中交三局宁波分公司-提高码头预制梁安装质量.ppt
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1、发布单位:中交三航局有限公司宁波分公司发 布 人:赵维志类 型:现场型,提高码头预制梁安装质量,一工程概况,一.工程概况 宁波港北仑山多用途码头水工工程位于宁波港北仑港区,西距北仑山约150m,东部为已建宁波海螺水泥厂码头,本工程包括5万吨级码头一座;引桥二座;工程合同造价1.25亿,工期20个月;码头采用高桩梁板结构型式,共需安装预制边、纵梁278根,轨道梁96根;1#引桥采用高桩梁板结构,共需安装预制边、纵梁88根。码头毗邻北仑区同时作为北仑港区最后一段岸线。宁波市政府经过长期规划把码头确定为兼作客运、货运、旅游观光及军用后备码头等多用途码头,并且把本工程作为对外交流的一扇窗口。,QC小组
2、概况,提高码头预制梁安装质量,本工程业主提出争创市质监站“精品工程”、确保“甬江杯”;公司对本工程制定的创优目标是“确保工程合同质量目标及局优质工程,争创行业和国家优质工程”。,一:创优目标的要求,二选题理由,影响梁安装质量的因素多,既受风浪、船舶等外界因素的影响,又受安装工人及起重指挥者的质量意识影响,如果不加以重点控制的话,质量难以保证。梁安装质量的好坏对码头总体质量及后续的上横梁、面板安装等分项的质量影响大。业主要求提前一个月完工。,二:本课题的重要性,根据对已竣工的北仑五期2#泊位预制梁安装不合格点进行分类统计,共检测了2257点,其中不合格点161点,优良率92.9%,并制作了调查表
3、和排列图:,三现状调查,梁安装不合格点调查表,排 列 图,40%,从统计表和排列图可以看出,轴线位置偏差及边沿线顺直偏差两项处于A类区,为主要因素,重点解决。,四目标确定,一、从上述分析来看,轴线位置偏差及边沿线顺直偏差为主要影响因素,两项累计占不合格点73.3%,如果两项能够完全控制的话,则2#泊位梁安装优良率将达到98%,但是在现场实际施工中要想完全控制是做不到的,小组成员经过测算,假设只要在2#泊位的基础上将两项不合格点点数降低20%,则优良率为:2257-(161-11820%)/2257=93.9%,因此本次活动目标定在94%。,二、确保码头预制梁安装优良率达94.0%,五原因分析,
4、QC小组利用“因果分析图”进行了原因分析:,五因果分析图,安装工人技术差,轴线位置偏差,工人质量意识差,安装后梁偏位,安装加固不牢,梁垂直度差,船舶作业稳定性差,安装位 置不对,安装位置有障碍,2 缺乏专业培训,3缺少质量教育,4无固定的安装班组,5现场监督不够,6技术交底不充分,7固定措施不当、不及时,8底部基础找平不够,9预制构件尺寸偏差,10风浪影响,11安装过程中梁晃动大,12起重船舶性能差,14测量放线偏差,13搁置点位置受钢筋影响,1起重指挥技术差,为了找出问题的主要原因,3月2030之间,小组成员对因果分析图的14条末端因素进行研究论证,确定了要因。,验证一:起重指挥技术差 项目
5、部起重指挥工何师傅为项目部内部职工,从事起重指挥二十余年,具有起重指挥高级工证书,施工经验丰富,且责任心比较强,多次被评为公司先进生产者,因此小组成员认为起重指挥应该算是一个比较有利的条件,不会成为影响安装质量的一个主要原因 验证人:余振刚 结论:非要因,非要因,验证二:缺乏专业培训 每年公司都会邀请局技校教师及专家对工人进行各类培训,起重工上岗前均需经过培训后持证上岗,项目部也通过开展民工学堂等方式经常召开专题会对工人进行培训,经过统计2007年项目部共计对108名工人开展各类培训4次,培训时间人均40小时。验证人:翁悦 结论:非要因,非要因,验证三:缺少质量教育 项目部一直坚持推行质量例会
6、制度,每月召开一次质量例会,分析和总结本月质量现状,落实下月施工项目技术措施,明确质量要求,同时经常召开各类质量专题例会,及时对工人进行质量教育。验证人:龚圣勇 结论:非要因,非要因,小组成员发现,起重操作工人虽由熟练工带队,但由于工程任务多,小工经常被抽调去进行别的施工,没有指定专门的安装班组,导致配合生疏,既影响安装质量,同时也影响了安装进度,因此小组成员认为这是一个影响安装质量的主要因素。验证人:龚圣勇 结论:要因,验证四:无固定的安装班组,要因,验证五:现场监督不够 项目部配备有专职起重工、安装施工员和专职质量员,安装时均在现场进行质量监督,外包队伍也配备了兼职质量员,并实行严格的三检
7、制度,把现场控制作为质量控制的关键环节,加强现场监督检查和落实工作,施工员、质量员均对安装质量负责,因此认为这是非要因。验证人:李银 结论:非要因,非要因,参考以前施工工艺,梁安装后的加固措施主要利用梁外伸筋的焊接,部分采用钢筋对梁进行连接,而本工程码头梁宽度为60cm,高度为191cm,高宽比较大,而梁安装标高比较低,高潮位时涌浪能够打到梁侧,码头西侧靠近北仑山,西北风时涌浪较大,梁安装后特别是外侧边梁容易受到涌浪影响产生移位,因此将其作为主要原因加以控制。验证人:蒋仁裕 结论:要因,要因,验证七:梁安装后固定措施不当、不及时,验证六:技术交底不充分 项目部制定了严格的技术交底制度,每次安装
8、前均召集所有安装工人、起重指挥、起重船长召开技术交底会,针对安装过程中的技术难点、特点、质量、安全注意事项进行详细的交底,并均签字立档。验证人:赵维志 结论:非要因,非要因,通过翻阅2#泊位梁安装评定表发现,部分梁底部位置完全处于设计位置,但是梁顶部位置有偏差,导致梁边沿线顺直度差,通过小组成员分析一致认为出现这种情况的原因为梁底部基础不平。,验证八:底部基础找平不够,验证人:李银 结论:要因,要因,验证九:预制构件尺寸偏差 本工程预制构件均由公司预制厂统一生产,小组组织人员到预制厂调查,发现预制构件均采用定型钢模制作,现场构件的线型都非常顺直,同时预制厂也有专门的质量保证体系,能够确保构件尺
9、寸符合要求。验证人:翁悦 结论:非要因,非要因,非要因,验证十:风浪影响 对安装工程来说,风浪影响确实是一个最大的影响因素,特别是下半年台风、冷空气影响季节,但由于公司施工任务重,船机紧张,同时本工程工期紧,不可避免要在风浪较大的天气下进行施工,非小组成员人力所能解决。验证人:李银 结论:非要因,验证十一:安装过程中梁晃动大,小组成员通过分析,一致认为安装过程中最大的控制难点就是风浪及船机引起的梁晃动问题,梁不断随着波浪晃动,很难够安装到位,既耗费了大量时间,又影响安装质量,虽然梁的晃动无法避免,但可以通过采取措施减小梁的晃动,因此小组决定将控制梁的晃动作为一个主要控制要点来加以解决。验证人:
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