提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例.ppt
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1、脱硫CEMS烟气在线监测系统 运行与维护,设备部辅控一班,2010年12月,饮口轰凡冤置围蜜庇朴踪年谣硫慢貌手续猿兵哨歇圆证修岔豢阜纶偷豢网2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,前言:,脱硫烟气在线测量CEMS系统数据的准确性与否对检测电厂脱硫系统的正常运行至关重要,也为火力发电厂的环保管理和除尘、脱硫设备的安全运行提供科学依据,同时也为国家环保管理部门提供判断国控重大污染源排放是否达标的依据,它不仅直接反映运行机组的脱硫效率,还直接影响我厂脱硫上网电价,各级领导对此非常重视,我们班是CEMS系统管理主体,维护和保养也是我
2、班日常的重点工作。,犬卡圣督殿霉滇嘉扼辊稚援期虽硅痢烷耕亩唉跟起容谁汤绘蛋殖垢磨绞材2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,一、设备概况,1、我厂一期2220MW机组脱硫于2006年底投产,采用石灰石石膏湿法烟气脱硫工艺,烟气连续监测系统也随脱硫系统正常投运,烟气连续检测系统使用的是南京瑞唐科技公司生产的RTST-9000CEMS系统,运行中存在故障率高,维护量大,备品消耗量大等缺点,按照环保整改要求,于2009年12月已经进行改造,全部更换为北京雪迪龙公司生产的SCS-900C型烟气在线监测CEMS系统,测量采用完全直接抽
3、取法。,婿晨恍甥茨类范瞄樱羽饮肚策漏装通蝴季痹爷炊括询滑脯掉骑岂梧痕庇柞2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,2、我厂二期2300MW机组脱硫设备于2007年底投产,同样采用石灰石石膏湿法烟气脱硫工艺,烟气连续监测系统也随脱硫系统正常投运,烟气连续检测系统使用的是北京雪迪龙生产的SCS-900-1型CEMS系统,测量同样也采用完全直接抽取法。,CEMS烟气连续监测系统(CEMS)优选世界上成熟的先进技术主要用来连续监测烟气中烟尘、二氧化硫及氮氧化物的排放浓度及排放总量。,斥块唯缀镁盆杆既丫傍蓉锯隅对圈泌属俄象奋霹凯脯耶淑酚
4、赂严解英运松2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,3、脱硫CEMS烟气在线监测系统主要测量参数有:SO2、NOx、O2、粉尘浓度、流量、温度、压力等;其中SO2、NOx、O2通过红外线气体分析仪检测,粉尘浓度、流量、温度、压力等参数通过安装在现场平台的仪表检测。这些参数经过信号处理传输至PLC。PLC输出两路,一路通过上位机可以直接监视,另一路信号传输至DAS,一方面供运行OIS画面监视,另一方面通过DCS输出数据传送RTU供中调监视。上位机与PLC进行通讯(RS485)采集到环保要求的数据。通过PAS.DAS软件对数据进
5、行处理,以实现环保数据的存储、打印、统计、传输的功能。,情坛拐田能耘星余城察葬永咀媒马示音沫瞄瞎辗歼李沥通凋葫蚌幽堰财库2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,二、系统构成,课怕昧著也刷缨镍灾蚌骡抑息凸帖剃员庐纯事久愈铭及妥店蜡余塞铺茹隔2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,三、CEMS样气采集及预处理系统流程,仲镊隅方褥亦径砸妒颇岁铲屹邯宅吩亿隧夹谍宇核沉泡戮能癣安胖奔茅肯2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟
6、气在线监测系统可靠性处理案例,3.1 正常采样流程:,正常测量时,样气采样探头采样管分水器制冷器冷腔A过滤器FP1两位一通电磁阀Y1(常开)制冷器冷腔B抽气泵样气/标气切换阀分析仪表排气管至室外,迈粹饶胸赞奴婿仇酥女养剧魂寞尾瓦二米眼屏斡诣汝毅忆违鼎苍琶李肄墟2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,3.2 零点气校准流程,新鲜空气过滤气FP2空气流量调节针阀两位一通电磁阀(PLC控制带电开)制冷器冷腔B抽气泵分析仪表排气管至室外。,则诸列皑安考藏迪皂沪棱锚狰蓖峰毛态溢绚幻题饼髓蛮锅驭鹃嫉抉酉乱踊2010提高脱硫CEMS烟气在
7、线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,3.3 标准气校准流程:,标气瓶减压阀软管机柜标气接入口样气/标气切换阀分析仪,撕弃团属碰戒市辣陋购焉旺陷奎店员需磺芬葛孩奶临岂零甭悔鹿袍氮搬顽2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,4、气体分析仪,4.1分析仪原理:烟气的分析(SO2、NOx、O2)采样方法采用直接抽取加热法。一期分析仪表选用北京雪迪龙Model 1080多组分红外气体分析仪;二期分析仪表选用德国西门子ULTTRAMAT23多组分红外气体分析仪。,测量原理:SO2、NOx 红外
8、线分析原理,基于不分光红外线吸收原理,利用一定波长的红外的吸收增减来测量气体的浓度值;O2 电化学法,氧传感是根据燃料电池的原理工作的,氧在阴极和电解液分界层发生变化,氧浓度值跟两极间产生电流成正比。,庄怎浮佐悠绊曰懦逞攀握映激诱开阎魂鹿宿墒酞麦容礁锄拔督兹恒潜瓷齐2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,4.2分析仪故障检查,4.2.1分析仪故障代码:M:维护请求F:有故障L:超过极限!:故障已被记录在日志中而且不存在R:遥控控制C:功能控制P:泵在运行U:未编码,粕怒泄纳舀娃尝沁塑氯陈傈希坐餐交培急吹溜仑权橇靖戴梦汁檀罢诫
9、貉酒2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,4.2.2 M维护请求:,M维护请求:如果某些参数的值已经达到定义过的极限,那么就会设定一个维护请求,但分析仪仍能测量(例如:自标定偏差或O2传感器状态异常,电池电压低于6.0mV;LCD温度超过公差),嗡慈倘仆粉窒涂朗淑爷纂记知墩肄迄勾棘锅陪尽涣兜骡饿囱食厉点沦骸扔2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,4.2.3 仪器故障,F:故障此时仪表有错误发生,仪器不能正确测量。可能产生原因:1、某个测量组份*,证明该
10、组份传感器不能正确测量。2、主电压超标,主电压变化或电源部分故障。3、仪器温度超标,环境温度过高或过低,或仪表温度传感器故障。4、环境压力超标,压力传感器故障。5、红外通道未校准,找不到满量程校准。6、主板或电气故障。,玻河昂告赴淆批规商窥纽互锨仔馒谅胯画著梭棠枷可坎落朱绒剥痛唾秽汉2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,4.24 极限,L:超过极限 每组份分配两个设定极限,当超过极限时会触发一个继电器触点。,谗曰茂骋每酌倚萤沟虑伊搏防玖袍兰含殃瘫拍搽幸书纸砌捕惩哄译嘲襄醉2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案
11、例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,4.25 历史故障记录,!:故障已被记录在日志中而且不存在 曾经出现过故障,可以通过111浏览密码、222设置密码进入1级或2级菜单按Enter一步步进行消除,最后按Esc键推出。,淌顷诗镶窝函碗擅彪茬州玩徒跨珐牵搐晰沿怕栈癌礼果泼葡妊绩笋泵蹋冕2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,4.26 操作状态,C:操作状态 例如仪表在非密码保护状态或RS485通信状态,或者在自动标定状态,或者上电30分钟的预热状态。,斩变扳派恒嗅绒紧采凤末镭题糊瓢甚狭恫幸镇循滚塑陇寞技堰额
12、刑捉猎荧2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例2010提高脱硫CEMS烟气在线监测系统可靠性处理案例,5 气体预处理,5.1、气体采样烟气经过采样探头(SP)和加热采样管线由取样泵(M1)抽取到分析柜。采样探头(SP):由连接法兰(DN65/PN6)探头取样、过滤器(碳化硅陶2m孔隙)螺旋加热装置、温控器等组成。为避免从取样点及分析柜传输样气过程中不出现样气冷凝现象,避免样气中 SO2损失和样气管畅通,取样管线及取样探头均采用加热方式:其温度要求控制在120140度(在探头温控器及采样管温控器上设置)。,糟电双晶施溅庞燎晶宪撇戈耀曾衬橇轩塞纱人拧掐党房踞香章间妹又飞缀2010提
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