PLC 闭环控制钢坯修磨机磨头压下系统试验研究1.doc
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1、精品论文推荐PLC 闭环控制钢坯修磨机磨头压下系统试验研究1宁振雷,权 龙太原理工大学 机械电子工程研究所,太原(030024)E-mail:nzhl007摘要:针对砂轮位置扰动引起的多余惯性力,及其磨头自身重力、摩擦力和惯性力对系统 输出力的影响,采用开环控制,系统压力波动较大的问题,提出在三通比例减压阀控制压力 的基础上叠加闭环控制的方法进行改进。研制了以可编程控制器(PLC)为核心的磨头压下控 制系统,压下过程中采用位置、压力复合控制,提高了工作效率。引入带积分分离的增量式 PID 控制器,闭环控制压力,实现了对磨头压下力的精确控制,使该系统在位置扰动下能够 保持良好的跟随特性,满足了性
2、能要求,并已成功应用于国产 MG215-H5 板坯修磨机上。 关键词:钢坯修磨机;液压压下系统;PLC;闭环控制;PID中图分类号:TH137;TG5800引言为了保证钢材制品的最终质量和钢材的成才率,在轧制之前,去除钢坯表面的缺陷、氧 化皮、脱碳层是十分重要的工艺流程,主要的方法是采用砂轮修磨技术。钢坯表面一般是起 伏不平的,而钢坯表面氧化皮的厚度基本一样。所以,在修磨时,为了能彻底清除钢坯表面 的氧化皮并且使磨去的金属量尽可能少,避免不必要的浪费,就要求砂轮能适应钢坯表面起 伏不定的变化,即要求钢坯修磨机磨头压下系统具有良好的跟随特性,实现等厚修磨。而修 磨深度与修磨压力成正比,因此,在修
3、磨过程中就要求保持砂轮与钢坯表面的压力恒定。目前,国产钢坯修磨机主要是计算机集中控制,将工业现场的成百上千信号的检测、数 据处理、显示和控制集中于一台计算机上,控制循环周期长,不能实现闭环控制。基于此, 本文提出分层控制思想,其底层是分散的、独立的控制单元,可以方便地把不同设备的控制 功能按设备分配到合适的控制单元上,这样可以根据需要对各个控制单元进行模块化的功能 修改和调试,便于管理。各个控制单元安装在被控设备附近,既节省电缆,又可以提高该设 备的控制速度,还可以实现闭环控制,而且其采样周期不受其他控制单元的影响。上层是操 作与监视计算机系统,向底层计算机发布操作命令和运行参数,接受底层计算
4、机发送来的数 据和信息。它们之间通过数据总线交换信息。1液压压下系统的工作原理钢坯修磨机磨头压下系统力控制非常困难,影响系统输出力恒定的主要原因是砂轮的位 置扰动,位置扰动不仅给系统带来了多余惯性力,而且使机构本身的重力、摩擦力及惯性力 对系统的输出力也产生了较大的影响。采用开环控制压力时系统输出力波动较大,提出在三 通比例减压阀控制压力的基础上叠加闭环控制的方法进行改进。用三通比例减压阀控制压力时,压力上升时间和下降时间基本相同,能够保证负载流量 较小、为零甚至为负流量时的压力控制性能,具备双向通流的能力,而且可以在两个方向上 对压力进行控制,具有过载保护功能2。由于钢坯表面起伏不平,在修磨
5、过程中,当遇到坯 面下降时,液压缸被迫下行,无杆腔压力瞬时变小,三通比例减压阀的 P 口与 A 口相通,A 口压力被调节到设定值:当遇到坯面上升时,液压缸被迫上行,无杆腔压力瞬时变大,三通1 国家教育部博士点基金资助项目(20070112007)。-6-比例减压阀的 A 口与 T 口相通,A 口压力再次被调节到设定值。该系统的工作原理如图 1所示。图 1 磨头液压压下系统原理图Fig.1 Principle of grinding head hydraulic loading system系统由恒压式变量泵 1、溢流阀 2、蓄能器 3、磨头 4、三通比例减压阀 5、液压缸 6、 位移传感器 7
6、、压力传感器 8、电磁换向阀 9 及液压管道组成。由于磨头自重较大,为避免 磨头砸向钢坯表面,液压缸有杆腔压力保持不变,只需调整液压缸无杆腔压力,就可以使磨 头上下运动。磨头压下系统是钢坯修磨机的关键系统之一,主要完成磨头上抬、微抬、下压动作以及 保持修磨压力恒定。(1)快速抬起时,采用开环控制,只需给三通比例减压阀 5 一定的开度,此时三通比 例减压阀的阀口 A 与 T 通流,起到溢流阀的作用,有较好的等压特性,而且其压力是受控 的,保证了磨头快速平稳地抬起。(2)微抬时,采用位置闭环控制,当磨头运动到指定位置时,电磁换向阀 9 得电,锁 住磨头。(3)磨头下压时,为提高工作效率,防止磨头砸
7、向钢坯,采用位置、压力复合控制, 即磨头快速平稳地运行到转换点位置,再转换为压力控制。液压缸 6 中的内置位移传感器 7 实时检测磨头位置,转化成电信号传到 PLC 与位置设定值进行比较,当磨头运行到转换点 位置时自动转换为压力控制。因为压力是靠外负载建立起来的,所以压力的控制过程是在磨 头接触到钢坯之后才开始进行的,而在接触之前,液压缸只受惯性力和摩擦阻力作用。(4)修磨时,为了保证恒力修磨,必须实时控制液压缸输出力。控制力时,由于结构 设计的原因,常常用压力控制代替,检测信号取自液压缸无杆腔的压力,液压缸有杆腔的压 力为系统调定压力。此时可由压力传感器 8 检测液压缸 6 的无杆腔的压力,
8、转化成电信号传 到 PLC,与设定值比较,经过运算后输出到三通比例减压阀 5 上。2PLC 控制系统设计磨头压下控制系统中,采用可编程控制器(PLC)为核心,组成一个闭环控制系统,主要 通过控制电磁换向阀的通断和三通比例减压阀的开度,来控制液压压下系统的流量和压力, 完成磨头的动作和控制修磨压力。磨头压下控制系统作为一个独立的控制单元通过现场总线 与上层计算机进行通信,和钢坯修磨机其他系统协调工作。2.1 控制系统硬件配置钢坯修磨机控制系统 PLC 硬件结构如图 2 所示。为便于控制,整个系统采用基于 PROFIBUS 总线的网络结构。S7-400 作为 1 类 DP 主站是整个系统的中央控制
9、器,在预定的 周期内与分布式的站循环地交换信息,并对总线通信进行控制和管理。PC 机为 2 类 DP 主 站,和 STEP7 编程软件做编程设备,和 WinCC 组态软件做监控操作站。2 类 DP 主站 OP 用于操作人员对系统参数的设置与修改、设备的启动和停止,以及在线监视设备的运行状态。 用于直接控制磨头压下系统的 S7-300 作为 DP 从站通过通信模块 CP342-5 连接到 PROFIBUS 网络上。其他设备用于控制钢坯修磨机的其他系统。这种分散性的网络结构可以灵活组态, 易于系统的扩建和维护,各个控制单元安装在被控设备附近,既节省电缆,又可以提高该设 备的控制速度,还可以实现闭环
10、控制。图 2 系统硬件配置框图Fig.2 Hardware configuration of system磨头压下系统从站 S7-300 由电源模块 PS307、CPU314、通信处理器 CP342-5、数字量 输入/输出模块 SM323、模拟量输入模块 SM331、模拟量输出模块 SM332 组成,这些模块 都安装在导轨上。电源模块安装在机架的最左边,CPU 模块紧靠电源模块,向右依次是 CP342-5、SM323、SM331、SM332。除电源模块之外各个模块通过背板总线连接起来。2.2 控制系统软件设计本系统使用 STEP7 编程软件,采用模块化编程与结构化编程相结合,使各部分互不干 扰
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