某公司5万吨每年硅胶生产线节能改造项目可行性研究报告.doc
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2、15895950966 QQ: 961531377 376977591 616843241项目建设单位:垦利三合新材料科技有限责任公司建设单位法人代表:张松房编制单位:山东齐鲁石化工程有限公司编制单位负责人:刘士河项目负责人:刘建国总工程师:宋守刚项目经济负责人:王清荣 编制人员:杨 继 徐林刚 李向荣 于海赢 宋 砥高 斐 杨 辉 栗 亮 于中海 王清荣张兴江 原东波 祝 捷 徐登甲校对人员:刘建国 史 耕 翟晓群 穆振贵 阮坤邦赵 平 顾 军 陈 瑞 审核人员:崔海云 张 平 曲志坚 马振明 高光胜 卞丽云 郭章顺 王玉洁 审 定:宋守刚目 录第一篇 总论1第一章 可行性研究的主要结论和建
3、议1第一节 项目建设的依据和必要性1第二节 改造方案3第三节 主要技术经济指标及结论4第二章 项目范围、依托条件、人力资源及实施计划6第一节 项目范围6第二节 项目建设的依托条件6第三节 组织机构与人力资源配置6第四节 项目实施计划7第二篇 市场分析8第一章 产品市场分析8第二章 产品价格预测10第三篇 工程技术方案研究12第一章 装置规模与产品方案12第一节 装置规模12第二节 产品方案12第二章 工艺技术、设备及自动化17第一节 装置改造方案选择17第二节 主要设备26第三章 建设地区条件30第四章 总图及土建32第一节 总图运输32第二节 土建35第五章 公用工程38第一节 给水、排水3
4、8第二节 供电46第三节 供热、供风50第四节 通风和空调设计50第六章 辅助生产设施52第一节 维修设施52第二节 管理设施和生活设施52第三节 分析化验52第四篇 生态环境影响分析53第一章 环境保护53第二章 劳动安全卫生与消防56第一节 劳动安全卫生危害因素及后果分析56第二节 设计中采取的主要防范措施57第三节 预期效果59第四节 消防59第三章 能源利用分析及节能措施60第一节 概述60第二节 能耗分析60第三节 节能措施63第五篇 投资估算与资金筹措64第一章 投资估算64第二章 技术经济评价67第一节 编制依据与原则67第二节 生产成本费用估算67第三节 财务分析70第四节 不
5、确定性分析70第五节 风险概率分析70第六节 财务评价结论71垦利三合新材料科技有限责任公司5万吨/年硅胶生产线节能改造项目第一篇 总论第一章 可行性研究的主要结论和建议第一节 项目建设的依据和必要性一、编制依据1、垦利三合新材料科技有限责任公司5万吨/年硅胶生产线节能改造项目可行性研究报告委托书。2、垦利三合新材料科技有限责任公司提供的原料组成数据及公用工程现状。 3、中国石油化工集团公司暨股份公司石油化工项目可行性研究报告编制规定。二、项目实施的必要性和有利条件1、项目实施的必要性目前垦利三合新材料科技有限责任公司硅胶系列产品属于高技术绿色产品,其技术含量高,产品质量优良。该产品采用硅酸钠
6、与硫酸反应,经过老化、酸改性、碱改性、水洗、表面改性、烘干、粉碎分级、包装后制得产品。目前的生产工艺采用低浓度的生产工艺,水洗次数较多,用水量较大,产品烘干过程中产生的水蒸汽没有回收而直接排放。制胶、老化、酸改性、碱改性、水洗、表面改性过程中产生的废水未经处理排放,不仅对环境造成污染,而且也对水资源造成极大浪费;蒸汽烘干用热源蒸汽量大;原产品制造工艺既浪费能源又污染环境,急需进行技术改造,实现节水、节能降耗,减少污染物排放。2、项目改造的有利条件(1)有可靠的技术基础。目前垦利三合新材料科技有限责任公司拥有硅胶生产装置和生产技术,并经过多年的不断的技术探索,积累了许多生产技术经验,而且均用于过
7、装置的实际验证。(2)公用工程设施齐全。垦利三合新材料科技有限责任公司水、电、汽、风等公用工程设施齐全,可充分利用现有的公用工程设施。(3)不需新增土地。装置改造部分在原装置内进行技术改造,新增反渗透水处理部分建在公司原有预留地上。因此不需新征土地。2、申请单位基本情况垦利三合新材料科技有限责任公司位于垦利县经济开发区内,公司现有总资产47500万元,其中固定资产22300万元,流动资产13200万元,资产负债率41.36%。公司现为国家级高新技术企业,银行信用等级为AA+。公司始建于2000年,现有职工770人,其中技术人员238人,占职工总数30.9%。公司生产区距荣乌高速公路1公里,距东
8、营港70公里,距永安机场1公里,交通便利。公司目前经济实力雄厚。2008年公司年产动力锂离子二次电池负极材料600吨,实现销售收入12000万元,利税1700万元,其中税金1100万元,利润600万元,国内市场占有率25%;氨基酸系列产品3000吨,实现销售收入32000万元,利税4300万元,其中税金2500万元,利润1800万元,国内市场占有率9%; 硅胶系列产品50000吨,实现销售收入51250万元,利税8700万元,税金4500万元,利润4300万元,出口创汇500万美元,国内市场占有率8%。公司于2002年建成垦利三合新材料科技有限责任公司技术开发中心,现为市级技术开发中心。目前技
9、术开发中心拥有各类专业人才86名,拥有各种仪器72台,经过近几年的发展,公司技术开发中心已经能独立开发新产品,同时,公司每年拿出销售收入的3%-5%作为研发经费,积极开发新产品。公司技术开发中心 2003年开发成功500吨/年精氨酸产品,于2004年建成投产,2004年成功开发出50000吨/年硅胶系列产品,于2005年底投产,目前该两项目经营状况良好。2008年公司技术开发中心开发出200吨/年改性天然石墨球产品,200吨/年高等级通用型沥青碳纤维产品,5000吨/年球形纳米碳酸钙产品。公司科研实力较强。公司于2001年通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,公司严格按ISO900
10、1:2000国际质量管理体系进行管理,管理能力较强。三、编制原则和指导思想1、本次节能改造本着节约投资、精简定员的原则,结合垦利三合新材料科技有限责任公司实际情况,努力做到安全可靠、技术先进、经济合理。优化工艺技术,使装置改造后满足技术先进、成熟可靠、经济合理、操作维护方便等要求。提高装置的技术含量,降低能耗。2、本次节能改造设计重视环境保护,严格控制环境污染,严格遵守国家及当地的有关环境保护、劳动安全卫生等方面的法规,采取坚实有力的措施减少污染物的排放。做到三废治理和安全卫生保障措施与工程建设同时进行。3、本次节能改造提高自动化控制水平和劳动效率,降低操作工人劳动强度,使装置操作方便、维护简
11、单。4、充分依托现有的公用工程和辅助生产设施,尽可能地节省建设投资,力争改造投资省、效益好。5、改造设计严格执行国家、行业以及当地政府的有关现行标准、规范和法规,做到公正、客观、科学的反映建设项目的实际情况。6、改造后装置的“三废”排放严格执行国家及当地政府制定的有关标准和规定。 第二节 改造方案该项目的主要改造内容是在原工艺的基础上通过添加垦利三合新材料科技有限责任公司自己开发的稀释剂、稳定剂,增加酸、碱模板剂、老化剂、酸改性剂、碱改性剂、表面改性剂的添加量,并对相关设备进行技术改造,实现废水回收利用,减少蒸汽用量,达到节能目的。1、泡花碱化料过程中使用的热源蒸汽冷凝后回用。2、增加烘干隧道
12、,与原有隧道进行串联,提高烘干热效率;烘干的热源蒸汽产生的低压、低温蒸汽采用喷射式热泵提温、提压后循环回用,降低烘干过程一次蒸汽用量。物料烘干产生的水蒸汽冷凝后部分回用。3、采用高浓度生产工艺制造硅胶产品,节约新鲜水用量。4、增设超滤反渗透装置和循环用反应釜,将制胶、老化、酸改性、碱改性、水洗、表面改性工艺排放的废水回收至水处理车间,用超滤反渗透装置脱盐淡化处理后将水打回回收水储存罐回用,将反渗透装置处理后的浓水送至污水处理站处理后排放。新增反渗透水处理回收设备安装在新建水处理厂房内,并对原有生产厂房进行相关改造。6、硅胶产品水洗由原来的串洗8次降为6次。 第三节 主要技术经济指标及结论一、主
13、要技术经济指标表1.1-1 主要技术经济指标汇总表序号项目名称规格单位数量备注改造前改造后1生产规模104t/a5.06.02产品方案2.1细孔硅胶(A型硅胶)孔容 ml/g 0.350.45104t/a0.30.352.2B型硅胶孔容 ml/g 0.60.85104t/a0.30.352.3粗孔硅胶孔容 ml/g 0.81.0104t/a0.30.42.4C型硅胶孔容 ml/g 0.50.7104t/a0.40.52.5硅胶猫砂孔容 ml/g 0.81.2104t/a0.60.72.6微粉硅胶孔容 ml/g 0.91.6104t/a0.60.72.7粗孔微球硅胶孔容 ml/g 0.81.11
14、04t/a0.30.352.8变压吸附硅胶孔容 ml/g 1.22.0104t/a0.30.352.9硅胶干燥剂 孔容 ml/g 0.91.5104t/a0.30.352.10蓝色硅胶孔容 ml/g 0.91.2104t/a0.30.352.11硅铝胶 孔容 ml/g 0.40.7104t/a0.60.72.12柱层层析硅胶孔容 ml/g 0.70.9104t/a0.70.93年操作时间天3003004主要原料用量4.1泡花碱纯度95%(wt)104t/a89.64.2硫酸纯度98%104t/a2.53.04.3酸模板剂纯度99%(wt)104t/a0.120.184.4碱模板剂纯度99%(w
15、t)104t/a0.250.484.5稀释剂纯度99%(wt)104t/a00.274.6稳定剂纯度99.5%(wt)104t/a00.4324.7老化剂纯度99.5%(wt)104t/a0.1750.3124.8酸改性剂纯度99.5%(wt)104t/a0.1750.3364.9碱改性剂纯度99.5%(wt)104t/a0.1750.3364.10表面活性剂纯度99.5%(wt)104t/a0.04350.1055主要公用工程用量5.1新鲜水t/h449.09208.835.2电力380/220VkWh/h176538525.31.6MPa 蒸汽t/h237.32246.505.5仪表空气N
16、m3/h1201265.6三废排放量6.1废水t/h419.4202.086.2废气t/ h27.788.336.3废渣t/ h0.2670.3337定员人3604208占地面积104m2/ /9单位能耗t标煤/t4.123.6010改造工程总投资万元520010.1建设投资万元495210.2建设期贷款利息万元5410.3流动资金万元64811年销售收入万元10681增量12年均总成本费用万元8702增量13年均利润总额万元1413增量14年均税金及附加万元14.1年均销售税金及附加万元56614.2增值税万元52415税后财务内部收益率%24.6516税后财务净现值万元326917国内投资
17、借款偿还期年2.88二、 结论1、通过装置近五年的连续运行积累的成熟技术经验,经过节能改造后,吨产品生产时间缩短,产品产量从5万吨/年提高到6万吨/年,而且能够明显降低能耗和污染物排放,用水量、用蒸汽量明显降低,具有良好的社会效益和经济效益。2、本改造上报投资5200万元,其中建设投资4952万元,建设期利息54万元,铺底流动资金194万元。项目改造投产后,年均可增加利润1413万元,所得税后项目投资财务内部收益率为24.65%,所得税前内部收益率为30.62%,高于银行贷款利率和行业基准收益率;国内投资借款偿还期2.88年(含1年建设期),税后利润为1060万元,各项经济指标均高于行业基准值
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