纺织生产企业QC小组运用PDCA循环提高国产 K3501B 型直捻机满筒率攻关型成果汇报.docx
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1、提高国产K3501B型直捻机满筒率XX股份纺织公司捻织三厂QC小组20XX年6月前言XX股份纺织公司是中国平煤XX集团旗下的支柱企业,是生产轮胎用锦纶66纺织的国际知名企业,其传统生产工艺为聚合、捻线、织布、浸胶,而我们捻织三厂就肩负着捻线、织布这一工序的重任。国产K3501B型直捻机是我厂近两年引进的主要捻线设备,相对于传统的初复捻加捻工艺,具有卷装大、产能高、成本低、质量稳定的优势,是公司装备升级过程中的重要一环。名词解释一:国产K3501B型直捻机简介:国产K3501B型直捻机是纺机厂在消化和吸收国际上同类型直捻机基础上研发而成的一种先进的工业帘子线加捻设备,具有单机产量较高,用工少,占
2、地面积小、电控系统自动化程度较高等特点,目前我厂有9台该机型直捻机。名词解释二:直捻机满筒率:直捻机在加捻过程中,按照质量标准对不符合要求的异常丝进行挑出后剩余的合格品满筒个数占该机台的总锭数的比例。名词解释三:直捻机加捻原理:传统的帘子线加捻是采用环锭初捻和复捻加捻系统,即先对单股原丝加上初捻,然后再由复捻机进行反向合股加捻。传统加捻系统卷装小、接头多;合股工序长,易造成帘子线强损大。因此,该加捻系统已不能满足生产高质量轮胎帘子线的要求。而直捻工艺是将两根没有加捻的单股原丝以缆捻方式直接捻合成帘子线。高精度的内外纱张力控制系统和纱线张力平衡器,使内、外纱张力相等,能加工出高质量的帘子线。满筒
3、率低的不影响:欠长丝数量多,致使接头数量增多,影响帘线强力和外观、帘布质量,降低生产效能,增加工人劳动强度,直接影响我厂成本消耗和产品质量。一、小组简介1、小组概况:小组名称XX股份帘子布公司捻织三厂QC小组本课题注册号ZSS-QC-20XX-S-B3-001成立时间1998年4月活动周期20XX.1-20XX.1活动次数24次出勤率100%小组类型攻关型TQC教育60课时/人小组成员均获全国TQC教育统考合格证书2、小组成员:姓名年龄性别学历职务组内分工46男本科厂长组长/课题指导40女本科副厂长组员/技术指导43男大专副厂长组员/设备指导45男大专设备技术员组员/现场实施37男大专设备技术
4、员组员/现场实施49男大专设备技术员组员/现场实施45男大专工段长组员/现场实施42女大专工艺技术员组员/复核记录38女大专质管员组员/信息反馈31女大专操作工组员/搜集资料3、小组历年成果获奖情况:捻织三厂QC小组自成立以来,坚持年年有活动,年年有成果,在14年的质量管理活动中,共取得8次“国优”、4次“省优一等奖”的优异成绩。2000年降低浸胶布断经率获“国优”称号2001年再降浸胶布断经率获“省优一等奖”2003年降低棉纱损耗获“国优”称号2004年减少居纳织机故障停车时间获“国优”称号2005年降低ALLMA捻线机强损获“国优”称号2008年减少了机缝头数获“省优一等奖”2009年提高
5、ALLMA捻线机得率获“省优”称号2010年降低锦纶纺织断经率获“国优”称号2011年降低标示线纺织跳线率获“国优”称号2012年提高Oerlikon直捻机正品率获“省优一等奖”20XX年减少大纱架机台缝头数获“国优”称号20XX年降低纺织跳线率获“国优”称号厂考核指标本部门现状小组选题二、选题理由国产K3501B型直捻机满筒率288%20XX年1-12月国产直捻机满筒率完成情况统计表月份(月)123456789101112月均国产机满85.84.85.88.81.80.88.80.85.85.81.84.84.筒率(%)1829319121382厂考核指标888888888888888888
6、88888888(%)20XX年1T2月国产直捻机满筒率折线图从图表可以看出,20XX年我厂国产直捻机满筒率为月均84.2%,低于88%的考核指标,且满筒率低将造成欠长丝、接头数量增多,而BS等高端客户要求布面无接头,满筒率低就无法满足客户需求。提高国产K3501B型直捻机满筒率备注: 计划时间实际时间活动实施计划进度表阶段时间20XX年20XX年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月P选题理由现状调查确定目标原因分析-要因确认-制定对策一D对策实施90%经过计算,只要解决满筒断纱的60%,就能实现满筒率达到90%的目标值。四、目标值设定1、依据现状调查,我们设定了目标值:
7、活动前考核指标活动后五、原因分析满筒断纱是由哪些因素造成的呢?请看满筒断纱原因分析关从以上原因分析可以看出,小组找到的末端因素有8个:Gg1、锭位包角较大2、锭罐的尺寸不合适、光洁度差3、电锭的刹车时间配合不当5、两人或两人以上开车7.车间温度变化大4、满筒时刹车电压太大6、清洁周期不够六、要因确认1、根据QC小组找到的末端因素,我们讨论后制定了要因核实计划表,请看要因确认计划表:要因确认计划表末端因素确认内容确定方法标准负责人完成时间锭位包角大用闪光测速仪随机测量直捻机锭位某一锭位包角值现场检查包角值在270-360范围内4.204.25锭罐的尺寸不合适、光洁度差随机抽查某一锭位锭罐的光洁度
8、是否变差,上部尺寸是否过大。现场检查光洁度完好,无划伤,无毛刺,锭罐上部无凸起。4.25Z4.31电锭的刹车时间配合不当跟踪满筒断纱时,电锭刹车和卷绕根。超喂辐的配合情况。现场跟踪电锭、卷绕辐、超喂辐M页序受控停车,无不配合情况5.175.23满筒时刹车电压太大当每台车停车时,用万用表测量刹车电压是否正常。万用表检测直流电压18V左右5.185.25两人或两人以上开ZH随机检查开车时的人数现场检查1人开车5.215.25清洁周期不够检查直捻机工段的车位清洁周期现场检查20天为一周期,丝道无缠丝5.155.22原丝异常丝对上车原丝外观、原丝退绕情况跟踪查看外观检查长度N5cm的毛丝漏检率为05.
9、195.21车间温度变化大确认车间温湿度是否在工艺规定范围查看记录温度256oC5.23Z5.24制表:XX20XX.04.012、核实过程根据以上制定的要因确认计划表,我们小组成员逐一进行了核实。1、两人或两人以上开车当两人或两人以上同时开车时,将导致同时停止时造成每锭刹车时由于刹车电流过小而造成断纱。4月16日至4月20日,小组成员XX等对直捻机的开车情况进行调查,经检查没有两人或两人以上同时开车的情况发生,因此判定,“两人或两人以上同时开车”不是要因。国产直捻机开车情况调查表时间机台号抽查机台数未按要求开车台数核实人4月16日1#9#904月17日1#9#904月18日1#9#904月1
10、9日1#9#904月20日1#9#902、锭罐尺寸不颉,洁度差直捻机满筒自停时,纱线速度下降,气圈收缩,外纱与锭罐摩擦力过大,易造成断纱,4月2日-15日小组成员XX、王家伟对锭罐的光洁度和尺寸进行检查。从调查数据可以看出:锭罐光洁度较差,用闪光测速仪观测多数锭位因锭罐上部弧度较大,丝线摩擦容易断纱。锭罐擦伤我厂原有锭罐这就是用闪光测速仪定位下的气圈直捻机锭罐光洁度调查表时间机台号抽查锭位数有毛刺、划伤等不干滑的锭位个数核实人4月2日1#、2#、3#10038XX4月3日4#、5#、6#100414月4日7#、8#、9#100324月5日2#、5#、8#100454月6日3#、4#、6#100
11、294月7日1#、5#、7#100374月8日4#、7#、9#10048XX制表:XX20XX.04.10直捻机外纱和锭罐距离调查表时间机台号抽查锭位数距离小锭位数(用闪光测速仪观测)核实人4月9日8#5019XX4月9日3#50154月10日4#50214月10日7#50184月11日1#50244月11日6#50254月12日2#50314月13日9#50274月14日8#50224月15H5#50263、锭位包角过大4月25日至4月30日小组成员XX、XX在国产直捻机6#车对锭位包角进行了测量,有许多已达到500-600,而直捻机锭位包角的正常值为270-360,又随机抽取了64个样本数
12、据,用直方图对包角波动情况进行了分析。锭位包角情况统计表时间车号标准值()实测值()测量人4月25日1-L34270-360500XX4月25日8-L57270-360550XX4月26日3-R19270-360560XX4月26日2-R74270-360600XX4月27日9-L54270-360550XX4月28日6-L38270-360580XX4月28日7-L67270-360550XX4月29日4-R23270-360600XX4月30日5-R62270-360550XX锭位包角实测数据表测量单位()420430470420480470430380470580470480580600
13、540560540570340480540430560430430480470480400470540470570360420540560430570560540430560580560540470420470560580360430540580540420570540430470570430400频数分布表组号组界组中值频数统计1319.5-354.533712354.5-389.537233389.5-424.540774424.5-459.5442105459.5-494.5477156494.5-529.5512137529.5-564.5547198564.5-599.556211合
14、计64锭位包角度数直方图制图:XX20XX.4.18结论:从直方图中可以看出:锭位包角波动超出了正常波动范围,张力明显超出上限,过程能力不足,锭位包角过大。因此判定:“锭位包角过大”是要因。该锭位包角约380左右(由闪光测速仪测定)4、清洁周期不够我们对直捻机的清洁周期进行了检查,发现运转班对每台车的清洁能够做到不低于20天/次,并对每台车的丝道清洁情况进行检查,发现予张力器、外纱张力器夹丝片、内纱张力器、并捻器小轮等丝道关键部位没有发现有缠丝现象,锭罐凸起部位没有油。因此判定,“清洁周期不够,丝道清洁不干净”不是要因。车位清洁周期调查表机台号上次清洁日期本次清洁日期时间间隔(天)是否符合标准
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