弹簧基础动力测试评审.ppt
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1、欢迎各位专家光临指导,汽轮发电机组基础动力测试汇报,岭澳核电站二期工程,项目参加单位苏州热工研究院有限公司上海发电设备成套设计研究院南京安正软件工程有限公司,汽轮发电机基础动力测试,岭澳核电站二期工程,3,目 录1 概述 12 弹簧基础动力特性测试 22.0 基础测点及编号 22.1 第一阶段(2008.5)22.2 第二阶段(2009.11)42.3 第三阶段(2010.6)62.4 第四阶段(2011.2)92.5 第五阶段(2011.4)153 测试结果评价 194 实测结果与理论计算结果比较 205 附件 24岭澳核电站二期工程汽轮发电机基础动力测试第一阶段测试报告 岭澳核电站二期工程
2、汽轮发电机基础动力测试第二阶段测试报告 岭澳核电站二期工程汽轮发电机基础动力测试第三阶段测试报告岭澳核电站二期工程汽轮发电机基础动力测试第四阶段测试报告岭澳核电站二期工程汽轮发电机基础动力测试第五阶段测试报告,1、概述,岭澳核电二期工程3号汽轮发电机组,额定功率1000MW,额定转速1500rpm。汽轮机型号HN1087-6.43/280/269(H)单轴、中间再热、三缸四排汽、凝汽式、半转速核电汽轮机;发电机型号:TA-1100-78,1100MW涡轮增压、水氢氢冷发电机,定子铁心长度7.8m,旋转无刷励磁系统。轴系临界转速设计值见下表。,2023/6/1,4,该机组基础采用了弹簧隔振基础,
3、该弹簧隔振基础由中广核工程设计公司和德国GERB公司联合设计。由于这是弹簧隔振基础在我国核电百万等级半速机组上的首次应用,为全面了解实物弹簧隔振基础的动力特性、使用弹簧基础的半速机组的振动特性以及完善弹簧隔振基础的设计,为改进设计提供技术依据,受中广核委托,苏州热工研究院、上海发电设备成套设计研究院和南京安正软件工程有限公司三个单位进行了联合测试研究。,2023/6/1,5,按照合同要求,测试分五个阶段:第一阶段:基础混凝土浇注完成后28天并达到设计强度,在模板拆除后、汽轮发电机组安装前。第二阶段:机组安装完毕后,运行调试前。第三阶段:在机组调试期间。第四阶段:机组满负荷运行时。第五阶段:机组
4、满负荷运行半年后。,2023/6/1,6,2、弹簧基础动力特性测试,2.0基础测点布置及编号:测点布置本着反映基础振动特性,并以主要振动控制点为重点的原则进行布置。在测试基础动特性时,测点布置应确保能正确反映顶板横梁和纵梁的振型,此为测试重点。故在顶板纵横梁重点位置,弹簧隔振器支撑位置,轴承支座位置均布置了测点,共36个测点,见下图1。本测试最重要的目的是判定轴承支座处,亦即图1中测点3、8、13、18、28处的振动幅值是否满足规范要求。,2023/6/1,7,2023/6/1,8,图1 基础顶台板测点布置及编号,9,弹簧基础测试原理图,2.1第一阶段,1)测试内容:第一阶段测试在基础混凝土浇
5、筑完成后28天并达到设计强度,待基础拆模后,汽轮发电机组安装前,汽机平台板弹簧支承呈锁紧状态,实际上平台板通过弹簧支架刚性或半刚性搁置于立柱顶上,测试了弹簧基础的自振频率、阻尼比、振型和传递函数。,2023/6/1,10,2023/6/1,11,表1 基础垂向、横向、纵向模态频率、阻尼比,2)测试结果,2023/6/1,12,2023/6/1,13,2023/6/1,14,2023/6/1,15,表2 横梁中心垂直向动刚度(25 Hz),3)测试结果分析,为验证正弦扫频激振与锤击法测试结果,特将垂直向三阶自振频率进行比较,正弦扫频激励测得垂直向(Z向)16.90Hz,26.13Hz,30.88
6、Hz,锤击法测得垂直向(Z向)17.13Hz,26.73,30.54Hz,其误差仅1%,足见激振试验测试结果正确可信。由基础台板垂直向(Z向)模态频率可见,其第一阶为8.787Hz,而更低阶的自振频率没有明显显示,而同样基础横向(X向)、纵向(Y向)模态频率其第一阶为2.268Hz及2.255Hz,其二阶即跃为8.253Hz及8.028Hz,这显而易见为支承弹簧未予释放所致。,2023/6/1,16,基础自振频率要求避开252.5Hz,基础垂直向(Z向)模态第6,第7阶23.753Hz,26.730Hz刚好落入此范围。而基础横向(X向)第五阶,纵向(Y向)第五阶模态频率26.520Hz及26.
7、121Hz也均落入此范围。可见基础三个方向均出现26Hz的自振频率,但本阶段为平台空载条件,一旦机器设备安装后质量起关键作用,则26Hz自振频率应降低,若仍避不开上述范围,由于其主导作用的垂直向26.730Hz其振型为反对称振型,故对机组振动并不会造成不利的影响。此外本阶段为平台空载条件,且立柱与平台间的弹簧呈缩紧状态,一旦机器设备安装及弹簧释放后,自振频率将有所降低。,2023/6/1,17,5)基础台板上各机器轴承部位横梁的动刚度值也是设计和测试的关键参数之一,故本试验特在台板各横梁中部(轴承支承部位)进行激励,测取横梁中心垂直向原点动刚度曲线,并将机组工作转速25Hz时的速度动刚度换算成
8、位移动刚度。由表2可见,25Hz时基础台板各横梁中部垂直向动刚度值均大于2106KN/m。,2023/6/1,18,2.2第二阶段,1)测试内容第二阶段测试工况在汽轮发电机组已基本组装结束(现场尚有低压缸上缸等部件未扣盖),汽轮机平台所有支承弹簧呈松弛状态下进行。试验测试了基础33Hz以下的垂向和横向全部振型、自振频率、阻尼比、动刚度曲线和传递函数并成功测得了弹簧隔振系统上下垂直方向的振动响应。,2023/6/1,19,2023/6/1,20,垂向(z向)基础平台隔振弹簧松弛前后固有频率比较表,第二阶段垂直向一阶,第一阶段垂直向一阶,2)测试结果,2023/6/1,21,垂直向7阶模态,垂直向
9、8阶模态,2023/6/1,22,横向(X向)基础平台隔振弹簧松弛前后固有频率比较表,3)测试结果分析,a 弹簧基础顶台板模态分析 试验采用锤击法成功获取了基础平台板在隔振弹簧工作状态下的各阶自振频率、振型和阻尼比。弹簧隔振器的明显优势在于将常规基础的固有频率下降,使低阶的固有频率远离半速机组25 Hz的工作转速。由第一阶段基础台板垂直向(z向)模态频率可见其第一阶频率为8.78 Hz,没有明显的更低阶固有频率出现,第二阶段试验结果证明,基础平台承载后垂直向(Z向)第一阶模态频率由弹簧松弛前的8.787 Hz降低为3.67 Hz,远离了机组的工作转速25 Hz,达到了弹簧基础的设计目的。此也验
10、证了第一阶段测试结果分析中的预测:当时平台为空载条件,且立柱与平台间弹簧呈锁紧状态,一旦机组设备安装后质量将发生很大变化,自振频率将降低;当弹簧释放后,自振频率也将有所降低。,2023/6/1,23,另外弹簧基础固有频率应避开,而垂直向(z向)第7、8阶模态频率为22.71和24.55 Hz刚好落入此范围。但起主导作用的垂直向24.55Hz其振型为高阶次弯扭反对称振型,对机组振动并不会造成不利的影响。由表2横向(X向)基础平台固有频率表可见,第5、6阶模态频率均避开,可见汽轮发电机组可以平稳安全运行,本次弹簧隔基础的设计是成功的。,2023/6/1,24,2023/6/1,25,基础平台上汽轮
11、机轴承部位的动刚度值极为关键。故本次试验特在台板各横梁中部的轴承支承部位进行激励测得了横梁中心垂直向动刚度曲线,机组工作转速25Hz时的动刚度见表3。由表可见,横梁中部各支承点在25Hz 的动刚度值分别13.6E9,11E9,14.05E9,16.81E9 N/m,远大于 2E9N/m,可见台板横梁的刚度设计亦满足要求。,b各横梁中点动刚度,2023/6/1,26,C 弹簧隔振器隔振效果评价 由于本阶段试验是在隔振弹簧呈松弛状态亦即弹簧已进入工作状态时进行的,由弹簧隔振系统顶台板激振试验表明,隔振器顶部有振动响应(单峰值0.0224mm/s),而隔振系统底部(即立柱顶部)几乎无振动响应(单峰值
12、仅为0.0004 mm/s),隔振效率达98.2%,这证明弹簧以上顶板和机组与下部支承结构脱离了动力耦合提供了试验依据。,2.3 第三阶段,1)测试内容本阶段试验测试了机组在启动、超速试验过程中(尤其是通过临界转速)和额定转速空载时轴承座位置的速度-频率曲线;测试了基础在机组启动、超速试验过程中(尤其是通过临界转速)和额定转速空载时顶板横梁和纵梁的速度-频率曲线;测试了弹簧隔振器上方顶板和隔振器下方立柱顶部支承面处的三个方向的速度-频率曲线。,2023/6/1,27,2023/6/1,28,表1 各转子临界转速实测值与理论计算值 单位:rpm,2)测试结果,2023/6/1,29,表2 各轴承
13、座在升降速、工作转速及超速中的最大振动速度(RMS)值汇总 单位:mm/s,2023/6/1,30,表3 基础顶板各横梁中心处在各工况下的最大振动线位移(峰值)单位:m,2023/6/1,31,表4 弹簧隔振器振动速度 单位:RMS(mm/s),2023/6/1,32,表5 弹簧隔振器在升降速过程、工作转速、超速最大振动速度RMS值 单位:mm/s,3)测试结果分析,a.由表1可见,各转子临界转速均避开工作转速10%以上,实测值均略高于计算值。此测试结果为今后弹簧基础轴系临界转速理论计算提供了实测依据。b.由表3可见,机组在工作转速时测得基础顶板各控制点(各横梁中心测点)的最大振动线位移5.1
14、3m,远小于ISO10816-2-1997Mechnanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating-Part2:Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW的规定值25m。,2023/6/1,33,c.由表5弹簧隔振器系统试验结果表明:隔振器在过振动峰值转速、工作转速和超速到1650rpm时,垂直方向减振效果较好,隔振效率达7592%,水平方向隔振效果不明显。,2023/6/1,34,d.基础顶板工况模态下的
15、一阶模态频率3.25Hz,远低于25Hz工作频率和轴系最低阶临界转速频率15.3Hz。,2023/6/1,35,3.25Hz,鉴于基础横梁存在11Hz工况模态,并引起该频率下的结构共振,故建议机组启动时不宜在660rpm附近停留。,2023/6/1,36,第2阶段10.94Hz 锤击模态,基础横梁11Hz 工况模态,2.4第四阶段,1)测试内容第四阶段为机组满负荷运行时稳态试验,测试了轴承座振动速度,顶板横梁和纵梁的线位移;顶板的工况模态,获得了在工频下的强迫振型以及若干阶工况模态(固有模态)频率、振型及阻尼比;弹簧隔振器上方顶板和隔振器支承面处的三个方向的振动速度;发电机下的中间小平台振动速
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