石油企业QC成果-提高常减压加热炉热效率.ppt
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1、提高常减压加热炉热效率,精蜡厂蒸馏车间,QC科技成果发布,南阳石蜡精细化工厂常减压蒸馏装置于1992年10月建成投产,该装置的两座圆筒管式加热炉常压炉(F001)、减压炉(F002)均由四川石油勘察设计院设计,其中减压炉于1996年8月由洛阳石油化工工程公司进行了技术改造。,相关链接/Link:,编制人:赵兴波 编制时间:2003.2,前言/Profile,一、小组概况/Introduction of the QC team,编制人:何爱明 编制时间:2003.2,二、选题理由/Reason of the option,2003年车间能耗达标指标为12kgTEO.t-1原油,与2002年实际水
2、平12.98kgTEO.t-1相比,降幅达7.6%。而加热炉能耗占到常减压蒸馏装置总能耗的80%以上,是能耗中的决定性组成部分。,加热炉热效率已经成为制约原油加工量的一个瓶颈。本车间常压炉热效率83.5%,减压炉效率83%,与总公司要求86%的指标有较大差距。目前,国内管式加热炉的最高热效率已达91%,国外为94%。小组全体成员层次较高,均受过系统的QC培训,有信心有能力提高加热炉热效率。,三、现状调查/Research of the condition,通过对19972002年的常压炉(F-001)、减压炉(F-002)的热效率、烟气氧含量、加热炉外壁温度、烟气排烟温度的参数统计,将数据列于
3、下表:,从表3-1可知,1997年2002年装置加热炉的运行状况在逐步改善,但与总公司的要求有较大差距F-001、F-002热效率都比较低,同时烟气氧含量、炉体外壁温度、烟气排烟温度偏高,反映出加热炉未在最佳状态下运行,提高加热炉热效率具有比较大的潜力。,四、活动目标/Objective of the action,1、经过全体小组成员对现状的深入论证分析,确定小组的2003年目标为:,2、小组成员将总目标细化为三个子目标,具体为:,五、可行性分析/Analyal of the capability,六、原因分析/Analyal of reason,要因确认:根据因果分析鱼刺图,全体QC小组成
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