,f 4,作业方法,1.LINE作业者等待的时间 长,1.资材放置不合理2.作业者SKILL能力差3.未能按标准作业方法作业,1.LINE编排不合
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