超(超)临界机组调试分及运行事件汇编.doc
《超(超)临界机组调试分及运行事件汇编.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《超(超)临界机组调试分及运行事件汇编.doc(318页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、 超(超)临界火电机组集控运行事件汇编超(超)临界火电机组集控运行事件汇编 河北国华沧发电有限责任公司前 言为了认真践行“基建、生产一体化”理念,使广大技术人员提高对超(超)临界火电机组的认识和体会,在对浙江玉环、河南沁北、江西黄金埠、江西丰城二期、湖北襄樊二期、广西贵港、湖南长沙、湖南益阳二期、山东黄岛、山东潍坊等国内已投产的二十余台超(超)临界机组调研的基础上,我们编写了本书。我们衷心地希望通过对上述这些厂在调试及试运过程中所发生的161个案例分析,能够使大家更好的掌握超(超)临界机组的特性。相信本书会对参与沧东二期两台超临界660MW机组建设的安装调试、运行维护和检修技术等各岗位的生产人
2、员和管理者提供有益的参考。 编 者目 录第一部分 锅 炉41.一次风机喘振导致MFT42.启动系统电动门泄漏被迫停机73.末级再热器泄漏被迫停炉84.锅炉水冷壁垂帘管爆管115.给水流量低低MFT动作136.B一次风机跳闸157.A送风机跳闸178.空预器内部着火被迫停炉189.捞渣机故障导致再热汽温超温2010.引风机静叶开度突变导致锅炉MFT2111.锅炉掉焦块引起MFT2212.A给煤机断煤导致锅炉MFT2413.过热器出口超温2514.高温过热器爆管被迫停炉2715.炉底水封失去造成锅炉MFT2916.A一次风机跳闸导致锅炉MFT3017.给水流量低保护动作锅炉MFT3118.空预器跳
3、闸3319.给水流量低保护动作MFT3520.给水泵倒换造成给水流量低炉MFT3821.螺旋水冷壁出口温度高导致锅炉MFT4022.过热汽温高保护动作MFT4223.炉灭火放炮4324.省煤器泄漏锅炉被迫停运4425.锅炉金属温度测点损坏4526.全燃料丧失锅炉MFT4727.炉膛压力高高锅炉MFT动作4928.CCS调整不当使过、再汽温低5129.分离器出口温度高导致MFT5330.调试人员误操作造成机组RB5531.1C磨煤机C2粉管着火5632.过热蒸汽超温5833.磨煤机石子煤斗自燃5934.D磨煤机跳闸引起锅炉MFT6135.磨煤机内部着火6336.调试人员误动触发空预器RB事件64
4、37.炉膛冒正压6638.一次风机振动大跳闸引起RB动作6939.A、B侧动力泄放阀热态整定调试时发现内漏7040.锅炉高压闸阀盘根泄漏7141.送风机机壳出口导叶安装焊接反向7242.供油泵机械密封冒烟7343.磨煤机堵煤导致主汽温度低7444.垮灰掉焦导致炉膛MFT7745.一次风机失速喘振7946.高温再热器泄漏8047.水冷壁折燃角下部泄漏8148.吹灰导致锅炉MFT8249.屏式过热器泄漏8450.引风机跳闸导致RB动作8551.给水流量急剧下降MFT动作8652.误关一次风机冷油器阀门造成MFT8853.开机过程中给水流量低MFT8954.多台磨煤机断煤导致锅炉MFT9055.省煤
5、器泄漏9256.高温过热器管路泄漏停机9357.“给水流量低”保护动作MFT9558.火焰消失炉MFT9759.两台一次风机抢风9960.密封风机风机侧轴承温度高10061.过热蒸汽温度异常10162.启动系统阀门不能及时开启10363.#1炉高过爆管10464.锅炉螺旋管壁超温MFT10765.1B一次风机跳闸炉MFT10966.给煤机入口落煤管煤自燃111第二部分 汽 机1131.调节级叶片损坏1132.主机轴承磨损1153.凝汽器钛管泄漏1174.凝泵跳闸导致打闸停机1205.汽泵跳闸触发RB动作造成MFT1226.给水流量低触发机组MFT动作1247.前置泵电机驱动端轴承烧损1268.
6、顶轴油压低导致轴瓦损伤1289.前置泵出口流量低使汽泵跳闸13010.主机高调门GV1、GV4油动机漏油13211.低压胀差超限13312.停机后低压缸安全膜破损13513.电泵机械密封水温高跳闸导致机组MFT13614.#2瓦振动导致跳闸13815.停高压备用密封油泵造成大机跳闸13916.高排温度高汽机跳闸14017.A汽泵#3瓦振动大跳闸MFT动作14118.汽泵密封回水水封破坏真空低停机14319.1高调门EH油高压进油管道喷油导致停机14420.EH油系统离子交换器漏油14621.转子静止时冲车14722.除氧器溢流阀误开导致凝汽器低真空保护动作14923.电动给水泵跳闸导致MFT1
7、5124.发电机进油15225.参数低OPC保护动作导致汽轮机跳闸15426.低旁卡涩OPC保护动作汽轮机手动打闸15527.电泵跳闸机组MFT15728.汽轮机1号轴瓦处着火15829.B汽泵跳闸被迫降出力15930.A、B汽泵相继跳闸16131.A、B汽泵轴向位移大相继跳闸16232.机组滑停中轴瓦振动大打闸停机16433.A汽泵跳闸16534.切换主给水旁路不当造成MFT16735.电动给水泵密封水失去被迫停炉16836.电泵推力瓦烧坏17037.两台小机油泵联启原因分析17138.低压缸安全门爆破17439.#4机盘车失效17640.机组盘车多次跳闸原因分析17841.小机挂闸后转速飞
8、升18042.真空低保护动作跳机181第三部分 电 气1841.励磁系统故障导致机组无法并网1842.差动保护误动作导致机组跳闸1853.线路过电压保护误动作1874.安稳装置动作切#2机组1885.发变组过激磁动作跳机1906.给水泵跳闸造成机组停运1927.#1机6KV一段跳闸1958.#1机励磁系统发故障信号1979.#01启备变跳闸19810.输煤一、二段母线失电20011.磨煤机故障越级跳闸造成机组停运20212.220KV升压站交流操作电源缺相运行20413.启机过程中#1、2引风机,#2送风机跳闸20514.启动锅炉灭火20715.调试误动使6kV母线跳闸20916.1A除灰变保
9、护跳闸21017.主变冷却器全停使5011、5012开关跳闸21218.6kV OB段母线PT爆炸21319.发电机机端2PT C相断线21420.海淡MCC A 段失电制水中断21621.380V保安段母线失电21722.主变低压套管损坏21923.主变冷却风扇电源接触器出线柱头烧损22124.电除尘灰斗加热柜刀闸接触不良引起电缆着火22325.启备变冷却器全停保护动作跳闸22426.6kV母线电压下降造成被迫停机22627.定子线棒部分烧损22728.引风机低油压保护动作跳闸23029.高厂变“有载调压重瓦斯保护”误动23230.主变差动保护误动23431.灭磁开关误动造成机组跳闸235第
10、四部分 热 控2381.汽泵传动中RB误动机组跳闸2382.汽泵停运导致机组RB动作2403.逻辑缺陷导致#2机辅汽安全门动作2414.卡件故障导致汽轮机轴承温度高跳机2435.TAB异常下降造成MFT事件2456.DEH超速单元误动造成机组跳闸2477.做主汽门活动试验导致汽机跳闸2498.逻辑不合理造成机组跳闸2509.主蒸汽压力变送器卡套脱开导致跳机25110.主汽压力测点异常导致MFT25311.海淡通讯中断造成一级反渗透异常停运25512.汽轮机瓦温高误动机组跳闸25613.2推力瓦温度跳变导致保护动作停机25714.ETS电缆故障引起机组跳闸25915.分离器水位高保护动作2601
11、6.1A 、1B引风机调节挡板突关26117. 高旁逻辑不合理造成再热器安全门动作26318 AST一通道跳闸电磁阀动作26419 给水流量低保护误动作266201A汽泵振动大误跳闸26821 给水主路与给水旁路的逻辑配合不好27022 DEH的DPU死机272第一部分 锅 炉 1.一次风机喘振导致MFT 一、 事件发生时间:2006年06月28日二、 事件发生时工况:机组负荷430MW,主汽压23.99MPa,温度570, CCS协调投入,AGC投入; A,B汽泵运行,电动给水泵联备;A,B循环水泵运行,两台引风机、送风机、一次风机运行,A、B、D、E磨煤机运行,总给煤量158t/h,给水流
12、量1375t/h。三、 事件发生、扩大及处理情况:05时10分值长令投入AGC,05时13分AGC指令升负荷,功率变化率10MW/min,热一次风母管压力为7.63KPa。运行人员暖C制粉系统,发现C磨出口挡板3开反馈未到(C磨出口挡板实际是全开,由于磨出口挡板位置高,运行人员不方便就地判断是否全开),于是将C磨出口门关闭后再开一次,试图全部打开C磨出口挡板,当C磨出口挡板3开反馈仍然未到后,运行人员联系热工处理。05时29分24秒,热一次风母管压力上升至8.95Kpa,运行人员发现B一次风机电流75A,A一次风机电流130A;判断B一次风机发生失速现象,并解除一次风机自动控制,开始调整两台一
13、次风机出力。05时29分30秒,炉膛压力796Pa,随即回复至正常控制值。05时29分35秒,热一次风母管压力下降至5.62KPa。05时30分13秒,机组负荷453.0MW,总给煤量201.0t/h,给水流量1400.0t/h;中间点温度设定415.4,实际412.5;主汽压力设定20.7MPa,实际20.9MPa。此后中间点温度开始下降。05时33分00秒,机组负荷475.0MW,总给煤量210.0t/h,给水流量1458.2t/h;中间点温度设定416.4,实际405.9;主汽压力设定21.9MPa,实际21.1MPa。中间点温度到达最低点,之后逐渐上升。05时36分19秒,热一次风母管
14、压力升至6.37KPa;05时36分35秒,热一次风母管压力升至7.24KPa。05时36分30秒,机组负荷483.0MW,总给煤量196.0t/h,给水流量1459.0t/h;中间点温度设定418.5,实际418.0;主汽压力设定22.4MPa,实际21.7MPa。此时中间点温度开始超过设定值,迅速上升。运行人员降低机组负荷,并减小中间点温度设定值。05时40分13秒,机组负荷432.0MW,总给煤量158.0t/h,给水流量1321.0t/h;中间点温度设定415.0,实际454.0;主汽压力设定21.6MPa,实际24.3MPa。运行人员解除协调控制,加大给水,并于05时40分13秒手动
15、停E磨。05时40分43秒,中间点温度到达跳闸值457.0;延时3秒,05时40分46秒,MFT主保护动作。机组6时40分点火,10时53分并网。四、 事件原因及扩大原因分析:1. 直接原因分析:汽水分离器出口温度髙髙,导致锅炉MFT动作,机组跳闸。2. 根本原因分析:1. B一次风机先天存在缺陷(性能试验证明此风机运行特性不符合设计要求,喘振压力偏低),运行中易发生喘振。 2. B一次风机在扰动工况下发生喘振后,运行人员调整经验不足,没有注意到由此引起的磨内积粉现象,当一次风机喘振处理正常后,一次风压随之恢复正常,大量磨内积粉进入炉膛,致使汽水分离器出口温度失去控制,造成温度高保护动作。五、
16、 事件暴露出的问题:1. 发电运行部值班人员在处理8B一次风机喘振,引起的系统风压、煤量的变化,经验不足,暴露出发电运行部前期培训工作基础抓得不牢,对已制定技术措施没有进行认真地学习和落实(公司已制订下发了防止一次风机喘振调整技术措施)。 2. 值班人员因经验不足造成调整不当,在进行风机喘振异常处理时,一次风压长时间偏低,造成磨煤机积粉。磨煤机出现积粉后,值班人员在分离器出口温度变化时,处理不及时,致使事故扩大。六、 防范措施:1. 强化学习“防止一次风机喘振调整技术措施”,定期进行现场考问。2. 完善相关技术措施和事故预案,组织全体人员学习和考试,提高实际操作技能。3. 提高主要值班人员事故
17、处理能力,根据机组、设备运行方式结合健康状况,每天有针对性的督导主要值班人员做好事故预想。4. 针对这次事故组织各值进行认真讨论分析,确保此类事故不再发生。返回目录2.启动系统电动门泄漏被迫停机一、 事件发生时间:2005年06月22日二、 事件发生时工况:机组负荷501.5MW,A、B汽泵运行,电动给水泵在备用状态,给水流量为1477.5 t/h,主汽温度559/555oC,主汽压力23MPa,再热汽温度560/557 oC,再热汽压力2.1 MPa,B、C、D、E、F磨煤机运行,中间点温度为420.1。三、 事件发生、扩大及处理情况:启动系统疏水至大气扩容器进口电动门A(MV1203A)于
18、6月20日7时35分发生泄漏,泄漏发展迅速,无法直接进行消缺。经公司专业人员讨论研究决定采取降负荷至100MW时,再视泄漏情况进行处理。21日4时20分,机组负荷降至100MW,主汽压力降至5Mpa,由于泄漏量较大,处理存在较大风险,经公司领导研究决定向省调申请#7机组停机消缺。4时36分,经请示调度同意后, #7机组停机(机组负荷100MW)。21日上午9时30分对阀门进行更换门杆盘根处理,处理结束准备机组启动,锅炉上水升压过程中发现该阀门四合环漏水。21日20时40分对该阀门进行解体,对阀体内部自密封、四合环进行检查研磨后回装,锅炉上水升压检查正常。四、 事件原因及扩大原因分析:1. 直接
19、原因分析:此阀门门杆盘根泄漏,以及自密封盘根压环受门杆盘根泄漏影响膨胀不均造成卡涩运行中无法处理,申请调度同意后打闸停机。2. 根本原因分析:该阀门为原装进口美国太平洋公司生产制造的电动闸门,原装盘根质量不良导致阀门泄漏。五、 事件暴露出的问题:1. 原装进口美国太平洋公司生产制造的电动闸门门杆原装盘根质量不良,性能失效。2. 点检维护人员对设备系统特性不熟悉,没有对阀门盘根进行及时热紧。3. 运行管理不到位,巡检人员没有认真执行设备巡回检查制度,没有及时发现启动系统疏水至大气扩容器进口电动门A盘根泄露现象。六、 防范措施:1. 对该类型进口阀门盘根统一进行检查更换为高压石墨镍丝盘根,机组已列
20、入大修计划项目。2. 机组起动时严格执行检修规程,对相关汽水系统阀门盘根根据温度、压力变化分阶段进行热紧;同时,加强现场巡检监视,发现问题及时处理。3. 加强对巡回检查制度执行的检查和考核力度,确保设备缺陷及时发现处理。4. 针对汽水系统高温高压阀门工作环境,制定机组启动阀门热紧工艺程序。返回目录3.末级再热器泄漏被迫停炉一、 事件发生时间:2005年08月02日二、 事件发生时工况:机组运行正常,负荷500MW,主汽压力24.1Mpa,主汽温度565,再热器压力3.35Mpa,再热汽温度562。锅炉制粉系统B、C、D、E、F磨运行。三、 事件发生、扩大及处理情况:8月2日15时30分,运行值
21、班员发现“炉管泄漏装置”报警,汇报值长,并通知设备维护部锅炉检修专业到场处理。15时45分锅炉检修来人检查确认炉管发生泄漏,部位在61.8米锅炉左侧墙折焰角附近。汇报公司领导,经公司研究决定向省调提停炉消缺申请,经省调同意后,8月4日2时02分#8机组正常停机。8月5日进炉膛检查发现:锅炉折焰角上部末级再热器管屏左侧第二、第三、第四、第五、第六屏分别存在不同程度损伤,其中断裂管数5根:分别是第四屏由内往外数第二根管焊口断裂,第三屏、第四屏吹损断裂各2根管。进一步对周围受损管子进行壁厚测量后确定共吹损管数47根,共计更换52根型管。更换工作从8月5日开始:8月5日由现场抢修技术组对所有更换管材统
22、计完毕交由上锅厂连夜进行加工;8月7日19时20分所有管材备件全部到厂;8月10日上午9时00分抢修工作全部结束,12时08分锅炉点火,19时35分#8机组并网。爆口断裂的部分管子情况(见下图):四、 事件原因及扩大原因分析:1. 直接原因分析:末级再热器左数第4屏内数第2根管焊缝断裂泄漏,导致停炉,图片如下:2. 根本原因分析:末级再热器左数第4屏内数第2根管对接焊口断裂,该焊口为63.53.76与63.56.0的异径管对接焊口(厂家焊口),材料均为SA213T23,其中上口管为63.53.76,下口管为63.56.0,由于厂家焊口结构设计问题:a) 不等厚对接的厚壁管内坡口加工工艺控制不当
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 临界 机组 调试 运行 事件 汇编
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4691242.html