乌兹别克斯坦高压盐水水平井钻井技术.docx
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1、乌兹别克斯坦高压盐水水平井钻井技术王万庆藕向东李润苗韩春雨摘 要354井是钻井总公司第一口涉外水平井技术服务井,也是乌兹别克斯坦 库克杜马拉克油田第一口钻穿高压盐水层的水平井。该井克服了一系列复杂情况 如:高压盐水侵污、盐膏层蠕动、目的层“有进无出”大型漏失,顶部气层活跃, 出现“上喷下漏”、固井时易发生气窜等。成功应用和完善了复合盐膏层钻井技 术、无固相“水包油”钻井液技术、水平段清水抢钻工艺技术、水平井防气窜完井 固井技术、非常规情况下反注平衡法固井等成熟技术。同时开展了高压盐水层钻井 与定向技术、高密度钻井液技术、高密度固井技术、在高压盐水存在下的定向、轨 迹控制等技术、高密度钻井液条件
2、下的MWD测量等技术的研究和应用。成功的完成 了 354水平井施工,为乌兹别克斯坦国库克杜马拉克油田高压盐水区域水平井钻井 在技术支撑上奠定了坚实的基础,也填补了长庆钻井高压盐水水平井钻井的技术空 白关键词 水平井复合盐层高压盐水高密度钻井液 轨迹控制MWD测量一、概况:乌兹别克斯坦水平井技术服务项目是钻井工程总公司在乌兹别克斯坦库克杜马 拉克油田成功完成三口水平井后承接的水平井技术服务项目,合作的甲方是乌兹别 克斯坦国家石油天然气公司所属的乌兹别克地质石油天然气开采股份公司和中国石 油技术开发公司,合同工作量为两口水平井技术服务,现已完成354水平井的技术 服务。354井是钻井总公司第一口涉
3、外水平井技术服务井,也是乌兹别克斯坦国家 使用自身设备在库克杜马拉克油田施工的第一口水平井。该井位于库克杜马拉克油 田中部高压盐水区域边缘,在354井南偏西40大约距离600米处乌方施工的143 井,由于在盐膏层施工中出现高压盐水,无法继续施工而报废。354井地质结构自下而上为中生代侏罗系、白垩系、下第三系、上第三系和第四系沉积层,具有地层 时代新、成岩后期压实作用弱、岩性普遍较软、岩层厚度相对稳定等特点。油气藏 埋深在3035-3060m,是以厚度近518m的硬石膏和岩盐层为盖层,封盖良好。储层 为海绵状、多孔、含裂缝的碳酸盐岩,属低压、高渗、底水油气藏,油气水同层且 界限分明,井底温度11
4、7C,地层原始压力为57.39MPa,经过多年开采地层压力递 减速度较快,354井目的层地层压力为18.0MPa。地质复杂情况主要体现是中部地层 有近600m的复合盐膏层。在复合盐膏层钻进时,泥浆温度高达780C,盐层蠕动,硬 石膏吸水缩径,随时可能造成遇阻、遇卡等复杂情况。在岩盐层中高压盐水存在的 几率较高,由于高压盐水压力较高容易造成井喷,同时高温高压盐水侵入井筒,易 造成泥浆严重污染,泥浆中的盐迅速结晶,埋住正在钻进中的钻具,造成全井报 废。另外,在盐层中造斜、增斜较困难。目的层为碳酸盐礁状体,渗透性极好,极 易发生“有进无出”的大型漏失,顶部气层比较活跃,漏失后出现“上喷下漏”的 复杂
5、情况,固井时易发生气窜。354水平井技术服务从2318米开始, 508毫米表层套管下深400米和*365 毫米技术套管2316米的施工全部由乌方负责。我方只提供354井三开后(合同规定 2300米)的1)导向钻井技术服务,确保井眼轨迹达到设计的中靶要求。2)钻井液 技术服务,提出各井段的钻井液类型和性能参数。3)固井施工和技术服务。4)测 井技术服务和作业,提交合格的测井资料。5)负责制订三开以后的技术措施和钻井 参数。二:钻井技术难点及关键技术研究和应用:1、复合盐层钻井技术第三次开钻至完钻,所施工507米的井段主要由泥岩、盐膏层、盐水层、盐岩 层、石膏层组成的复合盐层。其特点:地层异常高温
6、,出口温度达78 C;盐水 层塑性流动和蠕动,易造成阻卡等井下复杂;石膏层、泥岩夹层易水化膨胀、坍 塌;盐层易产生溶解和重结晶,形成“大肚子”井眼,携砂困难,易造成电测下 套管遇阻等井下复杂。针对地层特点,采用成熟的复合盐层钻井技术,按技术服务 合同要求使用欠饱和聚磺盐水钻井液体系,调整好钻井液性能,钻井液密度为 1.25g/cm3 -1.35g/cm3,粘度 45-60S,失水 4-6ml,PH 值 9-10,加入 30%的 NaCL, 在钻井中严格执行工程技术措施,保证了盐层的安全钻进。(1)、钻遇盐膏层之前,对所有入井钻具要进行认真检查。(2)、开钻钻穿泥岩层进入盐层时进行地破实验,以确
7、定盐层的承压能力(3)、钻进时应密切注意转盘扭矩、泵压和返出岩屑变化,发现扭矩增大,应 立即上提划眼,且上提距离不小于3米。(4)、钻进中应控制钻压、钻速,在岩盐层钻进时适当控制钻进速度,尤其在 钻井液中盐含量未形成饱和之前,控制钻进速度在9min/m以上。在钻井液中含盐量 形成饱和后,钻进速度控制在5 min/m以上。钻时过快,应增加上提划眼次数。(5)、钻进中应保证尽可能大的泥浆排量和较高的返速,有利于清洗井底。冲 刷井壁上吸附的虚假泥饼。(6)、加强划眼,释放地层应力。采用“打一退二”的方式,特别对钻开的新 盐膏层,应钻一个钻头进尺立即上提划眼。(7)、岩盐层每钻进100米,短起下钻一次
8、,起钻必须保证起至盐层顶部以 上,以减少上部盐层长时间蠕动后起钻遇卡严重的风险。(8)、裸眼井段内要求连续活动钻具,以上下活动为主,活动距离大于3米, 因设备检修等原因不能活动钻具,必须将钻具起入套管内。(9)、起下钻要控制速度。起钻遇卡不能超过10吨,活动钻具以下放为主, 在能下放的前提下,倒划眼提出;下钻遇阻,不能超过5吨,否则采取划眼解除。(10)、钻头的使用中强调扶钻人员的素质,钻具的安全主要通过泵房坐岗记 录来兼控。2、高压盐水钻井技术:354井钻至井深2497米时地面泥浆量突然增加22方,停泵起至井深2299米 (套管下深2316米)静止后,出口立即开始出现溢流,流速0.6m3/h
9、。关井后立管 压力和环空套压变化情况如图所示。套管压力MPa15压力MPaAU9 Aurmx 网二 m AU8 A54 Auu力15压10管5立 0立压MPa立压MPa5021通过对354井周围已完成井和报废井的调查,结合354井实际钻井液污染情况 分析,认为354井高压盐水层位于2464-2492米的岩盐层中,当量钻井液密度为 2.15g/cm3-2.18g/cm3,属于高压低产盐水层。通过乌方对高压盐水污染后钻井液进 彳亍化验分析,污染后的钻井液滤液中钙离子含量为5510mg/l;镁离子含量为3340mg/l。对钻井液的污染较为严重,尤其对钻井液的流动性、碱性控制、滤失量 控制影响较大。高
10、压盐水在井下温度高达110C,井口温度实测为88C。由于现场 配浆设备和循环罐条件的限制,先后进行了九次压井施工作业,于4月3日恢复钻 井。钻井液密度由1.33g/cm3提高到2.18g/cm3。由于加重剂重晶石由乌方提供,没 有给我方提供重晶石的物理性质。我方只能应用井场的有限设备对重晶石的密度进 行初步的确定,通过比较法确定重晶石密度为3.3g/cm3,含土量为1.41% (质量百分 比)。钻井液加重剂质量差,加上高密度钻井液又是在高压盐水严重污染的钻井液 体系中经过大量处理和多次加重配制而成。所以高密度钻井液中总固相含量高达 48%,从而导致钻井液性能很不稳定,给高压盐水层钻井带来不可预
11、测的风险。在钻 井中严格按复合盐层钻井技术执行外,补充了以下技术措施。1)、在岩盐层钻进时适当控制钻进速度,控制速度在15min/m以上。2)、每15分钟记录PVT检测仪泥浆总量,不加入钻井液处理剂的情况下体积 增加量不超过1方,否则应分析原因、采取措施。每30分钟准确测量记录泥浆密度 一次。泥浆密度变化值超过0.02必须汇报技术人员。控制裸眼段起下钻速度在0.5 米/秒以内,防止违章操作卡死钻具,上提和下放钻具遇阻不准超过10吨,遇阻时 尽量使用开泵划眼、倒划眼来解除。3)、为防止粘卡,钻具在井内静止时间不允许超过3min,尽量缩短接立柱时 间,如果需要检修设备等原因可将钻具起至套管内进行。
12、4)、在高密度钻井液的条件下,尤其要加大对钻头和钻具使用的判断。3、高密度钻井液技术在开始技术服务时,根据技术服务合同要求,结合项目部已取得的成功经验和 钻井液优化配方,配制了欠饱和聚磺盐水钻井液体系(加入27%细食盐)。钻井液 密度1.27g/cm3;粘度:35s;滤失量:8ml; PH: 9。2318米至2490米井段钻进时 井下正常,无任何复杂显示。在井深2490米泥浆性能为1.31g/cm3 、 56 5ml、PH: 9、 0.2mm。钻至井深2493米,钻速加快,泥浆池面出现气泡。钻至井深 2497米,地面泥浆量增加22方。泥浆性能为1.25g/cm3 、65 6ml、PH: 9、
13、0.3mm。泥浆大量起泡,从锥形罐溢出。立即起钻。起至井深2299米(套管内), 开井观察出口有溢流,流速0.6m3/h。在无任何地质预告的情况下,钻开了高压盐水 层。按照合同规定,出现地质复杂(高压盐水)由甲方(乌兹别克地质石油天然气 开采股份公司)负责处理,处理复杂的材料均由甲方负责。由于甲方无有效处理高 压盐水技术,通过协商由甲方提供地质资料以及354井周围所钻遇高压盐水井资 料,双方技术专家共同研究和制订技术方案,根据技术方案由中方拿出钻井液配 方,使用乌方加重材料;其它处理剂由中方提供;在中方技术专家的指导下配制高 密度钻井液和压井工作。由于受乌方配浆设备的限制,高密度钻井液分九次在
14、原浆 基础上配制和压井。于4月3日基本上控制了井下高压盐水层的侵入,恢复了正常 钻井工作。高密度钻井液配制和压井工作历时24天,在此期间得到了局以及总公司 有关技术专家的大力技术帮助和技术支持。密度g/cm3粘度s滤失量mlPH泥饼mmCa2 +mg/lMg2+ mg/l加重处理前钻井液1. 33852651. 255103340加重处理后钻井液2. 16338280. 5300610替换后钻井液2. 18150480. 32803104、MWD随钻测量技术MWD随钻测量仪器第一次入井井深为2750米,工作状态为定向造斜钻进, 地层为硬石膏层,钻井液性能为:密度2.16g/cm3,粘度310秒
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