优化原油处理系统工艺参数.ppt
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1、优化原油处理系统工艺参数,一、工艺概况,沙南沙联站年处理能力40万吨,以稀油 为主目前处理液量1300m3d左右,原油密度0.84gcm3,处理装置为WYS4.01.740.6两台多功能处理器,单台处理为m3d,系统原设计交油温度启用两台多功能处理器燃烧器,日耗气量m3hm3。,沙联站集输系统工艺流程示意图,卸油台,油区来油气水,多功能处理,原油回流,原油外流,原油器,天然气系统,水处理系统,原油储罐,加满罐,加满泵,为响应节能降耗清洁生产的号召,沙联站在保证安全平稳生产的前提下,对沙联站原油交接过程中的原油交接温度和破乳剂用量作了适当的调整。通过厂、作业区领导和相关科室的指导和帮助,有步骤有
2、计划的实施了一些措施,取得了一定成果,逐步达到了节能降耗的目的,在下半年的工作中我们将继续严格执行现有措施的同时节能降耗,努力使生产系统达到最经济的运行状态。,降温之前沙联站规定交油温度为:夏:,冬:,沙联站现有2台原油多功能处理器,每台容器配备2台燃烧器,作为原油加热设备。从以往化验数据可以看出,多功能原油含水基本在参数范围之内(0.5%),大罐交油含水较低一般不超过0.025%,破乳剂投加量90ppm 左右,运行较平稳。,二、主要工作情况介绍,根据上级有关部门下发的关于变更原油交接温度的通知文件要求,北联站、沙联站原油交接温度变更前后如下所示:,4月底联合站接到交油温度变更通知后,为了切实
3、做好变更原油交接温度的工作,前期对联合站相关设备、工况、人员等专门进行了检查、培训,安排专人做好温度变更前的各项准备和资料录取工作,从各个方面来确保交油温度变更工作的顺利进行。我站结合去年原油降温交接得经验主要从以下几个方面入手:,1、减少多功能燃烧器燃烧时间,由以前的12.5小时缩短为现在的8小时。2、改变燃烧器运行方式,将燃烧器由大火调为小火。3、减少多功能运行台数,由原来的两台同时运行,简化为单台运行。4、调整破乳剂的用量,逐步将站内和16#站加药停止,每天两次对7#、11#站的加药情况进行观察,根据输油管汇压力的变化及时调整加药量。,三、变更原油交接温度工作实施原则,系统稳定、处理合格
4、(原油含水0.5%,污水含油1000mg/l),交油顺利。,四、实施调整阶段实施效果分析,1、降温前后燃烧器使用对比 在交油温度变更后,我们通过降低多功能出口温度,减少燃烧器工作时间来达到降温的目的,这样不但节约了一定的燃料用量,减少了设备损耗;同时减少了对火筒的加热时间,提高了火筒的使用安全性,2、交油温度调整前后加药量对比 5月份处于降温前期设备运行的调整准备阶段,没有完全将破乳剂的量降下来,6月6日在厂、作业区领导和相关科室的帮助和指导下,我站停止了站区内的破乳剂添加,又逐步停止了16#站破乳剂的添加,使破乳剂的用量由原来的平均85 Kg/d降为现在的平均33.5Kg/d,浓度也由原来的
5、70ppm降为30ppm左右。,3、降温后大罐交油情况分析,从上图可看出:(1)大罐交油温度在39-41之间,达到了变更温度(40-45)要求。(2)降温后大罐交油含水在0.025%左右,达到了交油含水指标;由于9月底出现了天气降温,9、10月份含水有所波动,导致来油温度低,工况发生变化,我站及时调整运行参数,保证了原油达到交油指标(0.5%)。,4、降温前后多功能出口含水对比,从上图可看出,我站5月对设备进行降温准备,6月至7略有波动,8、9、10逐步调整稳定;调整多功能加热温度后,多功能出口含水稍有上升,由调整前的平均0.82%上升至1.12%,5、降温前后大罐交油密度对比,从上表看出,降
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