优化仪表控制系统提高原稳装置效益.ppt
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1、优化仪表控制系统提高原稳装置效益,一、原稳装置概述二、问题的提出三、现状的分析四、问题的主因五、制定的对策六、对策的实施七、效果的验证八、制定的标准九、今后的打算,优化仪表控制系统提高原稳装置效益,东油库原稳站总平面图,原稳装置采用正压精馏工艺进行原油稳定,其主要工艺流程是:采油一厂七矿各站来的温度为50原油进入装置原油缓冲罐,由进料泵加压与稳后原油换热后再经加热炉加热,加热后的原油进入稳定塔,塔顶脱出气经空冷器冷却后进入回流罐进行油、气、水三相分离,分离出的不凝气外输,污水经污水罐打回稳后原油,轻烃由回流泵抽出,一部分作为稳定塔顶回流,一部分作为产品输至轻烃储罐,可装车外运或管输至轻烃总库。
2、稳后原油经稳后油泵加压与稳前原油换热后输至采油一厂七矿东油库。,原油控制过程,采油厂来油,原稳站阀组,原油缓冲罐,稳前换热器,加热炉,稳定塔,稳后换热器,原稳站阀组,七矿东油库,轻烃控制过程,稳定塔,空 冷 器,三相分离器,轻烃泵,轻烃储罐,装车外运,稳定塔回流,管输外运,原稳装置自95年9月投产至2010年7月已连续运行14年多,其工艺流程比较陈旧落后,效益较差,要想提高效益,首先是提高产能(即增加轻烃产量),其次是降低物料消耗(即减少甲醇、润滑油、水、蒸汽消耗)。增加产量;降低物料消耗,都需要装置在长周期、满负荷运行的情况下,提高装置仪表的“三率”(即完好率、使用率、控制率),优化仪表的控
3、制系统,提高了仪表的“三率”,也就提高了装置的轻烃收率;也就提高了原稳装置的效益。,二、问题的提出,三、现状调查与分析原因 根据原稳装置2008年第一季度仪表控制率运行状况的调查,影响仪表控制率有如下因素:,分析仪表控制率降低原因:,检测仪表故障:按其成因大致可分为环境因素、人为因素、自身因素等三大类。环境因素又可分为密封、振动、腐蚀、非人为破坏等四类;人为因素又可分为设计安装不当、人为破坏、维护不当等三类;自身因素也就是仪表本身质量问题。仪表连锁故障:ME工控机系统维护不及时造成电脑死机;控制仪表连线虚接、元件损坏、回路安全栅质量不好,抗干扰能力差导致仪表联锁,造成压缩机自动停机。执行器故障
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