热轧高线含油废水深度净化处理及回用技术研究与应用项目研究总结报告.doc
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1、热轧、高线含油废水深度净化处理及回用技术研究与应用研究总结报告1 课题来源本课题来源于2010年武钢科技进步项目(钢政发20107号文件)。2 课题目标本课题的研究目标是根据“点源治理和综合治理相结合”的原则,针对武钢热轧、高线废水处理循环利用回水含油量普遍超高这一技术难题,以武钢某冶金工业综合废水回收利用处理厂的污泥为主要原料,通过对原材料以及经过高温烧结后的多孔滤料制备与性能评价、对滤料进行亲油性表面改性、实验室除油除浊对照试验、中试装置和生产性装置的开发等一系列研究工作,提出了基于亲油性改性多孔滤料的串级连续流精细过滤除油工艺,确定其在实际应用中的最佳运行参数,并将其应用到钢铁企业的含油
2、废水处理中,在探寻一种简便、经济的冶金工业浊环水含油废水回用处理的新方法及新工艺的同时,实现冶金工业综合废水处理污泥资源化的合理利用,以期取得良好的社会和经济效益。3 研究内容1)对目前武钢热轧车间高线水站含油废水深度过滤处理系统中的循环利用进出水进行全面的水质分析,对油份浓度的化学组成成分以及油滴的表面荷电特性进行系统分析,为废水中油份物质及其他有机物质的去除提供理论依据;2) 利用工业废料武钢某冶金工业综合废水回收利用处理厂污泥(以下简称武钢综合污泥)制备出表面具有极小的微孔隙和很大的比表面积和表面能的滤料,并进行性能的测试和评价;并选择亲油性涂层进行表面改性,确定最优改性条件,以充分发挥
3、改性滤料的除油功能,在此基础上,评价其在长期运行中的耐酸、耐碱、耐腐和耐磨性,为含油废水的深度净化处理提供良好和稳固的保障。3) 利用改性滤料,设计并制作完成一套串级连续流的压力过滤装置,采用“反粒度过滤”的运行方式,即前段采用粒径较大、比重较小的滤料;下层采用粒径较小、比重较大的滤料,同时每段滤层仍保持均质滤料结构,使得截污量在整个滤层中分布趋于均匀,并有效避免了混层的发生。4)通过实验室实验和现场中试试验及应用性生产试验验证其可行性。选取武钢热轧车间高线水站的实际废水,利用这套中试装置并结合对实际过滤罐的改造,着重研究滤料级配、滤层厚度和滤速对除油效果,以及反冲洗条件对改性滤料再生效果的影
4、响。4钢铁工业综合废水处理污泥资源化利用技术研究4.1前言目前,钢铁工业综合废水处理过程中产生的综合污泥必须用汽车送去填埋、既增加运输和处置费用、又会造成二次环境污染,为使其资源化利用,本项研究以武钢北湖综合废水处理厂的综合污泥为主要原料,通过对成孔剂的筛选、烧结制备工艺的优化、表面亲油改性、各种性能测试等系列研究,研制出一种新型高性能的亲油陶瓷滤料,为钢铁工业综合污泥资源化利用提供了新途径。4.2 实验4.2.1原料和药品4.2.1.1 综合污泥的特性和成份分析采用武钢北湖综合废水处理厂的综合污泥为主要原料,其干化脱水后成分分析如表4-1:表4-1 综合污泥的化学成分Table 4-1 Ch
5、emical compositions of of comprehensive sludge 成分含量(%)MgO1.05Al2O33.12SiO26.37P2O50.29SO30.72K2O0.28CaO40.00TiO20.21Cr2O30.05MnO0.24Fe2O35.71ZnO0.14SrO0.05ZrO20.01BaO0.04Cl0.06烧失量41.67从上表中可以看出,综合污泥中含有较多的氧化钙(40%)及部分SiO2(6.37%)、氧化铁(5.71%)和Al2O3(3.12%),这些成分及其组成比例对保证多孔性滤料具备较高机械强度和气孔率是极其有利的。同时,说明剩余污泥中有机杂
6、质成分相对较高,烧失量达到41.67%,说明这些有机杂质一方面虽然有助于多孔滤料制备过程中气孔的大量生成,但另一方面在高温烧结过程中还需要设置有机除尘的装置,以免对周边大气环境造成新的污染。4.2.1.2 其它骨料和成孔剂在本研究中,除采用武钢北湖综合废水处理厂产生的综合污泥为主要骨料外,还采用武钢自备电厂产生的粉煤灰、煤矸石为骨料,选择煤粉、锯末、可溶淀粉作为成孔剂进行对照实验。其化学成分见表4-2。表4-2 其它原料的化学成分(wt %)Table 4-2 Chemical compositions of other raw materials (wt %)原料成分煤矸石(骨料)粉煤灰(骨
7、料)煤粉(成孔剂)SiO252.2341.535.54Al2O321.6722.291.31Fe2O33.815.460.92CaO2.151.970.91MgO1.420.540.42K2O1.071.850.23Na2O1.190.940.17SO30.360.910.5水分4.1灰分83.975.4916.1挥发分11.49.6236.3游离碳4.714.8952.44.2.1.3表面亲油改性剂采用高含氢硅油(202)和丙基三甲氧基硅烷(WD-10),分别为公司产品。其结构式见图4-1。OCH3OCH3OCH3CH3CH2CH2Si(a)丙基三甲氧基硅烷CH3OHCH3SiCH3OHnC
8、H3CH3HSi(b) 含氢硅油 图4-1 丙基三甲氧基硅烷和含氢硅油的结构式 Fig.4-1 Structure formation of WD-10 and 2024.2.1.4 其它药剂改性剂高含氢硅油(202)、丙基三甲氧基硅烷(WD-10)由佛山德尔雅硅材料有限公司提供,乙醇、甲醇、10%(wt%)的醋酸、1%(wt%)氢氧化钠溶液由国药集团化学试剂有限公司提供。4.2.2 仪器设备4.2.2.1仪器精密pH试纸;中国金坛市科兴仪器厂生产的681型磁力加热搅拌器;中国上海精密仪器仪表有限公司生产的DDS-11C型电导率仪;美国ThermoNicollet公司生产的Nexus 型付里叶
9、变换红外光谱仪;日本理学电机株式会社生产的D/max-型转靶X射线衍射仪;日本理学电机株式会社生产的JSM-5610LV型扫描电镜;中国吉林北光分析仪器厂生产的JDS-109U型红外分光测油仪;德国Netzsch公司生产的STA49C型综合热分析仪;球磨机(安阳德林球磨机厂),电子温控窑炉(湖北华夏窑炉工业集团总公司)。4.2.2.2 除油实验装置除油试验装置,主体用酸式滴定管参数:内径=1.068cm、长度L=750mm,底部承托层厚度为2cm的石英砂,滤层厚度为450mm的武钢综合污泥质改性滤料,酸式滴定管顶部设置的高位水箱为125ml容量的分液漏斗,见图4-2所示。 图4-2 除油试验装
10、置Fig.4-2 Schematic diagram of tester for oil removal4.2.3 实验方法4.2.3.1综合污泥质多孔滤料的制备实验(1)配方设计分别选取煤粉、锯末、可溶淀粉作为成孔剂,其中煤粉拟设定取80-200目之间的料,锯末设定取40-120目之间的料,可溶淀粉取40-80目的料,进行了不同成孔剂加入量、骨料颗粒级配、成孔剂颗粒级配等的配方设计,分别见表4-3、表4-4、表4-5。表4-3 不同成孔剂加入量的配方设计Table 4-3 Batch compositions of different pore-forming agents at diffe
11、rent addition样本号综合污泥(%)煤矸石(%)粉煤灰(%)成孔剂种类加入量(%)1503020-2462717煤粉103422414煤粉204382111煤粉30534188煤粉406442724锯末57422523锯末108402322锯末159382121锯末2010422721可溶淀粉1011382418可溶淀粉2012342115可溶淀粉30表4-4 骨料颗粒级配的配方设计Table 4-4 Formula design of graded aggregate样本号综合污泥(%)煤矸石(%)粉煤灰(%)粒度(目)1350302018014503020100180表4-5 成
12、孔剂颗粒级配的配方设计Table 4-5 Formula design of graded particle on pore-forming agent样本号综合污泥(%)煤矸石(%)粉煤灰(%)成孔剂种类加入量(%)成孔剂粒度(目)15422414煤粉20408016422414煤粉208016017422414煤粉20大于160通过对照实验,研究确定:成孔剂的种类;成孔剂加入量(由10-40%范围内选定)、骨料颗粒级配、成孔剂颗粒级配对Pa、Wa、D的影响;探讨以上各种影响因素对滤料物化性质的调控机理。(2)制备方法污泥质多孔滤料的制备工艺如图4-3,按实验配方设计配制,进行球磨粉碎、过筛
13、、粒度调整、造粒、陈腐、成球、干燥、最后进行烧成,烧成温度设计曲线见图4-4,最高温度分别按1080、1120、1130、1160、1180设置,最高烧成温度保温时间均为120min。综合污泥、粉煤灰等原料配料球磨过筛粒度调整造粒陈腐成球干燥烧成样品图4-3 综合污泥质多孔滤料的制备工艺Fig.4-3 Preparation technics flow block chart of comprehensive sludge porous filter media 图4-4 综合污泥质多孔滤料的烧成曲线Fig.4-4 Firing curve of comprehensive sludge po
14、rous filter media时间/min温度/4.2.3.2滤料表面亲油改性实验(1)改性实验 采用低表面能的含氢硅油和丙基三甲氧基硅烷对滤料表面改性,工艺流程见图4-5。未改性的滤 料表面预处理亲油改性剂中浸 渍干 燥固 化陈 化亲油表面改性滤 料图4-5 亲油改性滤料改性流程Fig.4-5 Modification flow of lipophilic modified filter media(2)改性工艺优化实验1)预处理工艺优化实验首先对用水洗、酸洗(1mol/L的硝酸浸泡24h)、醇洗三种滤料表面清洗工艺进行优化,采用图4-2除油试验装置测量滤料改性后的除油率,以除油率评价预
15、处理工艺。2)固化工艺优化的正交试验选择硅油体积分数、涂层次数、固化温度和固化时间作为固化工艺的影响因素,以L934正交表安排试验,进行因素水平表设计、直观结果分析、方差分析。,最后选取两种主要因素的两个不同水平(共4种改性滤料,分别用1号、2号、3号、4号表示)进行对照试验,再进行实验结果的的方差分析,并通过性能测试评价其改性后的效果。3)除油小试实验控制分液漏斗和滴定管活塞的开度调节滤床的滤速为15m/h,过滤20min后采样测出水中油的浓度,所有实验均在25进行。4.2.4 测试方法通过接触角测试、热重分析、含油量的测定、微观表征(SEM、XRD、FTIR)等方法进行实验测试分析以及Pa
16、、Wa、D、抗压随强度的分析计算。具体测试方法见表4-6。多孔滤料的除油性能通过进出水油份含量进行评价,按GB/T 164881996(红外分光光度法)测定水中油类物质和动植物油含量。4.3 结果分析与讨论4.3.1 多孔滤料制备与性能评价4.3.1.1 成孔剂种类及添加量对Pa、Wa、D的影响 图4-6 三种成孔剂及添加量对Pa的影响 图4-7 三种成孔剂及添加量对D的影响Fig.4-6 Effect of pore-forming agent on Pa Fig.4-7 Effect of d pore-forming agent on D图4-8 三种成孔剂及添加量对Wa的影响Fig.4
17、-8 Effect of different addition of pore-forming agent on Wa 从图4-6和图4-7可以看出,滤料显气孔率和体积密度随着成孔剂煤粉和可溶淀粉添加量的增加分别不断上升和减小,这是由于煤粉和可溶淀粉均含有大量的碳,在滤料的制备过程中,随着烧成温度的提高,这两种成孔剂会发生热分解反应而形成大量CO2气体,从而在滤料的表面及内部结构中形成很多孔隙空间,导致显气孔率的上升和体积密度减小;而成孔剂为锯末时的滤料显气孔率和体积密度变化规律有所不同,在锯末添加量达到10%时分别达到最高值和最小值,随后分别开始逐渐降低和增大,这可能是因为锯末锯末比重小、体
18、积大,当添加量达到10%以后,质量比太大时,燃烧后形成太多大的空洞,而不是小孔隙,使滤料显气孔率反而变小,同时,还可能由于锯末分解产物会和滤料的其它组分发生共溶的化学反应,所形成的玻璃相会堵塞滤料内部的一些微孔,分别使得Pa值和D值出现下降和增大趋势,因此较多的锯末加入对滤料的微孔形成是不利的。基于同样的原理,图4-8中呈现的滤料吸水率随成孔剂添加量的的变化规律与图4-6显气孔率基本相同;另外,从图4-6和图4-7中还可以看出,由于可溶淀粉的主要成份是直链及支链葡萄糖类物质,因此其在高温时挥发量远不如煤粉和锯末,导致其作为成孔剂制得滤料的气孔率和吸水率与另外两种相比始终是最低的,因此,可溶淀粉
19、不适宜作为成孔剂加入到滤料的制备中。可见,煤粉是最佳成孔剂,煤粉加入量对滤料Pa、Wa、D的影响可用线性回归方程表示为:yPa=52.13+0.371x,R2=0.91;ywa=46.51+0.987x,R2=0.94;yD=1.18590.00953x,R2=0.98,其中x表示成孔剂的添加量。因此在实际滤料制备过程中,可以根据上述公式计算出适宜的煤粉添加量,以取得理想的滤料气孔率、吸水率和体积密度等性能参数。4.3.1.2 骨料颗粒级配对Pa、Wa、D的影响对表4-4骨料颗粒级配的配方设计中16、17号配方制得的武钢综合污泥质滤料的Pa、D分别为55.8%、1.083g/cm3和59.9%
20、、1.043g/cm3。根据等径球体的随机堆积理论,对于等径球体的不规则堆积,其气孔率只与堆积方式有关,而与颗粒大小无关,其对应关系可用 Ridgway和 Tarbuck 提出的关系表示207:=1.072 0.1193n +0.00431n2,其中:为气孔率,n在612之间取值,为粒子堆积时的配位数。按上式可计算出,当n=8时,理论气孔率为0.614,结合图4-5,三种滤料的气孔率在55-68%范围内,说明实验中选取的骨料颗粒级配对显气孔率有一定影响,但不显著。4.3.1.3 成孔剂颗粒级配对Pa、D和抗压碎强度的影响图4-9 成孔剂颗粒对Pa、D和抗压碎强度影响Fig.4-9 Effect
21、 of pore forming agent particle以煤粉作为成孔剂,按表4-6中成孔剂颗粒级配的配方设计,进行了颗粒大小对Pa、D、抗压碎强度的影响对照试验,实验中选取的骨料粒径为160目,煤粉的加入量为20%,实验结果见图4-9,图中横坐标中的1号样品、2号样品、3号样品分别表示添加成孔剂颗粒大小为4080目、80160目、160目的样品。由图可见,当成孔剂颗粒粒径增大时,气孔率有小幅上升而体积密度和抗压碎强度略微减小。这是因为大颗粒成孔剂会使坯体体积密度减少,颗粒堆积变得松散不紧密,会有更多的气孔在烧成过程中形成,气孔率也就随之提高 208,同时抗压碎强度也略微减小。因此,选择
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