沁北电厂投产以来事故汇编.doc
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1、事故汇编华能沁北发电厂事 故 汇 编运行部2007年 1月27日前 言目 录1、苗沁线跳闸分析42、#1机除氧器溢水分析53、#1炉1B锅炉变跳闸原因64、1A送风机自启动经过75、#2冷却塔溢流事件分析76、2004年8月22日除氧器进水进行分析87、关于11月1日机组超温的运行分析98、关于11月7日机组超压的运行分析99、12月31日#2机组锅炉MFT调查报告1010、1月4日省煤器泄漏事件分析报告1111、1月22日#2炉MFT事件调查报告1112、1月28日#2炉油枪漏油着火事件分析报告1213、3月5日1机组锅炉MFT分析报告1414、3月26日#1炉MFT事件调查报告1515、4
2、月8日1机1A循环水泵推力轴承温度高1616、A除灰空压机烧损事故通报1717、4月24日#1机组高温过热器管路泄漏停机分析报告1818、4月29日#2炉MFT事故调查报告1919、5月2日#2炉全炉膛灭火事件调查报告2020、5月13日2炉MFT事件调查报告2121、6月27日#1机组MFT分析报告2222、7月9日#1炉爆管分析报告24爆口照片如下:2423、9月15日#2炉省煤器泄漏分析报告2624、10月5日#1机组跳闸事件分析报告2925、12月1日济源市电力输变电检修有限公司施工人员感电坠落轻伤事故分析报告2926、12月5日2主变保护误动机组跳闸事件分析报告302006年3227
3、、1机净油机跑油情况分析3228、1机1B汽泵前置泵电机驱动端轴承烧损情况分析3329 0601061炉分离器压力表管冻报告分析3430、2A凝泵电机回装吊车滑钩事件分析3431、1高厂变有载调压重瓦斯保护动作跳闸分析报告3532、汽机房2桥吊溜钩事件分析报告3633、1机直流润滑油泵控制箱烧损分析报告3734、#2机组AST一通道跳闸电磁阀动作事件分析3835、1炉给水流量低保护动作分析报告3836、060602#1炉B、F磨煤机跳闸报告分析4037、1机组再热器断流保护动作分析报告4038、1A一次风机油站切换试验不成功分析报告4139、处理#1机组电泵抽头手门盘根呲水过程中导致电泵入口滤
4、网堵头加强筋呲开4240、#1锅炉A燃油过滤器跑油分析报告4341、2主变跳闸事故分析报告4342、化学A反渗透异常分析报告4443、12月09日、12月14日2炉高温过热器漏泄45我厂投产以来事故汇编2004年1、苗沁线跳闸分析【事情经过】2004年7月6日5:47集控室正常照明消失,NCS画面(右侧)显示苗沁2开关跳闸,(左侧)NCS画面正常,无音响报警。值班人员迅速到500KV继电器小间检查,苗沁线保护为苗沁线差动保护动作,故障测距为0km,检查厂用电系统,6KV 1A、1B、1C段备用电源开关跳闸,6KV 2A、2B段备用电源开关跳闸,6KV 2C段备用电源开关未跳闸。6KV 2C上有
5、B水源地变“过流保护”动作跳闸信号(5:46)。对220KV变电站内及高备变,6KV、0.4KV厂用电系统进行全面检查未见异常,直流及UPS系统供电正常。汇报地调、中调、厂部有关领导及部门领导,复归跳闸开关操作把手,联系苗店变检查保护动作情况,巡线。准备系统恢复操作票,检查核实系统,联系苗店变检查保护动作结果,巡线情况,按调度令打印故障录波器清单,由于故障录波器没有电源,联系调试接临时电源将故障录波器清单打印出来上传。11时02分 220KV苗沁线忧对侧充电正常;11时38分高备变充电正常;15时00分 6KV 1A、1B、1C、2A、2B、2C段,及0.4KV所有系统恢复正常运行方式。【存在
6、问题及解决办法】序号存在问题处理办法落实情况1非代保管区域找不到人,给的联系电话多数是小号与施工单位联系应有负责人能随时联系上,希望给出全号的联系电话(集控室手机信号不好,无法使用手机联系); 2照明不足;#2机侧事故照明电缆未接线,值长台处设计没有事故照明1联系施工单位尽快投入#2机侧事故照明;2运行部提交值长台处增加事故照明设备变更单;3NCS画面出现死机现象1联系厂家和调试单位查找死机原因;2运行部各值经常进NCS画面切换。4故障录波器使用常规电源,失电时电源消失;1故障录波器电源应该为UPS电源带;2运行部提交故障录波器电源更改设备变更单;5现场DCS 画面、NCS画面、各保护屏、故障
7、录波器等处时间不统一;利用GPS将时间统一,运行部提交设备变更单;6苗沁线对侧单项重合闸未投联系省调投入线路重合闸;7故障录波器录取的测距不对重新校验故障测距;8微机“五防”系统没有应急钥匙;联系厂家和调试单位提供微机“五防”系统应急钥匙;【防范措施】1、制定现阶段厂用电全停预案,明确处理方法,步骤;2、前、后夜每值至少留四人值班,值长、单元长至少有一人当班;3、建立以值长为核心的生产指挥体系,明确各值班员的职责,出现事故时各值班员及时到位,及时汇报、认真做好记录;4、加强培训力度,对开关跳闸如何投入保安电源进行培训;5、建立事故分析制度,凡发生设备跳闸必须组织分析,制定相应的防范措施。【跳闸
8、原因】1、苗沁线落雷;2、苗沁线差动保护极性接反。2、#1机除氧器溢水【事情经过】2004年 8月7日9点10分接到调试单位西安热工所下达的1机组进行凝结水系统碱洗后的冲洗工作命令,要求将凝汽器内的碱洗废液通过凝泵打入废水池(除氧器内废液已排空),当凝汽器水位达低限后凝泵打循环,凝汽器重新上水到3米,再进行一次冲洗。 值班员接到命令后就地准备系统,检查凝补水泵出口至除氧器补水门及各分支负荷均在关闭位(运行人员及电建单位均确认)。9点19分启动1A凝补水泵,9点27分启动1A闭冷水泵,投凝结水泵轴承冷却水及密封水,就地检查凝结水各分支负荷及各处放水均在关闭位,通知电建单位关闭除氧器水位调整主副调
9、门前手动截门、除氧器水位调整门旁路电动门,并检查确在关位。9点41分启动1A凝结水泵凝汽器开始排水,10点18分凝汽器排水至低水位,关闭凝结水母管排放临时手动门,停止排液并启动1B凝补水泵给凝汽器补水,10点23分就地值班员发现精处理处地漏反水,经检查确认由于除氧器满水溢流至无压放水母管又由零米无压放水冒出,停止凝补水泵、凝泵运行,打开除氧器放水门,将除氧器排空。事后检查除氧器水位调整主副调门前截门、除氧器水位调整门旁路门、均在关位。凝补水至除氧器上水手动门经电建确认在开位,即除氧器满水。【#1机除氧器满水溢流的原因】1、直接原因:凝补水通过凝补水泵至除氧器上水手动门进入除氧器造成除氧器满水。
10、该门在启动前为关位,之后有人在未得到命令的情况下操作打开,造成除氧器满水。在下午的操作中该门再次被电建人员误打开。2、间接原因:(1) 集控室CRT画面上监视不到除氧器水位;(2) 运行人员经验不足,对通过凝补水泵为凝汽器上水流量、时间掌握不够;(3) 除氧器位没人监视(当时除氧器已放水,按碱洗分工由东一负责监视水位)。二、存在问题及解决办法序号存在问题处理办法落实情况1碱洗现场指挥、协调不统一工作联系不协调,操作除氧器上水门时没有汇报值长。各施工单位应统一指挥,指挥人员应在控制室,便于各单位联系工作,每项操作应通过值长,由运行人员监护操作。2运行人员启动两台凝补水泵为凝汽器时对上水流量、时间
11、掌握不够。运行人员应加强现场经验积累,启动设备时应做好事故预想,对设备的流量、容积做到心里有数,加强设备巡检。3系统不够完善,集控室CRT画面上监视不到除氧器水位。1、尽快投入、完善CRT画面参数,系统试运必须做到关键参数上画面,使运行人员能监视系统参数。 三、防范措施1、建立以值长为核心的生产指挥体系,明确各值班员的职责、分工,操作时值班员应做好事故预想,及时汇报、认真做好记录;2、加强培训力度,对设备启停中应注意的问题进行培训;3、重大操作时加大巡检力度,防止施工现场人员误动设备。4、运行人员在启动设备时应做好事故预想。 5、每次系统操作前必须由调试单位进行技术交底在运行人员没有疑问后,再
12、组织操作。6、为防止今后在发生类似事件发生,试运系统及酸洗系统关键阀门应加挂“禁止操作,有人工作”标示牌,提醒相关人员防止误动;试运期间重要的电动门为防止误动操作完应及时停电,必要时应上锁。3、#1炉1B锅炉变跳闸原因运行方式:#1B锅炉变、#1B锅炉PC段、1B保安段运行正常。一、事情经过2004年8月18日10:33分39集控室照明有闪动,听到有响声,CRT画面显示#1炉1B锅炉变跳闸,就地汇报1B锅炉变跳闸(当时巡检人员正在巡视6KV配电室),6KV 1B锅炉变开关柜上有保护动作报警,经查为0.4KV 1B保安段进线开关处短路跳闸。10:33分39秒,0.4KV 1B保安段进线开关为过流
13、保护动作跳闸,过流保护定值为4In,动作时间为0.3,速断保护未投(原因不祥)。0.4KV 锅炉17.5米保安MCC 1B段开关为过流保护动作跳闸,过流保护定值为4In,动作时间为0.3,速断保护未投(原因不祥)。10:33分39秒,0.4KV 锅炉PC 1B段工作进线开关跳闸,没有保护动作显示,时间为(毫秒级没有显示)。10:33分41秒,6KV 1B锅炉变高压侧开关过流动作。10:33分42秒(开关事故追忆显示),6KV 1B锅炉变高压侧开关跳闸。过流动作数值为IA=11.96A、IB=19.86A、IC=13.36A、I2=5.39A(高压侧过流保护定值为4.86A、延时0.7跳闸)。二
14、、跳闸原因1、直接原因:经查实为#1炉3.63米电缆间有人小便,尿液沿0.4KV 1B保安段进线电缆流下造成短路。2、间接原因:0.4KV 1B保安段进线开关、0.4KV 锅炉PC 1B段工作进线开关及6KV 1B锅炉变高压侧过流保护时限不匹配、造成6KV 1B锅炉变跳闸。三、存在的问题及防范措施1、#1炉3.63米电缆间已成卫生间,有照片为证。2、0.4KV 1B保安段进线开关、0.4KV 锅炉PC 1B段工作进线开关及6KV 1B锅炉变高压侧过流保护时限不匹配、造成6KV 1B锅炉变跳闸。请策划部组织对开关保护定值进行核定,防止类似的五条实践再次发生。3、开关柜后母线固定支架采用三相绝缘板
15、连接的固定方式,上部漏水容易造成短路,应改为分相固定方式请工程部门给予协调。4、1A送风机自启动经过一、事情经过2004年8月21日#1机组准备进行通风试验,1A送风机送电后发现1A送风机有控制直流接地,将1A送风机开关拉至试验位置进行查找,查找结束后在试验位做开关保护传动试验,21时20分17秒在CRT画面合上1A送风机开关(开关在试验位置),试验结束后(开关已跳开)将开关送至工作位置,此时CRT画面1A送风机显示黄色(故障状态),21时23分54秒在CRT画面选择1A送风机按“停止”将其复位,发现送风机显示红色(运行状态),21:28:15确认送风机已启动将其停止。当时1A送风机正在做低油
16、压和油泵联锁试验。上述操作过程在DCS操作员记录中可以证实。DCS操作员记录追忆显示21:20:17 1HLB10AA700 STATE Changed from STOP to START 21:23:54 1HLB10AA700 STATE Changed from START to STOP21:24:21 1HLB10AA700 STATE Changed from START to START21:28:15 1HLB10AA700 STATE Changed from START to STOP二、原因分析从事情经过和事后试验来看,可能为DCS误发信号,因为21:23:54 1HL
17、B10AA700 STATE Changed from START to STOP是从启动到停止信号,到21:24:21 1HLB10AA700 STATE Changed from START to START是从启动到启动信号,缺少一个从停止到启动的状态,操作员站上没用手动启动的纪录,从而排除了人为操作启动1A送风机的可能性。此信号为误发启动信号,应从DCS本身查找原因。三、防范措施1、操作员站操作适应加强监护,无关人员禁止画面操作,不是当值操作人员禁止做在操作员站。2、建立统一的生产指挥系统,所有操作应由值长及单元长指挥,加强受令复诵关的管理。3、建立健全DCS画面各种信号,尽早投入DC
18、S打印系统为操作追忆创造条件。5、#2冷却塔溢流事件分析2004年9月2日21:00由运行部主持召开对2004年8月31日凌晨3时,#2冷却塔溢流事件进行分析。一、事情经过 2004年8月31日凌晨3:23时,巡检田伟发现#2冷却塔塔盆溢流,立即汇报主值于春雁,主值派人到#2冷却塔检查。经检查#2冷却塔补水门在关闭位,工业废水回水门在关闭位,冷却塔向下淋水,3时50分停2B汽泵前置泵,关闭2B汽泵前置泵电机冷却水,关闭开式冷却水参混水门,冷却塔不再淋水,送排水泵电源后,手动启动水塔溢流排水泵,塔盆水位下降。二、原因分析 溢流原因为:#2机组准备碱洗期间,转机冷却水通过工业水参混水供水,冷却水回
19、水至冷却塔,塔盆水位高至溢流口时,由溢流口流向废水井,但由于废水井中的排水泵不能自动启动,当废水井水位和塔盆水位一致时,不能溢流,导致#2冷却塔水溢出塔外。三、暴露出的问题1、转机冷却水通过工业水参混水供水,冷却水回水至冷却塔时事故预想不到位。2、废水井中的排水泵设计没有自动,指示灯不亮。3、冷却塔水泥平台下细沙较厚没压实,水塔溢水后流动性好,没有护堤造成水泥板悬空塌陷。4、水塔水位指示不准,没调试好,影响水位监视。5、#2水塔排污门开不动。四、防范措施1、现阶段在开式冷却水没投入运行,转机冷却水通过工业水参混水供水时,水塔应先降低水位,冷却水回水至冷却塔时做好事故预想。2、试运期间加强对运行
20、设备的巡检。3、冷却塔水泥平台下细沙较厚没压实,应加护堤固定,防止遇水冲失。4、#2水塔排污门开不动,应由安装各单位处理(已提缺陷)。5、水塔水位指示不准,没调试好,影响水位监视,应尽快调试好。6、废水井中的排水泵设计没有自动,应增加自动,废水井内水位高应自动启排水泵。出口应增加就地压力表,监视排水泵运行情况。6、2004年8月22日除氧器进水进行分析一、事情经过 11:10 启凝泵给精处理打压。11:30 系统检查合格,启凝泵两台出口门均不联开,联系东一处理。13:18 1A凝泵出口门已处理好,启1A凝泵。启动正常。13:25 精处理泄漏严重,急停1A凝泵。14:29 精处理泄漏处理好,启1
21、A凝泵。启动正常。14:32 发现给水滤网入口法兰漏水,查为除氧器内进水约10厘米,检查发现除氧器水位控制旁路电动门开,关门停电,手动关门。14:23:35 除氧器水位控制旁路电动门自开,精除盐旁路电动门自开(事后从DCS系统调出)。二、原因分析1、主要原因:(1)除氧器水位控制旁路电动门有人送电自开(除氧器水位控制旁路电动门没有带保管)。除氧器水位控制旁路电动门在DCS逻辑上设计是除氧器水位低低值时,除氧器水位控制旁路电动门自动开启,因为当时除氧器没有水位,所以除氧器水位控制旁路电动门送电后自动开启,运行人员发现及时,处理得当否则后果不堪设想(事后检查发现除氧器人口门在打开状态,除氧器内见水
22、10cm)。(2)精除盐旁路电动门有人送电自开,原因为精除盐旁路电动门有凝汽器压力大于3.5Mpa时自动开启,因为当时给精除盐打压,凝汽器压力3.7Mpa有人送电后自开。2、次要原因#5、#6低加出入口门及旁路门关闭不严。三、防范措施1、运行人员加强监盘质量,发现问题及时处理。2、在操作电动门关闭阀门后应手动关严。3、现在生产现场较乱,在试运时期为保证人身和设备的安全,运行人员在系统启动运行过程中应加强巡检。4、。为防止现阶段没有代保管的闸门盘有人误送电,应在开关上加挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。5、建立统一的指挥体系,如各施工、调试单位应设专人参与试运调试,与值长联系开展试运工作,确保试运
23、的安全。7、关于11月1日机组超温的运行分析一、异常情况:2004年11月1日10:34锅炉受热面短时间严重超温,屏式过热器出口最高温度达到656,高温过热器出口温度最高达到605。二、异常发生前机组的运行状况:机组负荷控制方式为手动,机组负荷400MW,总燃料量170T/H,给水流量1100T/H,A、B汽动给水泵运行,给水泵自动投入;A、B、C、D、F制粉系统运行。三、异常发生前的操作:机组由400MW负荷准备第一次升负荷至600MW,逐渐增加给煤量至220T/H。四、异常发生的原因:给水自动跟踪不良,值班员发现处理不及时造成煤水比严重失调造成受热面严重超温。五、需要采取的防范措施:1)由
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