中储式制粉系统放爆经验交流(掺混烟煤).ppt
《中储式制粉系统放爆经验交流(掺混烟煤).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中储式制粉系统放爆经验交流(掺混烟煤).ppt(34页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、信智恒久 动力生活,2009年4月8日,主要介绍内容,第一部分 概述第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施第三部分 徐州电厂掺烧神华煤锅炉改造项目,第一部分 概述,徐州电厂为做好神华煤的燃烧工作,在试烧前对热电等电厂进行了认真细致的调研,总结吸收了制粉系统防爆和控制受热面结焦等方面的经验。2009年2月13日3月24日,徐电断续按掺烧20神华煤的比例,在#7炉共计试烧神华煤约5600吨。试烧过程中邀请了热电和盘山的专家进行了现场指导。通过试烧过程中的试验和设备运行情况的表现,初步发现了一些由于神华煤与原运行使用煤种的差异,在防止制粉系统爆炸和锅炉受热面结焦等方面存在的问题。徐电结合兄弟电厂经
2、验和试烧工作中的实际情况,提出了掺烧神华煤锅炉设备改造的可行性报告。下面技术中心结合三河、热电、神木三厂发生的7次制粉系统爆炸,进一步分析总结了燃用神华煤制粉系统防爆的措施。希望对徐电燃烧神华煤工作有一定的帮助。同时就掺烧神华煤锅炉设备改造可行性报告,提出几点意见。不妥之处请商榷。,第一部分 概述,有人统计了燃烧高挥发分煤的电厂191次爆炸情况,按爆炸部位进行了分类,发现:有的部位多,有的部位少,甚至有的部位从来也不爆。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施,2.1 防治原则:为了保证长期安全燃烧神华煤,杜绝不可控制的制粉系统爆炸事故的发生,防止制粉系统爆炸的工作必须常抓不懈。要把我们共同
3、制定的各项措施认真落实到制度,责任落实到人员,并在实践中不断摸索规律,完善措施。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.2 爆炸三要素可燃物浓度。当煤粉浓度大于34kg(煤粉)/m3(空气)或小于0.32 0.47 kg(煤粉)/m3(空气)时不易引起爆炸;最危险浓度1.22.0kg/m3。点燃能。点燃能的大小不仅对发生爆炸起重要的作用,而且决定了爆炸时产生的压力等级和爆炸的强度;氧气的浓度。制粉系统中氧气来自多方面,作干燥剂的热风、冷风、烟气以及漏风、输送煤粉的气体都含有一定量的氧气。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.3 神华煤的爆炸特性:神华煤是易爆炸煤种
4、。神华煤干燥无灰基挥发份在3038%之间;灰份在513%之间(低质神华煤灰分也有高达27左右的),极易自燃,甚至发生爆炸。(煤粉的爆炸性指数=6.67左右(根据DL/T 5203一2005的规定爆炸性指数3.0,则可判断为易爆炸煤种)。煤粉的爆炸性能不但与煤粉特性如水分、灰分、挥发分及元素组成等有关,还与运行工况如煤粉细度、煤粉在空气的浓度、混合物的温度以及混合物中氧浓度等因素密切相关。因此,对于神华煤不应选择中间储藏式制粉系统,采用中间储藏式制粉系统燃烧高挥发份的神华煤是非常危险的。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),三河曾在试验室做了一次神华煤、准格尔煤的小型模拟试验。试验一
5、:环境温度下,将两种煤粉放入炉内,开始加热,约10min,炉内温度到150,保持30min。在炉内温度达到150时,神华煤样冒烟,开始自燃;30min后,取出两种煤样均自燃。试验二:炉内恒温100时,同时放入两种煤样,持续时间30min。两种煤均无自燃。试验三:恒温箱100,放入神华煤样,温度升到140,8min后神华煤自燃。神华煤的结焦性较强。采用不同的混烧比例、方式,可降低结渣性,保证锅炉的正常运行。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.4 运行措施严格控制磨煤机出口最高允许温度,是防止制粉系统着火爆炸的首要条件。热电公司采用神华煤与准格尔煤按7:3比例掺烧,正常运行时磨煤
6、机出口温度控制在6870。启动时磨煤机出口温度控制在50。神木公司全烧当地神木煤,启动制粉系统时,当磨煤机出口温度为40时启动磨煤机,60时启动给煤机,正常运行时磨煤机出口温度控制在6070,最高不超过75。建议最高不超过70。三河公司采用神华煤与准格尔煤按7:3比例掺烧,正常运行时磨煤机出口温度控制在70以内。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),对于中间储藏式制粉系统必须保证有效的抽粉风量和抽粉时间 停止磨煤机前尽可能抽空系统内的存粉,是防止中间储藏式制粉系统启动时发生爆炸的最有效手段。对于钢球磨煤机的内部结构,尽管不可能把积粉完全抽净,至少要确保一次风管道和粗、细粉分离器处不
7、积粉。抽粉风量要保证水平管道内的风速不小于18m/s,出口温度控制在50。抽粉风量的确定要有依据,可以通过在排粉机入口加装测点,通过试验结合实际磨煤机内部检查进行确定。建议在抽粉后期的5分钟内适当开启再循环风门加大筒体的通风量。2004年8月闵行发电厂10号炉乏气送粉制粉系统,甲组制粉系统在进行起磨倒风时发生爆炸事件。原因为:磨煤机停运时煤粉未抽清,长时间停运使积粉氧化发热,再次启动倒风时,风粉充分混合引发了爆炸。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.4.3 规范启停操作,避免制粉系统发生爆炸,对于中间储仓式制粉系统,制粉系统停止后要定期监视测量各处温度,并确保启动前各参数正常
8、。2.4.4 混煤可以降低神华煤爆炸性指数,减少制粉系统爆炸的可能;2.4.5 综合考虑燃烧,防磨、防爆等因素,合理确定最佳一次风速并保证一次风偏差在要求范围内,同层或同组燃烧器之间的风量偏差(最大和最小偏差)不大于5%;中间储仓式制粉系统煤粉量偏差不大于5%。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.4.6 在确定煤粉细度时,除考虑燃尽和结渣外,还要考虑细度对爆炸倾向的影响 目前各发电公司的运行煤粉细度如下:三河发电公司R90=410%;北京热电公司R90=30%;神木发电公司R90=3538%(神木公司在2005年9月份根据热工所的试验把煤粉细度调整到26%左右,发生1226、
9、1227事件后煤粉细度又恢复到35-38%的状态)。2.4.7 规范吸潮管的操作;防止粉仓内的煤粉板结,煤粉仓设计有吸潮管。操作上是制粉系统运行时吸潮管有一定的开度,使粉仓负压保持适当的数值。制粉系统停止时,吸潮管上的挡板要关闭。挡板建议该电动。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.4.8 定期降粉和控制粉仓温度是防止粉仓自燃爆炸的有效手段;要确保输粉绞龙运行可靠不漏风。粉仓温度测点要定期校验,确保准确可靠。凡是有煤粉仓温度任一点超过70或粉仓温度在短时间内上升较快,立即进行降粉。并进行充氮或CO2操作,因此要求氮气和CO2系统要随时处于备用状态,惰性气体应在煤粉仓的上部以平行
10、于煤粉仓顶盖的分散气流方式引入,避免引起煤粉飞扬。例如:1989年6月抚顺电厂,23号锅炉粉仓粉位到零,在煤粉仓温度83和火源没有消除的情况下,强行向煤粉仓送粉,并在送粉前开吸潮管通风,促成了爆炸条件的成立,导致煤粉仓发生爆炸事故。同时,在爆炸时防爆门未破,人孔门鼓开,煤粉火焰喷出并充满44号段输煤间,气浪将南北隔墙冲倒、西墙移位,并将正在进行送粉操作的2人烧成重伤。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.4.9 发现一次风入口风道或者磨煤机出口温度不正常升高,初步判断着火时,不要轻易改变此时的运行风量和给煤量,因为任何的改变都容易使煤粉浓度和热量发生变化,而进入煤粉爆炸区域而发
11、生爆炸,首先应该采取的措施是投入消防蒸汽或惰性气体灭火,然后再考虑关热风门、减煤等措施。2.4.10设备定期轮换运行 中储式系统,磨煤机和系统内部可能存在一定量的积粉,设备停止时间过长积粉容易自燃,磨煤机再次启动时,煤粉扬起而容易发生爆炸。因此设备停止周期随煤种和系统状况不同而不同。启动周期短,启动次数越多危险性越大。要摸索确定一个适合所烧煤种的轮换周期。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.5 防止制粉系统爆炸的设备维护工作确保制粉系统防爆门正确动作,保护系统不受破坏。采用防爆皮的防爆门强度不易控制,不能很好的起到保护设备的作用。采用新型磁力防爆门要避免防爆门动作伤及人员和电
12、缆等。例如,山东邹县发电厂3号炉试运过程中发生过2次煤粉仓爆炸事故,后1次将煤粉仓的顶盖掀起;11号输煤皮带烧坏,一名现场施工人员烧伤致死;双鸭山发电厂1号锅炉煤粉仓也曾发生过爆炸,造成煤粉仓顶盖掀起、煤仓间隔墙倒塌以及输煤皮带损坏和人员伤亡。在两起煤粉仓爆炸事故中,煤粉仓上的防爆门均没有动作。虽然爆炸的原因各不相同,但有必要引起对煤粉仓防爆设计的重视,尤其合理选择煤粉仓的抗爆炸设计压力及防爆门的型式、动作压力更为重要。,第二部分 神华煤特性及制粉系统防爆炸措施(续),2.5.2保证制粉系统附近电缆安全,防止事故扩大 制粉系统附近的外露电缆要涂刷防火涂料,防止、由于制粉系统着火或爆炸导致附近电
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中储式 制粉 系统 经验 交流 烟煤
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5164600.html