锅炉运行典型事故的原因分析及防范措施.docx
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1、一、旋风返料器堵灰典型事故过程1. 98年6月4日,夜班,1、2号炉并列运行,2号炉负荷71th,其他情况正常。4:30,监盘司炉发现有断煤现象,立即派人进行处理,发现2、3号给煤机同时断媒,当断煤情况处理完毕后,司炉发现料层差压由8800pa下降至850OPa,床温略显上升,右侧返料温度上升,立即进行检查,发现左侧返料器堵灰,司炉立即进行减风减媒操作,并安排人员到现场进行处理,处理无效,经请示值长同意后于当日5:05停炉解列。2. 97年10月24日,运行甲班晚班,3号炉单炉运行,因2号给媒机故障,只有1、3号给煤机运行,负荷50th,其他较为平稳。18:00以后,为了适应负荷而加强燃烧,2
2、0:00左右,由于给煤机检修,导致2号给煤机转数瞬间升至最大,虽经司炉处理,但床温仍然上升至1060。23:25,司炉发现右侧返料温度缓慢下降,左侧返料温度缓慢上升,床温迅速上升,判断为右侧返料堵灰,遂将1、3号给煤机转数减至300rmin,送风开至60%,引风开至70%,由班长组织人员进行处理,无明显效果。后来由于风量煤量反复的调整,造成左侧返料器堵灰,流化床燃烧恶化,床温降至700C以下,流化床实际已经灭火,于当日23:50停炉解列。常见事故现象1 .从返料器观察孔观察,颜色黑暗,不见灰的流动。2 .堵灰侧返料负压降至零。3 .堵灰侧返料温度变化迟缓,略成降势,未堵灰侧返料温度上升。4 .
3、流化床温度上升。5 .主蒸汽流量等参数下降。6 .风室风压、料层差压不明显的下降。7 .炉膛出口烟温下降。8 .烟气含氧量增大。9 .炉膛负压增大。常见事故原因1 .返料系统设备异常,中心筒歪斜或者坠落,导致分离效果异常。2 .返料系统有耐火球或耐火砖等异物落至返料方盒内,阻塞返料通道。3 .因调整原因或煤质原因,返料灰有时超过其变形温度,日积月累,返料灰黏着在返料腿内壁,造成返料腿工作面积减少引起堵灰。4 .操作原因,风煤配比不当,导致进入返料器的灰量过大。5 .未能及时放灰。6 .负荷调整过快,或风量增减过快,或放渣速度过快,引起返料灰量的变化,导致返料工况的变化,导致堵灰。7 .单侧堵灰
4、在处理过程中,风量过大是导致另一侧堵灰的重要原因。8 .疏忽大意,堵灰后未及时发现,造成灰的板结。9 .煤质恶劣,或配比不均,造成返灰量过大。事故处理原则1 .提前认真做好事故预想。2 .操作人员发现要早,一有征兆马上进行检查。3 .处理人员行动要快,要在灰开始板结之前开始处理。4 .当发现放灰不畅或不下时,要立即采取果断措施,采取捅、敲、砸等手段进行放灰。5 .监盘人员调整措施要得力,迅速减负荷,一是要保证流化床燃烧的稳定,不灭火,不结焦,避免床温的大起大落;二是要保证风煤的稳定,避免风量过大引起未堵灰侧工况恶化。6 .当确认堵灰已无法处理时,要及时、准确向值长、车间进行汇报。7 .应当掌握
5、:在非采暖季单炉运行期间,应以保证对外供汽的不中断为原则,此时,在对设备无重大危害的前提下,要保证流化床的燃烧,做到不结焦,不灭火,直至备用炉投运,并且,单炉运行期间对于关主汽门的操作要征得值长的同意,应慎之又慎,以保证外供汽的连续;在采暖季多炉运行期间,应以尽可能减少堵灰对设备的损害为原则,此时,在外供汽能够基本满足的前提下,要尽快停炉,尽量减少堵灰量,为尽快的对设备进行检修创造条件。事故预防对策1 .掌握“以预防为主,以处理为辅”的原则。2 .运行、检修人员都要做好堵灰的事故预想。3 .提高设备的检修水平,保证返料系统的畅通无阻。4 .提高运行人员责任心,加强对设备的巡回检查,做到早发现,
6、早处理。5 .正确理解安全运行与经济运行的关系,尤其是和公司小指标竞赛的关系,不强带负荷,不超负荷运行,不使返料器在长期超负荷状态下运行。6 .提高操作水平,合理搭配风媒配比,避免风煤的大起大落。7 .保证原质的稳定。二、流化床结焦典型事故过程95年4月29日,白班,三台炉并列运行,接班以后,2号炉司炉将负荷52th又提升至58th,床温1031C,左返料温度升至1022C,但趋势缓慢,司炉就将2号给煤机转数由600rmin减至200r/min,床温继续上升,司炉又把1、3号给煤机转数分别由700r/min减至300rmin,2号全停,送风由60%开至90%,床温继续上升,司炉将煤全停,送引风
7、全开,床温最高至1070C,返料最高至1079C,经检查确认流化床已结焦。常见事故现象1 .现场观察,流化床底料已融溶,颜色炽白。2 .流化床温度急剧上升。3 .炉膛负压急剧降低。4 .烟气含氧量先下降后上升。5 .料层差压下降。6 .送风量减少,送风机电流下降。常见事故原因1 .负荷过高,导致床温过高。2 .煤质恶劣,灰熔点过低。3 .煤质突变,司炉未能及时调整。4 .给煤量过大导致床温过高。5 .因风帽堵塞或局部结焦导致部分流化不良,超温结焦。6 .风量调整不当或者风量减至极限流化风量以下。7 .因料层过高导致送风机喘震引起结焦。8 .压火热备用过程中操作不当,使底料表面接触空气而燃烧,造
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