示范生产线改善报告.ppt
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1、,2000年6月19日,决裁,制作,管 理 者,目 录1、活动目标及TFT组织2、中期活动结果3、前半期主要活动内容4、主要问题点说明5、向后活动计划及邀请 帮助事项6、附:改善项目Idea提出(待讨论),TFT:Task Force Team(任务促进队)选定将9楼1线建设成为示范生产线(现主要生产HW868(12B)无绳电话),示范生产线TFT活动中期报告,1.TFT活动目标(修正后,综合List),6月1日TFT正式组成开始活动,前面两周主要是到现场了解情况,找线长,修理等基层人员谈话,收集原始数据进行分析,确定向后的活动方向和目标。通过了解,对生产部现有的个别管理指标及计算方法作出调整
2、,结合实际将TFT活动目标修正如下:,示范生产线运营,活动时间:6月1日-31日,9-1线,HW868(12B)P/TSDL,活 动 目 标 设 定,管理项目,现阶段水平,活动目标,改善程度,备注,日 生 产 数 量,8.5小时160台/小时HW868(12B),生 产 效 率,装配线工程不良率,77%,26.3%,1000台,机芯不良率(%),9.9%,作 业不良(%),生产线平衡率,人 员 调 整,1360台,36%,110%,10%,3%,10.3%,3%,6.1%,85%,169人,160人,主线加附加线,IQC不良率(%),未管理,减少9人,62%,70%,计算方法要调整,3%,71
3、%,51%,42%,生产效率的计算方法:标准时间(生产1台的时间)ST=66。1分钟(按130人1小时生产118台,ST=1301118)活动前:169人1小时生产118台;活动目标:160人1小时生产160台。,6.1,10.3,9.9,工 程 不 良 率,作业,机芯,部品,3%,10%,目标设定及活动方向,活动前,活动目标,(%),工程不良率,3%,表示其他不良,如设计或原因不明的,主要活动方向,了解现状:-将修理日报中不良数据整理归类。-教育修理做到;数据真实,内容具体,不良责任明确,-制作,通过连续记录,找出最主要 的工程不良,去改善它们。分成三个小组,专门任务实施活动:-作业不良改善
4、小组-机芯不良改善小组-部品来料不良改善小组实施日日品质改善会议(生产部门主持)-当天未达成目标的生产线由车间主任主持下实施-制作业务业务流程并遵守-作好会议记录,责任部门按决议内容,时间遵守-当日问题当日提出,当日回复,努力在当日解决加强教育培训方面的工作,教育时间管理-生产部门设立教育担当,树立教育培训计划-制作简易教材,早会及在职教育适用(停拉也可以实施教育)焊接手法,注意事项 调试技巧,原理说明 按键的安装技巧 使用风批打螺丝的技巧 机芯,成品机的拿取注意事项-新员工上岗教育培训方法完善-教育培训要形成习惯化,形成制度。,DOWN62%,26.3,3%,活动前数据取自6月7日修理日报,
5、在生产线工程品质改善方面,为了选对最需要解决的问题,首先收集修理日报,对原始数据进行归类分析,找出主要问题点去树立解决方案,分成三个小组,专门任务实施活动:,生产效率,77%,42%改善,目标设定及活动方向,活动前,活动目标,(%),生产效率,110%,主要活动方向,了解现状:-对每一个工位,实际测量作业时间。-测3次取平均值-记录每一个工位的细部作业内容,时间分解工位的作业内容,研究调整的可能性:-从主线转移至附加线的作业内容-可以转移至插件车间的作业内容-最NECK和最轻松的10个工位-可以很灵活安排工们的一些作业内容-必须固定,不可随便调整的工位、内容-考虑前(座机)、中(手机)、后合并
6、配套的 排拉思路工位调整实施,计算调整前后的LOB(工位平衡率)-耐心进行,多次反复调整-划分小段(30-40人),进行局部LOB改善-推进可转移至插件车间,附加线的作业内容实施-附加线的工程平衡改善活动-浪费动作改善:简易辅助JIGQC工程图、作业指导书重新制作早会制度内容充实;实施专门的作业技能教育,计算方法:标准时间(生产1台的时间)ST=66。1分钟(按130人1小时生产118台,ST=1301118)活动前:169人1小时生产118台;活动目标:160人1小时生产160台。,人员数量,160 人,活动前,活动目标,(名),169人,减少9 人,在生产线效率方面,主要受工程品质好坏,生
7、产线工位之间作业量的平衡程度,转机型的事前准备工作充分程度以及一些不引人注目的小浪费影响。采取分几个小组逐个开展改善活动的方式。,TFT组织结构图,生产部门,质量管理部,支 援,TEAM 运营方向掌握 活动Program制作,协调指挥,效果评价,担当,业 务内容,Team长,生产技术部,设计,采购,生产部内部改善全部问题点的收集,整理日日现况记录活动区域的布置教育活动开展,教材设计问题提出及跟踪,机芯的全部品质改善活动插件车间作业改善焊接机最佳管理方法导出SMT品质提高活动,工位调整,平衡改善活动作业指导卡整理,制作转机时间缩短活动附家线工程,品质改善活动,来料不良减少改善供应商管理新部品,新
8、供应商的认证能力培养IQC检查员教育,能力培养设计问题提出及跟踪,线上QC人员能力培养教育不良判断尺度形成容易掌握的标准QC工程平衡活动,资材保证生产计划稳定机构部品品质提高活动生产线工具品质保证,针对生产部门提出的设计问题进行分析,改善新机型试产业务完善,问题前期发现,改善,测试架品质保证样机的管理,品质保证车间静电防止活动机构物改模品质保证,生产部门,彭及华,根据现实情况,对TFT成员作出调整,增加生产部门五楼叶徳军主任(陈泽平)及SMT车间彭及华主任负责机芯方面的品质改善,邀请研发中心陈志刚工程师参加,负责在设计方面提出改善。,2.中期活动结果,因为资材原因及12B属新机型,受研发问题及
9、品质问题影响,直至6月6日才正式投入生产,而且初期品质问题相当严重,返工再检不良率为12.7%(最前1270台),截至6月16日,各项指标离目标相差甚远,后期工作难度很大。,日生产量,生产效率,工程不良率,(台,8.5小时计),(%),(%),差距15.4%,1360,1150,110,88.2,差距20%,20.5,10,差距51%,6月14日,6月14日,6月7-16日,活动目标,活动目标,活动目标,生产品质现况图,日期(6月),日 产 量(台),生产效率(%),直 通 率(%),工程不良率(%),不良分布,总不良数,作业不良,机芯不良,来料不良,16日,7日,15日,14日,13日,12
10、日,8日,780,460,550,1150,1150,1050,1090,生产效率,工程不良率,主要问题点,部品来料品质很差:显示模组不良(7%)微调开关不良电感开路(2%)制式开关、贴片LED灯坏 设计不完善,浪费很多:海棉尺寸不良,加工面壳美之声音质改善,造成受 话指标不良,要改元件连接线都安排在9楼作业,人员浪费座机按钮动作不良 工程及作业总是未有效解决:频偏问题困扰手工焊接不良率高(短路、假焊)5楼插件作业不良未控制工位平衡度问题,88.2,88.2,81,84,71,68,84,80,80,83,76,26.3,30.7,15.6,19.2,16.7,14.6,21.2,556,40
11、8,204,547,461,359,675,216,125,173,275,159,150,256,205,71,53,139,163,90,255,135,122,78,123,139,119,164,5,10,15,20,25,30,35,105,110,40,100,95,90,85,80,75,3.前半期主要活动内容,前期主要做了TFT活动的准备工作,对Team员进行了活动思路和引导教育和明确的业务分工(分常勤人员和非常勤人员),设计了一些表格,对生产问题点及不良数据进行收集,用逻辑数及QC手法体现出来,找到准确的细部活动课题.,前期准备工作,1、TFT是个怎样的组织?要达成什么目标?
12、如何开展活动?制作了TFT活动业务流程图.组织构成,人员分工业务明确并接受教育.TFT活动动员会议召开.活动区域布置,现场办公场所准备.生产现况板制作,挂在拉头(按小时反映生产计划/实际对比差距).,现状了解,1、了解生产系统中关联部门的业务分工及组织结构(特别PE与修理、线长的关系).2、用Logic Tree(逻辑树)方法分析生产现状,找出最重要最紧急需要解决的课题及影响原因.3、设计了日日工程不良追踪表,对修理日报中的每一种不良现象及发生原因进行连续 跟踪,找出最多的几种工程不良.4、设计了 生产问题点报告书,对最影响生产的问题点进行明确、清楚的记录,同一 表中既可记录现象,也可记录原因
13、、解决方法、日期等.5、设计 工位安排流程图、LOB平衡改善表,通过对每一个工位的亲自观察,测量,记录了详尽的工位别细部作业内容,作业时间.,数据分析,1、用帕拉图方法(60/40原则),分析修理数据,选准了不良率60%以上的几种为主要不 良,集中力量先改善,这是关键.2、通过LOB平衡分析,找出工作量最大和最轻松的工程各10个,深入研究每个细部 内容,为工程调整作准备.,公司管理现状分析LOGIC TREE,选择活动课题,公司现在 最大 的问 题 是?,市场反馈不良太多,影响销售,工程品质差,不良率高,生产效率低,制造成本高,QC出货检查品质差,生产线工程安排的合理性,转机型的工时浪费,资材
14、问题:到货时间和品质,生产计划的稳定性,新机型开发品质不好,最迫切改善的活动课题?,主 要 问 题 点,主 要 原 因,分析LOGIC TREE,生产现状分析LOGIC TREE,必要活动开展,生产现状不满意,机芯不良太高,机板设计不合理,人为作业不良太高,自焊机焊接不良,运搬/人为少件,作业方法不正确,品质MIND太薄弱,供应商水平差,员工受教育太少,IQC的解决对策不力,设计问题点全面整理要求立即处理,自焊机管理改善活动,插件车间品质活动开展,作业工程改善活动,插件车间无检测,教育活动要尽快实施,部品来料品质很差,来料品质保证活动,工位安排不平衡等待时间浪费多,缺少工程改善经验,工程改善活
15、动,一次分类,主要工程不良项目细分LOGIC TREE,工程不良责任区分,人为作业不良,附加线作业不良,手工焊接不良,机芯不良,部品来料不良,主线作业不良,排线整理不良,调试不准,按键安装不良,元件损坏不良,其他不良,二次分类,三次分类,四次分类,短路(连锡)不良,虚焊(假焊)不良,五次分类,U-COM IC,排线,咪头,晶体,锁线,SPK,蜂鸣器,元件脚短,断路不良,元件漏插,插错插反,贴片元件不良,坏,STYLE 不良,咪头不良,显示模组不良,微调电阻不良,中周不良,受话器膜破,排线断,指示灯焊坏,TFT 活动 名词解释及计算方法,生产效率:=回收工时/投入工时=(S.T*生产台数)/出勤
16、总人数*工作时间,S.T=正常情况下一个工人独自完成一台机子所需时间,直通率:=完全未在QC工位(含调试,外观位)出现不良的产品,100%,工程不良率:=在装配线上被QC工位和调试工位检查出的不良品数,总生产台数(手机+座机),100%,机芯不良率:=,工程不良率中属于机芯方面的不良,指SMT,插件车间作业引起的所有不良,部品不良率:=,工程不良率中属于部品来料方面的不良,=机芯不良+部品不良+作业不良+其他(指设计问题或原因不明),作业不良率:=,工程不良率中属于装配车间主线及附加线工人作业问题引起的不良,总生产台数,LOB(Line of balance):=衡量生产线工位之间工作量安排平
17、衡.合理程度的一种,管理方法,生 产 问 题 点 报 告 书,发信NO._分发部门:_生产部_型号_HW868(12B)_ 发生地点 9-1线_ 时间:2000 年 6 月 16 日,制作 确认 承认,决裁,顺序,问 题 点,原 因,关联部门,对 策,改善预定日 期,担当,改善确认,备 注,会 议参加者,会议地点,TFT061601,1.,座机LCD显示模组无显示,不良率:6.3(37/580),来料不良。,现在,IQC因为没有检查JIG,没有对模组进行检查,IQC,临时对策:,IQC立即先用机芯板做一个简易测试架,对未投入的显示模组进行全检后发给生产线.,根本对策:,立即联系供应商,尽快派Q
18、C经理和技术人员拿测试架到我们公司,对不良品进行分析和制定再发生防止对策.,6/16,朱坤华,6/19,朱坤华,决 修理 线长 P.E 裁,修 理 日 报,生产线:机型:不良现象 上午 下午 加班 原因及修理内容 责任部属 数量,1234567,累计 作业(R)机芯(J)部品(B)其他(Q),日期:月 日,区分,区分,生产线工位安排Flow chart,顺序,机型:HW/12B,工 位 名 称,类 型,细部作业内容(调整前),细部作业内容(调整后),说 明,时间(秒),时间,1,座机主板投入,座,右,1.取主板,KEY板2.拔去KEY板排线端子,按方向插入,21,NECK点改善内容及效果分析,
19、NO,改善前内容,改善后内容,改善效果分析,结论,拉别:制作人:,4.主要问题点说明,修理日报不良分析机芯不良分析返工不良分析,不良分析帕拉图(EA,%),分析修理位不良数据,抓主要问题重点改善,25,50,75,累计不良(%),不良责任区分,不良原因,座机功能键动作不良,收线钮动作不良,信号线插座松,不良数量(EA),8129.129.1研发人为,不良率(%),4716.946研发人为,4716.962.9部品来料,4112.777.6人为作业,248.686.2人为作业,100,%,DATA取自6月7-15日外观修理日报,座机按键字粒装反,座机天线松动,134.790.9人为作业,145.
20、095.9部品来料,座机开关卡住不良,按键,制式开关不良,其他不良,11100100,人为作业,研发,部品来料,42.4%,23.0%,22.0%,其他,按责任部门划分,累计不良总数278EA,60%,1.研究功能键的安装动作2.分析座机开关的装配3.收线钮的装配,主要活动方向,对连续几天的外观修理日报进行归类分析,运用帕拉图分析法的60/40原则,发现占不良总数60左右,的主要是三种不良对它们进行专门改善,总的外观不良会大幅度降低。,不良分析帕拉图(EA,%),分析修理位不良数据,抓主要问题重点改善,25,50,75,累计不良(%),不良责任区分,不良原因,元件连锡(5楼),元件连锡(9楼作
21、业),元件插反(5楼作业),贴片元件漏(2楼),不良数量(EA),1425.525.5机芯,不良率(%),1018.243.3人为作业,712.756.4机芯,712.769.1机芯,23.672.7机芯,100,%,DATA取自6月12-14日修理日报(特定座机修理员陈丽霞),贴片元件假焊(2楼),元件坏(原因不明,IQC),1527.3100部品,不明,55100100,5楼作业,9楼作业,2楼贴片,38.2%,18.2%,16.4%,累计不良,其他,27.3%,机芯不良分析,机芯的不良大部分是过自焊机后,连锡短路或不上锡,其次是手插元件反,漏,贴片元件假焊,原因不明的元件坏。首先对机芯过
22、自焊机的条件,状态管理进行研究,找出最佳方法。,机芯品质解决课题决定,机芯不良分析,不良的原因,优先解决课题,(件,),7,2,11,4,24,机芯不良发生,自焊机工作条件管理不合理,对机器的管理不足,机芯的拿取,机器别管理条件有区别不同机芯,工作条件不同机器工作的最佳条件(FLUX,温度速度各种管理方法的实施力度不足操作者管理能力不足拿取机芯时的防静电管理机芯叠放严重,温度高,PIN碰撞,元件损坏,连锡,不上锡,元件漏,插反,贴片假焊,元件坏,其他,1.机芯过自焊机管理方法2.手插作业技能提高,累计,48,工人作业失误,品质意识薄弱,缺少必要培训教育,新员工的上岗考核,标准化作业,50,14
23、.6,22.9,8.3,4.2,不良数据取自6月12-14日座机芯修理日报,手机机芯不良总数,RF机芯,206台,KEY机芯,75.2,KEY不良总数,贴片LED坏,晶振坏(4.19434),显示模组坏,模组排线连锡,其他,51台,80,41台,手机机芯不良分析(一),155台,51台,24.8,26,13台,3,3,1,不良数据取自6月29-7月4日手机机芯修理日报,估计不可能有这么 多来料不良,作业过 程有异常动作 最有可能在附加拉 掰板时,作业者的手 大力碰到元件 先做试验,确定发生 在那个环节(2楼全检 给9楼,附加拉作业前 全检,都作记号跟踪,收集不良晶振进 行深入分析,必要 时联系
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