光束摆动法减小激光焊接气孔倾向.docx
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1、光束摆动法减小激光焊接气孔倾向序言随着大功率激光器的发展,激光深熔焊技术在工业领域越来越得到广泛的使用,激 光焊接的熔深也进一步增加,但激光深熔焊尤其是激光焊接厚板易出现气孔问题。激光 焊接气孔问题愈来愈被人们所重视。焊接气孔是典型的焊接冶金缺陷,而激光焊接气孔 主要有两类,氮气孔和氩气孔。激光焊接氮气孔的产生主要是由于保护不良而引起的。在焊接过程中,氮从外部侵 入熔池,氮在液态铁中的溶解度与氮在固态铁的溶解度有很大的差异,因而在金属的冷 却凝固过程中,由于氮的溶解度随温度的下降而降低,当熔池金属冷却到开始结晶时, 溶解度将发生大幅度的突然下降,此时气体大量析出形成气泡,如果气泡的上浮速度小
2、于金属结晶速度,则生成气孔。激光焊接氩气孔与氮气孔的产生机理不同。日本 Matsunawa等学者的研究表明,激光焊接的小孔内部处于一种不稳定振动状态,小孔和 熔池的流动非常剧烈,小孔内部的金属蒸汽向外喷发引起小孔开口处的蒸汽涡流,将保 护气体(Ar)卷入小孔底部,随着小孔向前移动,这些保护气体将以气泡形式进入熔池。 因Ar溶解度极低,再加上激光焊接的冷却速度很快,气泡来不及逸出而被残留在焊缝, 形成气孔。目前,解决激光焊接气孔问题主要有两种方法。一是利用冶金原理,采用活性气体, 使得气体能够溶解于焊缝或与熔池金属发生反应生成化合物。例如,在低碳钢激光焊接 中采用CO2作保护气体,减小气孔倾向。
3、但采用CO2作保护气体可能会出现焊缝含氧 量增加从而导致焊缝韧性下降。二是采用脉冲激光焊接,改变了小孔的行为,减少保护 气体被卷入小孔。这种方法目前还不能完全消除气孔。作者提出了利用光束摆动的方法来减小或消除激光深熔焊中的气孔倾向。目前,摆动激 光焊接主要应用于有降低焊件装配间隙要求构件上,而光束摆动激光焊接抑制气孔的研 究仍未见有报道。由于在激光焊接中加入摆动,束流对焊缝的往复摆动一方面使部分焊 缝发生反复重熔,延长了焊接熔池液态金属停留的时间,同时,束流的偏转也增加了单 位面积输入热,减小了焊缝的深宽比,有利于气泡的浮出,从而起到消除气孔的作用。 另一方面束流的摆动导致小孔随之摆动,又可以
4、起到对焊接熔池提供一个搅拌力的作用, 加大了焊接熔池的对流与搅拌,对消除气孔起有利作用。作者在激光焊接过程中加入摆 动(光束摆动激光焊),研究了光束摆动规范(频率、振幅)对激光焊接焊缝气孔(氮气孔、 氩气孔)的影响。1试验试验方法如图1所示。试验材料为低碳钢(Q235钢),板厚为4mm。试验中使用 3kW快轴流CO2激光器,光束模式为TEM00+01,聚焦元件为焦距190 mm的ZnSe 透镜。光束摆动方向与焊接方向垂直,摆动幅度在02 mm之间连续可调,摆动频率 在050 Hz连续可调。工件运动通过一台CNC数控机床实现。图1光束摆动激光焊接试验示意图光束摆动对激光焊接氮气孔影响的试验中,采
5、用的激光功率为2 400 W,焊接速度 为1.0 m/ min,保护气体为N2,轴向气体流量400 L/ h,环向气体流量1 000 L/ h。 光束摆动对激光焊接氩气孔影响的试验中,采用的激光功率为2 400 W,焊接速度为0. 5 m/ minm和1.0 m/ min,保护气体为Ar,轴向气体流量400 L/ h,环向气体流量1 000 L/ h。焊后分析方法主要为用X射线对焊缝进行无损探伤,观察焊缝中的气孔及其分布情 况。同时利用image - pro plus软件对激光焊接焊缝氮气孔率进行了分析。2试验结果与分析2. 1光束摆动对激光焊接氮气孔的影响图2所示的是不同摆动规范下激光焊接焊
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