发电厂启停机总结.doc
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1、2010年03月30日 #2机启动总结 白班09:05 定冷水箱换水,通知化验班验定冷水、EH油09:10 关闭高、低辅疏水旁路手动门,关小至无压疏水;高辅175、低辅16009:25 除氧器放水,至定排手动门开5圈;(化学告其水质混浊)(放水至凝汽器电动总门门杆脱开)通知化学启动定排降温池排水泵09:30 启动主机交流油泵,B顶轴油泵;顶轴油压建立困难,调整后油压建立依然缓慢滞后,停止B顶轴油泵运行;至14点再次启动,2min后才达13Mpa,将A顶轴油泵投备用09:50 凝汽器注水,启动A、B凝输泵,启动除盐水泵;除盐水总箱8m10:10 启A空预器,辅电机85m(水平)超限;维护交代待油
2、温稳定后在测10:38 循环水系统投运(A循环水泵);机侧循环冷却水系统投运10:40 重摇高厂变A、B分支绝缘合格(对地2500M)10:45 遥测A送风机绝缘布合格(对地5M);投入A送风机电机加入电源10:50 凝泵变频控制电源、变频UPS电源投入运行11:00 通知汽机清理循环水前池滤网(差200mm);至13点清理时最大水位差600mm11:05 再次切换汽机MCC B段电源,不成功;重投主机油净化装置11:10 风烟系统挡板电源全部合闸;A引风机、A密封风机、A一次风机电源转“热备用”11:30 凝结水系统注水,凝结水系统投运(启变频方式B凝结水泵);开始给除氧器上水,投入除氧器水
3、箱加热12:30 磨所有风门电源合闸,开启密封风至各磨手门,A、B、E磨通风12:55 启动A引风机、A密封风机、A一次风机;配合热工标定磨入口风量13:28 启动B空预器;启动A火检风机切换至B运行13:30 B送风机电源转“热备用”13:40 发电机补氢至0.22Mpa;启动A定冷水泵,调整至发电机压力0.19Mpa14:00 再次启动B顶轴油泵(2min后升压至12Mpa,点检交代起压后可以运行,但不适备用;将A顶轴油泵投备用)14:11 投大机盘车运行(29A);大机轴封暖管,高压缸倒暖管路暖管14:13 汽泵油系统投运(启动A小机交流润滑油泵)14:40 关闭EH油冷却水;油温201
4、4:50 投运A、B送风机油系统15:20 汽前泵注水,投运小机机械密封水,导通系统;启动汽前泵,开启新加再循环手动门15:30 密封油供油倒至大机压力油带15:35 锅炉燃油循环供油手动门开启;小油枪邮箱注油;燃油吹扫管路投运;A磨暖风器投运(对地疏水);空预器吹扫管路投运15:38 再次传动汽机MCC B段电源切换,正常;重投大机油净化装置15:40 给水加药手门全部开启15:50 高加注水15:51 全面检查开启主再热系统疏水手动门15:52 投主机轴封;抽真空(启A真空泵);真空到70Kpa,投高压缸倒暖16:02开始给汽包上水(60,150t/h)后夜02:16 投夹层加热;逐渐全开
5、电动门,压降至1.33Mpa02:20 循环水上塔02:30 低压缸喷水投自动02:35 冲2000r/min02:47 除氧器加热倒至除氧头,关闭水箱加热02:50 检查高低加系统疏水手动门全部开启;投高低加热器随即滑启03:15 A送风机送电(对地绝缘50M)03:20 开高压轴封泄气手动门;电泵入口旁路滤网前后手动门关03:31 B密封风机电源转“热备用”投备03:41 小机进汽管路暖管04:25 冲3000r/min;停运大机交流润滑油泵;做主机危机遮断喷油试验;高压电磁阀遮断试验;电超速3050r/min04:58 投运氢气冷却器(启动A氢冷升压泵)05:30 启动B引风机,B一次风
6、机06:45 给水、炉水、蒸汽品质合格;停止定排06:50 启动B磨,12t/h煤07:05 发电机并网07:10 连排扩容器倒至正常方式07:30 给水旁路倒主路运行07:40 退出高低压旁路系统07:50 负荷75MW;除氧器汽源倒至四抽带08:01 厂用电切换至高厂变带;公用6KV倒至正常08:05 启动C磨;升负荷至110MW08:20 主再热减温水倒至主路带08:41 门杆泄气倒至除氧器08:50 就地关小油枪各角1支供油门(停运小油枪后及时打开备用)08:52 冲小机至800r/min问题与不足:一、凝汽器补水用了2小时,使得凝结水滞后循环水40min投运;启动优化分配不足,操作量
7、繁重,调节门节流较大(必要时开启旁路补充);循环水未按启动优化使用呼热#1机循环水,使得循泵在点火前耗用较多电量;二、高厂变A、B分支绝缘第二次测量合格,点检只告因前天下雨所致;原因不明,交底不细,隐患较大;三、汽前泵启动后,只考虑辅汽用户多压力不足(除氧器水箱、轴封、A磨暖风器、吹灰、吹扫)、除氧水箱水质未合格与人员繁重的操作量,没有及时开启除氧头加热与排氧门,上水温度只有60(规程大于45),溶氧超限;影响节油指标(此启动共用6. 9t燃油);四、主要水位在汽包上水点火前有较大的下降,控制不均匀;(除氧器2100mm、凝汽器260mm),DCS监视、分工、沟通均有待提高;凝汽器初期补水不足
8、,上水流量偏差过大0-356T都必须引以重视;五、暖小机用时3小时,被迫用冷再供气先暖门前,待四抽管路温度满足升起后冲;至120MW冲小机;可能是低负荷时四抽压力不足,疏水被其他高压疏水排挤;此暖机系统需要进一步改造,有利于小机尽早启动;六、另一侧风机(引风机,一次风机)并网前启动,不节能,尤其是引风机无法并入运行;七、B顶轴油泵升压困难缺陷处理不及时,催促不到位,使得投盘车时间滞后,并对机组安全构成威胁;防范措施:一、深入学习机组启动节能优化方案,完善新方案的操作票;全面分析危险点,做好控制措施;在节电节油上多做功夫;二、对于重要设备缺陷尤为关注,原因、如何处理都应仔细明白,严格排除隐患,不
9、留死角,掌握设备全面情况;三、在机组启动全过程中,都用分工明确专人负责水位的监视与调整;总结体会一、此次启动24小时,从各辅电机送电至135MW,耗油6.9吨,我班参与2个班;二、此次点火后水位、汽温、汽压、燃油、缸胀等控制均很合理,使得从冲车到135WM时间紧凑;三、小机启动比以往得到了大幅提前,暖管计划更早,为以后小机代替电泵启动留下宝贵经验;四、停运一半小油枪的实验,使得小油枪油箱补油频率下降很多,节油工作更进一步;而且还可以综合判断个单支油枪运行状况。五、 还应加强对汽水品质的关注,对应汽压的蒸汽硅值应达标后再继续升压。 3月29日#3机启机总结 2010年03月29日一值前夜班#3机
10、停备后启动,此次启机本班参与从汽包上水至汽机冲转至1500RPM的中速暖机过程,主要操作有:大机投轴封抽真空、投循环水工业水系统、高压缸倒暖、等离子启B磨锅炉点火、锅炉升温升压、高调门预暖、冲A小机、汽轮机冲转、1500RPM中速暖机;整个启动过程较为顺利,但也存在很多问题:1、高压缸倒暖期间未及时联系热工强关高排逆止门又未及时开启高导管疏水气动门,导致大量蒸汽从高排流走,即耽误了暖缸进程,又浪费了大量蒸汽,未达到节能的目的。2、因高辅至空预器吹灰电动门未全部开启、只有暖管时的一点开度,由于吹灰汽源压力不足,导致空预器吹灰实际未投入,虽然点火后已及时执行了空预器吹灰程序,却未就地检查空预器吹灰
11、器是否投入,至使锅炉点火后2小时才投上吹灰,暴漏出我们对重要操作不够重视,未进行就地确认,此后工作中应加强重要操作的关注度。3、 主再热汽温控制不好,主再热气温偏差太大(主汽温比再热汽温高130度),以至于后期旁路开启较快时致使再热汽温突增50多度,对再热管材寿命造成了影响,这里存在两个问题,第一汽温调节与旁路调节未能协调好,最佳状态应该是主再热汽温、旁路流量及主汽压力同时达到冲转参数,第二高旁开的稍快一些,以后启机操作旁路时不但要关注水位和压力,同时也要密切关注汽温的变化。4、 除氧器水位低,除氧器大量上水,上水调门开启的过快,导致凝泵出口压力由2.4Mpa降至2.1Mpa,低旁联关(低旁喷
12、水压力低于1.5Mpa),实际低旁喷水压力已波到1.5Mpa,当时不知道凝泵出口压力与旁路立盘上低旁喷水压力相差0.6Mpa这么多(凝泵出口压力2.4Mpa而立盘上只有1.8Mpa),投低旁时由于不知道压差这么大,所以出于节能考虑只将凝结水泵出口压力提高至2.4Mpa,以为这个压力已经足够了,暴漏出了人员技术水平低下,对投旁路时关键点重视程度还是不够,操作时未充分考虑可能引起的后果。 此次#3炉点火,江部长以及锅炉主管韩师傅和汽机主管王师傅提高了大量技术支持,保证了#3炉顺利启动,在此一值二单元对各位领导的支持与帮助表示由衷的感谢。 3月30号3号机启机总结 1. 机组负荷210MW左右的时候
13、,未能很好的把握机组负荷对应的危险点,在未检查主汽温度的情况下盲目的升负荷,导致一次不必要的非停,在以后启机的过程,特别是升负荷的时候,必须检查主汽温度有足够的余量。2. 在启机过程中加强对气温调整,要对气温有足够的关注,对减温水调门不可大幅度调整,否则不但会造成气温的大幅波动,同时对汽包水位也会有较大影响。3. 在负荷较低的情况下将凝结水上水调门投入自动,在汽包水位低需补水时上水调门开度开大,导致凝结水母管压力突然下降,低旁减温水压力不足,低旁误动。以后启机时将凝泵变频转速调为工频转速,切缸完成后根据情况将凝泵变频投入自动。4. #3炉在三台磨运行时,过热器壁温容易超温,在稳定的情况下,应及
14、时启动第四台磨,调整锅炉燃烧工况。5. E磨煤机起来后,调整风量和煤量要合理,煤量增大后要注意火检情况,摆动大时及时调整一、二次风量与煤量,调整磨煤机的二次风时,包括相邻的上层及下层磨二次风门开度。6. 由于未及时将锅炉排污倒至连排,浪费了大量的蒸汽,如果时间允许,及时将排污导至连排。在此次启机过程中,作为机组长考虑问题不够全面,对主要参数监视不够,重视程度不够,时造成此次启机过程中跳机的主要原因,对各个负荷对应的危险点未能引起足够的重视。同时在人员的交接盘的过程中存在很大的问题,不能将人员很好的分配好。在重大操作时,人员的沟通也存在问题,对主要参数的变化,不能及时汇报。在以后的操作中要吸取教
15、训。5机停机总结 操作时间:2010年03月31日前夜一、操作前运行工况:负荷350MW,A、B、C、D磨运行,A、B小机运行,电泵备用,协调投入,AGC退出,给水流量大于蒸汽量120t/h左右,四管泄漏报警,炉膛燃烧及负压未见明显异常。二、操作过程简要介绍:16: 45 试启油泵(TOP,MSP,JOP)盘车。降负荷,准备停机。16:55 联系热工解除低汽温,水位保护。16:56 除氧汽倒辅汽带。17:00 停D磨。17:05 退出AVC。18:00 退出A汽泵运行,A泵打闸。18:15 负荷180MW,退快切跳6C6A、6C5B压板,倒厂用电。19:04 给水倒旁路。19:10 启电泵,退
16、B汽泵,B泵打闸。19:15 相继停运B、A、C磨煤机,锅炉MFT19:20 汽机打闸,停运所有空冷风机。19:23 停密封风机。19:30 关闭燃油供回油总门,吹扫蒸汽总门,各油层分门。19:35 停运送、引风机,闷炉。20:15 汽机转速到零,投入盘车。20:40 网控操作:拉开5051-6刀闸,500KV5051、5052合环。21:30 开启送、引风机挡板,锅炉炉膛自然通风。汽包保持高水位。00:10 启动A引风机、A送风机通风。三、操作总结:1、机组省煤器或低过等尾部烟道附近泄露时,通知辅控人员停止省煤器输灰,关闭AV泵入口门,防止省煤器管道泄露,汽水进入输灰管线,造成堵灰。2、25
17、0MW左右,因A小机直流油泵电机故障退备,先停运A小机,停运小机,转速到零后,随即停运了汽前泵,未注意进水侧机械密封温度持续上涨,接近100度后回落,怀疑停运汽前泵后汽水停滞导致热量带不走导致,150MW停运B小机后,停运B汽前泵时,进水侧机械密封温度也有上涨,但最高上涨至70度左右,分析可能与除氧器水温有关,今后停机过程中,停运汽泵后,汽前泵先保持运行,待停机后再停运。3、由于低过、省煤器管道泄露,停炉换水过程中汽包水位下降较快,电泵保持运行时间较长,不利于节能;停炉时应尽量降低蒸汽压力,停炉后消压速度控制稍快,减少泄露量,尽量减少电泵运行时间。4、降负荷停磨时应先关闭给煤机入口门,尽量走空
18、给煤机、磨煤机,方便检修,停D磨时没有注意,对给煤机检修造成了不便。5、循环水泵停运单台运行操作时,由于#2、#3循泵运行时母管压力较#1、#2循泵运行时稍大,由此分析可能#3循泵出力较强,在停运此泵时母管压力波动较大,今后操作应加强监视,做好事故预想,避免造成同单元另一台机失去循环水。 2010、04、02 四月五日5号机启机总结 时间:4月5号三值后夜主要操作:4月4日白班,做启机前准备,就地检查机侧具备启动条件,凝结水,给水系统具备投运条件。电气已恢复至启机前状态,主变冷却器在4月2日前夜时已试启正常。炉侧主要恢复燃油系统,磨煤机系统及启机前锅炉上水操作。在执行锅炉上水前措施恢复过程中重
19、点做了EBV活动试验。 4月5日后夜,接班后锅炉开始上水,启空预器做联锁试验,启一次风机暖磨,锅炉点火,升温升压至冲车前状态。操作中遇到的问题及不足:1、 在B空预器主电机键脱开处理过程中,对空预器出口烟气温度监视不够,导致B空预器辅电机启动后烟气出口温度涨至210度,空预器辅电机电流达22A。发现送风机联络挡板无法开启后,应对措施不够,锅炉专工韩工提醒后才启动B送风机,烟气温度回落。在整个处理过程中危险点分析不够,并没有提前想好应对措施。在以后事故处理过程中需加强。2、 再热汽温控制不够,在临下班前,再热汽温涨至410度,由于再热器烟气挡板卡,无法关闭,且当时正处理空预器出口温度高。对再热气
20、温没有采取其他方法,如关小低旁,减少煤量等措施。只是单靠喷减温水来降低气温,手段单一。这说明在平时调整操作时考虑不全。建议:1、 空预器做联锁试验时,就地必须有人监视空预器转动。防止电机与减速机脱开。2、 提前准备操作票。在机组停运启机前一两天,前后夜基本没活,应将启机前所需操作票提前准备好,确认内容正确,待启机时一签字打印就可去操作,可节省准备票时间。#5机启机总结 2010年4月05日白班#5机启动,一值完成从汽机冲转到机组负荷350MW,投AGC 的操作过程。接班前的工况: A磨等离子运行,A、B送风机,A引风机、A一次风机运行,B空预器主电机检修,主汽压力6.16MPa,主汽温度351
21、度,再热汽压力0.79MPa,温度395度。主要过程:09:33 B空预器主电机检修结束,启动B空预器辅电机,做空预器主辅互联均正常。(启动过程中发现主马达联轴键断开,所有工作安排好后,强制空预器跳闸出口,防止空预器停运单侧风机跳闸和风烟挡板关闭造成负压或风量灭火,工作前应考虑周全。处理过程中大概10分钟左右,排烟温度最高至211,为今后处理类似缺陷提供了经验)10:00汽机挂闸,开启主汽门冲转,投heatsoak,目标转速1500r/min,升速率100r/min,在开启主汽门瞬间盘车脱开,DEH指令46%,转子未冲起来(后分析此项操作很危险,很怕转子瞬间升速太快,如果发生有磨的地方,可能损
22、坏设备,今后应尽量采取中压缸启动至200rpm磨检),后将汽机打闸,投盘车,观察偏心逐步正常。10:20 汽机挂闸,再次冲转,未投heatsoak,盘车脱开,转速正常升起,就地检查正常。10:38汽机转速1500 r/min。11:40汽机升速至3000 r/min。12:20 启动B磨煤机,投B层油枪。12:30 并网。12:54 切缸。13:20 启C磨煤机,投C层油枪,负荷至130MW。14:23投AVC。14:34 投协调。15:24 切厂用电。15:42 旁路门及其减温水门停电。16:00 并A汽泵。16:08 启D磨投AGC。启机共耗油3.937T。暴露问题:1、接班后轴封母管压力
23、显示偏低,一点显示-4.3KPa(带负荷后该测点摆动,前夜班热工检查后恢复正常),另一点显示17.3KPa,开始怀疑测点有问题(停机期间检修过这两个测点),后来开启辅汽至轴封母管供汽旁路门,轴封母管压力上升,提高低辅压力至0.4MPa,轴封母管压力恢复正常。2、汽机冲转,投heatsoak,转速未正常升起,被迫打闸,可能为直接高压缸进汽冲转,转子从盘车冲转初期阻力大且进汽量有限,调节级压力最高憋至1.6MPa,但转子仍未冲起来,对于汽轮机存在很大隐患,可能转速突然飞升。3、 缸温240,未投heatsoak,但按照机组启动曲线,在1500rpm和3000rpm暖机共2小时左右,期间高压缸一直未
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