电气专业运行中隔离系统的安全技术关键点的判据1.doc
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1、2009年四季度非停灭火分析报告汇总生产部编制 2010年1月28日目录一、2009年四季度非停、灭火统计3二、2009年四季度非停简况3三、机组非计划停运分析报告4(一)红河2号机发变组A柜发电机比率差动保护误动停机。4(二)托克托6号机排汽至空冷岛防爆膜破裂,真空低跳闸。8(三)运城2号机组汽包水位高停机。10(四)丰润2号机汽包水位高四值停机。12(五)丰润2号机汽包水位高四值停机。15(六)宁德2号机高再进口集箱管座角焊缝开裂,被迫停机。18(七)张热号机汽包水位高四值停机。242009年四季度非停灭火分析报告汇总一、2009年四季度非停、灭火统计(一)四季度累计发生非计划停运7次,同
2、比增加7次,其中:火电发生非计划停运7次(运城1次,宁德1次,托克托1次,丰润2次,张热1次,红河1次)。累计发生非计划停运20次,同比增加5次。水电、风电未发生非计划停运。(二)四季度发生的7次非停中,汽机专业1次,继电保护1次,热控专业3次,锅炉专业1次,人员1次。(三)四季度累计发生锅炉灭火0次,同比减少3次。二、2009年四季度非停简况1.10月10日红河2号机发变组保护A柜发电机比率差动保护误动作停机。2.10月26日托克托发电公司6号机排汽至空冷岛管路防爆膜破裂,真空低跳闸。3.11月10日,运城2号机组2A一次风机动调头反馈杆轴承损坏,动调全部开展后突然全部关闭,炉膛负压保护停炉
3、,汽包水位波动大,水位高三值停机。4.11月19日,丰润2号机送风机风量自动摆动发散,总风量低低保护动作灭火,降负荷过程中起动电泵,电泵勺管逻辑不合理,自动调增且在26秒内不能干预,汽包水位高四值停机。5.12月4日,丰润2号机B侧一次风机轴承温度高,风机停运过程中风压降低,致使磨煤机堵煤跳闸,降负荷过程中起动电泵,电泵勺管逻辑不合理,自动调增且在26秒内不能干预,汽包水位高四值停机。6.12月10日,宁德2号机高再进口集箱接管座角焊缝热影响区开裂,被迫停机。7.12月12日,张热号机下装一次风机逻辑时,逻辑块反转造成一次风机失稳,汽包水位高三值灭火,降负荷过程中,停汽泵起电泵后,电泵勺管受R
4、B逻辑限制,自动调增禁止干涉,造成水位高整困难,汽包水位高四值停机。三、机组非计划停运分析报告(一)红河2号机发变组A柜发电机比率差动保护误动停机。1.停机前运行工况负荷300MW,机组各运行参数正常。2.事件经过10月10日9点37分,大唐红河电厂#2机保护A柜RCS-985A(南瑞)发电机比率差动保护运行中突然跳闸出口,保护动作信息有发电机比率差动动作,TJ1、TJ2、TJ3、TJ4、TJ5、TJ11、TJ12出口,外部重动1跳闸,然后就是主气门关闭,快切联动成功,同时#2机B柜DT801装置无任何信号。退出发变组A柜RCS-985A所有保护后,15点7分#2机组并网。3.原因分析1)保护
5、动作的装置为南瑞厂家生产的RCS-985A保护装置,装置可以记录最近的32次故障,可以对最后的8次进行录波。检查A柜的报告信息,发现从早上5点左右到保护跳闸为止,最早的一个故障报告信息就是“发电机内部故障启动”,随后还有多次“发电机内部故障启动”报告,偶尔还夹有“主变内部故障启动”报告,最后一次为“发电机比率差动保护动作”报告,在09时37分40秒620毫秒装置还发出了“发电机差动TA断线”,09时37分43秒057毫秒报出“主变差动TA断线”。因此认为A柜保护装置在早上5点以前可能已经发出“发电机内部故障启动”报告信息,只是保护装置只记录了最近的32次故障报告。保护动作出口前,由于每次保护启
6、动时持续的时间都很短,大部分半个周波左右,所以装置并没有发“发电机差流报警“信号。检查打印出来的报告,启动报告和动作报告的波形只是大小不同,其他基本一样。当时得出的结论是A柜RCS-985A发电机比率差动保护运行中动作,考虑到B套保护没有任何信息,可以认为发电机本体没有故障。10日11点25分,厂家人员收到第一次打印出来的保护动作报告及录波器的报告,没有得出结论;15点07分,2#机并网。厂家通过对A柜的保护录波数据的分析,16点35分得出以下结论:(1)发电机机端A、C相电流发生了畸变,发电机差动和主变差动均产生了差流,发电机差动和主变差动均启动;(2)机端A、C相电流畸变减小,满足发电机差
7、动TA断线和主变差动TA断线条件,RCS-985装置正确发出报警信号,由于差动TA断线整定为不闭锁比率差动保护,在差流超过发电机比率差动动作值时,发电机差动保护动作出口,而主变差流未达动作值,主变差动保护不动作;(3)机端电流A相和C相电流相位相反,推测为机端CT二次电缆A、C相发生了短路分流。下面是发电机差动跳闸前的一次“发电机内部故障启动”报告的录波波形,启动时间是10月10日09时04分01秒742毫秒。可以明显看出,和发电机差动跳闸时刻的波形特征相似,均是发电机机端A、C相电流发生了畸变,发电机差动保护A、C相有差流,A相和C相的差流相角相差180度,只不过启动时的差流波形很长时间才突
8、变一下,只持续大概半个周波。2)为了找到跳闸原因做了CT二次侧AC相接地短路模拟试验、CT二次侧AC相短路模拟试验。为了判断有没有人为原因,做了CT二次侧A相开路模拟试验、CT二次侧A、C相开路模拟试验。通过比较上述的试验波形和实际的动作波形,得出结论:AC相短路时的间歇放电过程的动作波形与实际的动作波形最接近,即发电机机端A、C相电流发生了畸变,发电机差动保护A、C相有差流,A相和C相的差流相角相差180度。随后,对发电机机端CT二次侧的端子箱至保护装置的2FB-101A电缆用2500V的摇表进行了绝缘检查,A相对地、B相对地、C相对地、AB相间、BC相间、CA相间均正常,接近无穷大。对保护
9、装置的发电机机端CT回路也用2500V的摇表进行了绝缘检查,A相对地、B相对地、C相对地、AB相间、BC相间、CA相间均正常,接近无穷大。对发电机机端CT二次侧的根部至端子箱的电缆进行了检查,未发现异常,由于A、B、C三相各用一根电缆,A、C短接的可能不存在,所以可以确定机端CT至端子箱的电缆没有问题。在未找到故障点的前提下,认为是发电机机端CT二次侧的端子箱至保护装置的2FB-101A电缆内部A、C之间的电缆皮有地方磨破,在最后一次放电时把故障点烧开了所至,或A、C之间有接触的地方绝缘磨破,在最后一次放电时把故障点烧开所致。4.防范措施1)为了防止绝缘磨破,故障点烧开的地方再次故障,更换发电
10、机机端CT二次侧的端子箱至保护装置的2FB-101A电缆,将481这组CT二次回路A、C之间有接触的地方全部进行外观及绝缘检查。2)为了更加保险,要求厂家更换对应的发电机电流插件。3)管理措施:加强设备的定期检查,把设备的保护动作情况的检查作为一项巡检内容。4)每次大小修将CT、PT容易磨损的地方作重点检查。 5)在征得云南中调及大唐云南分公司同意后,将#2机A柜保护暂时投入信号观察一段时间,11月上旬如果未发生异常,保护将投入运行。5.责任分析及处理按照红河2009年经济责任制考核管理办法的安全生产经营指标考核细则中的第15项:机组非计划停运,考核如下。考核责任部门设备工程部2000元;设备
11、工程部部长吴广涛负管理责任,考核200元;设备工程部副部长王秀丽负管理责任,考核250元;继电保护班长马宏杰负主要管理责任,考核600元;班组技术员王继康负次要管理责任,考核400元;继电保护专责杜相洪负联带责任,考核300元;继电保护检修工宋立国负联带责任,考核250元。(二)托克托6号机排汽至空冷岛防爆膜破裂,真空低跳闸。1.停机前运行工况负荷515MW,真空-82Kpa。2.事件经过10月26日08时57分,集控室听到厂房外异常声响,立即派人查看,发现#6机排汽管路区域有大量汽体冒出,机组负荷、真空下降,降负荷至400MW。08时58分,真空急剧下降,#6机跳闸,首出“真空低”(低真空跳
12、闸值-24.4KPa)。就地检查发现汽机排汽至空冷岛管路B侧第一个防爆膜、A侧两个防爆膜破裂。3.原因分析#6机B侧空冷岛进汽母管靠北侧防爆膜因受抽吸力向内变形,变形至一定程度后,防爆膜内与外界隔离膜逐渐断裂,导致排汽装置内进入大量空气,巨大的抽吸力将防爆膜抽到空冷岛进汽母管内,随后大气压力将A侧空冷岛进汽母管两个防爆膜向外推出,导致机组被迫停运。#6机组于2005年11月投产,机组空冷岛部分由GEA公司设计,空冷防爆膜型号BT-00V-F36,由天津市仲立商贸有限公司供货,制造商为德国REMBE公司。经与GEA公司工程技术人员沟通,#6机空冷防爆膜设计向外爆破动作压力+40KPa(10%),
13、全负压(-145KPa)设计,即空冷防爆膜设计上在机组最大负压(理论上接近-89.4KPa)也不会向内爆破。空冷防爆膜由三层构成,拱形结构,最内层为2mm厚不锈钢板,中间由两层0.25mm和0.10mm聚四氟乙烯密封垫片,最外层为0.50mm不锈钢板,两层不锈钢板边缘(法兰)整圈点焊,结构上为防止防爆膜向内爆破,由14mm宽挡圈限制,具体见下图所示。导致#6机组非停的直接原因是B侧排汽管道上空冷防爆膜向内爆破(非正常动作),破坏机组真空,进而使A侧排汽管道上两个空冷防爆膜向外爆破(正常动作),最终低真空保护动作使机组跳闸。从防爆膜结构上分析;怀疑原设计防爆膜挡圈太窄(14毫米),且压板搭接太少
14、(最少处仅1毫米),强度上可能存在不足现象。4.防范措施1)针对原设计防爆膜挡圈太窄,且压板搭接太少,利用旧的测试一下强度后,加固档圈强度。 2)将防爆膜检查内容列入小修定检项目,小修时检查防爆膜工作状态是否完好,主要检查内容有:防爆膜两侧密封垫是否平整,有无缺口和弹性;防爆膜原始切痕是否贯通;防爆膜内侧固定卡片是否开焊;防爆膜表面是否有变形、局部凹坑、破损等现象;法兰紧固是否牢固;用游标卡尺检查法兰四周间隙是否均匀。3)将排出管口加十字防护,防止人身伤害。4)盘点物质库内防爆膜备件储存情况,保证储备在4个(一台机)以上,发现不足,立即补充。5)缩短各台空冷机组防爆膜的点检周期,将防爆膜法兰是
15、否泄漏,法兰紧固是否牢固,法兰间隙是否均匀点检周期缩短为每月两次。6)将防爆膜列入点检内容。5.责任分析及处理按照经济责任制考核管理办法考核如下:考核设备部2000元,考核设备部汽机点检长仲维辉300元,考核汽机点检王彦刚500元。(三)运城2号机组汽包水位高停机。1.停机前运行工况负荷420MW,两台一次风机在自动方式,2A一次风机动叶开度31%,电流108A;2B一次风机动叶开度33%,电流104A;一次风母管压力8.58KPa,一次风总量390T/H,其他参数稳定。2.事件经过11月10日09时42分,2号机组开始增加负荷,2A一次风机动叶开度逐渐增加到35%后,电流突增到328A,超出
16、额定电流14A,同时2B一次风机动叶开到37%后电流突降至80A;一次风母管压力升高至10.56 KPa,两台一次风机动叶自动回调到22%后,运行人员将动叶调节控制由自动切手动,动叶自动回调过程中两台一次风机电流无变化,手动减小2A一次风机动叶开度至17%后不见电流减小,运行人员判断为2A一次风机动叶调节机构故障。设备专责人员对2A一次风机液压油系统、动叶控制和反馈机构进行就地检查,就地将2A一次风机动叶开到26%时,风机出力没有变化;为防止2A一次风机长时间过电流运行,运行人员在就地适当关小2A一次风机出口挡板,2A一次风机电流减小至317A;运行人员投入油枪助燃,降低负荷至350MW。10
17、时21分,检修人员就地关小动调时,2A一次风机电流突降至46A,一次风母管压力突降至3.5 KPa,炉膛负压保护动作,锅炉MFT。运行人员在降负荷过程中,手动调整汽包水位,开启锅炉上水旁路调门,关闭锅炉上水主电动门,停止B小机运行,保持A小机运行,此时,汽包水位低至-210mm,由于降负荷速度较快,水位呈明显下降趋势,提高A小机转速至4700r/min,锅炉上水旁路调门60%,10时24分,汽包水位升高至340mm,汽包水位高三值跳机保护动作,汽轮机跳闸,发电机解列。3.原因分析1)2A一次风机动调机构故障,是本次事件的导火索。2)在没有预控措施的前提下,就地手动盲目摇动调机构,致使一次风压快
18、速由10.56KPa降至3.5KPa是引起锅炉灭火的直接原因。3)锅炉灭火后,运行人员快速降负荷,汽包压力快速上升,汽包水位快速下降,加大给水流量,给水流量过大是导致汽轮机跳闸的直接原因。4.防范措施1)在2A一次风机动调机构失控,故障原因不清的条件下,禁止在故障设备上进行试验和调整。避免出现不可控的事件发生。2)加强一次风母管压力低事故演练,加强对运行人员的技术水平的培训和锻炼,使其能够冷静果断的处理设备异常。3)汽包水位调整还需进一步锻炼,加强仿真机的培训练习,同时在机组启停中对水位调整人员进行现场指导和实际训练,提高运行人员技能。4)进一步加强设备维护,提高设备使用的可靠性。5.责任分析
19、及处理设备部对2A一次风机动调头故障负有设备维护责任,记二类障碍一起,考核1000元。运行四值2号机在整个事故处理过程中,措施不到位记一类障碍一起,考核2000元。发电部锅炉主管在完善水位高跳机的事故处理预案中,没能有效落实,负管理责任,考核500元。发电部主管集控副部长负管理责任500元。锅炉灭火后油枪、等离子不能较好投入,设备维护不到位,考核500元。(四)丰润2号机汽包水位高四值停机。1.停机前运行工况200MW,总燃料量126T,AGC,主汽压力14.7Mpa。2.事件经过11月19日7时06分,负压开始波动至-151pa,运行人员判断为掉焦,就地检查灰量正常,期间负压多次波动。7时9
20、分,炉膛负压至-1309pa,MFT动作,首出原因为“总风量低低,延时5秒”。火焰监视消失,运行的磨煤机、一次风机掉闸,磨出入口门全关。立即进行炉膛吹扫,迅速降负荷至10MW。7时11分汽包水位低至-482mm,手启电泵,电泵勺管不能调节,手动停止汽泵,开汽包放水,停止电泵。7时15分水位高至+280mm,大连锁动作跳机。3.原因分析1)#2炉送风机风量发散波动调节,当波峰达到低谷时,总风量低低保护动作,说明热工送风调节特性差,是此次锅炉灭火主要原因。此图说明:二次风量和总风量发散调节,而一次风量运行平稳。说明送风调节存在问题。2)运行人员对异常情况处理不及时果断是造成此次锅炉灭火的次要原因。
21、3)电泵在备用状态下热工跟踪逻辑存在问题,电泵启动后16S内,电泵勺管不能调节,延误了水位调整时机,是造成水位高跳机的主要原因。4)运行人员对电泵在备用状态下启动特性不清楚,对水位调整措施不当,是造成水位高跳机的次要原因。4.防范措施1)制定送风发散调节的应急预案,要求集控人员认真学习,并有记录,当再次发生此类现象时,应该综合分析判断查找事故原因,从而正确及时采取措施进行恢复。2)值班员加强灭火后处理的技术培训,不断总结经验,避免此类事故再次发生。3)对灭火不停机的学习不够,应认真总结经验,学习水位调节方法。4)设备部热控专业与电科院、发电部继续深刻查找送风机发散调节原因,制定试验计划,在原因
22、没有查清之前禁止送风投自动。5.责任分析及处理依据丰润热电公司经济责任制考核规定对相关人员进行考核。1)电科院对送风机调节特性不良引起负压波动负主要责任,依据基建期安全管理考核规定,考核电科院2000元。2)热工二班班长林小华对送风机调节特性不良引起负压波动负次要责任,依据经济责任制考核管理办法考核500元。3)热工车间主任李军对此次锅炉灭火负管理责任,依据经济责任制考核管理办法考核200元。 4)热工二班技术员刘学俭对此次锅炉灭火负技术管理责任,依据经济责任制考核管理办法考核200元。5)副总工程师兼设备工程部部长宋瑞宏负领导责任,考核100元。6)运行机组长张浩彤在异常发生时采取措施不果断
23、,在异常处理过程中没有及时采取行之有效的手段,造成锅炉灭火后水位调整不当,依据经济责任制考核管理办法考核张浩彤600元。7)运行值长杨志功对运行异常处理负管理责任,依据经济责任制考核管理办法考核400元。8)运行集控主值孙永龙、集控副值杨鹏、刘君伟应协助机组长做好机组的安全运行工作,负次要现场责任,依据经济责任制考核管理办法分别考核孙永龙200元、杨鹏200元、刘君伟200元。9)发电部锅炉高级主管董金生对此次锅炉灭火后水位调整负技术培训责任,依据经济责任制考核管理办法考核200元。10)副总工程师兼发电部部长李建军、发电部副部长孙健负领导责任,各考核100元。(五)丰润2号机汽包水位高四值停
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