火力发电生产典型异常——锅炉篇1.docx
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1、火力发电生产典型异常事件汇编大唐国际发电股份有限公司2010年12月第二章 锅炉篇第一节 四管泄漏停机第一部分 管子材质不良引起爆管1、后屏过热器材质不良泄漏停机1设备简介某厂锅炉型式为亚临界、一次中间再热、固体排渣、单炉膛、型半露天布置、全钢构架、悬吊结构、控制循环汽包锅炉,型号为HG-2030/17.5-YM9。2005年投产,没有进行过大修。后屏过热器管子规格6012mm,材料为12Cr1MoVG。2事件经过2007年1月6日14时40分,机组负荷540MW,锅炉四管泄漏监视装置发07点、21点、22点、24点报警(07点的位置在炉墙左侧折焰角处,21点、22点、24点的位置在锅炉尾部烟
2、道竖井上部)。检查人员初步判断为过热器泄漏爆管。联系中调停机抢修,于1月6日22时30分解列。进入炉内检查发现,第一漏点为后屏过热器左数第6前数第28根管标高62m(距下弯头约11m)处爆破,爆口形式为钝边纵向,爆口宽度10 mm,长度335 mm ,并有向两侧延伸趋势,爆口两端无胀粗现象,爆破管段外表面光滑,无过热氧化皮和微裂纹。爆口将左数第6屏前数共11根管和第7屏前数共13根管吹损。爆口处首爆口形貌图 首爆口宏观放大形貌图3原因分析1)对爆破的过热器管进行光谱检验、金相检验、力学性能试验。光谱分析结果:用XMET3000TX直读光谱对爆破管件进行光谱检验,数值在允许的偏差范围内。CrMo
3、V试验结果1.090.280.32*GB5310-19950.9-1.20.25-0.350.15-0.3力学性能试验结果(拉伸试验):序号b(Mpa)5(%)1530332505.130GB5310-1995470-64019从力学性能结果来看拉伸强度,延伸率均符合国标要求,压扁试验结果也合格。金相检验结果:爆口取样做金相检验,组织为铁素体贝氏体组织,晶粒度不均匀(图1),未见蠕变孔洞裂纹,碳化物已成球状,球化级别2-3级(图2)。与爆口间隔90位置金相组织与爆口附近金相组织相似。 图1 图22)从首爆管的宏观形貌看,爆口张口不大、断面粗糙、边缘无明显减薄,爆破管段及相邻管段氧化色正常,主爆
4、口两侧无平行于主爆口的蠕变裂纹,不具备蠕变断裂的宏观特征。从光谱检验结果分析管材符合设计材质,排除材质用错问题。从力学性能试验看,拉伸试验和压扁试验符合标准要求。从金相组织分析,爆口处与其他位置金相组织无明显差异,爆口附件未见蠕变孔洞和蠕变裂纹,管材无明显的胀粗。不具备长期过热爆管的显微组织特征。金相检验结果中晶粒度不均说明管材轧制工艺不佳。由以上金属分析结果认为,本次锅炉泄漏排除了金属过热爆管,属管材缺陷引起。3)在基建期间,曾发现原厂所供个别管屏的管子端部有裂纹。经分析是管材在拔制后应进行切头处理,管材生产厂家管材出厂时切头漏切。初步确认爆口属于偶发性缺陷,为锅炉管出厂时管端切割时未彻底将
5、质量不稳定区除掉。此次爆管为管材的端部有缺陷,在运行中扩展所致。4整改措施1)本次对爆管及吹损部位进行了全面的检查,对25根管子全部进行更换,焊口进行了热处理和100RT检查,焊口未见异常。2)对其它受热面进行扩大检查。针对运行中出现过的管壁温度报警,对分隔屏过热器管的超温影响进行抽查,对左数第3屏进行抽样复膜金相分析和硬度检验,抽检三根金相未见异常,硬度检查估算常温机械强度符合标准,管子表面无过热氧化皮裂纹和脱落现象。3)对尾部、转向室、上水平烟道受热面进行检查,未见超标缺陷。对四管泄漏监控装置第20、21、22点附近受热面及水冷壁进行检查,未发现异常。4)进一步进行事故后的分析工作,对换下
6、的管子中存在对接焊口的管端进行抽样分析,检查管材存在制造缺陷是个案还是普遍问题。在机组小修再进行管头割样分析,以便消除事故隐患。 2、水冷壁管材质不良泄漏停机1设备简介某厂锅炉型号为HG-670/140-9,为超高压参数并有一次中间再热的单锅筒、自然循环蒸汽锅炉, 1988年1月24日投产。水冷壁型式为膜式,外径60mm、壁厚6.5mm、材质为#20钢。2事件经过2008年1月23日18时23分,运行人员检查发现该锅炉1号角处冒白汽,就地检查沿#1喷燃器喷口处水冷壁有泄漏,迅速减负荷。18时25分,汽包水位低三值保护动作,锅炉停炉。24日14时就地检查设备损坏情况,发现前墙水冷壁左数第四颗管,
7、标高约21m左右处的一个弯头爆裂,爆口长度30190mm(见图片1)。图125日4时,更换弯头完毕,恢复#1喷口。锅炉上水过程中,发现距#1角下二次风喷口下方约500mm处,前墙水冷壁左数第一根水冷壁管子横向断裂(见图片2)。图23原因分析1)该锅炉前墙水冷壁左数第四根管,标高约21m处的一个弯头爆裂为第一个漏点。裂口呈撕裂状,爆口长度 30190mm,爆口边缘未见减薄,管内壁有轻微划痕,管子外壁无冲刷痕迹,无超温和磨损减薄现象。初步判断为管材生产或加工弯管时产生隐性内部缺陷,经多年运行疲劳损伤形成纵向爆口。 2)该锅炉前墙水冷壁左数第一根管,标高约13m处横向断裂为第二个漏点,从外观检查,管
8、子外壁无冲刷痕迹,无超温和磨损减薄现象。判断为第一个漏点弯头爆裂后,炉墙管排之间产生的反作用力将管子拉断。4整改措施1)在机组检修中,落实防磨防爆责任制,扩大检查范围,建立隐蔽区域泄漏记录处理档案。在做好对常规部位割管、换管、检查记录及受热面管运行时间统计的同时,加大对水冷壁四角管弯管部位检查。2)加强对防磨防爆人员进行专业知识的培训,不断提高工作人员的综合素质。3)运行中,根据工况变化及时调整燃烧,防止锅炉结焦。3、水冷壁材质缺陷导致泄漏停机1设备简介某厂锅炉为亚临界压力、一次中间再热、固态排渣、单炉膛、型布置、全钢构架悬吊结构、半露天布置、控制循环汽包炉,型号为HG-2023/17.6-Y
9、M4。锅炉水冷壁材质为:SA210A1;规格为:50.86.263.5螺纹管。2事件经过2006年9月22日17时00分,锅炉四管泄漏装置2点显示较平时略大,就地检查炉右7.5m侧墙人孔门处有泄漏声。18时00分,向中调申请停机, 19时05分机组开始滑停,21时53分发电机解列机组停运。爆口图13原因分析1)对割下的管件检查发现泄漏处存在横向裂纹,裂纹长度约30mm,经长期运行后裂纹逐步扩展,最终导致泄漏。此处泄漏后,将第12根管件滋漏,其它相邻管件滋伤。宏观检查其它管件未见异常。 2)管件受外力拉裂。泄漏部位下部为侧墙与前墙斜坡水冷壁交界处,此处受侧墙及前墙不同方向外力,受力情况复杂。锅炉
10、在运行及启停过程中,由于锅炉工况的变化,整体的膨胀随之变化,两墙交界处的管件受力较大。由于反复受到多变的外力,导致管件产生损伤,直至泄漏。4整改措施1)加强设备点检、巡检,以及相关参数的监督,防止四管泄漏的发生。2)利用机组停运临修机会,对受热面进行全面的防磨防爆检查,及时发现异常、及时处理,防患于未然。4、循环流化床锅炉中温过热器管材不良爆管停机1设备简介某厂锅炉型号为HG-1025/17.5-L.HM37的300MW循环流化床锅炉。主要参数:最大连续蒸发量1025t/h;过热出口压力17.5MPa;过热出口温度540;再热蒸汽进/出口压力3.99/3.8MPa;再热蒸汽流量846t/h;总
11、风量918000Nm/h;给水温度282;总给煤量226.5t/h。2事件经过2006年9月8日0时55分,锅炉右侧有异常声音,且给水流量由923t/h升至960t/h,经检查发现右二外置床内部受热面爆管。02时15分打闸停机。9月9时,检查确认锅炉右二外置床内部右后中温过热器II靠炉前从左数2、3、4、5、6、7吊挂管膨胀弯处损坏,吊挂管左数1至10根直管段不同程度磨损减薄,最薄处壁厚5.0mm,右后外置床因汽水导致床料板结。3原因分析从现场情况看,首先是右二外置床内部中温过热器II第2根吊挂管弯头处爆裂,随后将外置床墙面和外护板吹破,再将第3-7根管子吹破,同时将第1-10根直管段吹薄。泄
12、漏的水汽与床料和灰接触,造成板结。在检查破损管,发现右数第2根吊挂管膨胀弯上部爆破口处有纵向裂纹,初步分析为管子原始制造缺陷,从而导致右数3、4、5、6、7吊挂管膨胀弯处吹损。右二外置床外部泄漏点4整改措施1)停炉后检查测量泄漏附近的过热器管壁厚,对不能满足运行要求的全部更换。2)对使用的新管材及弯头进行严格金属检验,将不符合检验标准要求的返厂。3)对其它三个外置床受热面管的磨损情况进行检查。4)加强锅炉四管泄漏监视,停炉必查。5、循环流化床锅炉左中温过热器材质不良泄漏停机1设备简介锅炉型号为HG-1025/17.5-L.HM37的300MW循环流化床锅炉,主要参数:最大连续蒸发量1025t/
13、h;过热出口压力17.5MPa;过热出口温度540;再热蒸汽进/出口压力3.99/3.8MPa;再热蒸汽流量846t/h;总风量918000Nm3/h;给水温度282;总给煤量226.5t/h。2事件经过2009年3月31日14时50分,机组负荷282MW、机跟炉方式、总煤量211t/h、主汽压力16.7MPa、主汽温度539、主蒸汽流量968 t/h、给水流量868 t/h、锅炉左右侧平均床压6.5kPa左右、左二外置床床压34kPa、左二回料阀开度36%左右、锅炉双套吸、送、一次风机运行、三台高压流化风机运行、四套给煤系统运行。运行人员发现给水流量有增大趋势,凝结水补给水量突然增大20 t
14、/h,检查发现左二外置床入炉膛膨胀节下部有水滴,左二外置床顶部有蒸汽冒出,确认左二外置床过热器管爆管,机组开始降负荷滑停,在机组滑停过程中补水量突然增大100 t/h以上,3月31日16时机组打闸。 2009年4月1日机组停运后对锅炉四个外置床放空床料,对左二外置床内部受热面管检查,发现左二外置床内部布置的中过II受热面管排吹损严重,泄漏管多达22根,还有大部分被吹损减薄管经测厚发现有11根管超标,需进行更换。此次抢修共用时12天,焊口数量98道。3、原因分析锅炉左二外置床的泄漏部位为中过IIB区改造管下方,经检查共吹损43根受热面蛇形管、5根吊挂管,主要为B区第一屏至第三屏管排共31管,第十
15、三屏、第十四屏共7根管,由于泄漏发生后及时停运,中过II内部管排吹损面积较小,经检查确认首爆口为第四排吊挂管。从爆管情况分析:爆管位置为该吊挂管中部(此吊挂管为改造后新更换的管子),当吊挂管泄漏后蒸汽喷出吹爆两侧管排。初步判断为该吊挂管因磨损加剧管壁减薄后泄漏。但检查吊挂管其他部位及另外几根吊挂管下部并无磨损,后经联系锅炉厂家设计处分析,认为该吊挂管因把周围管排取空后而造成物料流化变化使该吊挂管水平段磨损加剧,15天内就减薄发生泄漏的可能性很小,从而推断中过II受热面该吊挂管材质可能存在缺陷,当锅炉启动升压后就已经发生泄漏。首爆口位置图3:爆口照片1右侧吹损管图4:爆口照片2左侧吹损管图5:爆
16、口照片3左侧管排吊挂管蒸汽吹出方向右侧管排图6:管排泄漏示意图1)直接原因:此次发生泄漏的中过II吊挂管为首爆口,材质为T91,吊挂管材质存在缺陷,判断是此次发生爆管的直接原因。2)主要原因:此次更换的管子入厂后未做入库后的金属检验,存在对入库高温高压管道管理不到位现象,是造成此次泄漏的主要原因。3)次要原因:未能对所有库存的合金管做全面系统的金属检验,对金属检验存在管理不到位情况,对造成此次泄漏的次要原因。4整改措施1)确定逢停必检项目,坚持“逢停必查”的原则,利用一切机会扩大受热面防爆检查,对外置床应及时放尽床料进行检查,发现问题及时处理,加快进行加床料系统的改造工作,减少外置床加床料的时
17、间和人力成本。2)运行人员应加强运行参数的监视,发生异常后要及时分析判断,果断采取停机措施,防止吹损面的扩大。3)点检人员应加强对外置床的巡检监督力度,尤其要加强对外置床内部受热面管的壁温测点、运行参数等的监督。4)对外置床内部中过II受热面管排进行全面技术改进,消除留有隐患的管排,留出检修空间。5)加强金属监督,对所有库存合金管尤其是高温高压管道进行涡流探伤,对检验出有缺陷的管道严禁使用。第二部分 超温引起爆管1、水冷壁管堵异物爆管停机1设备简介某厂锅炉为东方锅炉厂制造的DG1025/177-型中间再热、自然循环、单炉膛、燃煤汽包锅炉。主要参数:最大连续蒸发量1025t/h;过热出口压力17
18、.4MPa;过热出口温度540;给水温度276。锅炉汽包下部装置50855集中下降管4根,由集中下降管分配集箱引出74根15918的分散连接管将水输送到水冷壁下集箱,由下集箱上引出63.57.5管子662根,为确保锅炉水循环的安全可靠,在标高25200以上直到折焰角共23.2m高度范围四周全部采用内螺纹管。2事件经过1)第一次爆管:2004年10月21日,锅炉水冷壁爆管。检查发现:左墙水冷壁水平烟道附近人孔向炉前数第13根水冷壁管爆管,管材为63.57.5 SA-210C。首爆口情况:张口不大,张口宽3mm,长度34mm。有明显蠕胀变形,爆口断面为脆性断面,爆口附近有许多与爆口平行的纵向微裂纹
19、,属于典型的长期超温爆口特征。首爆管的金相分析情况:向火面自两侧鳍片至向火面中心,珠光体组织呈现连续老化现象:由正常-部分球化-完全球化及石墨化,向火面中心组织老化严重,出现了石墨化现象。说明本水冷壁管长期处于超温运行状态。综上所述:爆管起因是长期超温。导致长期超温的原因可能是:该管路内部介质流通不畅,对向火面冷却不足造成超温,但超温的幅度不会太大,经长期运行后发生蠕变引起了爆管。对该管路进行全面检查,用内窥镜检查联箱管座及管内情况,未发现管道堵塞现象,认为堵塞物已经被吹走,机组启动。2)第二次爆管:2005年05月11日,一号炉水冷壁爆管,仍为炉左侧包墙水冷壁后数第13根管爆管。首爆口情况:
20、呈鱼嘴壮,爆口位于水冷壁的向火侧,沿管材外壁纵向撕裂,爆口边缘减薄明显,爆口长约220mm,最宽处约为90mm,最薄处约为1.0mm。属于典型的短期超温爆口特征。首爆管的金相分析情况:爆口边缘的珠光体基本消失,存在大量的被拉长的铁素体晶粒及颗粒状碳化物,但未观察到明显的相变组织的存在,管材在运行中发生了组织球化,管材背火侧组织球化速度较慢,向火侧较快,而爆口附近部位为球化最严重的部位。综上所述:爆管起因是短期超温。说明该管路内部介质流通不畅,对向火面冷却不足造成超温。对该管路进行彻底检查:对三通管进行射线检查,未见异常;对爆口上下管路进行窥镜检查,未见异常(受光缆长度限制,只能检查部分管路)。
21、组织了设备、运行、金属等专业的技术人员进行进一步的原因分析,并研究防范措施。会议认为:认为该管确实存在堵塞现象,扩大了检查范围没有发现堵塞物,说明堵塞物已经被吹走,可以安排机组启动,同时采取必要的防范措施。防范措施主要有:(1)经常对爆管部位进行测温,监视运行,每天2次。(2)加强运行调整,在条件允许的情况下,可改变火焰位置,降低爆管侧水冷壁管内侧烟气温度。(3)将爆管部位前水冷壁鳍片割开,向炉内伸进一块不锈钢档板,使烟气不会直接冲刷水冷壁,减少水冷壁的对流换热,以降低超温水冷壁管内的介质温度。(4)准备与水冷壁同规格的12Cr1MoV管子,有机会停炉换管处理。(5)有停炉机会,将此根超温水冷
22、壁管从三通至上联箱的水冷壁管全部割下进行检查并对上下联箱进行彻底检查。3)第三次爆管:2005年06月03日,1号炉水冷壁爆管,仍为炉左侧包墙水冷壁后数第13根管爆管。首爆口情况:呈鱼嘴壮,爆口长约240mm,最宽处约为90mm,爆口边缘减薄明显,爆口呈撕裂张开状,最薄处约为1.0mm;在爆口边缘有许多纵向小裂纹。爆口附近管材外壁有氧化皮,致密坚硬,内壁氧化皮不明显。属于典型的短期超温爆口特征。综上所述可以确定:该管路确有堵塞物并没有被吹走,导致该管路内部介质流通不畅,发生短期超温爆管。将第13颗水冷壁管对应的出入口联箱手孔割除,对联箱内部用内窥镜进行了详细检查,未发现其它情况,并对爆管周边的
23、其它水冷壁管及经爆管冲刷的高过管排进行了详细测厚及蠕胀检查,均未发现异常情况。最后,将此根水冷壁管对应的上联箱管座割开检查发现在上联箱向下的第一道焊口上存有异物(一圆形铁板,此异物为基建时遗留),将水冷壁堵死。至此,一号炉水冷壁连续三次爆管的原因彻底查明。3原因分析1)水冷壁管内有基建遗留的圆形铁板,导致水冷壁管堵塞,是事故的直接原因。2)没有坚持“四不放过”的原则,在事故原因分析上不深入不彻底,是事故连续发生的主要原因。第一次和第二次爆管后,都进行了窥镜检查,但是不够彻底,都没有找到事故的真正原因。3)存在侥幸心理,在进行窥镜检查等没有发现异常的情况下,便认为堵塞物肯定被吹走,便安排了机组启
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